王 婧,丁 偉,王 鵬,田 軍,常 青,林坤華
(1.長慶油田公司 第八采油廠地質研究所,陜西 西安 718699; 2.長慶油田分公司 第七采油廠,甘肅 慶陽 745708; 3.西安慶港潔能科技有限公司,陜西 西安 710075; 4.長慶采油一廠伴生氣第一項目部,陜西 延安 716009; 5.成都蘇坤環??萍加邢薰荆拇?成都 611534)
敞開式系統的循環水不斷蒸發使水中固形物、鈣、鎂離子等濃度逐漸增加,并容易滋生細菌和藻類,造成水質惡化,換熱設備結垢和腐蝕傾向明顯,影響換熱設備的換熱效果,縮短設備使用壽命并影響生產過程安全性及平穩性。據統計,煉廠水冷器80%以上的腐蝕是由水側造成的。為了維持水質、減少水中結垢物。通常采取加藥和排污的措施。當濃縮倍率為3.0倍時,大約 0.6%的循環水會作為污水被排放,高排污量也增加了系統耗水量及污水處理費用[1]。
閉式系統用除鹽水作為熱媒載體,水質優異,有效減緩了換熱設備的結垢和腐蝕,提高了換熱設備傳熱效率和使用周期,降低了設備的檢維修費用,保證了生產的穩定性。采用干濕復合式閉式冷卻塔時,冬季氣溫在0 ℃以下時,停止使用外循環水,通過風機引流,用自然界的冷源將換熱管內的軟水冷卻;當夏季溫度較高時,使用外循環噴淋水系統,用水蒸發來帶走熱量,達到降溫目的。和傳統方式相比,節水效率可達 50%以上[2-3],節省了用水量和污水處理費用。另外,閉式系統噴淋水的持液量遠小于開式系統循環水的持液量,在維持相同水質的條件下,水處理的藥劑費用僅為原來的20%~30%,有利于降低系統的運行成本[3-5]。
在實際運行過程中,由于閉式冷卻塔噴淋系統的保有水量較小,僅為噴淋水循環水量1/15,從而導致噴淋循環水系統濃縮速度較快。采用干濕復合閉式冷卻塔,噴淋系統補水為深井水,鹽含量、硬度、堿度及硫酸根含量較高。夏季運行時,噴淋循環水系統運行24 h濃縮倍數可達10倍以上,最終導致噴淋循環水水質惡化,填料及換熱盤管結垢嚴重,導致內循環水溫差達下降,影響換熱效率,對生產裝置的長周期安全平穩運行帶來了不利影響。
本文針對閉式冷卻塔噴淋循環水結垢的問題,分別從噴淋循環水系統補水水質、水質穩定判斷、水質穩定處理劑選型、水質穩定處理、噴淋水水質運行管理、定期清理填料水垢等入手,從根本上解決噴淋循環水系統結垢的問題。
采用密閉式循環水系統,循環水介質為除鹽水,系統設計壓力0.8 MPa,運行壓力0.6 MPa,循環水量6 404.6 m3/h,設計規模7 800 m3/h,系統容積為1 600 m3。循環水系統由除鹽水裝置、干濕復合閉式冷卻塔、隔膜式氣壓罐、籃式過濾器、循環水泵組成,向工藝裝置區水冷器、壓縮機電機及變頻器、空氮站空壓機、供熱系統熱媒循環泵和蒸汽冷凝器等提供循環冷卻水,以達到對換熱介質進行降溫的目的[4]。閉式循環水系統流程如圖1所示。

圖1 閉式循環水系統流程Fig.1 Flow chart of closed circulating water system
循環水系統回水通過閉式冷卻塔冷卻,出水經循環泵加壓后循環使用,系統采用隔膜式氣壓罐穩定系統壓力,并在管線上設有電動閥(與循環泵入口壓變連鎖,超壓自動打開泄壓)等措施保證系統平穩運行。
閉式冷卻塔設計參數見表1,其中內循環補水為軟水,噴淋循環水系統補水為深井水。

