蔣思思,何小平,李文鵬,孫 棟,孟婉瑩
(1.中國石油長慶油田分公司第三采氣廠,陜西西安 710018;2.長慶油田(榆林)油氣有限公司,陜西榆林 719000)
隨著蘇里格氣田的不斷開發,在鉆井及后期生產過程中,不可避免會造成外來液進入儲層,并在后續生產過程中緩慢返排入井筒,地層產液及各類措施進入氣井的化學物質中含有多種成垢離子、有機質、懸浮雜質、細菌等易于成垢的組分,導致井筒和地層出現了結垢堵塞現象[1-5],降低了地層滲透率,堵塞了天然氣采出通道,影響氣井正常生產以及產能發揮。
S14 區塊部分氣井礦化度高,其中Na+、Ca2+含量較高,水型主要為CaCl2型。通過對氣井生產情況的分析,針對產量突降的問題,對選取的氣井進行井筒除垢挖潛作業,清除井筒及近井地帶儲層堵塞物,恢復氣井產能。
氣井產出流體中含高礦化度水、二氧化碳等腐蝕性介質,容易形成無機垢堵塞。生產過程中加注緩蝕劑起膠結作用,容易形成有機、無機垢堵塞。壓裂液殘液在井筒高溫下裂解,形成不溶性殘渣,黏結沉積物,堵塞油管及儲層滲流通道,容易形成有機及無機垢堵塞[6-8]。井筒結垢物(見圖1)。


圖1 油管結垢照片
緩蝕劑進入井筒后,吸附在套管和油管管壁,降低酸性氣體和液體對管壁的腐蝕。但是,緩蝕劑中易揮發的煤柴油組分在高溫條件下易揮發,殘留的高餾點組分流動性極差,附著在管壁上,極易將井下的腐蝕產物、巖屑、砂礫等黏附和包裹,從而在井筒內壁形成黏性堵塞物。
氣井產出流體中含鈣離子、二氧化碳等腐蝕性介質,在井底高壓、高溫的環境下,自身也容易形成無機垢。此外,長期加入的泡排劑,在井下高溫高壓條件下,親水基團與地層水中鈣離子反應生成不溶于水的鈣皂堵塞井筒[9,10]。
根據相似相容原理,解堵劑與井內有機或無機垢物發生化學反應,拆散堵塞物骨架,溶解填充物,在氣液攪動下經多次反復清洗,放空將垢物帶出井口,實現解除油管堵塞的目的。加入的有機物解堵劑,也叫堿性解堵劑,是采用合成的特種表面活性劑、乳化劑與多種有機助劑復合而成,主要用于解除油氣井中因膠質以及化學劑等有機物,解除長時間附著、聚積造成的油套管或孔眼的堵塞。加入的無機物解堵劑,也叫酸性解堵劑,是采用合成的特種螯合劑與有機酸、緩蝕劑和多種陽離子、非離子表面活性劑復合而成,對無機垢有較強的剝落、碎化、分散作用。
地質條件:氣井有效厚度、孔隙度、滲透率等靜態物性參數較好,氣井剩余可采儲量較高。
生產動態:氣井穩定生產過程中,突然出現油壓、產量下降現象,油套壓差較大,關井后油套壓恢復較快,且可恢復至較高水平,開井后油壓下降快。
井筒情況:氣井通井時存在遇阻現象,且通井資料表明氣井井筒有臟物,且井筒條件良好,油管無腐蝕穿孔。
采取井口泵注解堵劑,井口放噴的方式進行除垢作業。使用柱塞泵經壓力表考克注入油管300~600 L解堵劑,關井5~15 h,緩慢放空帶出反應殘液。經多次重復清洗,疏通油管,解除堵塞對生產的影響,分離的液體匯至儲液罐,避免造成環境污染。根據對井筒堵塞物的預估情況,解堵劑中堿酸按1:2 適宜,堿性解堵劑1.79 m3,酸性解堵劑3.58 m3,儲層滲透率改造劑3.5 m3。現場作業時根據氣井堵塞情況和藥劑加入量計算藥劑反應時間,以便及時有效的進行藥劑加注。為防止堵塞物溶解后沉入井底,造成儲層堵塞或后期生產過程中井筒再次堵塞,每加注3 次解堵藥劑后,加注1 次泡排劑,用于帶出井筒中的藥劑及堵塞物質。
通過對S14 區塊5 口氣井措施前的產氣量、油套壓、歷史采氣曲線及氣井資料分析認為,造成氣井產量下降的原因是地層及井筒堵塞以及井筒積液水淹。
2020 年8 月5 日加注堿性解堵劑,8 月6 日加注酸性解堵劑后于8 月11 日放空,返排水樣垢物較多,連續清洗井筒6 d 后,返排水樣中垢物逐步減少,8 月17 日水樣為灰黑色,無沉淀物。此后酸堿性解堵劑交替加注,進一步清洗井筒內殘余垢物。8 月24 日,水樣干凈,說明井筒堵塞已清除。
措施后生產情況:S14-1-xx 井8 月26 日開井生產至11 月15 日,該井累計凈增產氣量126.177 7×104m3,日均凈增產氣量1.859 5×104m3,且持續增產。說明該井有效解堵,恢復正常生產,生產曲線(見圖2)。

