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礦井主風機不停風倒機系統最優控制研究*

2022-03-20 12:06:14于保才邵良杉
中國安全生產科學技術 2022年2期
關鍵詞:系統

于保才,邵良杉

(遼寧工程技術大學 系統工程研究所,遼寧 葫蘆島 125105)

0 引言

為保證井下工作人員安全,需要連續不斷地為井下提供新鮮空氣。按照相關規定,每個回風井處需要安裝2套同等能力的通風裝置,其中1套作為備用。2臺風機需要每月進行1次輪換作業,目前國內大多數煤礦操作流程都是先關閉正在運行的風機,然后將備用風機接入通風系統內,該方法很容易造成瓦斯積聚[1]。因此,研發1套智能控制系統具有十分重要的意義。

國內外很多專家學者提出不停風倒機方案,吳新忠[2]提出的不停風倒機方案已經在國內大多煤礦進行實際應用,但是風量波動依然很大;董素鈴[3]提出基于模糊控制的自動控制系統,減小了風量波動,但是對于高瓦斯礦井,依然存在危險;Wang等[4]首次提出動態模型,開發了一種激勵控制策略,但是其動態模型運行速度慢。上述方法會使井下風量波動依然很大,或者倒機時間過長,所以還需要進一步改進。

根據上述分析,提出1種基于改進粒子群算法和自適應模糊PID控制的遠程智能控制倒機系統,不但能夠應用更少的參數,快速找到有效的最佳控制方案,而且通過自適應模糊PID控制能夠更精確控制風門的開合角度,從而達到不停風倒機且井下風量基本恒定,能源損耗最少的目的。

1 礦井主要通風機倒機系統結構及原理

煤礦主要通風機倒機系統結構如圖1所示,包括2臺風機,1臺為備用風機,每臺風機入風口處分別有1道水平風門和1道垂直風門,當前工作風機是2號風機,當切換指令下達后,首先1號風機開始預熱,然后通過控制4道風門,即逐漸關閉1號水平風門、2號垂直風門,同時逐漸開啟1號垂直風門、2號水平風門,從而保證井下風量恒定。

圖1 礦井主要通風機切換系統結構Fig.1 Structure of switchover system of mine main fans

文中選用全自動旋葉式風門,其結構如圖2所示,其中控制器可以接受來自遠程智能控制倒機系統的指令,并將指令傳達給百葉窗步進電機,以此更精確控制4道風門的開合角度,從而達到對風量的精確控制。

圖2 旋葉式遠程控制風門Fig.2 Rotating vane type remote control damper

2 礦井主要通風機倒機系統建模

2.1 倒機系統等效模型建立

為方便建立數學模型,將圖1所示的結構圖簡化為如圖3所示的等效模型,共8個節點,7條分支,3條虛擬分支;其中M1和M2分別代表2個風機支路,R0,R1S,R1C,R2S,R2C分別表示礦井等效風阻、1號風機水平風門、1號風機垂直風門、2號風機水平風門、2號風機垂直風門。為便于研究風機切換特性,近似認為R0值不變,且巷道內空氣不可壓縮;節點1表示進風井口,節點5,6表示2個水平風門的進風口,節點7,8表示2臺主要通風機排氣通道。

圖3 風機切換系統等效模型Fig.3 Equivalent model of fans switchover system

2.2 旋葉式風門特性

系統選用旋葉式風門,不同型號風門風阻可根據式(1)計算。

R=RC×M×w/(2×(w+h))

(1)

式中:R為風門等效風阻,N·s2·m-8;RC為風阻系數;M為風門中葉片數,片;w為葉片寬度,m;h為葉片高度,m。

旋葉式風門的風阻與葉片角度是非線性關系,當葉片角度為0°時候,風阻近似為0,此時風門全開狀態;當角度為90°時,風阻接近無限大,此時風門為全閉合狀態。根據參考文獻[5],可得到風阻系數RC與葉片角度α的近似數據,圖4為用該數據對應得到的擬合曲線,并用Matlab對數據進行5次擬合[6],得到表達式如式(2)。

(2)

圖4 風阻系數與葉片角度曲線Fig.4 Curve of wind resistance coefficient and vane angle

因此,當倒機進行過程中,t時刻通過i號風機的等效風阻可根據式(3)計算得出。

(3)

式中:Rist,Rict表示t時刻i號風機的水平風門、垂直風門的等效風阻,N·s2·m-8,可以通過t時刻風門角度傳感器傳遞回來的角度信息帶入到公式(2)中得到。

