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某銅礦山尾水綜合利用實驗研究

2022-03-16 10:43:42趙麗瓊玉溪飛亞礦業開發管理有限責任公司
節能與環保 2022年2期

文_趙麗瓊 玉溪飛亞礦業開發管理有限責任公司

某銅礦山屬于多金屬礦屬火山噴流沉積礦床,該礦床屬于銅、鉛、鋅、金、銀、硫鐵多金屬復雜硫化礦床。礦山現有三選廠、四選廠、硫鐵浮選廠等三座浮選廠,選礦主體流程為優先浮選銅、選銅尾礦浮選鋅、選鋅尾礦浮選流鐵,原礦通過三選廠和四選廠選別提出銅精礦、鋅精礦產品后,尾礦由硫鐵浮選廠浮選出硫鐵。

1 礦山尾水綜合利用現狀

1.1 給水系統情況

礦山給水系統為循環給水,由外部給水系統和礦山內部循環給水系統組成,外部給水系統為小黑江水取水,礦山每天取水量為3370m3;礦山內部循環給水系統由生產回水系統和生活污水系統組成。

礦山生產回水系統分為廠前回水和尾礦回水。廠前回水由φ55m濃密池溢流水、φ60m濃密池溢流水、精礦脫水三股水組成。φ55m濃密池溢流水為堿性水(pH=10.5),φ60m濃密池溢流水為堿性水(pH=8.5);精礦脫水為堿性水(pH=10)。尾礦回水:由尾礦庫滲透水、排土場滲透水、采場滲透水三股水組成。尾礦庫滲透水,pH值約7.5,氨氮含量較高;排土場滲透水,為酸性水(pH值約4),重金屬含量高,該水已進入給水管網,并通過回水系統進行利用;采場滲透水:為酸性水(pH值約4),重金屬含量高,該水未進入給水系統,直接外排到自然水體。

1.2 回水利用情況

礦山現有回水點為:①Φ55m濃密機溢流水(未選硫鐵);②Φ60m濃密機溢流水(已選硫鐵);③尾礦庫庫內回水及庫外滲水,可用總回水量:Φ55m濃密機溢流水+Φ60m濃密機溢流水+銅、鋅、硫精礦溢流水+尾礦庫庫外回水+排土場滲水=24543m3/d。如果采坑底部滲水和北部排洪溝水全部回收使用,可用總回水量為25790m3/d,回水全部用于生產后還剩余水量為2384m3/d?,F有回水點水質不同,對選礦指標的影響程度不同。三選廠使用的回水主要有Φ60m濃密機溢流水、尾礦庫庫內回水及庫外滲水;四選廠目前使用的回水主要有Φ55m濃密機溢流水、尾礦庫庫外滲水;硫鐵浮選廠目前使用的回水主要有Φ60m濃密機溢流水、硫精礦濃密機溢流水;開展項目研究前回水利用率約為72%,各回水點使用不能嚴格分開。

2 尾水水質對生產指標影響的分析研究

2.1 尾水對銅鋅分離指標的影響

2.1.1 尾水中銅等重金屬離子對鋅礦物的影響

某銅礦V1礦體為銅鋅硫礦,主要金屬礦物黃銅礦、閃鋅礦、黃鐵礦。黃銅礦占比達到95%以上,屬于較易分選的原礦,但指標波動較大。其原因主要是尾水中的重金屬離子對閃鋅礦活化作用很強,鋅被活化后難以抑制,導致鋅的抑制劑增大,捕收劑用量增大,使銅鋅分離的條件變得復雜。

2.1.2 尾水中銅等重金屬離子、pH值等對硫鐵礦物的影響

某銅礦礦山的硫化鐵主要以黃鐵礦的形式存在,由于其可浮性較好,在浮選分離中會直接影響精礦的質量,同時黃鐵礦屬于低價礦物,浮選分離中必須要抑制。

黃鐵礦在磨礦中很容易氧化并生成部分可溶性鹽,它在堿性環境中氧化速度較快,氧化的結果是在其表面生成一層氫氧化鐵Fe(OH)3薄膜,阻礙捕收劑的吸附而受到抑制,當礦漿pH值較低時,在黃鐵礦的表面生成元素硫。黃鐵礦的表面有元素硫存在增強了其可浮性,因此生產實踐中常用硫酸調整礦漿呈弱酸性進行浮選黃鐵礦。

