丁 亮
(廣西來(lái)賓東糖鳳凰有限公司,廣西 來(lái)賓 546102)
廣西是我國(guó)最大的甘蔗生產(chǎn)省份,但由于勞動(dòng)力供應(yīng)短缺、生產(chǎn)成本上升、機(jī)械化程度有限以及替代作物競(jìng)爭(zhēng)加劇的原因,與國(guó)外較低糖價(jià)相比其競(jìng)爭(zhēng)力仍有待提高。要提升競(jìng)爭(zhēng)力適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,糖廠需要通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)革新,提高節(jié)能減排水平和糖分收回,提升產(chǎn)品品質(zhì)[1]。
甘蔗制糖過(guò)程就是利用滲浸或壓榨提出糖汁,然后經(jīng)清凈處理后除去非糖成分,再經(jīng)蒸發(fā)、濃縮和煮糖結(jié)晶,最后經(jīng)過(guò)分蜜工序生產(chǎn)白砂糖成品。其中壓榨工段是第一道工序,壓榨抽出率和榨量的高低直接影響到后續(xù)工段的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)產(chǎn)量。要提高壓榨抽出率和榨量,首先,要保證原料破碎度高以及良好的入轆條件,其次,要保證良好的滲浸及排汁條件。
作為糖廠第一生產(chǎn)車間,要提高榨量和壓榨抽出率,則必須深入研究甘蔗糖廠壓榨技術(shù)改進(jìn)方案,通過(guò)簡(jiǎn)單有效的措施,挖掘已有壓榨設(shè)備潛力,最終實(shí)現(xiàn)提高節(jié)能減排水平、糖分收回以及提升經(jīng)濟(jì)效益的目的。本文通過(guò)研究壓榨技術(shù)改進(jìn)方案,從提高甘蔗破碎效能、使用高效細(xì)齒型榨輥、增設(shè)清洗通孔水泵、補(bǔ)焊磨損變形燕尾板、使用新型嵌制錯(cuò)齒式下送輥、抓好檢修質(zhì)量管理等方面進(jìn)行改進(jìn),以期為糖廠的壓榨技術(shù)改進(jìn)提供參考和借鑒。
良好的甘蔗破碎度是實(shí)現(xiàn)壓榨高回收率的前提條件,進(jìn)廠的原料蔗經(jīng)撕解機(jī)破碎后提取糖分。因此,原料工段在確保安全的前提下,對(duì)撕解機(jī)刀片數(shù)量、排刀方式、堆焊材質(zhì)、刀罩弧度和柵板設(shè)置等的選擇尤為重要。目前國(guó)內(nèi)較多制糖企業(yè)使用逆轉(zhuǎn)撕解機(jī),通過(guò)對(duì)撕解機(jī)不斷改造優(yōu)化,甘蔗的破碎度可以達(dá)到85%以上[2]。
整座撕解機(jī)所有刀片的總厚度在蔗帶寬度1.2~1.6倍之間,最大不宜超過(guò)1.8倍,最佳選擇為1.5倍。采用此方法選擇刀片數(shù)量時(shí),在不超過(guò)電機(jī)負(fù)荷的前提下,刀片斬切甘蔗時(shí)所形成的切截平面存在一定的疊加量,避免漏斬,提高甘蔗破碎率。
目前大多數(shù)糖廠都是采用雙螺旋和雙曲線排刀方法,公司1#、2#撕解機(jī)采用雙螺旋,3#撕解機(jī)采用雙曲線排刀,有效地克服了電動(dòng)機(jī)負(fù)荷不均勻、蔗層中部高或兩邊厚薄不均勻的現(xiàn)象。
柵板的作用是增加蔗料重復(fù)斬切的次數(shù),并起到磨搓的作用,使蔗料破碎成絲狀,提高破碎效果。現(xiàn)大多數(shù)甘蔗糖廠采用5~6根方鐵(角鐵)作柵欄焊接在罩蓋圓弧出口端。由于各柵條之間的距離較小,很容易被蔗料塞滿壓緊,無(wú)法發(fā)揮柵板的作用,甘蔗破碎度無(wú)法得到有效提高。建議把柵欄分成2~3組,每組柵欄用3根方鐵,2組之間罩蓋圓弧相距10°,每組柵欄之間相隔80~100 mm弧長(zhǎng)。柵板一般采用方鐵按照一定的間距焊接在可調(diào)節(jié)柵欄蓋板上,安裝在以刀輥中心線往前15°至出口20°之間。不能太大或太小,太大則作用無(wú)法得到有效發(fā)揮,太小則會(huì)使蔗屑塞滿壓緊而失去柵欄的作用。
逆轉(zhuǎn)式撕解機(jī)刀罩作用主要是降低蔗料拋射的速度及改變蔗料飛行的方向。蔗料被蔗刀由下而上挑起破擊錘擊,當(dāng)蔗料碰到刀罩后重新落下,蔗料處在懸空狀態(tài)下又被反復(fù)破擊、錘擊。故蔗料較多呈絲狀,蔗絲形態(tài)和破碎效果較好。
撕解機(jī)刀罩的合理設(shè)計(jì)需同時(shí)符合以下2點(diǎn)要求。第一,當(dāng)選好刀的形狀、夾角后,在生產(chǎn)過(guò)程中刀片對(duì)蔗料的拋射軌跡應(yīng)與刀罩圓弧一致,使蔗料能順利進(jìn)入刀罩,并達(dá)到一定的破擊錘擊次數(shù)。第二,一般逆轉(zhuǎn)式切撕機(jī)的刀罩弧形采用65°圓弧形為宜,可加長(zhǎng)5°~10°,實(shí)踐證明當(dāng)?shù)墩謭A弧度為65°、刀片夾角為30°~40°、出入口尺寸取值合理則能保證蔗料在刀罩內(nèi)碰撞2~3次,達(dá)到最佳的破碎效果。蔗料碰撞次數(shù)超過(guò)3次則電機(jī)負(fù)荷增加,碰撞次數(shù)小于2~3次則會(huì)使破碎度下降。由于3#切撕機(jī)上蓋弧形角較大,影響3#切撕機(jī)持蔗入料,可將3#切撕機(jī)上蓋弧形減小,如圖1所示。