表1 閉式冷卻塔設計參數Tab.1 Design parameters of closed cooling tower
深井水水質分析數據見表2。

表2 深井水水質分析數據Tab.2 Analysis data of deep well water
由表2分析數據可以看出,不同深水井水質差別較大,其中2021年7月深井水水質明顯比2020年11月要好,主要體現在硬度由435 mg/L下降至220 mg/L,硫酸根由643 mg/L下降至371 mg/L。為了更準確地計算補水水質的穩定指數,將2次取樣的水質數據進行了平均。
循環冷卻水投入運行后,要進行結垢腐蝕性判斷。通常采用碳酸鈣飽和指數(LSI)及穩定指數(RSI)來判斷。在循環水運行中,飽和指數只能說明一種傾向,是一個定性趨勢故存在較大的局限性。穩定指數是在飽和指數基礎上發展起來的指數,計算方法根據化學分析測出循環水系統中,鈣硬度、堿度、pH值、固形物以及現場實際溫度來計算。許多水處理工作者仍采用它作為生產現場的一個控制指標[6-7]。
水質穩定性判斷計算見表3。

表3 不同濃縮倍數下的RSI穩定指數Tab.3 RSI stability index under different concentration ratios
由表3可知,當濃縮倍數達到了3倍以后,循環水為嚴重結垢水質,隨著濃縮倍數的提高,結垢趨勢更為明顯。但RSI指數并不能反映出硫酸鈣的結垢趨勢,一般情況下投加水質穩定處理劑后,循環水中硫酸鈣的LSI指數可達3.0,由此可以計算出循環水中硫酸根濃度為6 000 mg/L,鈣離子濃度為6 000 mg/L,由此倒推可以計算出硫酸鈣結垢可控的情況下,噴淋循環水系統的極限濃縮倍數約為10倍。因此,建議噴淋循環水電導率控制在10 000 μs/cm以下,通過投加緩蝕阻垢劑可以有效抑制硫酸鈣的形成。
《工業循環冷卻水處理設計規范》(GB 50050—2017),要求循環水Ca2++堿度小于1 100 mg/L(以CaCO3計)[7],但根據同類型閉式冷卻塔的運行情況及,在投加緩蝕阻垢劑,進行水質穩定處理后,循環水鈣離子濃度為4 400 mg/L,堿度為650 mg/L,Ca2++堿度高達5 000 mg/L的水質條件下,并未出現明顯碳酸鈣沉積結垢的問題,這與理論計算相差較大。

運行不同時間的噴淋循環水系統水質數據見表4。

表4 不同運行時間的噴淋循環水水質數據Tab.4 Water quality data of spray circulating water with different running time
由表4水質數據可以看出,不同塔隨著運行時間的延長,循環水濃縮倍數也隨之增加。運行1 d,濃縮倍數高達10倍,pH值為8.62,鈣離子為4 400 mg/L,堿度為625 mg/L,Ca2++堿度為5 025 mg/L,硫酸根為6 500 mg/L,循環水中硫酸鈣的LSI指數已經達到了2.2,說明投加緩蝕阻垢劑對抑制硫酸鈣垢的生成作用明顯。運行了2 d,濃縮倍數約為14倍,pH值為8.75,堿度為650 mg/L,Ca2++堿度為5 050 mg/L,硫酸根為8 250 mg/L,但鈣離子和硫酸根并未按比例增加,Ca2++堿度也并未隨之上升,說明循環水達到濃縮倍數極限以后,循環水中硫酸鈣和碳酸鈣已經達到了飽和,繼續濃縮硫酸鈣和碳酸鈣將以晶體的形式析出沉積,從而產生水垢,加入阻垢劑可以改變水垢的結晶過程,使其產生畸變,不易在換熱列管上沉積。
通過上述分析可以看出,噴淋循環水運行1 d后濃縮倍數已經達到了10倍,濃縮較快,運行2 d后濃縮倍數為14倍,但鈣離子和硫酸根并未成比例增加,且Ca2++堿度趨于穩定,說明濃縮到10倍后已經達到了目前補水水質條件下的極限,繼續濃縮結垢趨勢明顯,系統結垢風險較大。因此,水質穩定劑篩選參照上述水質極限條件進行。


