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雙氧水中總碳含量的影響因素及優(yōu)化措施探討

2022-03-19 10:51:00黎斯明呂小敏
合成纖維工業(yè) 2022年1期
關(guān)鍵詞:能力

劉 柯,黎斯明,呂小敏,李 茂

(中石化巴陵石油化工有限公司煤化工部,湖南 岳陽(yáng) 414000)

在新型綠色化工領(lǐng)域,雙氧水作為重要的綠色氧化劑,廣泛應(yīng)用于己內(nèi)酰胺、環(huán)氧丙烷等產(chǎn)品的生產(chǎn)[1]。蒽醌法是當(dāng)前應(yīng)用最為廣泛的雙氧水生產(chǎn)工藝[2]。

目前,巴陵石化公司共有3套雙氧水裝置,分別為1#、2#、3#雙氧水裝置(1#雙氧水裝置生產(chǎn)能力100 kt/a,固定床工藝;2#雙氧水裝置生產(chǎn)能力70 kt/a,漿態(tài)床工藝;3#雙氧水裝置生產(chǎn)能力110 kt/a,固定床工藝),合計(jì)生產(chǎn)能力為280 kt/a(按質(zhì)量分?jǐn)?shù)27.5%折算)。裝置主要包括氫化工序、氧化工序、萃取凈化工序、后處理工序等單元。其中,萃取凈化工序出來(lái)的雙氧水溶液先進(jìn)入雙氧水儲(chǔ)罐,分析檢驗(yàn)(檢驗(yàn)項(xiàng)目有濃度、穩(wěn)定度、總碳[3-5]和總磷)合格后,再送至己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置樹(shù)脂床吸附進(jìn)行深度脫碳。對(duì)于成品雙氧水,其總碳含量指標(biāo)為300 mg/kg[6]。

作者分析了影響雙氧水總碳含量的因素,并提出了相應(yīng)的優(yōu)化措施,一定程度降低了雙氧水產(chǎn)品的總碳含量,為己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)提供了保障。

1 蒽醌法雙氧水生產(chǎn)工藝流程

3#雙氧水裝置生產(chǎn)工藝流程見(jiàn)圖1。

圖1 3#雙氧水裝置生產(chǎn)工藝流程Fig.1 Production process of hydrogen peroxide unit 3#

以蒽醌為載體,芳烴為溶劑配制成混合液體工作液,在固定床內(nèi)于一定的溫度、壓力和鈀催化劑的作用下,與氫氣進(jìn)行氫化反應(yīng),氫化反應(yīng)液再與空氣中的氧氣進(jìn)行氧化反應(yīng),得到的氧化液經(jīng)脫鹽水萃取、凈化得到雙氧水。工作液經(jīng)白土床再生處理后循環(huán)使用。

2 影響雙氧水總碳含量的因素

雙氧水總碳含量是指雙氧水中的有機(jī)物含量,包括溶解有機(jī)物和游離有機(jī)物含量。雙氧水中溶解有機(jī)物量與工作液組分有較大關(guān)系,工作液組分中親水性有機(jī)物含量越高,雙氧水溶解的有機(jī)物越多。游離有機(jī)物主要是萃取凈化過(guò)程中夾帶的少量有機(jī)物,其含量受凈化塔凈化能力、白土床再生能力及雙氧水存儲(chǔ)方式等因素影響。

2.1 工作液的組分

蒽醌法雙氧水生產(chǎn)過(guò)程中,工作液中溶質(zhì)有氫蒽醌和蒽醌兩種狀態(tài),分別為極性和非極性溶質(zhì),所以為增強(qiáng)對(duì)兩種溶質(zhì)的溶解度,溶劑需要選擇極性溶劑和非極性溶劑,并且這兩種溶劑能夠互溶。目前工作液采用的極性溶劑主要有醋酸甲基環(huán)己酯、磷酸三辛酯和二異丁基甲醇等;非極性溶劑主要有高沸點(diǎn)石油芳烴,一般為三甲基苯(雙氧水工藝中一般稱芳烴)。

為滿足下游己內(nèi)酰胺擴(kuò)能需求,雙氧水裝置先后三次對(duì)工作液組分進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,見(jiàn)表1。從表1可以看出,工作液組分中添加醋酸甲基環(huán)己酯和二異丁基甲醇后,雖然可提高蒽醌的溶解度,但同時(shí)也會(huì)導(dǎo)致雙氧水產(chǎn)品中總碳含量提高。這是因?yàn)榇姿峒谆h(huán)己酯和二異丁基甲醇含有親水性的羥基(—OH),在水中的溶解度相對(duì)比磷酸三辛酯偏大,所以造成雙氧水產(chǎn)品中總碳含量上升。

