楊 燦,李 偉,李曉涵,羅 碩,劉 英,王小寧
(1.中國石油集團渤海鉆探工程有限公司第一鉆井工程分公司,天津 300280;2.中國石油集團渤海鉆探工程有限公司頁巖氣管理部,天津 300280;3.液化空氣<天津>有限公司,天津 300074)
一趟鉆技術,緣起于北美頁巖油氣、致密油氣開發經濟性而逐步形成的一項技術,并被譽為2016 年國際石油十大科技進展之一。但其并非類似于旋轉導向技術這類單一技術,而是集成裝備、鉆井工具、施工設計、技術服務、鉆井管理及其它高效工藝技術為一體的綜合性技術的高度概括。廣義上的一趟鉆,并非指一口井一趟鉆,是指某一開次一趟鉆完成鉆井進尺,另外也用于特殊井段一趟鉆完成,如水平井水平段一趟鉆完成[1-2]。
大港油田地處京津冀協同發展區,重點開發多類型斜坡區、多層系潛山、閉塞湖盆致密油、第三系深層、深層低滲透等油氣藏,目的層系800~6000m,自上而下因成藏壓實,南北地層藏深差異較大,可鉆性差異大[3]。深井鉆井一趟鉆技術的形成,難度較大。
不考慮工程技術應用的因素,實現“一趟鉆”,也有其相對的局限性,從地質巖性、井眼軌跡、裝備能力方面表現出[4]。
2.1.1 地質巖性
地質巖性影響一趟鉆技術作用較大,尤其是在2017年之前,鉆頭技術、螺桿技術等發展未有較大突破時,一趟鉆技術幾乎無法形成。大港油田上第三系館陶組Ng底部發育底礫巖,厚度約為30~150m 之間,斜深長度30~180m,以石英質礫石為主,可鉆性極差,較難使用常規PDC鉆頭,多使用1~2只三牙輪鉆頭鉆穿。下第三系東營組Ed、沙河街組Es因地質壓實作用,泥巖致密,可鉆性差,對鉆頭、鉆井工具性能要求較高。
2.1.2 井眼軌跡
在井眼軌跡設計時,受油藏、地質、井口位置、經濟性等眾多條件的影響,設計軌跡會呈現多段制,除常規三段制、水平井外,五段制井、三維定向井、雙臺階水平井、雙增雙穩井型逐步增多,導致在進行井眼軌跡調控時,需要消耗更多的時間處理軌跡問題,而鉆頭、井下工具、儀器的工作壽命是有限的,進一步降低一趟鉆成功率。
2.1.3 裝備能力
裝備能力對一趟鉆的影響,主要是由于較高故障率導致。一是鉆井主要設備出現故障,如頂驅故障、鉆井泵故障、鉆井大繩磨損嚴重等,必須起鉆或停轉檢修;二是設備易損件修換,如鉆井泵缸套刺漏、井口工具損壞、高壓閘門刺漏更換等,增長非鉆井時效,降低一趟鉆成功率。
工程因素,受限于鉆頭技術、螺桿技術、井下測量技術、鉆井液技術的影響,均會對一趟鉆技術的形成產生負面影響。
2.2.1 鉆頭技術受限
鉆頭影響其一是在破巖過程中切削齒的磨損,導致后期機械鉆速低或者無進尺,必須起鉆更換鉆頭;其二是地質巖性發生改變,原有鉆頭不適應新地層,必須起鉆更換更加高效的鉆頭入井,如鉆遇礫巖,PDC鉆頭受限且進尺較少,最少進尺2m 即可報廢一只鉆頭,見圖1為港X井鉆頭下井前、圖2為該鉆頭鉆遇礫巖進尺13m后起出圖。

圖1 港XX井鉆頭入井前

圖2 鉆遇礫巖起出照片
2.2.2 螺桿技術受限
螺桿鉆具是軌跡控制、鉆井提速必不可少的井下工具,但是其密封件多為橡膠材質,壽命有限,常規螺桿下井工作推薦時間120h,高性能螺桿工作時間140~160h。超時工作容易引起螺桿事故發生(圖3)。因此,必須在此時間段內完成目標進尺,否則將無法實現一趟鉆。

圖3 超時工作引起螺桿事故
2.2.3 井下隨鉆測量儀器受限
井下隨鉆測量儀器因其供電方式,有自發電供電類和攜帶電池類測量儀器。自發電供電類儀器可以在井下長時間工作,時間受限有限。攜帶電池類測量儀器因電池供電有限。如常用的YST-48R泥漿脈沖隨鉆測量儀,由高溫鋰—亞硫酰氯電池供電,更根據工作電流,其井下工作壽命130~200h之間(圖4),因此一趟鉆技術必須在該電池工作時間內完成。

