叢明輝,呂丹丹,王婷婷,周鵬程,董凌波,徐海妮
(三角輪胎股份有限公司,山東 威海 264200)
礦用全鋼載重子午線輪胎作業(yè)條件惡劣,輪胎的失效形式主要體現(xiàn)在兩個方面:運行路面主要是非鋪裝碎石路面,輪胎胎面易被割傷或刺穿,出現(xiàn)崩花掉塊;高負荷使輪胎生熱較大,易出現(xiàn)肩空。這些問題導致礦用輪胎使用壽命縮短和安全性能大幅降低[1-2]。
丁苯橡膠(SBR)的分子鏈側(cè)基是苯基和乙烯基,分子間作用力大,抗切割、抗刺扎性能優(yōu)于天然橡膠(NR)[3]。為了提高礦用輪胎胎面膠抗切割、抗刺扎性能,一般會使用大量SBR,但SBR生熱高于NR。因此提高礦用輪胎胎面膠的抗切割、抗刺扎性能,同時降低生熱是目前亟待解決的問題。
本工作通過研究低滾阻劑DS01在全SBR礦用輪胎胎面膠中的應用,以期在提高胎面膠的抗切割、抗刺扎性能的同時降低生熱。
低滾阻劑DS01,日本大冢材料科技有限公司產(chǎn)品;乳聚丁苯橡膠(ESBR),牌號1502,中國石油吉林石化公司產(chǎn)品;環(huán)保芳烴油(TDAE),新疆獨山子石油化工有限公司產(chǎn)品;白炭黑LK975和炭黑N220,山東聯(lián)科科技股份有限公司產(chǎn)品。
生產(chǎn)配方:ESBR 100,炭黑N220 53,白炭黑LK975 8,TDAE 12,氧化鋅 5,硬脂酸3.5,防老劑4020 2.5,防老劑RD 1.5,硫黃和促進劑TBBS 3.5,其他 8。
試驗配方1和2分別添加3和5份低滾阻劑DS01,其他組分和用量同生產(chǎn)配方。
1.5 L實驗室用小配合密煉機,德國克虜伯公司產(chǎn)品;XLB-500型電熱平板硫化機和XK-160型開煉機,青島先銳機電有限公司產(chǎn)品;BB620和BB270剪切型密煉機,日本神戶制鋼所產(chǎn)品;TS-2000M型拉力機,中國臺灣高鐵檢測儀器有限公司產(chǎn)品;Premier MDR型無轉(zhuǎn)子硫化儀,美國阿爾法科技有限公司產(chǎn)品;Q800型橡膠動態(tài)熱機械分析(DMA)儀,美國熱分析儀器公司產(chǎn)品。
小配合試驗膠料采用兩段混煉工藝。一段混煉采用1.5 L密煉機,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為50 r·min-1,混煉工藝為:低滾阻劑DS01、生膠和小料→壓壓砣混煉20 s→加入炭黑、白炭黑和TDAE→壓壓砣混煉30 s→提壓砣→壓壓砣,在150~155 ℃下混煉2 min→排膠。二段混煉工藝為:一段混煉膠在開煉機上混煉至膠料包輥→依次加入硫黃和促進劑→混煉約4 min(期間左右各割刀2次進行搗膠)→打卷薄通5次→下片。
大配合試驗膠料采用3段混煉工藝。一段和二段混煉在BB620剪切型密煉機中進行,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為45 r·min-1,混煉工藝為:生膠、小料和低滾阻劑DS01→壓壓砣混煉20 s→加入炭黑和白炭黑→壓壓砣混煉30 s→加入TDAE→壓壓砣,在150~155 ℃下混煉2 min→排膠。二段混煉工藝為:一段混煉膠→壓壓砣混煉30 s→提壓砣→壓壓砣混煉至150℃→排膠。終煉在BB270剪切型密煉機中進行,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為20 r·min-1,混煉工藝為:二段混煉膠、硫黃和促進劑→壓壓砣混煉35 s→提壓砣→壓壓砣混煉25 s→提壓砣→壓壓砣混煉至110 ℃→排膠。
混煉膠在150 ℃×30 min條件下于平板硫化機上硫化。
(1)物理性能。各項性能均按相應的國家標準進行測試。
(2)動態(tài)力學性能。在DMA儀拉伸模式下進行溫度掃描,測試條件為:溫度范圍-60~80℃,頻率 10 Hz,升溫速率 3 ℃·min-1,靜態(tài)應變 1%,動態(tài)應變 0.25%。
2.1.1 硫化特性
小配合試驗膠料的硫化特性如表1所示。
從表1可以看出,低滾阻劑DS01對膠料加工性能有一定影響。隨著低滾阻劑DS01用量增大,膠料的門尼粘度增大,硫化速度加快,門尼焦燒時間比生產(chǎn)配方膠料縮短15%~35%,加工安全性降低。這可能是因為低滾阻劑DS01與SBR中的雙鍵發(fā)生反應,消耗掉部分雙鍵,硫化體系中硫黃和促進劑相對“過量”。

