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市政高架預制蓋梁無支架拼裝的方案優化

2022-06-25 05:00:44丁大衛
城市道橋與防洪 2022年5期
關鍵詞:施工

丁大衛

[中交三航第一工程(上海)有限公司,上海市 201315]

1 工程概況

DASH 高架快速路CB3 標段位于馬來西亞雪蘭莪州Pataling Jaya 市Damansara Perdana 區,銜接CB2 和CB4 標段,主線全長1.9 km,橋面寬29.94 m,雙向6 車道,見圖1。其中包含一座60 m+60 m 雙幅現澆連續梁大橋,斜挎污水處理廠,一條匝道RAMP 12/A 連接地面道路。高架主線95%以上建于既有地面道路,下穿高壓電纜,橫跨商業區、住宅樓。70%以上同周邊建筑物相鄰,最小距離僅8 m。考慮到實際施工作業空間的有限性及復雜性,結合地下管線探摸的結果,項目采用了大量針對性的變更,確保了項目的順利實施。

圖1 DAS H-CB3 航拍圖

2 預制蓋梁結構形式

本項目共計46 榀預制蓋梁,每榀由S1、S2L、S2R、S3L、S3R 五個塊段預制拼裝組成,內設預應力孔道,后期隨上部結構施工后荷載的增加,分階段逐級張拉預應力鋼絞線。標準斷面見圖2,各塊段重量見表1。

圖2 預制蓋梁標準斷面圖(單位:mm)

表1 各塊段重量表

預制蓋梁塊段采用長線法在預制場整榀分塊段澆筑,設計設置S1 號塊墩身固接節點留孔、塊段吊點預留孔、蓋梁內落水管道、體外臨時錨固預埋、張拉錨具及灌漿孔道、截面齒塊、高空作業臨邊圍護、預應力施工平臺錨固預埋件、測量控制點、安裝就位對準線。

3 施工工藝概述

S1 號塊安裝:場地處理(包括支架基礎及通道地基),號塊支撐施工,S1 起吊就位,對準落下,測量復合控制點,通過纜風調正位置角度,通過支撐調整標高,測量復合,吊車松鉤;

S1 號塊節點處理:蓋梁與墩身連接處做補縫處理,留孔內鋼筋綁扎,預應力波紋管安裝,落水管道安裝、臨時錨固預埋、混凝土澆筑、節點混凝土強度達90%后可拆除體外支撐架;

S2L/R 號塊安裝:S2L 塊段運輸到場(臨時錨固用預埋件已安裝),落地后在塊段截面涂抹環氧樹脂,安裝預應力孔道防漏膠圈,起吊就位對準,連接并張拉體外臨時錨固精軋螺紋鋼,吊車送鉤,相同工藝安裝S2R 號塊。兩端安裝預應力施工平臺,穿鋼絞線張拉灌漿,拆除體外臨時固結。

S3L/R 號塊安裝:同S2L/R 號塊吊裝。對穿預應力鋼絞線,張拉懸拼索,拆除體外臨時固結,待上部結構施工后,分階段進行后張,最后灌漿、封錨。

4 施工方案的優化

本項目采用英國標準體系設計施工,即咨工只負責出施工圖(Construction Drawing),承包商負責根據擬定的施工方案細化施工圖并出具分體系的Shop Drawing,報咨工批復后方可施工,相關專業如預應力施工、支撐體系、臨時錨固體系等還需配合認證工程師出具的計算書予以驗證。項目部在細化施工方案的過程中,主要通過以下幾個方面對施工圖進行調整,從而達到了簡化施工,加快工期、節約造價的目的。

(1)墩頂S1 號塊節點開孔布置調整

原施工圖節點留孔見圖3,墩頂截面尺寸3.6 m×2.0 m,留孔下底尺寸3.6 m×2.0 m,且垂直設置留孔。橋面在轉彎段橫坡最大達6%,蓋梁安裝即需找坡,預制蓋梁并非與墩身垂直,如按圖垂直設置預留孔,一側垂直預留的鋼筋就會發生碰撞,無法正常安裝,且下口無法同水平墩頂貼合。

優化方案:對S1 號塊開孔重新設計,下底尺寸3.6 m×1.45 m,上底尺寸4.1 m×1.45 m,呈倒梯形,見圖3。

圖3 節點開孔優化圖

(2)墩身預留筋的布置調整

墩頂和S1 號塊留孔內預留的節點錨固鋼筋較多,預留筋沿墩頂截面布置,只有混凝土保護層和一層箍筋的間距,如鋼筋預留位置或垂直度稍有偏差,安裝時就會發生碰撞,無法正常安裝。

優化方案:調整墩頂預留節點鋼筋的布置,重新在內圈預埋豎向預留鋼筋。根據新的預留位置重新進行結構驗算,調整預埋鋼筋設置,見圖4。

圖4 墩身鋼筋預埋布置優化圖

(3)以墩頂混凝土表面作為支撐,替代常規體外臨時支撐支架;

原案S1 號塊留孔尺寸同墩身截面尺寸,既S1號塊同墩頂截面無接觸,需要靠體外臨時支撐。為了滿足施工工期的需求,現場至少需要8 套支架流轉施工,且46 榀預制蓋梁,每榀都需進行支撐架基礎處理,安裝和拆除,并需配置8×4=32 個50 t 螺桿式千斤頂。

