楊 忠,李曉龍,2,3
(1.中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西 西安 710077; 2.西安科技大學 地質(zhì)與環(huán)境學院,陜西 西安 710054;3.陜西省煤礦水害防治技術(shù)重點實驗室,陜西 西安 710054)
我國華北型煤田深受底板奧陶系灰?guī)r(簡稱奧灰)水害威脅,其中渭北煤田韓城礦區(qū)奧灰頂部隔水層極薄,偶有斷裂和陷落柱發(fā)育[1-7]?,F(xiàn)階段常采用近水平定向鉆進技術(shù)注漿加固奧灰含水層頂部,注漿加固的層位需選擇在煤層底板破壞帶以下合理深度,可見研究底板破壞深度至關(guān)重要。目前常采用數(shù)值模擬、相似模擬、現(xiàn)場實測等手段研究底板破壞深度,不同手段有其優(yōu)缺點,其中現(xiàn)場實測手段雖成本高,但成果可信度較高。
桑樹坪煤礦位于渭北煤田韓城礦區(qū)最北端,主采3號和11號煤層[8]。其中11號煤層距奧灰含水層極近,煤層開采深受底板奧灰水害威脅。為此,中煤科工集團西安研究院有限公司利用井下近水平定向鉆孔超前區(qū)域治理奧灰水害[7]。治理前期,采取多種現(xiàn)場實測手段研究了3105工作面底板破壞深度。為此,筆者基于鉆孔壓水試驗、聲波測試、鉆孔窺視3種實測技術(shù)手段,研究了桑樹坪煤礦11號煤層開采底板破壞深度,以期為底板注漿加固層位選擇提供技術(shù)參數(shù)。
桑樹坪井田11號煤層厚度0.24~10.80 m,平均厚3.5 m,為大部分可采煤層。南一采區(qū)11號煤層距奧灰?guī)r層頂界面15~33 m,開采標高位于區(qū)域奧灰水位+375 m以下,煤層底板完整性較差,奧灰含水層富水性不均一,煤層回采深受底板奧灰水害的威脅。井田內(nèi)出露的地層由老到新依次為:奧陶系中統(tǒng)馬家溝組、峰峰組,石炭系中統(tǒng)本溪組、上統(tǒng)太原組,二疊系下統(tǒng)山西組、下石盒子組,二疊系上統(tǒng)上石盒子組、石千峰組,第四系。11號煤層位于太原組下部,為太原組唯一可采煤層[7]。11號煤層底板距奧灰頂界面厚度等值線如圖1所示。

圖1 11號煤層底板距奧灰頂界面厚度等值線Fig.1 Thickness contour of the interface between the floor of the No.11 coal seam and and theupper of the ordovician limestone
根據(jù)彈性力學理論,采場問題類似于半無限體上均布載荷問題,剪應(yīng)力的最大值出現(xiàn)在載荷作用的邊界處,即采場邊緣下部巖體最易發(fā)生剪切變形和破壞,底板破壞深度隨著開采深度的增加而增加,隨著底板巖體強度的增加而減小。根據(jù)塑性理論計算底板巖體破壞深度,沿工作面回采方向,自采空區(qū)到煤壁前方一定范圍形成破壞區(qū)、塑性區(qū)、彈性區(qū),底板破壞深度最大值位于煤壁后方采空區(qū)一定位置[9]。底板裂隙帶分布形態(tài)如圖2所示。

