曲延昌 杜紅梅
(1.山東工業職業學院,山東淄博, 256416;2.淄博市職業教育研究院,山東淄博, 255046)
村田№21C?S 型自動絡筒機具有車速高、維護量小、故障率低等優點,生產出的紗線成形好、張力均勻,在我國多用于高端棉紡織品的生產。前些年,我國各地紡織企業對這種設備進行了大量的引進,現在不少設備已陸續進入維修保養期,但外方出于技術保密和經濟因素的考慮,并不主張我國企業自行對故障設備進行維修,這給國內企業的生產帶來了極大的被動性。本研究對槽筒電機驅動板進行了剖析,分析了其工作原理,并對幾種典型故障給出了維修實例。
村田№21C?S 型絡筒機中槽筒電機(drum motor)使用的是調速性能優良的無刷直流電機,圖1 是無刷直流電機驅動常用的硬件系統框圖[1]。

圖1 無刷直流電機硬件系統框圖
主電路由交流電源、整流橋、逆變橋組成,輸入的交流電先經過整流電路整流后變換為直流電,逆變橋將此直流電變換后輸出,用來驅動無刷直流電機。微處理器CPU 是整個控制電路的核心,它產生三相脈沖寬度調制(PWM)邏輯信號,經驅動電路緩沖后形成逆變橋的輸入信號,逆變橋驅動無刷直流電機。微處理器會根據逆變橋的電流信號與設定值進行比較,通過軟件進行邏輯判斷,輸出合適的PWM 脈沖。如果電流超出安全范圍,就會中止三相邏輯脈沖信號的輸出,強制關閉逆變橋。位置檢測電路可實時將轉子位置信號傳送給CPU,CPU 根據接收到的轉子位置信息生成正確的三相PWM 脈沖序列。過熱電路和轉速電路可向CPU 傳遞電機繞組溫度信號和轉速信號。如果檢測到異常(如繞組過熱),CPU 就停止輸出三相PWM 邏輯信號。接口電路是本板與上位機的通信通道,負責本機與上位機之間的信息交換[2]。
村田№21C?S 型絡筒機中槽筒電機的驅動板型號是21C?N1100?501,其對無刷直流電機的驅動、控制原理與前述基本一致,只是具體電路存在差異。圖2 是根據驅動板PCB 實物繪制的槽筒電機的驅動與保護電路(局部)。IC2 是CPU,輸出三相驅動給逆變橋。

圖2 槽筒電機驅動與保護電路(局部)
IC2 的12 腳是模擬量輸入端,如果直流母線電壓欠、過壓或者是逆變橋輸出電流過流,IC2 立即中止逆變脈沖的輸出。IC2 的3 腳是電流信號輸入端,內接誤差放大器。放大后的電流信號經過數字化處理后,影響驅動脈沖的占空比,從而實現對電機的調速。IC4 是一款混合功率模塊[3],內部有三相逆變橋,用6 路信號驅動,有效驅動電平是低電平,即當輸入驅動信號是低電平時,驅動橋的橋臂開關導通;驅動信號是高電平時,橋臂開關關閉。另外,IC4 內部還有一部分模擬/數字電路,它既有能輸出反映封裝內電路過流、過熱及欠壓等故障的數字信號FAULT,又有能輸出反映逆變橋電流的模擬信號ISO。IC5 是電壓比較器,負責產生過流封鎖信號。R40 和R41 構成分壓電路,在比較器的正極端產生一參考電壓,作為三相逆變橋輸出電流的過流閾值。如果逆變橋輸出電流正常,則加到比較器負極端的電壓低于閾值,比較器輸出高電平,三極管Q2(帶阻型開關PNP)截止,其集電極輸出電壓是0 V,相當于低電平,對IC11 邏輯或門的輸入來說,相當于無效輸入電平,逆變橋高側開關管的驅動脈沖就是IC2 輸出的三相驅動脈沖經過IC11 緩沖后的信號。如果逆變橋的輸出過流,IC4 的12 腳輸出電壓偏高,如果高于保護閾值,則IC5 的輸出立即變低,成為低電平,Q2 導通,其集電極電位變成高電平,IC11 中的3 個或門因輸入為高電平,即使此時IC2 輸出的驅動信號是有效的低電平,IC11 輸出也將保持高電平,三相驅動脈沖被封鎖,IC4 的驅動信號失效,內部的逆變橋中止工作。這種電路設計的好處是,在逆變橋出現輸出過流時,三相逆變橋中止工作的信號不是通過CPU 內部繁瑣的軟件邏輯判斷給出,而是由外部的硬件電路直接產生封鎖信號,因而動作更迅速,保護更徹底,這對逆變橋的保護是十分有效的。
圖3 是根據驅動板PCB 實物繪制出的電路圖。圖3(a)是與槽筒電機反饋信號有關的電路細節,脈沖編碼調制(PCSD)外接的是電機的信號電纜,輸入的信號包括三路轉子位置信號和一路繞組溫度信號。轉子位置通過安裝在電機內部的3 個霍爾開關檢測,正常情況下,三路信號的電氣參數完全一致,分別經施密特觸發器后送入IC2。通過信號發生器可產生一個模擬信號,分別加載到PCSD 的2 引腳、3 引腳、4 引腳,用示波器測量IC2 的35 引腳、37 引腳、39 引腳上的信號,并進行比較,可知有關電路是否正常工作。PC?DR 外接的是轉速傳感器,該信號除了送入IC2外,還通過接口送到上位機。
圖3(b)和圖3(c)是根據驅動板PCB 實物繪制出的低壓電源原理圖。+280 V 是高壓直流母線電壓,主要為電機供電。為逆變橋驅動電路和霍爾開關供電的+15 V 直流電壓則是經DC/DC變換器MIP0223S[4]將母線電壓進行變換獲得。為CPU 及邏輯芯片供電的+5 V 直流電壓則是經開 關 穩 壓 器NJM2360AD[5]從+15 V 變 換 獲 得。該板與上位機的接口電路比較簡單,主要提供通信、槽筒電機及直流電壓等信息,也包括啟動信號等。該板還包括凸輪電機的驅動電路,也是采用一塊混合IC 電路,原理與槽筒電機的基本一樣,只是逆變橋容量較小,型號不同,此處略述。