圖4 工作電流與使用時間關系曲線
在異型齒廣泛應用前(約2017 年前),二開?311.1mm 井眼均是以先下入PDC 鉆頭鉆進至Ng底礫巖上部約10m,起出鉆頭更換為三牙輪鉆頭,約1~2只穿過礫巖進入Ed地層。
近年,變革傳統思維推出礫巖破巖的個性化PDC鉆頭,主要是在切削齒上以傳統的平面齒,變革為異型齒。如圖5 所示,可實現中深井、深井在二開井段(?311.1mm井眼),由一只異型齒PDC鉆頭鉆穿Nm、Ng,鉆穿Ng底礫巖[5],進入Ed組地層中完這一整個過程,并完成過程中的造斜、穩斜等施工實現一趟鉆。

圖5 平面齒到異型齒的轉變
比如大港油田常用的異型齒鉆頭MD9431,該鉆頭主切削齒采用PX齒(圖5最后一個樣式),類似于斧頭工作原理;后排輔助齒采用圓錐齒(見圖5 第二個樣式),錐形部分徑向吃入地層的同時,能產生橫向平衡力,控制鉆頭的橫向振動,降低鉆頭因破巖應力不均或應力集中而產生的結構性破壞,提高了鉆頭使用壽命,以“壓”與“切”的組合方式破巖,達到鉆破礫巖層的目的。在大港油田頁巖油井二開廣泛應用實現“一趟鉆”,機械鉆速平均24.91m/h,與應用其它鉆頭的鄰井相比,平均機械鉆速提高了65.4%,平均每口井節約鉆井時間108h。
開展激進式鉆井參數設計,提高排量5~10L/s,轉速、泵壓、鉆壓值均提高10%~50%,見表1,各項施工參數的提高,必然帶動鉆井速度的提高,但對主體設備要求高。在大港油田二開井段一趟鉆技術發展過程中,從固控設備、頂驅、鉆井泵、管匯、鉆具、網電設備等方面,完成裝備換新、升級,滿足激進式施工需求[6-7]。試驗“高轉速、高泵壓、高扭矩、大排量”鉆井參數設計,提高水力破巖效率,進一步提高機械鉆速與井眼清潔。

表1 激進式設計對比
開展條件一是承壓提升,循環系統承壓能力提升為52MPa,滿足激進式鉆井高泵壓的需求;二是主體高配,對固控系統、驅動系統等實行高配,提高鉆探能力;三是綠色鉆井,實行網電技術,動力保障充裕;四是鉆具優配,使用高強度非標鉆具。
三開井眼地層,一般從Ed組開始,完鉆層位Es1、Es2、Es3、Ek1、Ek2、Ek3及中古生界均有,完鉆層位不大相同,中北部地區Es1-Es2目標油藏較多,但底層壓實作用強,層系深、可鉆性較差,受制于鉆頭、井下工具、測量儀器時間限制的影響,能完成一趟鉆完鉆幾乎為0,有待科學技術的進一步發展與完善。南部地區多以Ek組油藏開發為主。
三開PDC鉆頭技術與一趟鉆相關性強,優選PDC鉆頭解決機械鉆速低、鉆壓傳遞困難、定向工具面難以穩定的問題,實現高效鉆井。因此,深層PDC 優選復合條件如下要求:
(1)滿足直井、造斜、穩斜、水平段全軌跡作業需求,適應旋轉導向、提速工具、LWD等配套作業需求與激進式水力參數設計需求。
(2)滿足工作壽命長、磨損衰減低的特性,劃眼過程中的保護外徑。
(3)適應中高速螺桿工具持續破巖需求,適應頁巖油層泥頁巖破巖特性。
因此,一是設計子彈型高窄刀翼,增強鉆頭攻擊性;二是實行淺錐設計,增強破巖穩定性;三是減小肩部齒背傾角,增強鉆頭的持久性,確保一趟鉆技術的實現。如現場使用的TM1653RS、MD6521ZC,均是類似設計,見圖6。