圖1 改造后的3#切撕機(jī)上蓋板安裝示意圖
公司采用低碳鋼蔗刀堆焊耐磨焊絲,效果較好,蔗刀的耐磨度主要決定于焊絲的硬度和焊工水平,硬度控制在58~60 HB比較合適,既可抗沖擊又起到耐磨的作用。
通過(guò)這些改進(jìn)措施,公司原料工段的甘蔗破碎效果也有了較大的提高,為后續(xù)工段的生產(chǎn)提供了有效的保障。
壓榨甘蔗的目的是把蔗汁盡可能多地?cái)D壓出來(lái),并且迅速地回收,減少蔗渣的重吸情況,降低蔗渣水分。壓榨機(jī)的實(shí)際抽出效果取決于2方面的因素。第一,壓榨機(jī)可能榨出的汁量;第二,蔗層及輥面排出蔗汁的能力。據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)報(bào)道,末座壓榨機(jī)的蔗渣水分下降1%,抽出率可提高0.07%~0.1%。排汁作為壓榨工段中的重要環(huán)節(jié),對(duì)壓榨抽出效果有很大影響,因此提升壓榨機(jī)排汁技術(shù)是提高壓榨效能的重要措施[3-4]。
影響排汁的因素主要有甘蔗破碎度,壓榨機(jī)輥?zhàn)育X紋、排汁溝、疏汁刀安裝方式,壓榨機(jī)的線速,底梳后端與后輥的距離,壓榨機(jī)的工作開(kāi)口,蔗層厚度及蔗料的破碎形狀等。因此,要提升排汁能力,降低重吸系數(shù),一是要提高甘蔗破碎度;二是要增加排汁面積,即增加前輥排汁溝條數(shù)及頂、后輥藕筒孔來(lái)增加排汁面積;三是提高蔗料入轆效果,降低壓榨機(jī)線速。對(duì)此,公司對(duì)壓榨設(shè)備進(jìn)行以下幾方面的改造。
細(xì)齒榨輥就是傳統(tǒng)榨輥在保持齒型角50°不變的情況下,齒距設(shè)定為45 mm,齒頂寬度設(shè)定為5.6 mm。具體各條輥特點(diǎn)如下,細(xì)齒型前輥為42齒,排汁溝為42排×9 mm;細(xì)齒型后輥為44齒,后輥藕筒孔為44排×10組×6個(gè)×Φ6 mm;細(xì)齒型頂輥為44齒,頂輥藕筒孔為43排×10組×6個(gè)×Φ6 mm。同時(shí),榨輥齒頂在車齒型后由原來(lái)的5 mm減少到4 mm,可增大榨輥對(duì)較粉蔗料的持蔗能力,并且在較細(xì)齒的摩擦、撕裂作用下,進(jìn)一步提高蔗料的破碎度,增強(qiáng)了對(duì)蔗料細(xì)胞的破碎能力,利于榨出蔗汁[5-6]。
針對(duì)壓榨機(jī)高效藕筒頂輥在出渣口處有蔗汁倒流重吸現(xiàn)象,檢修期修改頂輥圖紙,改變頂輥藕筒排汁小孔位置,并且將頂輥藕筒孔由原來(lái)的10條增加到13條排汁孔,增加排汁通道,提高頂輥排汁效果及減少重吸現(xiàn)象,使車間的蔗渣水分較上榨季有了較大的提高。
對(duì)比圖2和圖3可以看出,無(wú)論是從排汁的狀態(tài)以及排汁的量,細(xì)齒榨輥明顯優(yōu)于粗齒榨輥,輥面的排汁能力有所提高,榨機(jī)的排汁效果明顯提升,進(jìn)一步降低了蔗渣水分,提高鍋爐的熱效率。

