李 丹
(武漢供電公司變電檢修分公司,湖北 武漢 430000)
市場經濟的快速發展,推動了城市化的進程,對電力系統提出了更高的要求,作為電力系統的重要組成部分,電力變壓器在整個系統的運轉中起著至關重要的作用,通過保障電力變壓器的健康穩定運行,能夠為電力系統的安全打下良好基礎。變壓器在電力系統中占據著重要位置,其功能就是對電壓與電流進行調整,然后將其進行傳輸,是一種關鍵的電氣設備,在對電能進行傳輸時充分利用了電磁感應[1]。不同類型的變壓器用途與功能有差異,除了常見的電力變壓器以外,還有特殊功能變壓器,前者為電力用戶配電、系統輸配電提供了保障。電力系統運行的效率與效益,這與電力變壓器運行是否安全有關,業內人士對變壓器故障問題分析予以重視,在長期研究與實踐中進一步意識到油氣相色譜分析法的優越性,除了能提早識別設備故障并消除隱患以外,也能產生良好的實時監測作用。
對于電力變壓器而言,這是一種經常發生的故障,如果滲油過于嚴重,變壓器的絕緣性能會受到影響,而且會導致變壓器停機的情況,甚至會損毀其他設備,除了浪費絕緣油以外,也會污染大氣。
在變壓器的構成組件中,載流接頭顯得十分重要,如果不能保證穩固連接,接頭溫度過高就會出現燒毀的情況,整個變壓器的安全性被破壞。在巡檢中,工作人員必須要重點留意接頭,準確地測量并記錄好溫度,杜絕溫度過高而發生事故。
變壓器在正常運行中,一次側與二次側線圈之間、鐵心硅鋼片之間的絕緣一定要得到保證,使用絕緣紙板與絕緣油的意義就體現在這方面。絕緣故障通常是由兩大原因造成的,一是絕緣油被污染之后,其強度會有所減弱,絕緣性下降;二是有些變壓器在設計與制造時油道比較小、薄,在運行中極有可能出現絕緣故障。
變壓器磁路的故障主要存在于鐵軛、鐵芯、夾件之中,此類故障是由如下兩大原因導致的:一是硅鋼片絕緣遭到損毀,大渦流由此出現,由此產生了一定的熱量使鐵損增加,變壓器溫度也會快速提升;二是在運行中,由于變壓器的接地點比較多,鐵芯會因為過熱而發生跳閘的情況。
為了應對變壓器出現的變化,可以采用分接開關,這樣能讓輸出的電壓具有不同等級。分接開關在使用中,如果開關觸頭質量不合格,或是分接不到位、觸頭出現了嚴重老化等情況,就會引發觸頭接觸不良、引線松動、分接開關出現觸頭短路等故障。
變壓器與外部電網高壓部分緊密相連,就是因為有高壓套管這一橋梁,除了能起到保護的作用,也有良好的絕緣性[2]。高壓套管長期暴露在自然環境之中,常年經受著風吹雨淋,出現故障在所難免。此類故障主要是由三種原因促成的:一是套管被灰塵覆蓋或是有污漬;二是套管密封性不好出現了進水現象;三是漏洞現象的發生提高了套管溫度。
在運用油氣相色譜法時,就是在色層分離分析時把氣體當成流動相。流動相把氣化的試樣進行整合,使之位于色譜柱之中,存儲于柱內的固定相與試樣中每個組的分子作用力有所不同,各個組分在不同的時間從色譜柱中流出來,組分即被成功分離[3]。要選擇合適的記錄系統、檢測系統,制作的色譜圖能標明每個組分外流出色譜柱的時間點。根據出峰時間與先后順序,對化合物性質進行分析;結合出峰高低與面積,定量對化合物進行分析,不僅有著較高的靈敏性,也能快速進行分析,適用面比較廣,易于操作。
在判斷與執行過程中,按如下流程進行:先對油樣與游離氣體的每種成分濃度進行檢測,需要運用色譜法,會出現兩種情況,一是所有的組分濃度都比較低,變壓器設備處于正常運行之中,技術人員要深入分析電氣報警的原因,也要查明非故障氣體的怒源;二是所有組分濃度比較高,油樣內被溶解氣體的濃度經過測量之后發現數值比標準值略高,表明產氣比較緩慢的故障存在于變壓器之中,如果實測值低于標準值,表明大量氣體被釋放,變壓器中有氣體生成速度比較快這種故障。變壓器油氣相色譜分析過程中,根據變壓器油氣相色譜分析的原理,可以深入了解變壓器的工作狀態,確保變壓器處于正常工作狀態,并保證變壓器的良好運行[4]。基于對變壓器油氣相色譜分析運行條件的了解,可以評估異常情況,提前發現可能的故障,并在故障影響和損失之前進行相應的處理和預防。