圖2 底板裂隙帶分布形態(tài)示意Fig.2 Distribution form of the floor fracture zone
桑樹坪煤礦采用無煤柱開采,在軌道巷內(nèi)側(cè)隨工作面回采留設(shè)寬2 m的柔膜墻,針對此工況,在3105工作面軌道巷施工了4個鉆孔,分別是ZK1、ZK2、ZK3、ZK4鉆孔,采用鉆孔壓水試驗、鉆孔聲波測試和鉆孔窺視3種方法現(xiàn)場綜合觀測研究底板擾動破壞深度。結(jié)合韓城礦區(qū)馬溝渠煤礦底板破壞實測深度13 m,綜合考慮確定鉆孔垂直測試段為8~25 m,平面測試范圍為軌道巷邊界向里16~17 m,測試范圍覆蓋采場底板破壞最大深度,3種方法測試時間段為采前50 m和采后60 m,工作面每推進5 m測試1次,旨在準確獲取底板破壞最大深度,以及采動過程中底板破壞發(fā)育規(guī)律。底板破壞深度測試鉆孔信息見表1,鉆孔平面、剖面如圖3所示。

圖3 鉆孔平面、剖面示意Fig.3 Drilling plan and profile

表1 底板破壞深度測試鉆孔信息Tab.1 Borehole information of failure depth of floor test
壓水試驗主要是測量巖體的滲透性,通過對比工作面采前、采后底板滲透系數(shù)變化,確定底板破壞深度。首先采用雙栓塞分段壓水試驗確定巖體原始滲透系數(shù)K1,4個鉆孔壓入水量均非常小,故采用單栓塞壓水試驗確定原始滲透系數(shù)K1,試驗壓力為0.2 MPa,壓水時間為15~25 min,每隔5 min記錄1次。ZK1鉆孔單栓塞壓水試驗壓入水量有變化時,準備采取雙栓塞分段壓水,下入測試設(shè)備過程中,由于鉆孔周邊巖層破碎,導(dǎo)致設(shè)備卡在孔內(nèi),測試被迫結(jié)束,僅獲得5組單栓塞測試數(shù)據(jù)。單栓塞壓水試驗測得ZK2鉆孔原始滲透系數(shù)為0.09 m/d,ZK3和ZK4鉆孔原始滲透系數(shù)均為0.06 m/d。壓水量隨采動過程變化曲線如圖4所示。
(1)ZK2鉆孔。測試一段時間后,單栓塞壓入水量變大,故采取雙栓塞分段壓水,測試段分別為10.1~10.3、11.1~11.3、12.0~12.3、12.9~13.1、13.8~14.0、14.7~14.9、15.6~15.8 m。由圖4可以看出,垂深10.1~14.9 m,壓入水量波動較大,最大值位于工作面采過測點后5~10 m,最大值為6~12 L/min,說明采動影響導(dǎo)致各段巖體裂隙發(fā)育不同,測試段15.6~15.8 m,壓入水量基本不變,可見采動對此段巖體影響較小。
(2)ZK3、ZK4鉆孔。ZK3、ZK4鉆孔從開始測試至測試終止,由于測試段水量基本無變化,一直采用單栓塞壓水。測試段分別為16.0~20.2、21.1~25.0 m,由圖4可以看出,自始至終測試段壓入水量基本沒有變化,曲線較平穩(wěn),可見采動對此段幾乎無影響。

圖4 壓水量隨采動過程變化曲線Fig.4 Variation in water injection volume with mining
ZK1鉆孔8~10 m測試段單栓塞壓入水量明顯上升,且孔內(nèi)出現(xiàn)掉塊,可見此段位于擾動范圍之內(nèi)。各試驗段滲透系數(shù)計算結(jié)果見表2。依據(jù)肖洪天等[10]確定的判別標準,由表2可以看出,ZK2鉆孔10.1~14.9 m測試段采前、采后滲透系數(shù)滿足ΔK≥0.2 m/d,K2/K1≥2,可見此深度位于采動影響范圍內(nèi)。其他鉆孔各測試段滲透系數(shù)變化均不滿足ΔK≥0.2 m/d,K2/K1≥2。因此,壓水試驗實測底板擾動破壞深度為14.9 m。