優化方案:在調整墩頂預留鋼筋后,大大增加了預留筋到墩頂邊的空間,再次調整留孔尺寸,減小留孔下底尺寸,使S1 號塊同墩頂有足夠的接觸面積,并對墩頂接觸面做找坡打磨處理,利用墩身自身支撐S1 號塊,取消體外臨時支撐,見圖5。

圖5 支架形式優化圖

5 預制蓋梁S1 號塊的無支架驗算

驗算規范:

BD37/01- 高速公路橋梁荷載

MS 1553:2002-結構風荷載規范

WMO/TD-1555- 熱帶地區風載轉換參考

BS 5975:2008-臨時施工和支撐設計規范

荷載取值及計算算模型[1]:

計算模型見圖6。

圖6 計算模型

混凝土密度:25.0 kN/m3

施工荷載: 1.0 kN/m2

橫向風載[2]:1.11 kN/m2

縱向風載: 1.42 kN/m2

豎向風載: 0.69 kN/m2

* 風載按30 m 高取值

驗算過程:

(1)墩身抗壓強度驗算

S1 號塊自重:29.3 m3×25=732.5 kN

施工荷載:1 kN/m3×7.2 m×3.25 m=23.4 kN

豎向風載[3]:0.69 kN/m2×7.2 m×3.25 m=16.146 kN

小計:772.05 kN

接觸面積:(2000-1450)×(3600-1500)=1.155 m2

墩頂壓強:772.05÷1.155÷1000=0.668 MPa

混凝土強度:0.4×40 MPa=16 MPa>0.668 MPa

【PASS!】

(2)穩定性驗算

[橫向傾覆驗算]

風載[3]:1.11 kN/m2×8.215 m2=9.12 kN

傾覆彎矩:9.12×1.966×1.1×1.1=21.7 kNm

抵抗彎矩:732.50×1.8 m = 1318.5 kN/m >21.7 kN/m

【PASS!】

[縱向傾覆驗算]

風載[3]:1.42 kN/m2×20 m2=28.40 kN

傾覆彎矩:28.40×1.589×1.1×1.1=54.6 kNm

抵抗彎矩:732.50 ×1.0 m = 732.5 kN/m >54.6 kN/m

【PASS!】

(3)傾覆產生的額外壓強驗算

橫向:21.7÷3.6=6.0 kN

縱向:54.6÷2.0=27.3 kN

墩頂邊角壓強:(772.05+27.3)÷1.155÷1000=0.69 MPa <16 MPa

【PASS!】

(4)抗滑動驗算(見圖7)

圖7 抗滑動驗算模型

蓋梁最大橫坡:6% = 3.434°

垂直分力:732.5 cos 3.434°=731.2 kN

滑動分力:772.5 sin 3.434° =46.24 kN

[其他滑動分力組合]

風載:1.11 kN/m2×8.215 m2=9.12 kN

2.5%垂直荷載:2.5%×772 kN=19.30 kN

1%垂直荷載+Pt:1%×772 kN+9.12=16.84 kN

取上述3 項最大值組合:46.24+19.30=65.54 kN

摩擦力:731.2 kN×0.3(摩擦系數)=219.36 kN>65.54 kN

【PASS!】

驗算全部通過,既取消體外臨時支撐,靠墩頂接觸面支撐蓋梁S1 號塊的優化方案成立。

6 實施過程中的控制點

6.1 預制蓋梁的控制

(1)自建預制場預制,底胎膜按最長蓋梁設置,S3 號塊長度不等,側模外包端模調節長度;

(2)長線法預制,整榀按塊段劃分分5 次澆筑,塊段端面涂隔離劑作為相鄰塊段端模;

(3)場地內設各號塊鋼筋綁扎輔助架,成型后整體吊裝入模;

(4)蓋梁內一應各系統眾多,需事先模擬各個系統的空間位置,合理調整,避免碰撞;

(5)各種預埋件數量繁多,位置方向各不相同,預制前做好臺賬,重點控制;

(6)嚴格控制預制構件外形尺寸,監控底胎膜沉降及鋼模維護;

(7)做好關鍵點檢查記錄,驗收合格后方可出運。

6.2 墩頂施工的控制

(1)墩頂部保護層厚度不能過大,避免受壓后開裂或缺角;

(2)嚴格墩身預留筋位置和垂直度,避免安裝S1號塊下落時發生碰撞;

(3)做好接觸面預處理,測量放線后,切割、打磨或砂漿找平。確保接觸面平整,標高坡度符合,并在墩頂標記對準線,方便安裝。

6.3 安裝時的測量控制

(1)在保證預制尺寸精度的前提下,30 m 長的預制蓋梁僅在S1 號塊安裝時有機會進行調整;

(2)在S1 號塊牛腿角點出設置測量觀測控制點,用于復核安裝精度;

(3)雖然規范允許的偏差為5 mm,但由于S2 及S3 號塊的不可調整性,如發生扭轉偏差,S1 號塊的安裝偏差,到S3 會發大7~8 倍,故杜絕發生扭轉偏差。

7 經濟效益分析

無支架式支撐方案的優勢在于,減少了臨時體外支撐架搭拆的工序,取而代之用墩身墩頂同S1 號塊的接觸面作為支撐。該工序在墩身拆模后,外走道腳手架拆除前即可穿插實施,既節約了工期,又節約了造價,其效益對比見表2。

8 結 語

綜上,本項目共計46 榀預制拼裝蓋梁,全部采用無支架式拼裝方案,驗收全部通過。該方案的優化,施工效果好,可大大簡化施工流程、節約工期和成本,在市政高架工程范圍內具有較好的推廣價值,為類似工程提供借鑒。

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