高鑫
(大慶油田有限責任公司第五采油廠)
隨著油田開發(fā)的深入,基礎設施的增加,總耗電量呈上升趨勢[1]。大慶油田某采油廠生產(chǎn)耗電由2010 年的53 557×104kWh,上升到2018 年的69 213×104kWh,上升29%。噸液耗電也呈上升趨勢,由2010 年的18.63 kWh/m3上升到20.06 kWh/m3。生產(chǎn)耗電情況見表1。

表1 生產(chǎn)耗電情況 104 kWh
其中注水耗電作為油田耗電的主要單元[2],約占生產(chǎn)總耗電的35%,占地面系統(tǒng)耗電的71.42%。因此,地面工程系統(tǒng)節(jié)電工作要緊緊圍繞注水耗電,采取綜合性的措施,降低能耗[3]。
通過實施分壓注水[4],并以高壓變頻為系統(tǒng)調(diào)控的“支點”,優(yōu)化注水系統(tǒng)運行[5],控制泵管壓差,提高系統(tǒng)效率,降低總耗電量[6]。
該采油廠某區(qū)塊注水系統(tǒng)具有東西過渡帶壓力較高、中部純油區(qū)壓力較低的分布規(guī)律,為保證過渡帶注水井壓力,整個注水系統(tǒng)必須高壓運行,能量損失較大[7]。根據(jù)各區(qū)塊注水井破裂壓力,確定了純油區(qū)、東部過渡帶、西部過渡帶各自的注水泵壓及注水站,東部過渡帶注水站泵壓15.0 MPa,西部過渡帶注水站泵壓14.5 MPa,純油區(qū)注水站泵壓14.0 MPa。
自2013 年起實施分壓注水,實現(xiàn)了純油區(qū)與東西部過渡帶分注。分壓注水實施后,純油區(qū)實現(xiàn)平均壓降0.60 MPa,年均節(jié)電585×104kWh。純油區(qū)分壓注水實施泵壓對比見圖1,純油區(qū)分壓注水分年度節(jié)電量見圖2。

圖1 純油區(qū)分壓注水實施泵壓對比

圖2 純油區(qū)分壓注水節(jié)電量
全廠18 座注水站,建設完成了注水泵高壓變頻6 座,總裝機功率13 200 kW,形成“一線兩點”模式,根據(jù)油田開發(fā)需要,結(jié)合注水井鉆關情況,以高壓變頻為調(diào)節(jié)支撐點,以“少啟泵,啟高效泵”為原則[8],優(yōu)化注水泵運行,各注水站之間的注水量和壓力相互補充,滿足水驅(qū)各區(qū)塊水量和壓力的綜合調(diào)節(jié)需求[9]。注水站單站泵出口壓力下降0.5~2.6 MPa,日節(jié)電1.2×104kWh,年均節(jié)電438×104kWh,節(jié)電效果顯著。注水泵高壓變頻情況見表2。

表2 注水泵高壓變頻情況
針對低效注水泵,采用超音速熱噴涂自潤滑金屬陶瓷涂層技術(shù)進行改造。熱噴涂是近年在國內(nèi)表面工程應用領域發(fā)展起來的高新技術(shù)。采用超音速火焰噴涂技術(shù),燃料氣體(氫氣,丙烷,丙烯或乙炔-甲烷-丙烷混合氣體等)與助燃劑以一定的比例導入燃燒室內(nèi)混合,爆炸式燃燒,因燃燒產(chǎn)生的高溫氣體以高速通過膨脹管獲得超音速。同時通入送粉氣(Ar 或N2),定量沿燃燒頭內(nèi)碳化鎢中心套管送入高溫燃氣中,一同射出噴涂于工件上形成涂層。
凃?qū)又饕捎锰沾勺詽櫥牧希哂辛己玫目箽馕g性能,考慮到材料的抗氣蝕性不僅僅由其硬度決定,還取決于材料本身的韌性,所以在涂層材料中加入了金屬成分以提高材料的韌性。由于同時在材料中添加了有自潤滑性能的金屬和有機材料,大大降低了過流部件的摩擦系數(shù),有效降低表面粗糙度,提高了表面性能[10]。
2020 年選取3 臺低效注水泵,均噴涂金屬陶瓷涂層,注水泵涂膜改造后,泵水單耗平均下降0.27 kWh/m3以上,日節(jié)電0.612 6×104kWh,年可節(jié)電223×104kWh,效果明顯。注水泵涂膜前后運行情況見表3。

表3 注水泵涂膜前后運行情況
通過實施季節(jié)停摻水、全年停摻水、“拐點法”控單井摻水量、加強臨時措施井管理等管理措施,控制全年摻水量,共計停泵168 臺次,調(diào)整摻水泵57 臺次,啟運變頻384 臺次。年節(jié)電120×104kWh。同時,優(yōu)先使用摻水泵變頻裝置,降低泵管壓差,年均優(yōu)化調(diào)整摻水泵運行臺數(shù)150 臺次,年節(jié)電25×104kWh。
系統(tǒng)壓差較大的區(qū)塊,實施分壓注水可以從整體上降低注水能耗;高壓變頻可以有效降低泵管壓差,是注水系統(tǒng)整體調(diào)控的有效手段;注水泵采用超音速熱噴涂自潤滑金屬陶瓷涂層技術(shù)進行改造,可以有效提高泵效,降低注水單耗0.27 kWh/m3。