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DE 氧化溝及其提標改造效果研究

2022-03-16 10:31:14
科技創新與應用 2022年5期
關鍵詞:工藝效果

李 貝

(武漢市城市排水發展有限公司北湖污水處理廠,湖北 武漢 430070)

針對DE 氧化溝工藝,國內外的學者從事了大量相關方面的研究,主要集中在對DE 氧化溝工藝的機理研究[1]、DE 氧化溝的應用研究[2]以及DE 氧化溝運行問題的提出及改善[3-4]。武漢湯遜湖污水處理廠是武漢市目前唯一一座以DE 氧化溝作為生物處理單元的城市污水處理廠,本文基于湯遜湖污水處理廠近10 年的進出水水質數據,并結合該廠的運行管理經驗及升級改造工程進行研究,旨在運用一定的手段,對DE 氧化溝工藝的運行效果進行客觀評價,并就挖掘DE 工藝的潛力進行探討,為同類污水處理廠提供相關經驗。

1 項目概況

1.1 工藝流程

武漢湯遜湖污水廠主要承擔處理排向湯遜湖的污水,服務面積為32 km2。該污水處理廠分兩期建設,其中一期的規模為5 萬m3/d,采購DE 氧化溝工藝,于2006年3 月正式運行使用。

湯遜湖污水處理廠設計出水水質為GB 18918-2002一級B 標準,具體初設水質指標見表1。

表1 湯遜湖廠一期DE 氧化溝水質初設值

湯遜湖污水處理廠采用DE 氧化溝工藝,污泥處理采用離心脫水方式,其具體處理工藝流程如圖1 所示。

圖1 DE 氧化溝工藝流程圖

1.2 DE 氧化溝技術參數

一期設兩座DE 氧化溝,單座池規模為2.5 萬m3/d,單座池總容積9 480 m3,每座由一個厭氧區和2 個單溝組成。單座厭氧池的有效容積為1 450 m3,總停留時間9.1 h,其中厭氧區的停留時間1.4 h。有效水深4.0 m,每一座厭氧池內都設置了2 臺潛水推進器,其中每條單溝內還設置了4 臺單速轉碟表面曝氣機、4 臺潛水攪拌器,單溝進出水采用可調堰板控制,具體設備參數見表2。

表2 DE 氧化溝設備參數

2 DE 氧化溝運行效果分析

2.1 DE 氧化溝運行工況

運行期間生物池MLSS 維持在2 700~2 800 mg/L,污泥的回流比約為70%,通過剩余污泥排放控制污泥齡7~12 d。設定好氧段DO 控制1.5~3.5 mg/L,現場DO 信號接入PLC 系統,PLC 根據DO 值自動增減轉碟曝氣機運行,控制DO 在設定范圍內,具體DE 氧化溝的運行時序設定為:階段A,1 h;階段B,1.5 h;階段C,1 h;階段D,1.5 h。

2.2 DE 氧化溝運行效果

在設定工況條件下,對DE 氧化溝工藝進行試運行,對運行期間進出水的COD、氨氮、TN 和TP 的進出水水質進行測定比較,得到其各自的去除率。

結果表明:(1)該DE 氧化溝工藝對COD 有較好的處理效果,出水COD 基本維持在20~30 mg/L 之間,平均去除率在88%以上。即使當進水COD 濃度高達350 mg/L,超過設計值40%時,出水COD 仍穩定達到一級B 排放標準,抗COD 沖擊能力較強。進水TP 濃度在1.4~3.6 mg/L,TP 去除率在49%左右,出水TP 值均滿足一級B 排放標準要求。(2)調試運行期間,氨氮的去除率均基本保持在90%以上,但第5、6、7、17 天因進水氨氮較高,出水氨氮分別出現了較大波動,無法穩定達到一級B 排放標準。出水中TN 的濃度隨進水TN濃度波動,TN 去除率在40%左右,出水TN 不夠穩定,當進水TN 較高時,出水TN 無法滿足一級B 排放標準要求。

2.3 DE 氧化溝運行存在問題分析

2.3.1 低碳源運行問題

2009 年1 月起,進水COD 濃度陡然下降平均值約為112 mg/L,同時期進水TN 達到29 mg/L,C/N 嚴重偏低。一方面,碳源不足導致DE 氧化溝的A、C 時序的進水溝DO 超過0.5 mg/L,根本無法實現好氧與缺氧的交替,喪失生物脫氮效果。同時,出水溝僅兩臺對角轉碟運行,但DO 仍高達5 mg/L,大量的分子氧通過回流系統進入厭氧池后又對厭氧釋磷造成干擾。另一方面,通過核算F/M 僅為0.07 kgBOD/kgMLVSS·d,生物池污泥急劇老化呈現內源衰減。通過運行發現,在低碳源條件下,工藝C/N比失衡,出水中TN 的濃度偏高。