紅外診斷就是指在診斷電力變壓器故障過程中,檢測人員不直接接觸,采用紅外診斷方式分析出現的故障[5]。與溶解氣體分析相比,紅外診斷適用性比較強,重點關注變壓器的溫度分布場,精準地識別有缺陷的部位,及時找到故障點。與其他技術相比,這種診斷技術得到了廣泛運用,外界高壓電場不會對其產生影響,能在變壓器有序運轉的同時進行檢測。可見,這是一種穩定性、可靠性、經濟性、安全性都比較強的技術,診斷效率比較高。
要從整體上了解電力變壓器,尤其是基本結構、工作原理,一旦出現故障之后能做出合理分析。掌握了變壓器的結構與原理之后,出現故障之后就可以通過推理的方式找到原因,這就是推理診斷技術,該項技術存在著三個關鍵點:一為識別模式,對測定的數據進行分析,工作人員能快速找到故障發生點;二是限定值對比法,以變壓器理論參數為依據,分析其實際參數出現了怎樣的變異,找到故障[6];三是綜合故障分析,就是同時采用大數據、網絡法,結合工作經驗對故障進行分析。
3.3.1 診斷油中溶解CO和CO2
隨著變壓器的新運行,油中溶解的CO和CO2含量較低。通過科學的檢測和計算方法,可獲得小于100μL/L的CO含量數據和數百至1 000μL/L的CO2含量數據。就化學成分和透氣性而言,開式變壓器油中的飽和空氣含量在10%到20%之間。當與空氣和油長時間接觸時,空氣中的CO溶解在油中,通常為300μL/L。當空氣釋放到大氣中的CO含量與老化引起的固體絕緣的CO含量結合時,其分布規律高于固體絕緣產生的CO含量。固體絕緣材料的老化程度更為嚴重。因此,必須特別檢查糠醛中所含糠醛的濃度,以再次確認固體絕緣材料的老化趨勢[7]。當糠醛濃度超過營業年度的濃度警告值時,可以判斷固體絕緣材料的老化。
3.3.2 O2/N2比值的診斷方法
在開放式變壓器中,空氣和儲罐之間存在長期接觸的問題,而在封閉式變壓器中,也存在一定的泄漏可能性,因此會有O2和N2將溶解在變壓器油中。考慮到O2和N2在變壓器油中的溶解度,空氣成分可反映在O2/N2的比率中,通常為0.5。當固體絕緣材料在變壓器油中被氧化或老化時,O2消耗率將增加,擴散率將更高,從而降低O2/N2比。然而實際比率變化受制于法規遵從和保護系統,尤其是當氧氣過度消耗時,O2/N2比率可以達到0.3或更低。
3.3.3 C2H2/H2比值的診斷方法
一般來說,變壓器低能放電產生的氣體與負載下調壓運行產生的氣體相似。如果變壓器的負載調壓箱或儲油罐連接到主儲油罐,主儲油罐可能出現油污染,導致變壓器故障診斷的誤判。通過檢測主燃油箱中氣體的C2H2/H2比率,當比率大于2時,可以闡明負載壓力調節引起的氣體污染問題。隨著負荷減壓次數的增加和污染方式的改變,乙炔濃度也隨之變化,需要進行一定的計算。
某變電站2#主變為2006年6月出廠,并于當年年底投產運行,型號為SFZ-75000/110型、75000kV/A變壓器,2011年曾進行吊罩大修。2017年7月12日,在例行試驗過程中,發現2#主變油溶解氣體內H2、CO、CO2含量依次約為141μL/L、372μL/L與3 851μL/L,烴量總值1 064μL/L,明顯高于現行規范內規定的特征氣體注意值(H2、C2H2、總烴分別為150μL/L、5μL/L、150μL/L)。根據這一情況,工作者需要及時進行巡查,發現問題,并及時增設相關設備,例如紅外測溫設備等、增加主變絕緣油色譜監測的頻率。此外,還應定期對監測設備運行狀況進行檢查。此后一段時間,通過監測發現油色譜總烴、H2、CO、CO2含量都顯著增加,數據統計見表1。

