趙祥龍
(中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西 西安710077)
頂板砂巖水害是西部煤礦水害的主要種類之一,對煤礦生產安全構成嚴重威脅[1-2],采前施工探放水工程是進行頂板水害防治的主要手段。常規回轉鉆進探放水距離有限,且鉆進終孔位置與設計目的位置偏差較大,為保證良好的疏放效果不得不采用多孔設計,但多孔施工又使得施工周期變長、探放水效率低下[3-5]。隨著煤礦開采的不斷智能化,對地質條件探查精度的要求越來越高,普通鉆進方式已無法滿足現代化礦井建設要求。定向鉆技術精度高、效率高,通過控制鉆進軌跡實現長距離精確靶中目的區域,在煤礦巷道形成之前完成超前探放,大大縮短了煤礦工作面的準備時間[6-8]。
62103 工作面為唐家會煤礦二盤區西翼第3 個工作面,工作面走向平均長1 000 m,傾向均寬240 m。煤層傾角0°~8°,平均2°,煤層厚22.4~24.27 m,平均23.34 m,煤層結構復雜,含3~15 層夾矸,夾矸厚1.3~6.47 m,矸石巖性為泥巖,局部含粉砂,全區穩定,煤質為長焰煤。工作面地質儲量為1 269 萬t,可采儲量1 079 萬t,采用綜采放頂煤方法開采,機采底部4 m,之上為放頂煤。
地面對應位置位于工廣以南1.7 km,隸屬于邦郎色太村,地面對應有何家圪旦村莊,其余為第四紀黃土,局部第三紀及白堊系地層出露,發育有沖溝,沒有其他構筑物。地面標高+1 235.0~+1 322.2 m。
6 號煤頂板砂巖含水層,巖性以中粒砂巖、細粒砂巖為主,厚0.30~14.50 m,平均4.36 m。單孔涌水量一般為3~10 m3/h,最大20 m3/h,該含水層單位涌水量q=0.060 L/s.m。
此前對61101、61103、61201 三個工作面進行過鉆孔疏放水施工,頂板砂巖水水量較大,單孔最大涌水量為100 m3/h,累計疏放頂板砂巖水52.5 萬m3。可結合以往工作面頂板砂巖水的富水性,對62103 工作面頂板砂巖水進行疏放來解決回采期間水害的治理問題[9]。
煤礦井下近水平定向長鉆孔軌道設計可近似為曲線與直線的組合,以“直線- 曲線- 直線”的形式為主。實際上由于井下定向鉆孔全孔均采用螺桿鉆具施工,鉆孔實際軌跡為螺旋型曲線,但在直線段施工時,其傾角及方位變化小,鉆孔基本圍繞直線延伸,鉆孔軌跡可近似為直線。
為了實現快速覆蓋62103 工作面范圍內頂板含水層且達到疏放水的目的,依據水文地質資料,結合煤礦防治水規定要求[9-10],以及工作面形成周期,決定在62103 工作面6 煤頂板布設2 個鉆場,3 個定向長鉆孔6-1、6-2、6-3 孔。鉆孔平面圖如圖1 所示,剖面圖如圖2 所示,設計參數見表1。

圖1 6 煤層頂板疏放水定向鉆孔軌道設計平面圖

圖2 6 煤頂板疏放水定向鉆孔設計軌道剖面示意圖

表1 62103 工作面煤層頂板疏放水定向鉆孔工程量
定向鉆孔的主孔均采用二級鉆孔結構:即第一級采用φ153 mm PDC 鉆至6 煤頂板,下入φ127 mm 孔口管至6 煤頂板,用水泥漿液封孔;第二級采用φ98 mm PDC 鉆頭定向鉆進至終孔,見圖3。

圖3 6 煤頂板疏放水定向鉆孔結構示意圖
此次定向鉆進技術使用YHD3-1500 型泥漿脈沖隨鉆測量系統,其特點是效率高、精準度高,可以利用此系統精確靶中疏放區域。此系統主要由防爆計算機、防爆鍵盤、防爆數據存儲器、防爆測量探管和防爆壓力變送器等5 部分組成[11-13]。往常需要更換中心式通纜鉆桿來進行數據的測量,節省了來回更換鉆具時間,增加了鉆進效率。
根據鉆孔深度及傾角決定鉆機使用ZDY-6000LD,泥漿泵從原來的3NB-BW320 更新至BW600/10,增加了泵壓與流量,為更好的處理鉆孔事故提供了保障,同時也加快了鉆進效率。
62103 工作面共設計3 個頂板砂巖水疏放孔,總進尺為2 535 m,其中最大孔深為966 m(6-2 孔),探測區域覆蓋62103 整個工作面范圍內頂板目標含水層,單孔最大水量為130 m3/h。鉆孔施工順利,鉆孔施工實際軌跡滿足設計要求。實鉆軌跡圖如圖4所示,鉆孔施工情況統計見表2。

圖4 6 煤頂板疏放水實鉆軌跡圖

表2 鉆孔施工情況統計
對6-1、6-2 及6-3 鉆孔進行無鉆測量涌水量,其動態特征曲線如圖5、圖6、圖7 所示,從3 個定向鉆孔初始涌水量情況可看出,6 號煤層頂板砂巖含水層具有出水量較大、出水持續時間較長的特征,特別是6-1 號鉆孔,從6 月份初始出水至9 月底出水結束,最大出水量為130 m3/h,持續出水3 個月,共放水約13 萬m3。說明6 煤層頂板砂巖含水層區域富水性性強,單一鉆孔疏放煤層頂板砂巖水效果較好。此外,在鉆孔施工完成后,存在鉆孔出水均伴隨有出沙現象,說明6 煤頂板砂巖含水層巖性膠結程度差,在水流沖刷作用下易崩解。

圖5 6-1 號鉆孔流量歷時曲線圖

圖6 6-2 號鉆孔流量歷時曲線圖

圖7 6-3 號鉆孔流量歷時曲線圖
1)采用水平定向鉆孔精確地對62103 工作面頂板砂巖水進行了疏放,單孔最大涌水量達130m3/h,累計疏放水量達13 萬m3,消除了工作面采前頂板水害隱患,為后續巷道掘進、工作面回采的安全進行提供了保障。
2)采用了更為先進的泥漿脈沖隨鉆測量系統及泥漿泵,增加了鉆進效率,使水平定向鉆進技術更為高效精確,大大縮短了煤礦工作面的準備時間。
3)通過分析鉆孔成孔周期內涌水量變化情況,發現鉆孔出水量與鉆進速率成正比,說明鉆孔出水可加快鉆孔巖屑的排出,有助于鉆進速率的提高。