2.3.2 DE 程序問題

DE 程序是整個運行周期的靈魂,在進水濃度較為穩定時,可以根據預測的COD、總氮濃度精確控制A、B、C、D 四個階段的時序。然而目前國內的污水處理廠一般沒有設置均質調節池或水解酸化池,一旦出現工業偷排造成進水COD、總氮沖擊,固定的DE 運行程序將會因為缺氧時間較短造成反硝化不徹底,影響總氮去除,或者因為好氧不充分,影響氨氮去除。

2.3.3 原設計問題

按照推進設備與曝氣設備常規設置位置的經驗總結,曝氣設備距離推進器上游的距離一般不應小于池寬(9 m),距離推進器下游一般不應小于池深(4 m),而現狀的設置位置均小于此臨界值,如圖2 所示。

圖2 轉碟、推進器安裝位置圖

除推進器與轉碟相對位置不合理外,推進器選型偏大是導致積泥的另一原因。根據調查,厭氧區單溝直線段長為39 m、寬為5 m,氧化溝單溝直線段長為30 m、寬為9 m,而現有1 800 mm 推進器0.3 m/s 流速的理論范圍為長42 m、寬18 m,如圖3 所示。

圖3 推進器推流范圍圖

推進器推流范圍大于氧化溝尺寸,導致水流撞擊側壁后形成反射流,擾亂正常推進效果,推進線路下游實測流速不足0.2 m/s,特別是在好氧水溝的過彎處容易形成集泥,一定程度上減小了好氧溝的有效容積,也影響了曝氣混合效果。

3 基于DE 氧化溝工藝提標改造及運行結果分析

3.1 DE 氧化溝提標改造背景

2014 年湯遜湖污水處理廠出水水質要求由一級B標準提標為一級A 標準,湯遜湖廠啟動二期擴建及一期改造工程,一期校核規模為4 萬m3/d,設計水質指標見表3。

表3 改造后設計水質指標

提標改造后,日均處理水量4 萬m3,生物池MLSS約2 400 mg/L,污泥回流比R 約為120%,污泥齡10~16 d,控制厭/缺氧段ORP<-150 mV,控制好氧池末端Do1.5~3.5 mg/L,污泥食微比F/M 約為0.14 kgBOD/kgMLVSS·d。厭/缺氧段的停留時間為1.7 h,好氧段的停留時間為9.6 h。

3.2 工藝改造措施

3.2.1 完善工藝流程

提標改造后,將一期原兼備脫氮除磷功能的DE 氧化溝工藝改為單純脫氮功能的A/O 工藝,通過在深度處理單元投加PAC,結合高效澄清池、R 型精密濾池,保證出水TP 穩定達標,其工藝流程如圖4 所示。

圖4 改造后工藝流程圖

3.2.2 氧化溝工藝增設底部曝氣裝置改造研究

湯遜湖污水處理廠二期于2015 年5 月完成,采用鼓風微孔曝氣方式,在連續運行半年后,二期處理系統電耗率僅為160 kWh/kt,鼓風機機房設備有約40%的富余能力,而一期運行電耗高達320 kWh/kt。為了降低一期電耗,于2015 年年底在一期一組氧化溝內增設了微孔曝氣系統,風源由二期鼓風機房提供。

(1)增設底部曝氣系統改造方式

由二期A/A/O 生物池DN500 空氣管道上接出DN300 空氣管道至一期化溝,管道全長80 m,并設置空氣減壓閥、空氣流量計。在一期氧化溝池頂布置DN150~DN200 空氣管道,DN150 空氣管道全長100 m,DN200空氣管道全長90 m。每個過水廊道內布置一組微孔曝氣器,共布置4 組,每組曝氣器最大曝氣量為9.25 m3/min(555 m3/h),具體布置如圖5 所示。

圖5 曝氣器布置圖

(2)改底部曝氣效果

一期增設底部曝氣系統后,增加了一臺90 kW 鼓風機運行,增設底曝的氧化溝內轉碟全部關停,僅開啟推進器維持推流,氧化溝內曝氣混合均勻,證明微孔曝氣系統同樣適用于4 m 水深的氧化溝工藝。

