孟慧霞
(山西焦煤霍州煤電集團有限責任公司公共事業服務分公司, 山西 臨汾 041000)
運維人員定期對配電室電氣設備、消防設施、安全用具、環境等進行專業性巡視檢查,以確認相關設備設施是否運行正常,是否存在缺陷及安全隱患。多數配電室還是傳統的人工值守、人工巡檢和手工記錄模式,面臨諸多挑戰,如頻次高(每天、每班、定時等),巡檢、抄表工作量大;巡檢質量難保證,只看表面,無法透視設備運行情況,巡檢人員的經驗和責任心對巡檢質量影響很大,巡檢過程難以監控;全靠手工記錄,無法核實有無巡檢、巡檢內容是否全面等,少巡檢、不巡檢、漏巡檢、編數據是常態;巡檢記錄難利用,手工記錄,數據只抄不用,無法通過數據識別和發現設備異常情況。針對以上問題,采用室內巡檢機器人可以克服以上問題,室內巡檢機器人可以實現三個方向的運動(X、Y、Z)。機器人可以完成配電室內設備的全方位檢查,可以提高檢測覆蓋率、準確性和電網的智能化水平。
該機器人系統由履帶機器人和后臺監控組件組成[1],所述機器人包括組合軌道驅動系統、檢測系統和機體,如圖1 所示。該機器人采用滑動接觸線和電力線載波通信技術[2],可實現24 h 連續工作,滿足部分配電室內禁止無線通信的要求。組合軌道驅動系統包括兩個固定軌道(X 軸)、一個移動軌道(Y 軸)和同步軸。其中X 軸和Y 軸為獨立的直線驅動單元。Y 軸和同步軸固定在一起,以增加剛度。機器人固定在Y軸滑動裝置上,同步軸固定在X 軸滑動裝置上。X 軸通過固定托架安裝在天花板或室內梁上。

圖1 室內巡檢機器人安裝示意圖
X 軸驅動電機的功率從減速器傳到傳動帶,再傳到X 軸滑動裝置,從而Y 軸可以沿X 軸運行。同樣,Y軸驅動電機的功率從減速器傳到傳動帶,再傳到Y 軸滑動裝置,從而Z 軸可以沿Y 軸運行。Z 軸分別在X軸和Y 軸運動結束后開始運動。結合X 軸、Y 軸和Z軸的運動,機器人可以在整個空間內移動,到達房間的每個角落。
主要技術參數見表1。

表1 主要技術參數
為了實現實時反饋和精確控制,設計了基于PC機和PLC 的控制方案,PLC 與PC 機之間采用串行通信。PC 機是上位機,其主要功能是監控數據存儲、發出控制指令、故障顯示和報警。PLC 是下位機,其主要功能是完成信號采集和運動控制??刂葡到y結構如圖2 所示。通過PLC 控制X 軸、Y 軸前后移動,接收到GPS 設備提供的Y 軸、Z 軸和檢測設備的姿態信息,并據此作出控制指令。因此,機器人可以實現自主導航和定位,定位是通過激光傳感器實現的。

圖2 控制系統結構
為了使機器人實現精確對接并在組合軌道上平穩運行,提出了一種組合線性規劃算法,原理如圖3所示。

圖3 坐標系和運行軌跡圖
圖3 中,P0(X0,Y0)為初始點;Pf(Xf,Yf)為最終目的地;Pv為速度;Ta為加速時間;Tc為插補周期;T 為運行時間。圖3 坐標系及運行軌跡圖基本參數的確定及插補點的求解如下[3]:實際距離Pd=|P0Pf|;加減速區段所需距離Cd=PvTa/2。將Pd與Cd進行比較,如果Pd≤Cd,那么實際速度,否則Cv=Pv。
加速步長Sa可通過加速時間Ta和插值時間Tc獲得。
空間線性參數方程由P0(X0,Y0)和Pf(Xf,Yf)得到,如下:

式中:K 為比例因子,0≤K≤1。
Csd(i)是從插值點Pi(Xi,Yi)到P0的距離,Csd(i)=其中i 為每個插值點的步數,介于0 和T/Tc之間。K 的計算公式如下:

式中:Sd(n)為第一個n 插值段的移動距離,n=1…i.Csd(i)為從Pi到P0的距離;Csd(i-1)為從Pi-1到P0的距離;Csd(i)=為第一個i 插值段的移動距離。
由上述公式可以得到插值點的笛卡爾坐標。當機器人處于加速運動段時,Sd(i)如下:

當機器人處于勻速運動段時,Sd(i)如下:

當機器人處于減速運動段時,Sd(i)如下:

式 中:Scv(m)為 減 速 段 前m 個 插 補 點 的 速 度,Scv(m)=Cv+mTca;a 為減速段加速度為前一個i-1 插值點之后的剩余距離,Ld(i)=Pd-CSd(i-1)。
試驗數據見表2。

表2 試驗數據
通過初始點、終點、運動速度、加減速時間、插補周期和運行時間得到插補步長,驗證了組合算法的正確性和軌跡的平滑性。
該機器人在用電高峰期間,每天設置兩次檢查任務。遠程監控平臺安裝在配電室房內,共有4 265 個設備監測點和一個巡邏任務大約需要3 h。三個測試點的識別率如表3 所示,識別率大于99.8%,大于3σ 標準。

表3 識別率
現場作業持續3 個月,機器人可以實現自動化識別和分析LED 狀態、相關儀表讀數(模擬和數字顯示)和保護板位置。故障數據庫和歷史數據庫存儲在后臺主機中,從后臺主機可實時分析故障類別和歷史數據庫。聲光自動報警也可以在后臺實現,如圖4 所示。

圖4 背景檢測
運行結果表明,該機器人在運動控制、定位精度、可靠性、機械性能、通信性能和安全性等性能方面已經達到了預期的設計目標。因此,該機器人適用于室內的設備檢測,可以完成檢查工作,替代檢驗人員。
1)針對室內檢測存在的問題,提出了一種智能檢測機器人,介紹了該系統的主要工作原理、技術參數、控制系統。
2)本文提出了一種組合線性規劃算法,并進行了樣機試驗,驗證了組合算法的正確性和軌跡的平滑性。
3)該機器人已在一個水冷配電室投入使用。現場應用表明,識別效果良好,總有效率大于99.8%,大于3σ 標準??梢源娌僮魅藛T,降低勞動強度。