四選廠銅鋅分離的生產用水水質波動較大,主要體現在石灰的用量上,尾水中銅等重金屬離子除了對鋅活化外,對硫鐵礦物也有活化作用,且pH值經常在5~6,呈弱酸性,而黃鐵礦的表面生成的硫降低了石灰對硫鐵礦物的抑制作用,造成石灰的用量增大。在雙重或多重作用下,硫鐵礦物難被抑制,變成惡性循環,引起銅、鋅精礦的互含高,精礦品位差,回收率下降。

2.2 尾水對三選廠單銅指標的影響

某銅礦V2礦體為銅硫礦,硫化鐵礦物主要為黃鐵礦。黃鐵礦在磨礦中很容易氧化并生成部分可溶性鹽,尤其是在較低的pH值下,易產生Cu2+、Fe2+、Fe3+、Ca2+、SO42-等離子,鐵離子對硫化銅有抑制作用,銅離子對黃鐵礦有活化作用。生產中尾水含銅等重金屬離子,較低的pH值(pH=5~6)進一步增加了銅硫分離的難度。為了抑制硫鐵,提高礦漿的pH值,石灰的用量較大(有時高達10kg以上),大量的石灰進入選別系統,導致選別操作很難平穩,對選礦指標造成較大影響。

2.3 尾水對尾礦除硫鐵選別指標影響

尾水使用對三選廠單銅選別和四選廠銅鋅選別造成的影響,主要體現在石灰的用量大,不可控,導致尾礦的pH值高(三選廠pH=9~10,四選廠pH值11~12),大量的氫氧根離子、鈣離子隨尾礦進入硫鐵選別流程,使硫鐵礦物受到深度抑制,可浮性變得極差,需要大量的活化劑(碳酸氫胺)才能對其有活化作用。選別作業后,硫鐵尾礦中的氨氮離子殘余離子濃度高,影響尾礦的沉降速度,經常出現溢流水跑渾等現象。特別是三選廠尾礦沒有進行濃縮,濃度波動較大,直接進入硫鐵車間選別,進一步加劇了硫鐵車間的藥劑制度波動,同時溢流水循環使用進入三選廠單銅選別和四選廠銅鋅分離的選別,造成惡性循環,難以調控。

2.4 尾水對水平衡的影響

由于尾水成分復雜,影響生產指標,故四選廠銅鋅分離使用大量新鮮水,導致小黑江取水量大,造成生產尾水不能完全回用而排放,引起水量利用不平衡的惡性局面。

3 尾水綜合利用實驗研究

通過對礦山原礦性質、選礦廠生產工藝、礦山水質情況、工藝流程水平衡等情況調研,找出了問題產生的根本原因,提出相應的解決方案。

3.1 三選廠銅尾礦濃縮試驗研究

3.1.1 三選廠選銅尾礦自然沉降試驗

樣品取自三廠選銅尾礦漿樣,取樣時間為2019年6月16日中班、6月17日夜班,濃度為26.41%,以及硫鐵車間尾礦綜合樣(用于粒度分級)。試驗采用2.5m的斜板單元格進行,沉降曲線和壓縮曲線見圖1。

圖1 沉降曲線和壓縮曲線圖

3.1.2 脫泥濃縮的試驗研究

對三選廠選銅尾礦和選硫后的總尾礦進行了粒度分析,結果見表1。

表1 粒度分析表

從總尾礦和三選廠選銅尾礦各粒級的硫品位來看,硫主要從-74+19粒級中回收。從三選廠選銅尾礦的硫分布率來看,-19μm粒級的產率為22.6%,硫分布率總共只占10.55%,考慮脫除,這樣可以極大地避免微細粒級進入生產系統,消耗大量的選礦藥劑,惡化水質,造成惡性循環。