2.3 主通風機風機特性

在對礦井主要通風機倒機系統進行建模時,為了保證在倒機過程中2臺主要通風機工作在安全且高效的狀態,需要對風機特性曲線進行進一步研究。中煤華晉王家嶺煤礦風機檢測報告給出的性能參數見表1。

表1 換算到額定轉速、標準通風狀態下性能參數值Table 1 Performance parameter values converted to rated rotating speed and standard ventilation state

風機曲線擬合中最常用的方法是二次多項式的最小二乘法擬合,但由于偏差較大[7],因此,本文選用四次多項式對風機特性曲線進行擬合,圖5為用表1中的數據采用四次多項式擬合后的曲線,當風機工況點在A點左側時候,容易發生喘振,當工作在右側時候,工作在穩定區域,越接近A點效率越高;圖中Rt線與風機特性曲線交點B,代表倒機進行到t時刻風機工況點。

圖5 主要通風機風量-風壓特性曲線Fig.5 Air volume-wind pressure characteristic curve of main fan

根據表1中的數據,用MATLAB進行四次擬合,得到該主要通風機風量(Q)-風壓(H)的表達式(4)。

(4)

2.4 主要通風機倒機系統動態模型

本次建模以井下風量波動最小為目標函數,t時刻井下風量波動可表示為式(5)。

(5)

式中:Q0倒機前井下風量,m3/s;ΔQt,Q0t,Q1ht,Q1st,Q2ht,Q2st,QM1t,QM2t分別指倒機進行到t時候井下風量變化量、井下風量、1號垂直風門風量、1號水平風門風量、2號垂直風門風量、2號水平風門風量、1號風機風量、2號風機風量,m3/s。

由于節點1,5,6,7,8均暴露在大氣中,忽略進回風井位置等影響,認為這幾個節點壓力一致即等于大氣壓力,因此,可知t時刻通過水平風門的壓力和風機壓力相等;所以Q1st,Q2st可以用公式(6),(7)表示。

(6)

(7)

式中:H1t,H2t代表t時刻2臺主要通風機的壓力即通過水平風門壓力,Pa。

計算方法是將t時刻風機風量帶入式(4)中,如式(8),(9)所示,R1st,R2st表示t時刻水平風門的阻力,N·s2·m-8,通過風門角度傳感器傳輸回來的數據,然后代入式(1)中算得該值。

(8)

(9)

當倒機系統運行在t時刻,此時將水平風門、垂直風門、井下風阻共同看成一個等效系統,其等效風阻R1t,R2t可由式(3)求得,如式(10),(11)所示,此時該系統滿足式(12),(13)關系。

(10)

(11)

(12)

(13)

分別聯立式(8),(10),(12)和(9),(11),(13),可得到QM1t,QM2t的表達式如(14),(15)所示。

QM1t=(14.43-9.18×10-41i)R1t

(14)

QM2t=(14.43-9.18×10-41i)R2t

(15)

式中:i為復數。

因此,將式(1),(6),(7),(14),(15)代入到式(5)中,為了方便表達,令式(1)中除角度以外參數值為ξ,如式(16)所示,最終得到式(17)。

ξ=M×w/(2×(w+h))

(16)

(17)

式中:θ1,θ2,θ3,θ4分別表示t時刻1號風機水平風門、垂直風門葉片角度、2號風機水平風門、垂直風門葉片角度。

轉化后的目標函數為式(18)。

(18)

為保證倒機系統安全可靠運行,一般實際工作風壓不能超過最高壓的90%,倒機時間不能超過10 min。根據實際情況,4個風門調整角度范圍為[0°,90°];由于風門步進電機齒輪精度問題,每步調整角度要大于0.1°,綜上所述,約束條件可以表示為式(19)。

(19)

式中:RA為風機工作的最大風阻;Hmax為風機工作的最高風壓;Δθ為齒輪角度調整精度。

3 基于改進PSO的模糊自適應PID控制

3.1 模糊PID控制原理

由于礦井主通風機倒機系統中如風量、風壓等參數精確度具有一定局限性,因此,應用傳統的PID控制算法無法實現該系統的精確、實時調節,因此,本文選用模糊PID控制算法作為該系統的控制部分,能夠增強系統魯棒性,解決倒機系統參數不精確、調控性能不佳的問題。

在礦井主通風機倒機的PID控制系統中,將井下風量變化量作為偏差量e,偏差變化率ec即井下風量的變化率,在輸入這2個參數后,模糊控制器根據設定的隸屬度函數,選用三角隸屬度函數,查詢模糊控制表,進行模糊推理過程,然后進行清晰化,清晰化采用目前最常用的重心法,其公式如式(20)所示,清晰化后的參數kp,ki,kd輸入到PID控制器中,從而來調節4個風門的步進電機的開合角度和2臺風機的電動機的運行狀態。