表1 小配合試驗膠料的硫化特性
2.1.2 物理性能
小配合試驗膠料的物理性能如表2所示。

表2 小配合試驗膠料的物理性能
從表2可以看出,與生產(chǎn)配方膠料相比,試驗配方膠料的DIN磨耗量明顯降低,而阿克隆磨耗量變化不大。這說明低滾阻劑DS01可有效提升較好鋪裝路面條件下胎面膠的耐磨性能,對較差路面條件下胎面膠的耐磨性能無不利影響。試驗配方膠料的其他性能與生產(chǎn)配方膠料相當。
2.1.3 動態(tài)力學性能
輪胎胎面配方研究中,輪胎抗?jié)窕阅芡ǔS? ℃時的損耗因子(tanδ)進行預測,其值越高,輪胎的抗?jié)窕阅茉胶?,反之越差;輪胎的滾動阻力或膠料生熱性能用60 ℃時的tanδ進行預測,其值越低,輪胎的滾動阻力或膠料生熱越低,反之越高[4-5]。小配合試驗膠料的tanδ-溫度曲線見圖1。
從圖1可以看出:試驗配方和生產(chǎn)配方膠料0℃時的tanδ差異不大;而試驗配方膠料60 ℃時的tanδ較生產(chǎn)配方膠料降幅達14%。這說明在胎面膠配方中加入低滾阻劑DS01,可以在不影響輪胎抗?jié)窕阅艿那疤嵯拢蠓冉档湍z料生熱,進而降低輪胎滾動阻力,提升輪胎耐久性能。分析原因可能是低滾阻劑DS01一方面與SBR中的雙鍵發(fā)生反應,接枝到橡膠分子主鏈上;另一方面低滾阻劑DS01上炭黑親和基團與炭黑表面官能團作用,即低滾阻劑DS01在橡膠分子與炭黑之間起到“架橋”作用,增強了橡膠分子與炭黑間相互作用,減少了橡膠分子鏈自由移動,改善了炭黑在橡膠中的分散性。

圖1 小配合試驗膠料的tan δ-溫度曲線
小配合試驗結果顯示,低滾阻劑DS01用量為3和5份時,膠料的物理性能和動態(tài)力學性能差異不大,為保障膠料加工安全性,選擇低滾阻劑DS01用量3份的試驗配方1進行大配合試驗。
大配合試驗結果如表3所示。
從表3可以看出:與生產(chǎn)配方膠料相比,試驗配方膠料的門尼焦燒時間和硫化時間縮短,可適當增大防焦劑的用量進行調(diào)整;定伸應力和拉伸強度增大;DIN磨耗量減小約17%;0 ℃時的tanδ基本不變,60 ℃時的tanδ減小約15%。大配合試驗結果與小配合試驗結果基本一致。

表3 大配合試驗結果
2.3.1 密煉工藝
一段混煉膠的出片情況如圖2所示。
從圖2可以看出,試驗配方1一段混煉膠膠片表面呈麻面狀態(tài),但其二段混煉膠和終煉膠的表面光滑平整,與生產(chǎn)配方無明顯差異。

圖2 一段混煉膠的出片情況
2.3.2 胎面擠出工藝
試驗配方1膠料擠出胎面如圖3所示。
從圖3可以看出,試驗配方1膠料擠出胎面表面光滑平整,未因膠料門尼焦燒時間縮短而出現(xiàn)熟膠的問題。

圖3 試驗配方1膠料擠出胎面
2.3.3 成型工序
試驗配方1膠料胎面成型情況如圖4所示。

圖4 試驗配方1胎面成型情況
從圖4可以看出,試驗配方1膠料胎面在成型時接頭粘性較差,出現(xiàn)接頭開裂問題,后續(xù)可對試驗配方1粘合體系進行微調(diào),加入增粘樹脂,以增大胎面膠粘性,改善成型時胎面接頭質(zhì)量。
為進一步考察低滾阻劑DS01對礦用輪胎耐久性能的影響,按照企業(yè)標準進行成品輪胎耐久性能測試。測試輪胎為我公司12.00R20 22PR TR691JS輪胎,胎面膠分別使用生產(chǎn)配方和試驗配方1膠料,其他施工條件均相同。測試條件及結果如表4所示。
從表4可以看出,試驗配方1輪胎累計行駛時間為73.8 h,生產(chǎn)配方輪胎累計行駛時間為65.8 h。試驗配方1輪胎的耐久性能較生產(chǎn)配方輪胎提升約12%。

表4 成品輪胎的耐久性測試條件及結果
(1)在全SBR礦區(qū)輪胎胎面膠中加入低滾阻劑DS01后,膠料的門尼焦燒時間縮短,硫化速度加快,DIN磨耗量減小約17%,60 ℃時的tanδ減小約15%,其他性能與未添加低滾阻劑DS01的膠料相當。
(2)添加低滾阻劑DS01的胎面在成型時,接頭粘性較差,出現(xiàn)接頭開裂問題,但可通過加入增粘樹脂增大胎面膠粘性,改善成型時胎面接頭質(zhì)量。
(3)添加低滾阻劑DS01的胎面膠試制的12.00R20 22PR TR691JS輪胎耐久性能提升約12%。