表2 各試驗段滲透系數(shù)計算統(tǒng)計Tab.2 Calculation and statistics of permeability coefficient of each test section
利用聲波在巖體中的傳播特征可探測工作面回采過程中底板應(yīng)力變化和破壞深度,巖性、應(yīng)力狀態(tài)、裂隙發(fā)育程度、沉積特征差異均表現(xiàn)出不同的傳播特征,對比采動前后多次重復(fù)觀測的聲波速度變化,可以消除巖體巖性、結(jié)構(gòu)差異的影響,突出采動影響?;夭善陂g在4個鉆孔各布置1條數(shù)據(jù)監(jiān)測線,使用CLC1000型超聲波圍巖裂隙探測儀,有效觀測垂深為10~25 m,工作面距離測試鉆孔約-36 m時開始測試,至采后約56.7 m位置停止觀測,觀測位置分別為-36、-23、-14、-1.1、6、18、34、56.7 m,利用鉆孔測試聲波曲線(圖5)研究底板圍巖裂隙變化規(guī)律。

圖5 測試鉆孔距工作面不同距離聲波曲線Fig.5 Sound wave curves at different distances from the borehole to the mining face
(1)-36~-14 m,底板處于原巖應(yīng)力狀態(tài)到初步擾動階段,聲波曲線基本處于低位,波速較快,曲線相對平穩(wěn)。
(2)-14~34 m,針對某一固定觀測位置,聲波曲線出現(xiàn)從高位到低位的明顯變化,說明波速由慢到快大幅增加,隨著垂直深度的增加,底板巖體呈現(xiàn)由破裂到完整的現(xiàn)象,且破裂深度為10.0~14.7 m。14.7~25.0 m測試段聲波曲線處于低位平穩(wěn)階段,底板巖體仍處于彈性區(qū)域,可見底板巖層破裂未發(fā)育至此深度。
(3)34.0~56.7 m,聲波曲線均處于低位平穩(wěn)階段,說明波速較快,底板淺部已發(fā)生塑性破壞的巖體逐漸閉合,基本頂重新壓實,但無劈裂現(xiàn)象再發(fā)生。
上述聲波曲線表現(xiàn)出3個階段,驗證了工作面回采過程中底板巖層內(nèi)任一點的應(yīng)力狀態(tài)為采前升高、采后降低及恢復(fù)3個階段,煤層底板的位移處于采前壓縮、采后膨脹及恢復(fù)3個階段。
采用YSZ(B)型巖層鉆孔窺視儀現(xiàn)場實測,從底板巖體破壞實測圖(圖6)可直觀看出,受采動影響,孔內(nèi)出現(xiàn)破碎、裂隙,裂隙在10~15 m發(fā)育較多,15 m以下未觀測到裂隙,巖體較完整。

圖6 底板巖體破壞實測Fig.6 Field-measured failure depths of the floor rock mass
綜合考慮3種實測方法,認為底板破壞深度為15 m,符合真實情況。實測底板破壞深度見表3。

表3 實測底板破壞深度統(tǒng)計Tab.3 Measured failure depth of the floor
我國2017年修訂了《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設(shè)與壓煤開采規(guī)范》,未給出具體的預(yù)測底板破壞深度公式,可見底板破壞深度預(yù)測公式的普遍適用性降低,而需針對專門的問題開展相關(guān)研究。研究表明,底板破壞深度與采深、采寬、采高成正比,也與巖體力學性質(zhì)、煤層傾角有關(guān),其中采深和工作面尺寸影響最大。與3105工作面位于同一采區(qū)的其他工作面,采寬均為180 m,采深平均為400 m,采高為3 m,煤層傾角平均為5°,頂?shù)装鍘r性一致,故南一采區(qū)工作面回采過程中底板破壞深度按3105工作面實測底板破壞深度15 m計算可行[11-12]。
(1)桑樹坪煤礦3105工作面底板破壞深度為15 m,亦可應(yīng)用于同一采區(qū)其他工作面,為底板注漿加固層位選擇提供了技術(shù)參數(shù)。
(2)鉆孔壓水試驗、聲波測試、鉆孔窺視3種技術(shù)手段測試底板破壞深度合理可靠,可推廣應(yīng)用于其他礦區(qū)。