為了達到提高三選廠銅尾礦濃度至45%,同時又能脫出小于19μm的微細粒級,生產中采用二段旋流脫水。

3.2 酸水浮選硫鐵試驗研究

本次試驗根據尾礦在不同pH值情況下的結果,在日消耗5494m3酸水的條件下,礦漿濃度調整至45%加入酸水1100mL后,入選礦濃度為30%。試驗結果如表2。

表2 硫鐵選礦試驗加酸水和不加酸水碳酸氫胺消耗對比

從試驗結果看,硫鐵選別過程中pH值是影響硫鐵回收的關鍵因素,不考慮添加活化劑的情況下,礦漿pH值為13~10,碳酸氫胺的用量由8kg/t降至2.5kg/t,下降幅度為68.75%。在添加酸水的情況下,基本實現不添加活化劑,利用酸水及酸水所含的重金屬離子實現對硫鐵的雙重活化作用,對銅鋅尾礦pH值≥12時,酸水和碳酸氫鈉共同添加,強化對硫鐵的活化。

4 工藝設計及配套工程

4.1 工藝設計

為了消除氨氮離子對尾水綜合利用的影響,把采場滲透酸水、排土場滲透酸水輸送至新建800m3水池后,自流至硫鐵車間作調漿選別使用。在硫鐵選別工藝中確保進入攪拌桶的礦漿濃度在45%以上,通過酸水添加調節入選濃度到30%。調漿需要酸水量為5494m3,余下的506m3經結合池后自流至尾礦庫,對尾礦庫的酸堿平衡起到一定的調節作用。

最后達到不用氨氮類浮選藥劑作為硫鐵活化劑,消除硫鐵尾礦溢流水的氨氮含量,提升工藝用水的水質。滲透酸水中的銅等重金屬離子是硫鐵礦的優良活化劑,對被石灰深度抑制的黃鐵礦有很好的活化作用,酸水在硫鐵車間運用,既能消除重金屬離子又能消除氨氮離子,從根本上解決了尾水離子超標的問題。

4.2 工藝建設配套工程

排土場滲透水取水工程:滲水泵站至新建800m3高位水池,含新建800m3高位水池、管道、管件。

采坑底部滲透水取水工程:由露天采場底部取水至新建800m3高位水池。中途在1249m標高建結合池,由結合池自流到新建800m3高位水池。含泵站建設、泵站集水池、1249m標高結合池,管道、管件等。

10kV輸電線工程:線路長約1400m,由巖心庫附近T接10kV高壓電到采場底部泵站,設計容量400kVA變壓器1臺。

三選廠尾礦濃縮脫泥工程:為解決水質問題,該部分礦泥的處理工程為:直接排至尾礦庫(新建礦泥輸送系統工程),二段脫水后礦泥不進入系統流程,通過濃縮脫出后直接排放至尾礦庫,利用尾礦庫庫容和長時間的沉淀來優化用水水質,增加礦泥從硫鐵車間至新建結合池的礦泥輸送工程。

5 項目實施后效果

滲透酸水中的銅等重金屬離子是硫鐵礦的優良活化劑,對被石灰深度抑制的黃鐵礦有很好的活化作用,酸水在硫鐵車間運用,既能消除重金屬離子又能消除氨氮離子,從根本上解決尾水離子超標的問題。

硫鐵選別過程中pH值是影響硫鐵回收的關鍵因素,在不考慮添加活化劑的情況下,礦漿pH值從13降至10,碳酸氫胺的用量由8kg/t降至2.5kg/t,下降幅度為68.75%;在添加酸水的情況下,基本實現不添加活化劑,利用酸水及所含的重金屬離子實現對硫鐵的雙重活化作用,提高尾水綜合利用率的同時減少碳酸氫胺的用量。

尾水項目實施前,生產、生活取鮮水約3370m3/d,尾水綜合利用項目完成后,生產、生活取鮮水約2150m3/d,減少取新水量1220m3/d,減少新鮮取水量及取水成本。

尾水項目改造完成后,整個系統最后進入尾礦庫的水量為27054m3/d,總回水27126m3/d,系統水平衡基本處于平衡狀態,可以消耗尾礦庫前期系統積水-72m3/d,實現廢水零排放。

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