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中小型水輪發(fā)電機(jī)定子鐵心溫高異常分析

2022-05-17 11:17:26蓮,權(quán),華,偉,
四川水力發(fā)電 2022年2期
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)

廖 白 蓮, 鄭 權(quán), 龍 長 華, 曾 偉, 馬 坤 彬

(四川華能康定水電有限責(zé)任公司,四川 甘孜 626000)

0 引 言

隨著水輪發(fā)電機(jī)的運(yùn)行時(shí)間加長,部分機(jī)組出現(xiàn)老化情況[1],尤其是定子鐵心在長時(shí)間運(yùn)行中出現(xiàn)的溫升異常問題,會(huì)對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行造成嚴(yán)重威脅[2]。目前,發(fā)電機(jī)的溫升異常主要是由于結(jié)構(gòu)或者繞組老化等原因?qū)е聯(lián)p耗偏高引起的[3-4]。然而,對(duì)于引起發(fā)電機(jī)溫升異常的具體原因還需要根據(jù)理論分析和定子鐵心實(shí)驗(yàn)才能得出[5]。

1 機(jī)組溫高狀況

某水電站3F機(jī)組夏季滿負(fù)荷(60 MW)運(yùn)行時(shí)定子溫度整體偏高,比相同工況下1F、2F機(jī)組整體偏高10 ℃左右,其中3號(hào)、15號(hào)、18號(hào)點(diǎn)最高溫度超過報(bào)警設(shè)定值(80 ℃)。對(duì)歷年3F機(jī)組的鐵心最高溫度以及滿負(fù)荷下各部位平均溫度對(duì)照分析,在機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下,除水導(dǎo)部位外,3F機(jī)組各部位整體溫度高于1F、2F機(jī)組,尤其是3F機(jī)組定子鐵芯平均溫度高于1F、2F機(jī)組約15 ℃,而3F機(jī)組空冷器熱風(fēng)溫度比1F、2F機(jī)組亦高出10 ℃左右。運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn),滿負(fù)荷情況下,3F機(jī)組循環(huán)水池水溫也比1F、2F機(jī)組高約5 ℃,由此可初步判斷3F機(jī)組定子部分產(chǎn)生的熱量大于1F、2F機(jī)組或者3F機(jī)組冷卻系統(tǒng)散熱能力弱于1F、2F機(jī)組。

2016~2019年對(duì)3F機(jī)組定子鐵心溫度報(bào)警數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(表1)。根據(jù)負(fù)荷、溫度曲線分析,溫度超過80 ℃時(shí),3F機(jī)組所帶負(fù)荷均超過58 MW。從2016年至今,3F機(jī)組定子鐵芯溫度在夏季滿負(fù)荷情況下各點(diǎn)溫度峰值數(shù)據(jù)基本一致,由此可判斷3F機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)較為穩(wěn)定,雖然滿負(fù)荷狀態(tài)下,3號(hào)、15號(hào)、18號(hào)點(diǎn)溫度總是超過設(shè)定報(bào)警值,但也達(dá)不到運(yùn)行規(guī)程規(guī)定的定子線圈溫度最高90 ℃。

表1 3F機(jī)組定子鐵心溫度報(bào)警數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

基于以上情況,對(duì)滿負(fù)荷工作下的定子溫升進(jìn)行分析,并提出由于片間絕緣降低或者鐵心沖片松動(dòng)導(dǎo)致定子鐵心渦流損耗增大的處理方案,對(duì)該類電機(jī)的定子異常溫升處理具有參考意義。

2 定子鐵損理論分析

2.1 磁滯損耗

根據(jù)電機(jī)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),電機(jī)鐵心內(nèi)磁通密度范圍通常在0.8T≤B≤1.6T,磁滯損耗ρh與交變磁化頻率f和磁通密度幅值B有關(guān),表示為:

ρh=σhfB2

(1)

式中σh為取決于材料性能的常數(shù)。

由于磁滯損耗主要與交變磁化頻率、磁通密度幅值以及制造材料相關(guān),而在電機(jī)正常運(yùn)行過程中,這三個(gè)量與定子溫升異常關(guān)系不大,溫度變化后,這三個(gè)量基本保持不變,因此,定子鐵心溫升異常的主要原因并非由磁滯損耗引起。

2.2 渦流損耗

在交變的磁場中,鐵心中會(huì)產(chǎn)生感生電流,即渦流,渦流在鐵心中產(chǎn)生的損耗即為渦流損耗。根據(jù)公式推導(dǎo),單位重量內(nèi)的渦流損耗ρe為:

(2)

式中 ΔFe、ρ分別為硅鋼片的厚度和電阻率,ρFe為硅鋼片的密度。由式(2)可知,渦流損耗系數(shù)與磁通密度、頻率及材料厚度的平方成正比,在硅鋼片厚度一定的情況下,渦流損耗可以表示為:

ρe=σe(Bf)2

(3)