微孔曝氣系統動力效率高達4.5~5.5 kgO2/kWh,轉碟曝氣動力效率僅為1.8~2.0 kgO2/kWh,改造后一期消耗功率降低160 kW,一期實際運行電耗降至約220 kWh/kt,氧化溝工藝改底部曝氣體現了優秀的節電效果。值得一提的是,一期僅對一組氧化溝進行了底部曝氣改造,一旦另一組氧化溝也進行了改造,整個一期運行電耗將進一步降低。

3.3 提標改造設備

為解決氧化溝內推進器、轉碟運行干擾問題,改造工程中轉碟將溝內推進器設置在轉碟下游9 m 處,2 臺推進器并排布置。雙溝仍串聯運行,每條單溝內增加一個配水點,每條溝內轉碟間隔開啟,形成了固定的缺氧區、好氧區,從而實現A/O 運行模式,設備的安裝形式如圖6 所示。

圖6 改造后設備布置圖

為增加曝氣充氧,并進一步提高氧化溝流速,對轉碟、潛水推進器全部進行了更新,轉碟更新至55 kW,充氧量72 kgO2/h。推進器更新至3 kW,轉速62 r/min。

3.4 提標改造運行效果

為了徹底解決碳源爭奪對同步生物脫氮除磷的影響,一期改造工程將碳源全部用于生物脫氮,并增加完善的化學除磷系統。改造后由于處理水量下降,氧化溝水力停留時間由原本的9.1 h 增大到11.3 h,選用10 d 連續測量數據,分析比較COD、氨氮、TN 和TP 的進出水濃度及其去除率。

通過比較工藝進出水COD 濃度,計算其去除率,得到的運行數據如圖7 所示。

對圖7 進行分析,結果表明:DE 氧化溝提標改造后,對COD 的去除效果很好且較穩定,在91%附近波動。COD 出水濃度在20 mg/L 左右,平均值為20.06 mg/L,穩定達到一級A 排放標準。

圖7 提標改造后COD 去除效果圖

通過比較工藝進出水氨氮濃度,計算其去除率,得到的運行數據如圖8 所示。

圖8 提標改造后氨氮去除效果圖

對圖8 進行分析,結果表明:DE 氧化溝提標改造后,氨氮去除效果非常好,平均值為96%,出水氨氮濃度非常低,平均值為0.66 mg/L,穩定達到一級A 排放標準。

通過比較工藝進出水TN 濃度,計算其去除率,得到的運行數據如圖9 所示。

對圖9 進行分析,結果表明:DE 氧化溝提標改造后,氨氮去除率維持在60%左右,出水氨氮濃度平均值為13.31 mg/L,能穩定達到一級A 排放標準。

圖9 氣動防錯裝置工作狀態及邏輯元件布置圖

圖9 提標改造后TN 去除效果圖

通過比較工藝進出水TP 濃度,計算其去除率,得到的運行數據如圖10 所示。

對圖10 進行分析,結果表明:DE 氧化溝提標改造后,TP 去除率較高,約為90%,出水TP 濃度平均值為0.24 mg/L,能穩定達到一級A 排放標準。

圖10 提標改造后TP 去除效果圖

4 結論

(1)湯遜湖污水廠采用DE 氧化溝工藝,進水水質波動較大,DE 氧化溝對進水濃度在設計范圍內時,基本能滿足一級B 排放標準,但在低碳源條件下運行效果較差,達不到出水標準。

(2)DE 氧化溝運行數據分析表明:其對SS、COD 和氨氮均有較好的去除率,平均值分別達到了91%、88%和90%,對TN 的去除效果不好,且效果不穩定,平均僅有40%,對TP 也僅有49%的去除率,這與進水COD 濃度較低有關,兼性菌對COD 的去除,反硝化脫氮和生物除磷有一定的影響。

(3)將DE 氧化溝變型為A/O 工藝的方式進行提標改造,其COD、氨氮、TN 和TP 的出水平均濃度分別為:20.06 mg/L、0.66 mg/L、13.31 mg/L 和0.24 mg/L,去除率得到大大提高,出水能穩定達到一級A 排放標準。

(4)比較DE 氧化溝變型運行前后環境、經濟效益可知,在進水COD 濃度較低的條件下,采用DE 氧化溝變型A/O 工藝運行,其環境經濟效益良好,COD的去除率從88%提升到92%,TN 去除率從40%上升到50%,氨氮去除率從50%提升到97%,TP 去除率達92%。

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