表1 故障處置前2#主變絕緣油氣相色譜分析數據 單位:μL/L
對表1中的數據進行統計分析,可以看出2#主變油樣中存在著不同類型的氣體,CO2、CH4、C2H4占比較高,而C2H6、CO與H2比較少,油與紙溫度過高的情況之下,氣體也具備這樣的特征。對2018年9月19日獲得的數據進行分析,基于三比值法分析、判斷故障形成的原因,C2H4/C2H2=0,CH4/H2≈4.04,C2H4/C2H6≈2.00,依照三比值法編碼規則,編碼組合是021,參考故障類別是中溫過熱(300~700℃)。主變試樣油內氣體總烴及CO、CO2含量均處于較高水平,CO2/CO≈13.65>7,依照CO、CO2既有判斷規則,可以初步推導出故障成因和固體絕緣情況有一定關系的結論。
技術人員反復進行研究、論證,上級管理部門也予以批復,最后做出將這一設備返回廠家實施吊芯檢查。此項工作于2018年10月初完成,設備運送至廠家之后,吊罩對變壓器高、低壓側的直流電阻進行檢驗,從整體上把握住設備運行情況。在對變壓器頂端進行查時,能清晰地看到鐵芯接地聯片中間部位出現了問題,出現了明顯的凹入現象,與鐵芯裝置緊緊貼合[8]。聯片外周包裹著一層絕緣紙,中間部位的絕緣紙已被烤焦并出現了掉落現象,被燒毀的部位面積達到了60%~70%。
從當前技術標準看,鐵芯要接地引出聯片,只有單處與鐵芯之間保持著連接,由于2#主變設備需要較長的聯片,附著于鐵芯副級表層之上[9],雖然絕緣層已經將其覆蓋,但在生產車間進行安裝后,由于大修重裝環節需要多次扯動、牽拉,必定會損害到絕緣層,再加上變壓器在有序運行時,鐵芯會出現振動,副級表層尖角較為銳利,會以漸進的形式對絕緣層造成損壞,鐵芯接地之后引出聯片與鐵芯各級兩點由此連接到一起。鐵芯主、副級之間存在著電勢差,鐵芯接地聯片與各級之間均存在著循環電流,在互相作用過程中產生了焦耳熱,加快了絕緣層的炭化,就會燒毀接地聯片構件中的一部分。接地聯片溫度過高,就會分解或是氧化絕緣油,在這一過程中析出的氣體超出了正常值,如果這種故障得不到控制,必定會燒毀鐵芯聯片構件,也有可能發生斷裂的現象,鐵芯失去正常接地點,電網失去穩定性,安全隱患由此生成。有鑒于此,要對鐵芯接地聯片進行及時更換,更換后要進行真空濾油處理,讓回裝設備得以規范。
2#主變于2018年11月首次運行,試驗人員按相關規定及時開展了試驗活動,在對主變絕緣油中的氣體構成情況進行分析時采用了油氣相色譜儀,在表2中介紹了檢測數據。可以看出,2#主變在檢查與維修之后,總烴、H2、CO、CO2等含量均有上升,但上升速度較為緩慢,如果烴含量達到障礙處理之前的10%,就會趨于穩定,但一段時間后會有所下降。這種變化的存在,與設備特征氣體緩釋規律保持一致,證明故障已經被排除,2#主變設備保持良好運行狀態。

表2 故障解除后2#主變絕緣油氣相色譜分析數據 單位:μL/L
當變壓器出現了內部發熱故障時,在試驗與檢測中絕緣油氣相色譜分析是一種有效方法,能快速檢測到故障點并分析出原因,及時采取有效措施遏制住故障蔓延,讓鐵芯不能接地導致的燒毀問題不再發生。在電力系統中,變壓器是一種關鍵設備,如果出現故障就會導致其他設備停運,大修需要耗費時間與精力,設備使用壽命會因此而縮短,人力與時間兩大成本也會被大量消耗,電網健康穩定運行將受到威脅。所以,要縮短檢修周期,發揮出檢修的預防作用,避免造成供電損失。