式(3)中,

根據(jù)式(1)~(3),硅鋼片單位重量的鐵損可表示為:

ρhe=ρh+ρe=σhfB2+σe(fB)2

(4)

根據(jù)式(4),可得定子鐵軛中的基本鐵耗為:

ρFej=kρheGy

(5)

式中k按照經(jīng)驗(yàn)一般取為1.3,Gy為鐵心軛部的重量。

同理可得定子鐵心齒部中的基本鐵耗為:

ρFei=kρheGt

(6)

式中k按照經(jīng)驗(yàn)一般取為1.7,Gt為鐵心齒部的重量。

當(dāng)定子鐵心片間絕緣降低時(shí),原本只在單個(gè)硅鋼片中流動(dòng)的渦流進(jìn)入其他硅鋼片中,硅鋼片的厚度ΔFe增加,硅鋼片厚度的平方與渦流損耗成正比,根據(jù)式(2),硅鋼片間的絕緣降低將會(huì)導(dǎo)致定子鐵心的渦流損耗增加。

3 定子鐵損檢查

根據(jù)發(fā)電機(jī)溫升分析可知,發(fā)電機(jī)損耗主要分為五大類,即鐵損耗、銅損耗、勵(lì)磁損耗、電氣附加損耗以及機(jī)械損耗,發(fā)電機(jī)組損耗類型、損耗的原因和分布原因總結(jié)見表2。

表2 發(fā)電機(jī)組損耗類型、損耗的原因和分布原因總結(jié)表

通過表2的分析,引起定子鐵心溫升異常的主要原因是鐵損以及定子銅損。通過對(duì)表1中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,如果是定子銅損引起的溫升異常,則發(fā)電機(jī)會(huì)在相對(duì)較短的時(shí)間段中發(fā)生更嚴(yán)重的故障情況,而不會(huì)在幾年中皆維持溫度峰值基本不變。雖然在理論上可大致排除定子銅損引起溫升異常,但對(duì)定子直流電阻進(jìn)行檢測,排除定子銅損異常是非常必要的。對(duì)于定子鐵損異常的檢測,需要分析定子鐵心溫度數(shù)據(jù)、定子溫度傳感器檢測、冷卻水系統(tǒng)檢查三方面。

3.1 定子鐵心溫度分析

3F機(jī)組歷年定子鐵芯溫度峰值分布曲線見圖1。

圖1 3F機(jī)組歷年定子鐵芯溫度峰值分布曲線

由圖1可知,2014~2020年前后,3F發(fā)電機(jī)組的定子鐵心最高溫度點(diǎn)一直穩(wěn)定保持在18號(hào)點(diǎn),3號(hào)、15號(hào)點(diǎn)溫度也明顯偏高,定子溫升異常的位置并未發(fā)生偏移。2018年以后這三個(gè)點(diǎn)的溫度有進(jìn)一步升高的趨勢。

在滿負(fù)荷運(yùn)行下,對(duì)比1F、2F以及3F機(jī)組不同部位的溫度變化(圖2),并計(jì)算各部位平均溫度。

圖2 滿負(fù)荷1F、2F以及3F機(jī)組的不同部位的溫度變化

由圖2可知,在滿負(fù)荷運(yùn)行情況下,3F機(jī)組定子部分產(chǎn)生的熱量大于1F和2F機(jī)組,或者3F機(jī)組冷卻系統(tǒng)的散熱能力弱于1F和2F機(jī)組。因此,需要進(jìn)一步檢測定子溫度傳感器以及冷卻水系統(tǒng)。

3.2 定子溫度傳感器檢測

3F機(jī)組定子鐵心溫度傳感器安裝位置見表3。

表3 機(jī)組定子鐵心溫度傳感器安裝位置(表內(nèi)括號(hào)數(shù)值為溫度傳感器編號(hào))

由表3可知,3號(hào)、15號(hào)、18號(hào)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的溫度傳感器分別位于32槽鐵心下部(層間,+X偏+Y方向),147槽鐵心下部(層間,-X偏-Y方向),127槽鐵心下部(層間,-X偏+Y方向),此三個(gè)位置測量點(diǎn)未曾發(fā)生改變;17號(hào)點(diǎn)(溫度最低點(diǎn))對(duì)應(yīng)的測溫元件安裝位置在126槽鐵心中部(槽底、-X偏+Y方向)。

通過溫度傳感器的分布位置可知,鐵心下部溫度比中、上部溫度高;層間溫度比槽底溫度高。除此之外, 6號(hào)、9號(hào)、12號(hào)點(diǎn)也位于定子鐵心下部且在層間,其溫度僅次于3號(hào)、15號(hào)、18號(hào)點(diǎn),由此可以證實(shí)上述推斷。通過檢測定子溫度測量回路及其阻值,均未發(fā)現(xiàn)異常,溫度傳感器工作正常,排除溫度傳感器工作異常導(dǎo)致定子鐵心溫度測量不準(zhǔn)確的因素。