圖2 未更換細(xì)齒型榨輥時(shí)壓榨機(jī)排汁較少

圖3 更換細(xì)齒型榨輥后壓榨機(jī)排汁較多
針對(duì)壓榨生產(chǎn)線末座榨機(jī)的后輥排汁孔、藕筒孔都存在蔗渣塞孔的情況,導(dǎo)致后輥排汁效果不理想,增設(shè)一臺(tái)高壓水泵,生產(chǎn)時(shí)對(duì)末座后輥藕筒孔進(jìn)行清洗,保持藕筒孔通暢,改善后輥排汁效果,降低重吸現(xiàn)象。壓榨機(jī)后輥未裝高壓通洗泵之前,堵塞的藕筒孔,如圖4所示。

圖4 壓榨機(jī)后輥堵塞的藕筒孔
針對(duì)壓榨機(jī)燕尾板磨損、變形嚴(yán)重,易造成夾渣,造成入轆不順暢問(wèn)題,速度降不下來(lái),影響壓榨機(jī)效能的發(fā)揮,檢修期把壓榨機(jī)燕尾板接觸面鑲的不銹鋼材料用氣刨刨掉,改焊耐磨材料,并對(duì)燕尾板進(jìn)行重新校正,減少燕尾板接觸面磨損,避免設(shè)備夾渣,提高入轆效果,降低了壓榨機(jī)轉(zhuǎn)速,延長(zhǎng)了榨輥排汁時(shí)間,進(jìn)一步降低了重吸現(xiàn)象。磨損嚴(yán)重的燕尾板如圖5所示;使用一個(gè)榨季后的燕尾板,如圖6所示。

圖5 磨損嚴(yán)重的燕尾板

圖6 使用一個(gè)榨季后的燕尾板
壓榨工段生產(chǎn)的第一步就是蔗料的入轆,入轆效果不好,直接影響壓榨機(jī)的壓榨效能,導(dǎo)致蔗渣水分的偏高。嵌制錯(cuò)齒式下送輥,其包括呈中空?qǐng)A柱型的輥筒體,輥筒體上開(kāi)設(shè)有多個(gè)錐型收汁小孔,輥筒體外圓周設(shè)置有縱橫交錯(cuò)成規(guī)律排布的送料刀齒,輥筒體內(nèi)部?jī)啥嗽O(shè)置有傳動(dòng)端法蘭,傳動(dòng)端法蘭外側(cè)安裝有輥端擋汁環(huán),傳動(dòng)端法蘭中心連接有用于傳動(dòng)的下送輥軸,嵌制錯(cuò)齒式下送輥結(jié)構(gòu)和安裝位置示意圖分別如圖7和圖8所示。嵌制錯(cuò)齒式下送輥持蔗能力強(qiáng),起到強(qiáng)制蔗料入轆作用,在保證蔗料順利入榨的同時(shí),可降低榨機(jī)的轉(zhuǎn)速,有助于降低蔗渣水分及保證壓榨設(shè)備的穩(wěn)定、安全。因此公司在首座和末座壓榨機(jī)組使用了新型嵌制錯(cuò)齒式下送輥,改善末座壓榨機(jī)的入轆效果,如圖9所示。通過(guò)2017/2018年榨季的使用效果來(lái)看,改造后的5#壓榨機(jī)的電機(jī)轉(zhuǎn)速有了明顯下降,即從650~800 r/min降至500~600 r/min,其使用的減速箱傳動(dòng)比為125∶1,使用的榨輥直徑為1070 mm,經(jīng)過(guò)計(jì)算,5#壓榨機(jī)的線速下降了1.2~1.6 m/min,有利于降低蔗渣水分及設(shè)備的動(dòng)力消耗,減少設(shè)備的磨損,提升設(shè)備的壓榨效能。