表1 不同工作液組分時(shí)雙氧水產(chǎn)品總碳含量Tab.1 Total carbon content of hydrogen peroxide products with different working solution components

2.2 凈化塔凈化能力

凈化塔的主要作用是利用萃取原理,用芳烴萃取粗雙氧水中的有機(jī)雜質(zhì)[7]。凈化塔設(shè)計(jì)尺寸、填料裝填量及萃取劑(使用芳烴作萃取劑)使用時(shí)間均對(duì)凈化塔凈化能力有較大影響。凈化塔塔徑大,雙氧水溶液流速慢,夾帶的工作液組分更容易萃取出來(lái);凈化塔塔身高有利于延長(zhǎng)萃取塔內(nèi)雙氧水停留時(shí)間;填料裝填量多能讓萃取劑與雙氧水溶液充分接觸,提高萃取效率。但凈化塔和填料一旦安裝完成,就很難進(jìn)行改造,所以雙氧水日常生產(chǎn)過(guò)程中,萃取劑使用時(shí)間對(duì)雙氧水產(chǎn)品中總碳含量的影響較大。

針對(duì)3#雙氧水裝置經(jīng)過(guò)多次擴(kuò)能改造,凈化塔凈化能力不能完全滿足生產(chǎn)需求,雙氧水總碳含量容易出現(xiàn)超標(biāo)的情況,2017年10—11月,每間隔半月取樣分析3#雙氧水裝置凈化塔塔頂芳烴萃取劑含量,并觀測(cè)外觀,結(jié)果見(jiàn)表2。

表2 不同時(shí)間凈化塔塔頂芳烴萃取劑含量Tab.2 Content of aromatics extractant at the top of purification tower at different time

從表2可以看出,隨著芳烴萃取劑使用時(shí)間的延長(zhǎng),芳烴溶液外觀逐漸變黃,芳烴含量降低,萃取液的密度升高。這是因?yàn)殡S著芳烴的使用時(shí)間延長(zhǎng),芳烴中溶解的有機(jī)雜質(zhì)(游離有機(jī)物)增多,對(duì)雙氧水產(chǎn)品中有機(jī)雜質(zhì)的萃取能力降低,從而造成雙氧水產(chǎn)品中總碳含量上升。

2.3 白土床再生能力

白土床主要用于再生工作液,可再生的副反應(yīng)產(chǎn)物在白土床內(nèi)再生后循環(huán)利用,不可再生的蒽醌降解物吸附在白土床床層內(nèi),待更換氧化鋁催化劑時(shí)帶出系統(tǒng)。工作液中降解物增加,一方面會(huì)使工作液黏度增加,導(dǎo)致萃取效果下降;另一方面,降解物成分復(fù)雜,部分降解物親水性較強(qiáng),會(huì)使雙氧水中游離有機(jī)物增加。因此,白土床再生能力需與降解物產(chǎn)生速度匹配。再生系統(tǒng)蒽醌含量是否穩(wěn)定是衡量白土床再生能力的主要因素,當(dāng)蒽醌含量下降時(shí),說(shuō)明白土床再生能力已不足。

降解物的產(chǎn)生主要受氫化反應(yīng)溫度及氫化反應(yīng)度影響,氫化反應(yīng)溫度越高,氫化反應(yīng)度越大,降解產(chǎn)物越多[8]。氫化反應(yīng)度是工作液中參與反應(yīng)的蒽醌所占質(zhì)量百分比,要求低于45%,其受氫化反應(yīng)器內(nèi)工作液反應(yīng)時(shí)間、是否存在偏流等情況影響。氫化反應(yīng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、存在偏流情況等均容易造成局部反應(yīng)過(guò)度,溫度偏高。

由表3可知,與1#、2#雙氧水裝置相比,3#雙氧水裝置白土床裝填量較低,氫化反應(yīng)時(shí)間較長(zhǎng),氫化反應(yīng)器分布器開(kāi)孔率較大。裝填量偏低會(huì)導(dǎo)致再生能力不足;氫化反應(yīng)時(shí)間相對(duì)偏長(zhǎng)會(huì)造成氫化反應(yīng)過(guò)度;氫化反應(yīng)器上方工作液分布器開(kāi)孔率過(guò)大易造成工作液偏流。工作液中降解物增加會(huì)造成雙氧水產(chǎn)品中總碳含量超標(biāo)。

表3 雙氧水裝置白土床與氫化反應(yīng)器工藝參數(shù)Tab.3 Process parameters of clay bed and hydrogenation reactor in hydrogen peroxide plant