圖6 鉆頭設計圖
螺桿方面,一是提高螺桿造斜率,壓縮軌跡定向時間,定制螺桿彎點到傳動軸下端面距離縮短8%,扶正器中心距傳動軸下端面距離縮短26.6%。二是針對中深部地層常規螺桿輸出扭矩低、后期輸出功率下降、進尺變慢的問題,研制大扭矩長壽命馬達,輸出扭矩比常規螺桿扭矩提高30%以上,具體性能見表2;三是應用耐鹽水泥漿碳化鎢噴涂轉子技術,提高螺桿工作時間。

表2 常規與改進螺桿扭矩增大
減扭工具以水力振蕩器為主,大港油田深部地層鉆井提速需求特點:長時間作業、對工具穩定性要求高、整體高效鉆井。優選提速工具、最優設計安裝位置、鉆具結構性調整等措施,進一步提高行程機械鉆速,促進一趟鉆技術的形成。在官東地區頁巖油井鉆井數據統計得知,使用水力振蕩器滑動效率可提高45%以上。
鉆井液抑制、潤滑、低摩阻,有限保障鉆井低托壓、起下鉆正常附加拉力,事故復雜預防不可或缺的重要因素。主要使用的潤滑材料有無熒光水基潤滑劑HRH-101、液體潤滑劑BZ-YRH、改性植物油BZRH-I等,含量2%~3%,保持摩阻系數小于0.08以下。
在一些特殊井,使用新工藝新工具來保障一趟鉆的完成,如頁巖油井使用旋轉導向技術、變徑扶正器技術、大數據分析決策、遠程監測等;同時在施工組織中,精選優秀操作人員、注重過程監控、專家盯井等,促進一趟鉆形成。
GY10-2-1L井位于大港油田滄東凹陷,完鉆井深3960m,鉆井周期20.54d,機械鉆速22.76m/h,成功實現一開、二開、三開“一趟鉆”方式完鉆(一開不作闡述),刷新大港油田周期紀錄,同比鄰井整體提速15%~37%。
GY10-2-1L井為一口三開大斜度井,井眼軌跡近似水平,自上而下地層依次為Qp-Nm-Ng-Es-Ek五個層位,其中Ng底礫巖垂深1482~1524m;Es抗鉆性級別4~6級,硬塑性泥巖為主;Ek地層抗鉆性級別4~6.5 級,其中Ek1垂深2075~2152m 為黑色玄武巖,Ek2垂深2982~3238m為致密泥巖、油頁巖。
二開311.1mm井眼選用異形齒ES1942H鉆頭,設計激進式鉆井參數,鉆壓60~80kN,轉速100~120r/min,排量65~70L/s,泵壓17~21MPa。礫巖段略降低鉆井參數,減小礫巖對鉆頭的沖擊破損,鉆穿Ng底礫巖后2327m 至中完,仍然保持在0.8~4.5min/m 的較快鉆時,起出鉆頭可再次使用。一趟鉆完成進尺1922m,機械鉆速45.76m/h,同比鄰井機械鉆速提高127.5%,二開鉆井時間節省43.5h。
三開215.9mm 井眼優選高效PDC 鉆頭TM1653RS,以致密泥巖、油頁巖為主,鉆井參數:鉆壓80kN,轉速60r/min,排量35L/s,最高泵壓26MPa。其次,鉆具組合中使用178mm 水力振蕩器消除托壓問題,定向過程中保持鉆壓120~160kN,提高滑動鉆進機械鉆速。第三,保持鉆井液摩擦系數在0.07以下,API失水小于3.0mL、HTHP 失水小于11mL,形成良好的泥餅及潤滑性,3960m完鉆。在鉆頭選型、水力振蕩器使用、鉆井液性能優化等綜合作用下,一趟鉆完成進尺1633m,機械鉆速12.96m/h,同比鄰井機械鉆速提高55.96%,鉆井時間節省221h。優質螺桿循環時長181h,在螺桿的有效使用時間內實現“一趟鉆”。
(1)形成一趟鉆技術,是由鉆井工程的多個先進細化專業技術組成,每項技術均具有較強的針對性,可以解決一項問題,每項技術“不掉鏈子”的發揮,方可實現一趟鉆。
(2)一趟鉆技術,可以有效提高口井機械鉆速、縮短鉆井周期,節約時間與提高經濟效益,是一項石油鉆探技術發展的重要趨勢,并有著很好的推廣應用前景。
(3)一趟鉆技術發展的同時,對井下工具、地面設備、鉆井液性能、專業化技術服務等現存問題,尤其是針對4000m以上的深井,還需要解決進一步攻克,更高效、更長壽、更穩定等技術還需要更加高端的科技技術支撐。