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鍋爐水冷壁管分層原因分析及處理

2022-03-26 02:08:43席青
家園·電力與科技 2022年2期
關鍵詞:裂紋

摘要:鍋爐水冷壁爆管事故是鍋爐運行中最常見的事故之一,引發事故的原因基本可歸納為腐蝕、磨損、過熱、裂紋四類。一旦水冷壁出現爆管事故,極易造成緊急停爐影響生產,甚至發生人身傷亡,給企業帶來巨大的經濟損失。

關鍵詞:水冷壁管分層;氧化皮;裂紋;

1 引言

鍋爐水冷壁最常見的缺陷有腐蝕、磨損、過熱、裂紋四類。腐蝕包括水側內壁腐蝕和向火側外壁腐蝕,水側腐蝕有給水氧超標、酸、堿或其它原因引起,向火側腐蝕又稱為“還原氣氛腐蝕”,主要是在環保要求下鍋爐采取低氮燃燒, 燃燒器送風配比調整不合理, 由還原性氣氛下高溫硫腐蝕造成的;磨損包括吹灰沖蝕與煤粒磨損,水冷壁磨損的部位主要是在一次風口周圍的水冷壁管,因風粉流沖刷磨損和吹灰器吹掃時的沖刷磨損等引發;過熱包括短期過熱(超溫爆管)與長期過熱(高溫蠕變);裂紋主要為橫向熱疲勞裂紋等,橫向熱疲勞裂紋的產生是由于爐壁傳熱惡化,而使爐壁溫度超過容許值,或爐壁溫度長期波動時,爐壁管會因金屬強度下降或金屬疲勞而產生熱疲勞裂紋,進而導致破裂。本文從水冷壁裂紋入手進行鍋爐水冷壁管分層的原因分析及處理。

2 水冷壁管分層情況

某熱電廠 2X330MW 供熱工程鍋爐采用擺動式燃燒器調溫,四角布置、切向燃燒,正壓直吹式制粉系統、單爐膛。水冷壁采用外徑Φ45mm的光管和內螺紋管,節距為 57mm,管間用扁鋼焊接形成完全氣密封爐膛。爐膛折煙角由節距為 63.33mm,外徑為 Φ51mm 的內螺紋管加扁鋼焊接而成。水冷壁延伸側墻采用Φ51光管,節距為 114mm。組裝方式采用膜式管屏現場安裝,材質為20G,該機組平時按照省調要求,參與調峰使用。在機組大修過程中,發現在爐膛燃燒器層區域水冷壁后墻某管測厚異常,現場檢查該管外壁未有明顯減薄發生,但輕微打磨噴涂層后,表面有細微橫向紋路,使用聲波側厚儀測數2.7mm,懷疑該水冷壁管母材有分層情況,將樣品送檢后做初步分析(如圖1)。

3 原因分析

根據分析照片,該公司組織相關技術人員對該機組水冷壁管后墻進行全面測厚,主要涉及折煙角、SOFA風層、高溫燃燒區、冷灰斗等區域,通過近500組數據結果對比,發現后墻#2角燃燒器至#3角燃燒器第41根水冷壁管B1層燃燒器中心線至B層油槍中心線標高處,出現測量數據大幅度跳躍的情況,即在同一根水冷壁管相近(約20CM)部位測量數據顯示5.3MM與1.4MM兩種,隨即檢查人員對超聲波測厚儀進行更換,重新獲得數據,基本與初次測量數據一致。進一步對異常管進行切割打磨,發現管中出現細微樹紋狀凹坑,繼續打磨時出現肉眼見紋路,并做滲透試驗(圖2)

按照前期檢查經驗,防磨防爆檢查小組再次對水冷壁前墻、左墻、右墻擴大檢查,按一次風、二次風、油槍等中心線標高位置分層“蛛網”示測控,發現前墻#4角燃燒器至#1角燃燒器第17根水冷壁管A1層燃燒器中心線至燃燒器底部下2M標高處、左墻#1角燃燒器至#4角燃燒器第49根水冷壁管C1層燃燒器中心線至B2層燃燒器中心線標高處也出現測量數據大幅度跳躍的情況,綜合測量數據,進行充分比對,發現異常分層管3根,隨對發現的3處水冷壁管進行割樣送檢(結果如圖)。

通過以上測量檢查與試驗結果表明,可以得出結論:鍋爐水冷壁受熱面管在運行過程中會出現分層情況,且相對集中在水冷壁高溫燃燒器區域,其主要原因可歸結三種:一是機組啟停頻次高,熱冷態轉變過程中水冷壁管拉傷;二是水冷壁管過熱導致出現局部應力;三是水冷壁管制造工藝不佳。

4 處理措施

(1)采用機械方法沿20G管接頭焊縫處切割,水冷壁管割除,焊接水冷壁管上下口使用切割機進行切割,鰭片部位使用氣割進行切割,將泄漏及磨損的水冷壁管進行割除,割除時,不能傷及附近的水冷壁管子,割除管子嚴格按照檢修工藝,長度不小于800mm。

(2)割管后利用記號筆標明介質流向。利用水溶紙將水冷壁下口封堵。利用坡口機對水冷壁管上下口進行坡口加工。坡口采用V型坡口,坡口角度為35°,并保留1mm鈍邊。 具體要求如圖7所示:

(3)裝配焊接前徹底清除待焊接區域及其鄰近金屬表面至少30mm的油、水、銹蝕等雜物,直至露出金屬光澤。

(4)焊接材料選用全氬弧焊接,所使用的焊材為TIG—J50。焊接前使用光譜儀確認焊絲的材質,焊接電流采用80~100A。

(5)焊接接頭有超標缺陷時采取挖補方式進行返修。但同一位置上的挖補次數不超過3次。焊接質量有較大缺陷時必須要進行重新焊接。對密封進行焊接時,不允許倒流焊接,不允許出現咬邊現象。

(6)焊接完成后,對焊口進行X射線探傷,所有焊口合格后方可進行密封的焊接工作。

5 后續工作

(1)按照《火力發電廠金屬技術監督規程》(DL/T438-2016)第8.2.1“機組每次A級檢修或B級檢修,按要求對受熱面進行檢測,必要時進行超聲波、渦流或磁記憶檢測,重點檢查高溫燃燒區域。在機組檢修過程中認真執行檢驗要求,發現問題及時處理。

(2)必要時聯系鍋爐廠家,對機組運行過程中存在水冷壁管子進行材質升級優化,徹底消除隱患。

參? 考? 文? 獻

[1] DL/T 438-2016,火力發電廠金屬技術監督規程[S].中國電力出版社,2016

收稿日期:

作者簡介:

席青(1991年生),男,陜西寶雞籍,本科學歷,助理工程師職稱,華電渠東發電有限公司鍋爐維護技術員,負責鍋爐專業技術管理工作

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