郭文華
關(guān)鍵詞:密封式板喂機(jī)? 鏈板? 潤滑?? 回轉(zhuǎn)窯
焦作千業(yè)水泥有限責(zé)任公司(以下簡稱“我公司”)生料粉磨采用的是丹麥?zhǔn)访芩构旧a(chǎn)的ATOX50立式輥磨,物料入磨方式為密封式板喂機(jī)下料。這種方式具有有全密封、耐高溫、運(yùn)行平穩(wěn)、噪音小、可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)均勻喂料的特點(diǎn),可以有效的降低漏風(fēng)量,穩(wěn)定磨機(jī)工況,提高磨機(jī)臺時產(chǎn)量。但是隨著設(shè)備運(yùn)行時間的增加,密封式板喂機(jī)在運(yùn)行期間多次出現(xiàn)因鏈板斷裂導(dǎo)致板喂機(jī)跳停的現(xiàn)象,致使生料系統(tǒng)停機(jī),給生產(chǎn)帶來了較為被動的影響。尤其是隨著環(huán)保管控的日益嚴(yán)格,立磨系統(tǒng)停機(jī)以后會導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)煙氣排放NOx、SO2、氨逃逸數(shù)據(jù)出現(xiàn)波動,甚至?xí)隹刂茦?biāo)準(zhǔn),造成回轉(zhuǎn)窯不得不減產(chǎn)甚至止料,嚴(yán)重威脅到整個熟料生產(chǎn)線的連續(xù)運(yùn)行。
1實(shí)施內(nèi)容
我公司技術(shù)人員結(jié)合密封式板喂機(jī)在多次跳停檢查時出現(xiàn)的鏈板斷裂的現(xiàn)象,通過對板喂機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)真檢查、分析,對鏈板、鏈條、托輪、托輪軸的運(yùn)行情況進(jìn)行排查,認(rèn)為密封式板喂機(jī)由于設(shè)計上的不合理,是造成運(yùn)轉(zhuǎn)過程中設(shè)備備件損耗較快,運(yùn)轉(zhuǎn)故障率高,設(shè)備頻繁跳停的主要原因。我公司采用的密封式板喂機(jī)為無潤滑的托輪與托輪軸直接摩擦的結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)在密封式板喂機(jī)運(yùn)行過程中,存在兩個比較大的弊端。首先是設(shè)備運(yùn)行阻力較大。密封式板喂機(jī)電機(jī)功率為20KW,在電機(jī)頻率為25Hz時,電機(jī)電流就達(dá)到了30A左右,設(shè)備運(yùn)行阻力較大;其次托輪與托輪軸直接摩擦的結(jié)構(gòu)導(dǎo)致磨損較快,整套鏈條的使用壽命僅為一年左右,設(shè)備磨損情況相當(dāng)嚴(yán)重。在徹底更換整套鏈條之前,由于托輪與托輪軸不斷磨損,內(nèi)外鏈板受力不均,基本上平均兩天就會出現(xiàn)一次內(nèi)外鏈板斷裂的情況,嚴(yán)重的時候一天內(nèi)外鏈板斷了兩次,嚴(yán)重影響立磨的正常連續(xù)運(yùn)行。由于鏈板斷裂后需要停機(jī)處理,而立磨停機(jī)后環(huán)保參數(shù)會出現(xiàn)波動,甚至?xí)绊懟剞D(zhuǎn)窯的正常生產(chǎn);這樣的結(jié)果導(dǎo)致既耽誤生產(chǎn),又浪費(fèi)鏈板等備件;同時托輪與托輪軸磨損之后,托輪的運(yùn)行不規(guī)則,與軌道的摩擦增大,同時造成托輪和軌道的磨損加快,軌道的使用壽命一般只有一年左右。最后,由于不斷更換鏈板、軌道、鏈條等備件,也會大量增加工人的勞動強(qiáng)度,以及工人作業(yè)時的安全風(fēng)險。
因此,我公司決定對41.04密封式板喂機(jī)進(jìn)行改造,通過增加設(shè)備潤滑和對鏈板進(jìn)行改良,從而來延長輸送鏈條使用壽命,降低設(shè)備故障率。針對造成鏈板斷裂的原因分析,有針對性的制定了兩項改造措施,具體改造方案如下:
1、對41.04密封式板喂機(jī)輸送鏈條進(jìn)行潤滑改造,增加自動潤滑系統(tǒng),通過增加設(shè)備潤滑,降低設(shè)備之間的磨損,從而減輕設(shè)備備件之間運(yùn)行的阻力。在選擇了合適的注油孔后,在兩側(cè)檢修門的上方各設(shè)置了一個油杯,油杯下方是注油管道,管道上安裝有控制閥門,可調(diào)節(jié)注油量的大小。油杯的大小具體參照每班注油量的多少制作,具體步驟如下:
1.1打開靠近出料口兩側(cè)檢修門
1.2 確定托輪和鏈板位置
1.3加注潤滑油的位置(在圖中標(biāo)注的兩個位置加注潤滑油)
1.4 改造后的加油裝置:
通過對密封式板喂機(jī)潤滑系統(tǒng)的改造,有效的改善了托輪與托輪軸的運(yùn)行狀況,減輕了各部件之間的磨損,從而減小了設(shè)備運(yùn)行阻力,運(yùn)行電流也由改造之前的30A降低到25A,提高了運(yùn)行效率,降低了設(shè)備電耗。
2、對41.04密封式板喂機(jī)輸送鏈條鏈板進(jìn)行改造
由于41.04密封式板喂機(jī)輸送鏈條鏈板基本上都是從銷軸孔中部最薄弱的位置斷裂(見圖3),為了有效增加薄弱位置的抗折強(qiáng)度,防止鏈板頻繁斷裂,我們將鏈板銷軸孔周圍進(jìn)行加寬,從之前96mm加寬到116mm。
改造前后鏈板的形式和尺寸對比如下(圖3為改造前的鏈板圖,圖4為改造后的鏈板圖):
通過加寬鏈板尺寸,有效提高了鏈板的抗折強(qiáng)度。在鏈板安裝好以后,遭遇到較強(qiáng)外力時,由于自身抗折強(qiáng)度增加,避免頻繁出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象的發(fā)生,使設(shè)備運(yùn)行連續(xù)穩(wěn)定。
2 應(yīng)用情況及效果評價
我公司在改造完成以后,立磨停機(jī)次數(shù)大幅度下降,從6月11號到21號,立磨運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到了100%,沒有再出現(xiàn)因板喂機(jī)跳停導(dǎo)致立磨停機(jī)的事故發(fā)生。
2.1 改造前密封式板喂機(jī)電機(jī)頻率為25Hz時,電機(jī)電流達(dá)到30A;改造后密封式板喂機(jī)電機(jī)頻率為25Hz時,電機(jī)電流減小到25A;密封式板喂機(jī)電機(jī)功率為20KW,功率因數(shù)為0.86,電壓為380V,按此計算每天的節(jié)電量=1.732*380*(30-25)*0.86*24/1000=68度。折合電費(fèi)每天節(jié)約40元。每月節(jié)約電費(fèi)40*29=1160元。每年節(jié)約電費(fèi)1160*12=13920元。
2.2改造前鏈條及軌道的使用壽命為一年,改造后鏈條及軌道的使用壽命可達(dá)到兩年,一套鏈條的價格為105000元、一套鏈條軌道的價格為4500元,所以每年可節(jié)約備件費(fèi)用(105000+4500)/2=54750元。
2.3改造后鏈板、鏈條、軌道的使用壽命顯著延長,減少了很多的檢修工作,明顯減小了崗位工的勞動強(qiáng)度。
2.4改造后立磨運(yùn)行更加可靠,減少了因立磨停機(jī)導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯減產(chǎn)、止料情況的發(fā)生,有效的保證了回轉(zhuǎn)窯的高效穩(wěn)定運(yùn)行。
3? 結(jié)束語
通過對密封式板喂機(jī)的有效改造,解決了立磨運(yùn)行的瓶頸問題,為回轉(zhuǎn)窯連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件。另外,通過改造,也解決了設(shè)備本身存在的缺陷,提高了設(shè)備運(yùn)行的可靠性,減輕了崗位工的勞動強(qiáng)度,取得了較好的效果。
參考文獻(xiàn)
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