圖2 不同硫酸根離子濃度下的硫酸鈣阻垢率Fig.2 Scale inhibition rate of calcium sulfate at different sulfate ion concentrations
由圖2可以看出,在鈣離子濃度為4 000 mg/L,加藥濃度為80 mg/L的條件下,硫酸鈣阻垢率隨著硫酸根離子濃度的增加而降低。硫酸根離子濃度超過20 000 mg/L以后,硫酸鈣阻垢率快速下降。
碳酸鈣鈣阻垢性能檢測試驗參照標準為《水處理劑阻垢性能的測定碳酸鈣沉積法》(GB/T 16632—2008),試驗用水模擬上述水質條件進行實驗室配水,試驗溫度40 ℃,時間10 h。參照補水水質條件,濃縮10倍后,配水水質:堿度為650 mg/L,Ca2+分別為1 000、2 000、3 000、4 000、5 000 mg/L,緩蝕阻垢劑投加濃度均為80 mg/L,碳酸鈣鈣阻垢率變化曲線如圖3所示。
由圖3可以看出,在堿度為650 mg/L,加藥濃度為80 mg/L的條件下,在鈣離子濃度小于4 000 mg/L時,碳酸鈣阻垢率波動變化較小,阻垢率均在94%以上。當鈣離子超過4 000 mg/L以后,碳酸鈣阻垢率開始呈現下降趨勢,鈣離子5 000 mg/L時,碳酸鈣阻垢率僅為85.6%。

圖3 不同鈣離子濃度下的碳酸鈣阻垢率Fig.3 Scale inhibition rate of calcium carbonate under different clciumion concentrations
通過上述分析可知,在現有補水水質及運行工況條件下,噴淋循環水系統濃縮倍數不宜超過10倍,為了確保系統長周期平穩運行,將濃縮倍數控制在8倍左右較為合理,同時投加成都蘇坤環??萍加邢薰咎峁┑木徫g阻垢劑SK-603。噴淋循環水日常分析項目及控制指標見表5。
按照上述控制加強了對閉式冷卻塔噴淋循環水系統的運行管理,但在實際運行過程中發現,填料結垢的問題并未得到有效的解決,填料結垢情況如圖4所示。

圖4 噴淋循環水系統填料結垢情況Fig.4 Fouling of filler in spray circulating water system
現場觀察發現,填料內部幾乎沒有水垢,垢層主要形成于填料表面10 cm左右,分析主要原因:①填料中間以及管束水流速度快,加之有堅持加藥操作和排污換水,所以不易形成新垢;②料表面為進風口,風機的吸力作用,降低水流速度,部分區域的噴淋水直接完全蒸發,水中的鹽分停留在了填料上,從而產生了水垢;③填料上形成水垢后,進風通道容易產生偏流,將會加速填料結垢的速度。填料結垢影響閉式冷卻塔進風量,降低了噴淋水與空氣接觸的換熱效果。因此,填料表面的結垢需要及時清理。根據填料上水垢的形成速度,采用高壓射流水進行清洗,清洗周期為10~15 d清理1次。
噴淋循環水水質管理方案實施后,噴淋循環水水質明顯好轉,2021年7月,噴淋循環水水質分析數據見表6。
2020年11月取樣,水質分析噴淋循環水電導率為34 900 μs/cm;2021年5月取樣,噴淋循環水電導率為17 600 μs/cm;2021年7月取樣,噴淋循環水電導率為8 790 μs/cm,濃縮倍數從30.0倍降到了8.0倍,噴淋循環水結垢的趨勢得到了有效的控制,換熱管束較為干凈。水質穩定處理后換熱盤管結垢情況如圖5所示。
循環水Ca2++堿度為從3 820 mg/L降至1 773 mg/L,碳酸鈣結垢得到了有效的控制。硫酸鈣的LSI指數從3.8降到了2.3,硫酸鈣結垢的趨勢得到了有效控制。循環水總鐵為0.037 mg/L,遠低于國家標準要求的小于2.0mg/L,即通過有效的水質穩定處理,噴淋循環水系統結垢和腐蝕的趨勢均得到了有效的控制[8],提高了噴淋裝置的換熱效率,為循環水系統的長周期平穩運行創造了有利的條件。

表6 2021年7月噴淋循環水系統水質分析數據Tab.6 Water quality analysis data of spray circulating water system in July 2021

圖5 水質穩定處理后換熱盤管結垢情況Fig.5 Scale formation of heat exchanger coil after stable water treatment