2.4 雙氧水存儲(chǔ)方式

雙氧水長(zhǎng)期存儲(chǔ)會(huì)造成部分有機(jī)物在儲(chǔ)罐內(nèi)累積,析出的蒽醌固體沉積在儲(chǔ)罐底部,工作液的芳烴等組分浮在雙氧水表面,造成液位較低時(shí)輸送的雙氧水產(chǎn)品總碳含量偏高。

3 優(yōu)化措施

雙氧水溶液中溶解有機(jī)物含量的升高主要由工作液組分的改變引起,通過(guò)常規(guī)的工藝控制和提升凈化塔凈化能力均難以有效降低,因此,優(yōu)化措施主要是通過(guò)降低雙氧水中游離有機(jī)物的含量,從而達(dá)到降低總碳含量的目的。

3.1 提升凈化塔凈化能力

1#、2#雙氧水裝置由檢修期間更換凈化塔芳烴,改為正常生產(chǎn)中定期補(bǔ)加芳烴,按照每周補(bǔ)充5 m3以上新鮮芳烴,以置換凈化塔內(nèi)污染的芳烴。3#雙氧水裝置通過(guò)工藝改造,將氧化尾氣處理裝置冷凝回收的芳烴引入凈化塔,連續(xù)補(bǔ)加芳烴,保持凈化塔內(nèi)芳烴凈化效果;同時(shí)利用裝置大檢修期間,將凈化塔塔身增高10 m,更換并增加填料。

3.2 提高白土床再生能力

針對(duì)3#雙氧水裝置白土床再生能力不足的問(wèn)題,一方面,參照1#和2#雙氧水裝置對(duì)氫化反應(yīng)器分布器開(kāi)孔率進(jìn)行調(diào)整,在固定床層中間增加一組分布器,使工作液在氫化反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行二次分配,徹底解決工作液偏流問(wèn)題,同時(shí)使工作液循環(huán)量增加約30%,提高氫化反應(yīng)器內(nèi)工作液流速,降低反應(yīng)時(shí)間。另一方面,配套增加5臺(tái)白土床,從而增加白土床裝填量,使白土床裝填量與產(chǎn)量比值達(dá)到13.38,同時(shí)生產(chǎn)過(guò)程中,監(jiān)控蒽醌含量變化,若蒽醌含量連續(xù)下降,即開(kāi)始更換白土床。

3.3 優(yōu)化雙氧水存儲(chǔ)方式

清理部分雙氧水儲(chǔ)罐底部沉積的少量黃色固體和雜質(zhì);為使雙氧水濃度均勻,在雙氧水儲(chǔ)罐內(nèi)增設(shè)氮?dú)鈹嚢瑁獨(dú)鈹嚢杩墒闺p氧水處于攪動(dòng)過(guò)程,使少量夾帶的有機(jī)物不易沉積累積。

4 優(yōu)化效果

從表4可以看出,通過(guò)定期補(bǔ)加1#、2#雙氧水裝置凈化塔內(nèi)的芳烴,對(duì)3#雙氧水裝置凈化塔進(jìn)行改造和更換填料,3套裝置雙氧水總碳含量均下降明顯,蒽醌含量穩(wěn)定,工作液中降解物控制在280 mg/kg以下,尤其是3#雙氧水裝置。

表4 優(yōu)化前后雙氧水產(chǎn)品總碳含量Tab.4 Total carbon content of hydrogen peroxideproducts before and after optimization

在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,應(yīng)關(guān)注凈化塔上部芳烴萃取劑的顏色變化,如果顏色較深,說(shuō)明芳烴萃取劑中溶解的有機(jī)物較多,則需要加大芳烴置換量。

5 結(jié)論

a.雙氧水總碳含量包括雙氧水中溶解有機(jī)物和游離有機(jī)物的含量。雙氧水中有機(jī)物溶解量主要與工作液組分有關(guān),通過(guò)常規(guī)的工藝控制和提升凈化塔凈化能力均難以有效降低。雙氧水中游離有機(jī)物主要是萃取凈化過(guò)程中夾帶的少量有機(jī)物,其含量受凈化塔凈化能力、白土床再生能力,以及存儲(chǔ)方式影響。

b.通過(guò)采取定期補(bǔ)加芳烴萃取劑,提高凈化塔塔身高度;在固定床層中間增設(shè)一組分布器,增加白土床裝填量;在雙氧水儲(chǔ)罐內(nèi)增設(shè)氮?dú)鈹嚢璧却胧p氧水總碳含量明顯下降,控制在280 mg/kg以下。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,應(yīng)關(guān)注凈化塔上部芳烴萃取劑的顏色變化,及時(shí)置換芳烴萃取劑。

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