趙 強,蒲正雄
(威頓達州化工有限責任公司,四川 達州 635000)
威頓達州化工有限責任公司(以下簡稱威頓達州化工)有2套硫黃制酸裝置,一期為800 kt/a硫黃制酸裝置,于2013年7月建成投產;二期為400 kt/a硫黃制酸裝置,于2014年7月建成投產。兩套裝置的生產工藝均是“3+1”二轉二吸,并配套孟莫克的低溫余熱回收系統(HRS)。HRS替代第一吸收塔,通過提高循環酸溫度,將三氧化硫與水反應的熱量加以利用生產0.5 MPa的低壓蒸汽。蒸汽噴射器是HRS的關鍵設備,在生產過程中蒸汽噴射器會產生冷凝酸。常規的做法是在噴射器底部側面裝2個排放閥,定時人工手動排酸,用專制的桶接收冷凝酸,再人工搬運至地槽回收。冷凝酸排放和收集費時費力,也容易引發安全事故,已成為作業過程中的安全隱患。
冷凝酸排放和收集存在以下安全問題:①打開排放閥時,如果開度過大,由于管內有壓力,噴射出的冷凝酸會從桶底反彈濺至操作人員的身上造成燒傷;②濃烈的酸霧會對操作人員造成傷害;③轉移冷凝酸至地槽的傾倒過程中存在較大的濺酸風險。
冷凝酸排放和收集存在以下環保問題:①排放冷凝酸時有大量的酸霧直接排到大氣,造成環境污染;②排放冷凝酸會有少部分殘留酸滴在地面,需用大量水沖洗地面,轉移冷凝酸的桶內殘留酸亦需用大量水沖洗,從而產生大量的酸性污水。
產生的冷凝酸量隨著生產負荷、蒸汽品質的變化而波動,每天排放的冷凝酸量時多時少。冷凝酸量多時,排放閥、管道充滿冷凝酸,漫回至蒸汽噴射器底部,逐漸被煙氣加熱至200 ℃,高溫冷凝酸會沿著耐酸磚縫滲到金屬部分而造成腐蝕。排放的高溫冷凝酸不適合用塑料桶轉移,只能采用316L不銹鋼桶。桶內殘酸清洗不徹底時容易被腐蝕穿孔。每次排放冷凝酸時,內管壁殘留冷凝酸吸潮后成為稀硫酸,腐蝕排放閥和管道[2]。
針對冷凝酸排放和收集問題,威頓達州化工進行了技術改造。在排放閥下方400 mm左右設置1個冷凝酸收集罐,使蒸汽噴射器產生的冷凝酸自流到罐內儲存。收集到一定量后用氣動隔膜泵通過管道將冷凝酸輸送至地槽。
收集罐用外徑325 mm、長800 mm的316L不銹鋼管制作,頂部開孔焊接一個外徑為57 mm的法蘭短接作為冷凝酸進口,并用內襯聚四氟乙烯的金屬軟管與排放閥連接。收集罐頂部側面設置外徑為14 mm的排氣閥,用于檢修時排放罐內余氣。每天檢查一次蒸汽噴射器至收集罐是否有酸泥堵塞現象。收集罐底部側面緊貼底板焊接外徑為108 mm的短接法蘭,作為清理酸泥的手孔,長度以60 mm為宜。在手孔的上方10 mm左右安裝1根透明聚四氟乙烯材質液位管,作為泵啟、停的參考。在手孔上方10 mm左右的適合位置設置外徑為32 mm的短接法蘭,用于連接氣動隔膜泵。
在收集罐冷凝酸出口側下方制作泵架,并焊接成一體,將氣動隔膜泵安裝在泵架上。氣動隔膜泵氣源接壓縮空氣,壓力為0.6 MPa左右,管線設置根部閥、三聯件和隔離閥。
冷凝酸排放和收集系統見圖1。

圖1 冷凝酸排放和收集系統
泵是冷凝酸排放和收集系統的唯一動設備,其選型尤為重要。根據工況條件,選用QBY3-25型氣動隔膜泵,泵體與介質接觸部分采用316L不銹鋼材質,膜片為聚四氟乙烯材質。
氣動隔膜泵具有質量可靠、使用壽命長、噪音低、震動小、可空轉等優點,既能抽送流動的液體,又能輸送不易流動具有有一定黏稠度的介質。
氣動隔膜泵運行時不需灌引酸,吸程高達5 m,揚程達70 m,且揚程、流量可通過氣閥開度實現無級調節。該泵無旋轉部件和軸封,抽送的介質與泵的運動部件、工件介質完全隔開,所輸送的介質不會向外泄漏,抽送有毒、易揮發或腐蝕性介質時不會造成環境污染和危害人身安全。
關閉氣動隔膜泵的出口閥和排氣閥,手孔用盲板關閉。排放閥全開使冷凝酸自流到冷凝酸收集罐。當收集罐冷凝酸的液位達到一定高度(稍低于排氣閥)時,啟動泵送酸。先打開泵出口閥,再打開壓縮空氣根部閥,調節三聯件調節旋鈕,壓力升到總管壓力,然后打開泵進氣隔離閥,啟動泵開始送酸。當液位管中酸的高度為10 mm左右時,關閉泵進氣隔離閥,停泵,其他所有閥門按之前設置的狀態不動,進入下一個收集冷凝酸周期。
開啟排放閥后,蒸汽噴射器內產生的冷凝酸全部流入收集罐,避免噴射器底部腐蝕。收集罐密閉且外部裸露,冷凝酸很快在罐內冷卻。所有設備、管道均密閉,泵啟、停只需操作泵進氣隔離閥,避免了人與硫酸接觸,現場不會出現硫酸及煙氣泄漏。蒸汽噴射器的冷凝酸排放和收集為全自動操作,安全省力。
HRS蒸汽噴射器排酸裝置通過安裝調試后,取得了良好的使用效果。冷凝酸排放和收集系統的應用避免了作業人員與高溫酸直接接觸,以及長期排酸過程中飄散出的酸霧導致的周圍設備等腐蝕,降低了排酸作業人員的安全風險和勞動強度,改善了現場作業環境。