劉振華
(晉能控股煤業集團同發東周窯煤業有限公司,山西 大同037100)
巖漿是一種高溫熾熱的粘稠狀硅酸鹽熔融體,熾熱巖漿侵入地殼一定深度后緩慢冷卻形成的巖石稱為多為煌斑巖。煤層被巖漿侵入后,原煤在高溫烘烤和侵蝕的作用下,其物理化學性質發生變化,形成含有煌斑巖、混煤和硅化煤等混合成分的復雜結構。
在全煤巷道中,受煌斑巖侵入影響,頂板裂隙發育,強度低且易破碎,導致錨桿(索)的錨固能力差,容易誘發冒頂等安全事故。本文以同發東周窯煤業受煌斑巖侵入的5100 回風順槽為工程背景,通過室內力學實驗得到了現場煤巖體的物理力學參數,并結合對現場巷道圍巖變形破壞特征的分析,針對性提出了支護優化方案,有效控制了巷道的變形,為類似工程條件提供了參考。
同發東周窯煤業5100 回風順槽布置在4 號煤層,根據鄰近鉆孔資料及掘進巷道揭露,山4 號煤層厚度為2.67~8.58 m,平均6.09 m。煤層結構復雜,受煌斑巖侵入的影響,含夾矸1~5 層,夾矸最大厚度1.93 m,最小厚度0.23 m,巖性多為砂質泥巖、炭質泥巖,次為粘土質泥巖、泥巖。煤層傾角1°~4°,平均2.5°。
在掘進過程中,5100 回風順槽受煌斑巖侵入段圍巖變形嚴重,甚至出現錨桿(索)斷裂的現象,極易發生冒頂事故,對礦井安全生產造成了嚴重影響。經分析,錨桿斷裂位置大多位于錨桿中下部,錨索斷裂位置多位于桿尾鎖具及讓壓環位置,錨桿破斷存在拉伸破斷、剪切破斷兩種情況,錨索主要表現為剪切破斷。為保證巷道的穩定性,需對支護方案進行優化設計。
煌斑巖侵入煤層主要有3 種形態,分別為局部煌斑巖侵入、單層煌斑巖侵入及多層煌斑巖侵入,其中單層煌斑巖侵入為東周窯煤業的主要侵入方式。單層煌斑巖侵入后,在煤層傾角較小時,侵入層會沿層面展開,在頂板上方形成一個軟弱夾層,將原本完整的煤層水平分離。巷道開挖后,受采動影響,侵入層下的淺部煤層很容易與上部巖體分離而垮落,頂板承載能力降低,若不及時控制,極易出現由下而上的逐層垮落破壞現象,這也是導致5100 回風順槽錨桿(索)破斷的主要原因,其破壞模式如圖1 所示。

圖1 單層煌斑巖侵入下巷道破壞模式
為獲得煌斑巖侵入范圍內外煤巖體的真實力學強度,現場挑選大塊煤巖體,在室內加工成標準巖石力學試件,并進行單軸壓縮試驗和巴西劈裂試驗,測試結果見表1。

表1 煤巖體物理力學實驗結果
根據表1 可知,在煌斑巖侵入的影響下,原煤硅化易碎,較侵入前的原煤體,彈性模量下降了73.7%,抗拉強度下降了33.3%,粘聚力下降了54.2%,內摩擦角下降了29.0%,泊松比變化量不大。由此可見,受高溫烘烤、侵蝕影響,煤體燃燒變質,內部裂隙發育程度大幅增加,煤體強度也隨之大幅度降低從而變得破碎松軟,在采掘應力擾動的作用下,煌斑巖侵入段巷道圍巖的變形量將不斷增大。
通過對現場巷道圍巖冒落情況的觀察發現,有部分錨桿存在脫落現象,說明由于圍巖破碎,錨桿的錨固段位于冒落高度范圍內,或錨固段部分位于冒頂高度內。錨桿的錨固段深度不足,未能完全錨固在具有承載能力的圍巖結構內,致使錨桿無法控制頂板淺部離層,并逐漸超出了錨索的承載能力,頂板沿層移動并冒落,因此出現了錨桿的拉伸破斷、剪切破斷及錨索的剪切破斷現象。
為確定出合理的錨桿長度,采用有限元數值模擬軟件ANSYS,根據4 號煤層實際的頂底板柱狀圖建立了計算模型,將由實驗得出的煤巖體物理力學參數帶入到模型中,經模擬計算得出圍巖摩爾庫倫安全系數S,如圖2 所示。

