馮承亮,楊紅梅
(山東開泰拋丸機械股份有限公司,山東鄒平 256217)
噴砂房是一種應用非常廣泛的前處理設備,適用工件表面銹蝕、焊渣、氧化皮以及表面附著物的清理,改善產品表面質量、增加表面粗糙度,增強漆膜的附著力。而噴砂是采用壓縮空氣為動力,以形成高速噴射束將磨料高速噴射到需要處理的工件表面,使工件的外表或形狀發生變化。噴砂作業期間,會有大量的粉塵和顆粒懸浮在房體內,這就需要配置通風除塵系統和吸排氣管道閥門,及時排出粉塵,減少對噴砂工人的危害,同時懸浮的粉塵也會阻礙對工作情況的查看,那么如何實時掌握和調控噴砂房各系統間的工作狀態,如何實時了解并自動統計各噴砂罐的工作情況,就顯得尤為重要,同時也是工業自動化智能化的一個重要應用場合。本文主要介紹了基于CC-LINK 總線和組態王上位機的大型噴砂房系統設計,為控制室操作者能實時察看和控制整套噴砂房車間提供了方法。
以福陸AB216 項目為例,系統主要由兩塊三菱Q02 系列PLC 組成,分別命名為PLC1 和PLC2,PLC1 位于主控制室內,以通信方式連接其他所有外圍子站,并與上位機電腦采用以太網方式連接,對系統中采集上來的所有狀態和數據,以組態王畫面的形式顯示在工控機上,方便操作者查看,同時PLC1 又通過CC-LINK1 網絡兼顧涂裝間的部分設備,控制涂裝間閥門動作,并采集涂裝間溫度濕度數據進入組態王畫面。PLC2 位于噴砂間分控制室內,有獨立觸摸屏,可在斷開與主控室聯網的情況下,操作噴砂房內所有的在線設備。全室除塵控制柜和丸料循環柜硬件采用Q 系列的CC-LINK 遠程IO 子站,與PLC2 控制柜并列位于噴砂間分控制室內。各噴砂罐控制柜則位于現場噴砂房外部,采用三菱FX3U 系列PLC 控制,并安裝有FX3U-64CCL 模塊,接入CC-LINK2 網絡,從而實時的將各噴砂罐的工作狀態數據傳送到PLC2 中。PLC1 和PLC2 間由于數據傳送量較大,因此采用H 網絡,使用同軸電纜,批量傳送數據。

圖1 網絡結構圖
本系統使用三菱Q02 和FX3U 系列PLC 為主要配置,同時在線使用了H 網絡和CC-LINK 網絡,系統硬件型號見表1。使用GX Works2 軟件配置此系統,硬件組態時要注意起始XY 地址不要重復分配,同時不同模塊所占用的點數要設置好,否則會提示編譯錯誤。

表1 硬件配置
噴砂房監控系統主要分為現場噴砂罐控制、中控室噴砂房分控和主控室整體監控三大部分。
噴砂房外安裝噴砂罐控制柜,每面控制柜可同時監控4 臺噴砂罐的工作情況,如圖2 所示,可實時顯示每臺噴砂罐上各閥門的工作狀態,可手動控制每個閥的開關,也可切換為自動模式,此時噴砂罐按照設計好的程序自動補料,連續運行。

圖2 現場噴砂罐控制界面
噴砂房作為一個完整車間設置了獨立中控室,并配置單獨的觸摸屏,可在不影響其他設備運行的情況下對噴砂房進行操作和監控。如圖3 所示,其中包含1#~4#回砂系統,可隨時查看系統中每臺電機的運行情況、儲砂箱的料位情況、系統故障報警和手自動運行方式的切換。全室除塵系統可對噴砂作業中產生的懸浮粉塵進行負壓抽取,經布袋脈沖除塵器過濾后排空,在此可對全室除塵上的各閥門進行單獨控制和設定,并實時讀取引風機的運行電流和狀態,如圖4 所示,為噴砂房的監控提供了便利條件,方便了操作者的使用。

圖3 中控室回砂系統控制界

圖4 中控室全室除塵系統控
主控制室系統使用組態王軟件編寫,包含回砂系統畫面、涂裝間畫面、歷史數據報表查詢和歷史記錄查詢保存畫面等。可查看所有處于本系統內的設備運行情況,可查詢溫度濕度數據的歷史記錄,可查看報警原因、報警位置并對報警信息進行存檔。
回砂系統界面顯示現場每臺噴砂罐的運行情況,磨料回收系統、儲砂箱的狀態信息、吸砂機的遠程啟停和運行狀態顯示等。上位機系統自動記錄溫度濕度等模擬量數值,并按照班次對每小時的數據進行求取平均值、最大值和最小值,系統會按日期時間格式,每一個小時自動保存一份EXCEL 數據表格進入電腦指定存儲位置,方便操作者查詢和轉移數據。歷史報警界面,可將報警內容和時間存儲在SQL Server 數據庫中,當操作者需要查詢時,在左下角輸入日期即可查看當天報警記錄,查看后還可手動保存、手動刪除記錄。

圖5 回砂系統控制界面

圖6 歷史數據報表查詢

圖7 歷史報警記錄查詢
基于CC-LINK 總線和組態王上位機設計了大型噴砂房的控制系統,本系統應用于客戶現場,為客戶方便快捷的管理設備提供了條件,同時自動記錄存儲數據,方便了客戶對數據的追溯查詢,為大型噴砂房的整體自動化控制提供了設計樣版。