圖3 相關電路圖
盡管電路設計周密,保護措施完善,但由于工作環境潮濕,以及受粉塵、靜電等因素的影響,再加上元件老化等原因,槽筒電機驅動板在使用一段時間后會出故障。然而出于保密的原因,設備生產商隨機提供的技術資料只給出故障代碼,對于維修所需的電氣原理圖和故障檢修流程等資料則概不提供。有些企業曾嘗試對故障電路板進行維修,但由于各方面原因,效果并不理想。有些企業與技術優勢明顯的高校合作,實現了大部分故障板的芯片級維修,節省了大量費用。實踐證明,這種做法是可行的,以下是部分維修實例。
故障現象:逆變橋功率模塊的上殼爆裂,多個管腳上有可見的黑色污跡。
分析與檢修:根據故障現象,逆變模塊爆裂,說明故障發生時,管芯內部瞬間有大量的熱量產生。黑色污跡是電弧放電造成的。這種故障可能的產生原因有兩個:一是槽筒電機突然停轉,其繞組中的再生發電電勢造成高壓直流母線瞬間過壓,擊穿逆變橋中的開關管;二是局部管芯發熱異常,形成熱斑,開關性能變差,與同一橋臂上的開關管直通短路。解決的辦法是除了更換新的逆變橋模塊,還要測試直流母線的尖峰吸收電容的有效容量,如果容量不足,需要更換合格的電容。另外逆變橋功率模塊爆裂產生的電弧,也有可能危及周圍電路,因此,還需要重點檢查逆變橋模塊周圍元件,包括電流信號ISO 的傳輸路徑及IC5 等,確認無誤后,方可加電試運行。
分析與檢修:故障代碼“6B”系CS 傳感器脈沖輸入錯誤。CS 傳感器是轉子位置傳感器,位于電機內部,系統能報此故障,在于檢測到的信號異常,比如高、低電平對應的電壓值不符合要求。在電路中,為保證安全,設置了限幅電路(DN5、DN6、DN7 等),還通過施密特觸發器(IC6)提高抗干擾能力。 檢修時離線測試使用外加的+15 V 直流電壓,在PCSD 的2 引腳、3 引腳、4引腳上加模擬開關信號時,在IC2 的35 引腳、37引腳、39 引腳上測得的信號是正常的,但當上機后運行約半個小時,系統仍然報原故障代碼。這說明傳感器開關沒問題。通過現場測試發現+15 V 直流電壓上有明顯的紋波,這是該直流電源輸出端濾波欠佳的表現,反映在傳感器的輸出波形上,則是高低電平的紊亂。C77 是唯一的濾波電容,如果該電容有效容量變小,就會出現上述現象。此處提醒,更換的電容應盡量與原型號相同,如果沒有原型號電容,則優選高頻低感型電容,如果再加裝一個多層陶瓷電容器,與C77 并聯,則濾波效果會立即改善,故障消失。
分析與檢修:故障代碼“66”系指電機沒有在設定的轉速下運行。造成電機轉速不足的原因既有機械方面的,如阻力太大,也有電氣方面的原因,如驅動脈沖占空比太小,以及速度傳感器有問題。根據現場測試情況,排除了機械方面的原因。用示波器觀察轉速傳感器的輸出信號(位于PCSD 的2 腳),波形規整,沒有問題。再檢查其他電路發現,Q2 的集電極有很窄的正脈沖輸出,這個脈沖在每個驅動周期的末期出現,對驅動脈沖直接封鎖,這相當于逆變橋驅動脈沖占空比變小,電機轉速降低。造成故障的原因除了要查看過流信號ISO 外,還要檢查電壓比較器IC5 和三極管Q2。經過比對,故障的原因是IC5 性能不良造成的意外輸出。更換IC5 后,故障消失。
分析與檢修:故障代碼“80”系“與MPC 的通信超時”。槽筒電機驅動板是整個控制系統的一部分,在運行時,板上的CPU 與主機MPC 時刻保持通信聯系,一方面接收主機的控制命令,另一方面也把運行參數上傳給主機。每次開機后,主機發出查詢指令,等待本機回應,如果在一定時間內沒有得到本機回應,主機就報通信超時故障。本機未向主機發出回應信號,說明本機CPU 沒工作或程序丟失,檢查的重點是先檢查CPU 的供電電路,見圖3(c)。本機CPU 采用+5 V 供電,用萬用表測+5 V 端的實際電壓,表顯是0 V。根據電路圖,進一步檢查+15 V 端的電壓,也是0 V,再檢查,發現IC9(型號MIP0223)3 腳(D 極)存在虛焊現象,處理好后,故障消失。
№21C?S 型自動絡筒機當前在國內得到較廣泛使用,隨著使用年限的延長,絡筒機電氣方面的故障開始顯現,對維修保養人員的要求日益提高。只有從原理上弄清,才能更好進行相關維修和保養。根據PCB 實物可以繪制出絡筒電機驅動電路板的電氣原理圖,通過分析各部分的工作原理,可對常見故障提出維修建議和思路。一些成功維修的實例說明,依靠自身的技術力量,對國外設備的線路板故障進行芯片級維修是可行的。