(20)

式中:z0為模糊控制器輸出的清晰化后的精確值;zi為模糊控制量輪域內的值;μc(zi)為zi的隸屬度值。

3.2 改進PSO算法

PSO算法常用于解決優化問題,通過公式(21)和(22)對粒子移動速度和位置進行不斷迭代更新,并時刻記錄全局和局部最優解的位置,最終獲得最優解[8-9]。

v(i+1)=ωv(i)+c1r1[pbest(i)-x(i)]+c2r2[pgbest(i)-x(t)]

(21)

x(i+1)=x(i)+v(i)

(22)

式中:ω是慣性因子;c1,c2是學習因子;r1,r2為在[0,1]上的均勻隨機數。

為了加快算法迭代速度,并且增加PID控制精度,對原始算法進行改進,改進后公式如式(23)所示。

(23)

式中:ωmax,ωmin分別為最初始設置的最大和最小慣性因子;t為當前迭代次數;T為最大迭代次數。

3.3 基于改進PSO的模糊自適應PID控制器

改進PSO算法的模糊自適應PID遠程智能風機倒機系統原理框圖如圖6所示。

圖6 改進粒子群算法的模糊PID遠程智能控制原理Fig.6 Fuzzy PID remote intelligent control principle of improved particle swarm algorithm

在模糊自適應PID控制算法中kp,ki,kd3個參數對于控制效果有著至關重要的作用,傳統算法中一般根據經驗設定3個參數,并保持不變,但這樣很難保證風機倒機過程中井下風量穩定性。為了能夠對風機倒機系統進行動態調整,本文將引入改進粒子群算法,對3個參數進行優化后,輸入到PID控制器中,其流程如圖7所示。

圖7 改進粒子群算法優化PID流程Fig.7 PID procedure of improved particle swarm algorithm optimization

4 仿真分析

4.1 仿真設置

為了驗證所提方法的有效性,在MATLAB中進行仿真模擬,模糊PID中采用通風系統近似傳遞函數,如式(24)所示[10]。

(24)

仿真平臺及算法主要參數設置見表2。

表2 仿真系統主要參數設置Table 2 Main parameters setting of simulation system

4.2 仿真結果分析

為了驗證本文提出方法的有效性,對傳統模糊自適應PID算法和IPSO優化的模糊自適應PID算法進行對比,其階躍響應曲線如圖8所示,可看出,模糊自適應PID算法上升較快,但是系統超調現象嚴重,調節時間大概為25 s左右,動態特性較慢;本文提出的基于IPSO優化的模糊自適應PID算法調節時間為10 s,相比傳統PID算法節約60%,并且沒有超調現象發生,控制效果明顯提升。

圖8 階躍響應控制效果對比Fig.8 Comparison of step response control effect

圖9為優化過程中kp,ki,kd3個參數變化情況,可看出經過一段時間調整kp,ki,kd3個參數逐漸趨于穩定。

圖9 kp,ki,kd參數優化結果Fig.9 Optimization results of kp,ki and kd parameters

圖10是在整個系統運行過程中,井下風量的變化量ΔQ隨著4個風門調整的變化情況,由圖10可知,該系統運行時間為120 s,由于調整開始階段風門等效風阻隨葉片旋轉變化較大,因此,風量波動較大,隨著系統運行,井下風量變化逐漸穩定,在系統運行后期,同樣風門等效風阻變化較大,引起后半階段的風量波動較大,大概在100 s以后,系統逐漸穩定,運行120 s后整個倒機過程完成。由圖10可知系統運行過程中,風量變化量低于0.6%,相比較與文獻[11],[12]調節風量變化率8.1%,5%有了很大提升。

圖10 井下風量波動情況Fig.10 Fluctuation of underground air volume

圖11是2臺主要通風機在倒機運行過程中工況點變化情況,由圖11可知,2臺風機均工作在穩定工作區域,調整過程中沒有發生突躍情況,保證了整個倒機過程的安全可靠性。

圖11 風機工況點變化Fig.11 Change of fan working condition points

5 結論

1)提出煤礦主通風機穩風倒機控制系統的框架模型,研究了該系統各個部分的特性,分別建立其數學模型。

2)建立動態通風機穩風倒機模型,并提出1種改進粒子群優化的模糊自適應PID控制算法對系統進行運算求解。

3)系統運行時間明顯縮短,并且沒有超調現象;切換過程中井下風量穩定且波動小,2臺主通風機一直工作在穩定區間內,沒有發生突躍,從而保證該系統的安全性。

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