圖2 5100 回風順槽圍巖穩定性分區
根據模擬結果及摩爾庫倫安全系數,對巷道圍巖的穩定性進行了分區,分別為破碎區、穩定區及安全穩定區。
1)A、B、C 區為破碎區,其安全系數S≤1.0,根據模擬結果,巷道周圍出現了破碎圈,破碎的最大深度為1.3m 左右。
2)D 區為穩定區,其安全系數S 在1.0 和1.2 之間,雖然屬于穩定圈,但隨著時間推移,仍會發生變形,長期穩定性較差,此區域的最大深度為1.7m 左右。
3)E 區為安全穩定區,安全系數S 大于1.2,該區域及區域外的圍巖長期穩定性較好,且強度較高。因此為了使錨桿能夠錨固在穩固巖層中,錨桿的長度應在2 000 mm 至2 200 mm 之間,并保證穩固在穩定巖層中的錨固段長度不低于700 mm。
通過上述分析,為確保錨桿錨固段全部錨固在穩定巖層中,錨桿長度確定為2 400 mm。
錨桿的預緊力是控制頂板早期變形的關鍵作用力,可以壓實破碎區的浮煤及矸石,減小頂板拉應力來控制離層現象的發生。在模擬中錨桿長度設為2 200 mm,錨桿間排距設為900 mm×920 mm,對比分析不同預緊力下頂板的穩定狀態,以此確定出合理的錨桿預緊力。
1)錨桿預緊力為10~20 kN 時,巷道頂板的拉應力分布范圍較大,在頂板上方0.7~1.5 m 范圍內有幾處離層現象出現。
2)錨桿預緊力為20~30 kN 時,拉應力范圍減小,多處離層區域閉合,但在1.5 m 深處的頂板仍然有離層發生。
3)錨桿預緊力為30~60 kN 時,拉應力范圍進一步縮小,頂板上方的所有離層都逐漸閉合,且頂板狀態穩定。
通過上述模擬結果得出錨桿的最小預緊力為60 kN,考慮到現場實際情況復雜,確定錨桿的預緊力為100 kN。
支護采用“強力錨桿錨索+JM梁組合支護系統”聯合支護。錨桿(索)均采用高強度預應力材料,頂、幫錨桿采用500#/22mm,L=2 400 mm,頂錨桿排間距900 mm×920 mm,共布置6 根錨桿,靠近巷幫的錨桿與水平線成75°夾角,頂板W 型鋼帶規格為:4 900 mm×280×4 mm;幫錨桿排間距900 mm×900 mm;幫錨桿的間排距為900 mm×920 mm,采用橫縱向雙向加強鋼護板,規格為450 mm×280 mm×4 mm;錨索采用'鳥窩'錨索,直徑為21.8mm,L=7 300 mm,錨索梁規格為4800 mm×330 mm×6 mm,配套200 mm×220 mm×12 mm 鋼托盤,一梁四索,眼距1 400 mm,排距1 800 mm。支護方案如圖3 所示。

圖3 巷道支護方案
本支護設計采用的“鳥窩”錨索,其結構如圖4所示。

圖4 '鳥窩'錨索示意圖
與普通錨索相比,'鳥窩'錨索具有以下幾個特點:
1)其索頭裝有保護套,可以防止錨索在運輸或安裝過程中出現散股的現象,便于施工。
2)錨索直徑設計時比鉆孔直徑要小1~2 mm,可以使得樹脂錨固劑在索體周圍均勻分布,減少樹脂消耗量的同時提供較大的錨固力。
3)圖4 中,錨索“鳥窩”部分為中空結構,在攪拌過程中,樹脂錨固劑進入' 鳥窩',使得樹脂與錨索緊密結合,進而提高了錨索的抗拉強度。
為準確獲得煌斑巖侵入段巷道的支護效果,采用多點位移測量對巷道變形進行檢測,每個測站按不同深度安裝4 個測點,分別為1.5、3.0、4.5 m 和6.0 m,頂板和做幫各安裝一套監測系統。監測結果如圖5 所示。

圖5 巷道圍巖變形監測曲線
由圖5 可知,從巷道開挖到圍巖變形趨于穩定,巷道煤幫的最大變形量為43.8 mm,頂板的最大變形量為63.7 mm,采用新支護方案后,巷道圍巖的變形情況得到了控制,支護效果良好。
煌斑巖侵入使得煤體的物理化學性質發生了質的變化,強度大幅度降低,對巷道安全生產造成了影響。通過對侵入段巷道圍巖煤巖體進行巖石力學實驗,分析了巷道圍巖的變性破壞特征,同時通過數值模擬得出了合理的錨桿支護長度和預緊力,結合現場實際確定出煌斑巖侵入段巷道支護方案。現場監測結果表明,設計的支護方案大幅度降低了巷道圍巖的變形,巷道整體穩定性良好。