圖7 嵌制錯(cuò)齒式下送輥結(jié)構(gòu)示意圖

圖8 嵌制錯(cuò)齒式下送輥安裝位置示意圖

圖9 嵌制錯(cuò)齒式下送輥現(xiàn)場(chǎng)安裝示意圖
充分發(fā)揮管理人員監(jiān)管作用,把控好班組檢修過(guò)程,抓好各項(xiàng)安裝數(shù)據(jù)取值,確保達(dá)到技術(shù)要求,如壓榨機(jī)軸瓦的研刮、齒輪床巴氏合金瓦的研刮,嚴(yán)格要求安裝相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刮瓦,保證軸徑與軸瓦接觸面,著重抓好合瓦間隙取值,應(yīng)控制在3 mm之內(nèi),對(duì)一些數(shù)值偏離過(guò)大的采取糾正措施,刨低下軸瓦高度。更換部分磨損大且磨損不平衡的壓榨機(jī)軸瓦及修復(fù)部分壓榨機(jī)軸徑,確保軸徑R位與軸瓦的間隙,減少榨輥的串動(dòng)及頂輥的升浮量,避免間隙過(guò)大時(shí),壓榨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)頂輥浮動(dòng),開(kāi)口比會(huì)發(fā)生較大的變化。同時(shí),頂瓦與油壓底座接觸面四個(gè)角應(yīng)趨于水平,避免一頭高一頭低的傾斜現(xiàn)象,直接造成油壓頭活塞不能垂直上升而使頂輥上升困難、工作開(kāi)出口達(dá)不到設(shè)計(jì)要求、油壓傳遞不均等現(xiàn)象。其次,掌控好壓榨機(jī)組安裝出入口、底梳安裝尺寸、前輥的定位等。同時(shí)要求原磨損大的榨輥齒頂全部用碳化鎢氣焊條進(jìn)行氧焊,增強(qiáng)榨輥的持蔗能力,為減少入口提供前提條件,盡量加大前輥排汁量,為后輥排汁創(chuàng)造條件,從而為降低蔗渣轉(zhuǎn)光度及蔗渣水分創(chuàng)造條件。
表1為2016/2017年榨季至2020/2021年榨季的壓榨抽出率、蔗渣水分和蔗渣轉(zhuǎn)光度的指標(biāo)對(duì)比表。近5個(gè)榨季公司通過(guò)對(duì)壓榨工段采取改進(jìn)措施后,2016/2017年榨季和2020/2021年榨季的指標(biāo)對(duì)比,抽出率由96.60%提高到97.50%,蔗渣水分由46.97%下降到43.84%,蔗渣轉(zhuǎn)光度由2.01%下降到1.86%,壓榨效果提升顯著。
蔗渣水分的高低直接反映出該企業(yè)壓榨設(shè)備生產(chǎn)效能的高低,蔗渣水分的偏高,不僅降低了壓榨抽出率,還增加了動(dòng)力車間的鍋爐能耗,最終降低了企業(yè)的生產(chǎn)效益。本文通過(guò)研究壓榨技術(shù)的改進(jìn)方案,從提高甘蔗破碎效能、使用高效細(xì)齒型榨輥、增設(shè)清洗通孔水泵、補(bǔ)焊磨損變形燕尾板、使用新型嵌制錯(cuò)齒式下送輥和抓好檢修質(zhì)量管理這幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn),提高了壓榨抽出率,降低了蔗渣水分和蔗渣轉(zhuǎn)光度,為公司的節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。