3.3 冷卻水系統(tǒng)檢查

對(duì)3F機(jī)組的冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行檢查,1F、2F 和3F機(jī)組的8條進(jìn)水管流量分布見表4。其中3F機(jī)組3號(hào)及7號(hào)空冷器進(jìn)水管流量偏低較為明顯,分別為5.14 m3/h、5.07 m3/h,流道內(nèi)可能存在堵塞,測量3臺(tái)機(jī)組上導(dǎo)、水導(dǎo)等進(jìn)水管的流量基本一致。

表4 1F、2F 和3F機(jī)組的8條進(jìn)水管流量分布表

3.4 定子直流電阻檢查

通過分析歷年的預(yù)防性試驗(yàn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)3F機(jī)組定子絕緣電阻值及直流電阻值均無明顯變化。且3F機(jī)組與1F、2F機(jī)組定子直流電阻相比,亦無明顯差異。3F機(jī)組定子近年絕緣電阻記錄和1F、2F、3F機(jī)組直流電阻對(duì)照見表5和表6。

表5 3F機(jī)組定子近年絕緣電阻記錄表

表6 1F、2F、3F機(jī)組直流電阻對(duì)照表

4 定子鐵心溫升異常原因分析

2019年9月上旬,將3F機(jī)組風(fēng)洞進(jìn)人門由封閉式改造為網(wǎng)門形式,風(fēng)洞內(nèi)散熱條件較之前有所改善,改造后,18號(hào)點(diǎn)至今溫度最高為82.58 ℃,未超過2018年最高溫度,且整體溫度和以往保持一致。由此可知,散熱條件的局部改善對(duì)定子溫升測量準(zhǔn)確度有輕微影響,但不是影響3F機(jī)組定子溫升異常的主要原因。

3F機(jī)組冷卻水水質(zhì)與1F、2F機(jī)組一致,但總流量略微偏低,其中3號(hào)、7號(hào)冷卻器進(jìn)水管流量明顯偏低,可能存在流道內(nèi)有堵塞的情況,對(duì)冷卻水系統(tǒng)有一定影響,但對(duì)比三臺(tái)機(jī)組定子溫度差與冷卻水流量差后進(jìn)行判斷,也可能不是3F機(jī)組定子溫度偏高的主要原因。

通過分析定子鐵心溫升及五類損耗產(chǎn)生的原因,鑒于3F定子直流電阻與1F、2F機(jī)組試驗(yàn)數(shù)據(jù)基本一致,排除銅損引起溫度升高,進(jìn)而可判斷3F機(jī)組定子溫度偏高可能為鐵損增大引起,而鐵損大則是定子鐵芯片間絕緣降低或鐵芯有松動(dòng)導(dǎo)致渦流增大。

5 后續(xù)處理方案

根據(jù)運(yùn)行規(guī)程規(guī)定,3F機(jī)組發(fā)電機(jī)的絕緣等級(jí)為F級(jí),定子繞組溫度不超過90 ℃,定子鐵芯的溫度不超過120 ℃。目前3F機(jī)組定子溫度最高約83 ℃,均遠(yuǎn)低于允許值,能保持穩(wěn)定。但為了將安全隱患徹底排除,確保機(jī)組更長周期的安全穩(wěn)定運(yùn)行,確定3F機(jī)組定子溫升異常處理方案流程見圖3。

圖3 3F機(jī)組定子溫升異常處理方案流程圖

6 結(jié) 語

針對(duì)某發(fā)電站60 MW發(fā)電機(jī)定子鐵心溫升異常問題,對(duì)造成溫升異常的原因進(jìn)行詳細(xì)分析,最終確定引起該發(fā)電機(jī)溫升異常的主要原因?yàn)槎ㄗ予F芯片間絕緣性能降低或鐵心松動(dòng)導(dǎo)致渦流增大。實(shí)際檢測結(jié)果與理論分析結(jié)果相吻合,證明了分析方法的正確性。結(jié)合理論分析以及檢測結(jié)果,提出解決該類溫升異常的后續(xù)處理流程。五種引起發(fā)電機(jī)溫升的損耗類型中,鐵耗是導(dǎo)致穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)電機(jī)溫升異常的主要原因,發(fā)電機(jī)運(yùn)行過程中由于振動(dòng)等原因?qū)е炉B壓的硅鋼片松動(dòng)以及硅鋼片間絕緣性能降低,從而增大發(fā)電機(jī)的渦流損耗。如何有效預(yù)防發(fā)電機(jī)在運(yùn)行過程中的疊壓硅鋼片松動(dòng)以及片間絕緣性能降低,保證發(fā)電機(jī)各類損耗在正常設(shè)計(jì)范圍內(nèi),是發(fā)電機(jī)組安全運(yùn)行的研究重點(diǎn)。對(duì)于穩(wěn)定運(yùn)行過程中的發(fā)電機(jī)溫升異常問題,可首先檢查其鐵心損耗,確認(rèn)是否由渦流損耗增大所引起。

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