圖2 S14-1-xx 井生產曲線
8 月17 日加注堿性解堵劑,8 月18 日加注酸性解堵劑后,于8 月23 日放空,返排水樣中垢物較多且出液量較大(1.5 立方米/次),連續清洗井筒9 d 后,返排水樣中垢物減少且產液量逐步下降,9 月7 日水樣干凈,井筒堵塞已清除。
措施后生產情況:S49-xx 井于9 月10 日開井生產至11 月15 日,該井累計凈增產氣量71.575 4×104m3,日均凈增產氣量1.461 7×104m3。該井措施取得良好增產效果,且持續增產。說明該井有效解堵,恢復正常生產,生產曲線(見圖3)。

圖3 S49-xx 井生產曲線
8 月3 日加注堿性解堵劑,8 月4 日加注酸性解堵劑后于8 月9 日放空,返排水樣中垢物較多且出液量較大(2 立方米/次),連續清洗井筒12 d 后,返排水樣中垢物減少且產液量逐步下降,8 月22 日水樣干凈,井筒堵塞已清除。
措施后生產情況:S14-21-xx 井于8 月25 日開井生產至11 月15 日,該井累計凈增產氣量80.665 7×104m3,日均凈增產氣量0.920 5×104m3。該井措施取得良好增產效果,且持續增產。說明該井有效解堵,恢復正常生產,生產曲線(見圖4)。

圖4 S14-21-xx 井生產曲線
7 月1 日加注堿性解堵劑放空一次,7 月4 日加注酸性解堵劑后放空一次,發現酸、堿性解堵劑返排水樣中均有較多垢物,說明井內垢物包含有機、無機成分,后續直接采取酸、堿性解堵劑交替加注進行除垢。連續清洗井筒10 d 后水樣為灰黑色,井內垢物減少,7 月26 日水樣干凈,井筒堵塞已清除。
措施后生產情況:S14-5-xx 井于7 月27 日開井生產至11 月15 日,累計凈增產氣量20.172 8×104m3,日均凈增產氣量0.550 7×104m3。該井措施后前40 d 取得良好增產效果,后期增產效果逐漸降低。該井于2008 年投產,因為生產年限較長,判斷為地層能量不足,故后期增產效果不明顯。此類氣井建議后續采取其他措施維持穩產,生產曲線(見圖5)。

圖5 S14-5-xx 井生產曲線
8 月21 日加注堿性解堵劑,8 月23 日加注酸性解堵劑,8 月27 日放空,返排水樣垢物較多,連續清洗井筒7 d 后,返排水樣中垢物逐步減少,9 月4 日水樣為灰黑色,無沉淀物。此后酸堿性解堵劑交替加注,進一步清洗井筒內殘余垢物。9 月11 日,水樣干凈,說明井筒堵塞已清除。
措施后生產情況:S14-6-xx 井9 月14 日開井生產至11 月15 日,該井累計凈增產氣量8.326 1×104m3,日均凈增產氣量0.350 9×104m3。該井措施后取得一定增產效果,但增產效果持續時間較短,后期增產效果逐漸降低。該井于2008 年投產,因為生產年限較長,判斷為地層能量不足,故后期增產效果不明顯。此類氣井建議后續采取其他措施維持穩產,生產曲線(見圖6)。

圖6 S14-6-xx 井生產曲線
(1)針對S14 區塊氣井井筒堵塞的現象,采取井筒除垢措施可有效解決此類問題。此外,井筒除垢還可清除井底堵塞,不同程度地改善氣井生產情況。
(2)對于壓力系數在0.3 以上的目前地層壓力較高的氣井,除垢挖潛措施效果更佳。
(3)除垢挖潛措施更適用于氣液比高、地層產水量低的氣井,反之措施效果欠佳。
(4)針對除垢挖潛措施施工結束后地層出水量大的氣井,為降低氣井積液對生產的影響,需要加強氣井后續的排水措施,達到長期穩產的目的。