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高抗撕裂改性劑EN-01在全鋼載重子午線輪胎胎面膠中的應用

2022-07-19 07:01:38李志濤林國陣
輪胎工業 2022年2期

李志濤,林國陣

(廈門力達威化工科技有限公司,福建 廈門 361021)

當路面狀況較差時,全鋼載重子午線輪胎在載荷的作用下,輪胎表面受到尖銳物品的撞擊或刺扎,易導致膠料產生裂紋[1-3]。同時,輪胎在行駛過程中會產生大量熱量,速度越高生熱越大。產生的熱量會導致輪胎溫度升高,加速膠料裂紋的擴展,最終導致輪胎發生崩花掉塊和異常磨損等問題;溫度升高也會使膠料強度降低,嚴重時可能導致輪胎爆破,造成不可挽回的損失[4-7]。提高輪胎膠料的抗撕裂性能有利于抑制裂紋的產生和擴展,但市場上大部分的抗撕裂樹脂在輪胎中使用時會加速輪胎的生熱,增大了輪胎的行駛風險[8-10]。

高抗撕裂改性劑EN-01是一種提升橡膠抗撕裂和抗切割性能的助劑,外觀為白色或淡粉色固體粉末,熔點為213~215 ℃,無氣味。其在輪胎中使用,可以有效提高輪胎的抗撕裂性能,同時不影響生熱性能。

本工作主要探討高抗撕裂改性劑EN-01在全鋼載重子午線輪胎胎面膠中的應用效果。

1 實驗

1.1 主要原材料

天然橡膠(NR),STR20,泰國進口產品;炭黑BL201,山東貝斯特化工有限公司產品;高抗撕裂改性劑EN-01,大冢材料科技(上海)有限公司產品;DCPD樹脂,彤程新材料集團股份有限公司產品;硫黃,無錫華盛橡膠新材料科技股份有限公司產品。

1.2 配方

高抗撕裂改性劑EN-01在全鋼載重子午線輪胎胎面膠配方中進行應用試驗,試驗配方如表1所示,其中1#配方為空白對照組。

表1 試驗配方 份

1.3 主要設備和儀器

XSK-150型開煉機,莊河橡膠機械有限公司產品;KD-1-5型1.61 L密煉機,利拿機械工業股份有限公司產品;BB270型和BB430型密煉機,日本神戶制鋼有限公司產品;MV2000型門尼粘度計、MDR2000型硫化儀和RPA2000橡膠加工分析儀,美國阿爾法科技有限公司產品;AI-2000M型拉力試驗機和阿克隆磨耗儀,中國臺灣高鐵檢測儀器有限公司產品;RCC-Ⅰ型抗切割性能試驗機,北京萬匯一方科技發展有限公司產品;GCYLSN-1112型輪胎耐久性試驗機,青島高校測控技術有限公司產品;GOODRICH型壓縮生熱試驗儀,德國DOLI公司產品;401A型熱空氣老化箱,江都市新真威試驗機械有限責任公司產品。

1.4 混煉工藝

1.4.1 小配合試驗

小配合試驗膠料采用兩段混煉工藝,轉子轉速為40~100 r·min-1,一段混煉在1.61 L密煉機中進行,混煉工藝為:生膠→壓壓砣1 min→炭黑→壓壓砣1 min→氧化鋅、防老劑和樹脂等→壓壓砣1 min→提壓砣→壓壓砣1.5 min→排膠;二段混煉在開煉機上進行,混煉工藝為:一段混煉膠→薄通2次→硫黃和促進劑→薄通2次→搗膠2次→排膠下片。

1.4.2 大配合試驗

大配合試驗膠料采用4段混煉工藝。前3段混煉在BB430型密煉機中進行,轉子轉速為50 r·min-1,壓砣壓力為0.55 MPa。一段混煉工藝為:生膠、1/5炭黑→壓壓砣35 s→提壓砣→壓壓砣25 s→提壓砣→壓壓砣→(155±5)℃排膠→停放4 h。二段混煉工藝為:一段混煉膠、4/5炭黑、氧化鋅、防老劑和樹脂等→壓壓砣35 s→提壓砣→壓壓砣25 s→提壓砣→壓壓砣→(160±5)℃排膠→停放8 h。三段混煉工藝為:二段混煉膠→壓壓砣25 s→提壓砣→壓壓砣25 s→提壓砣→壓壓砣→(155±5)℃排膠→停放8 h。終煉在BB270型密煉機中進行,轉子轉速為22 r·min-1,壓砣壓力為0.55 MPa,混煉工藝為:三段混煉膠、硫黃、防焦劑和促進劑→壓壓砣25 s→提壓砣→壓壓砣25 s→提壓砣→壓壓砣→(105±5)℃排膠→停放8 h。

1.5 性能測試

膠料的各項性能均按照相應的國家或企業標準進行測試。

2 結果與討論

2.1 理化分析

高抗撕裂改性劑EN-01的理化分析結果如表2所示。

從表2可以看出,高抗撕裂改性劑EN-01的理化性能滿足企業內控標準。

表2 高抗撕裂改性劑EN-01的理化分析結果

2.2 小配合試驗

小配合試驗結果如表3所示。

從表3可以看出:與1#配方膠料相比,2#配方膠料的門尼粘度和門尼焦燒時間差別不大,3#和4#配方膠料的門尼粘度高約10個值,門尼焦燒時間縮短約2 min,硫化速度相當;老化前后,2#—4#配方膠料的拉斷伸長率和撕裂強度明顯增大,切割體積比明顯減小,這說明添加DCPD樹脂和高抗撕裂改性劑EN-01都可大幅提升膠料的抗撕裂性能,其中以添加高抗撕裂改性劑EN-01的4#配方膠料效果最佳;2#配方膠料的耐磨性能和低生熱性能較1#配方膠料略差,3#配方膠料的300%定伸應力和耐磨性能較1#配方膠料略差,而適當增大硫黃用量的4#配方膠料,其他物理性能均與1#配方膠料相當。

表3 小配合試驗結果

綜合分析,4#配方膠料的硫化特性和物理性能較優。

2.3 大配合試驗

根據小配合試驗結果,選擇4#配方與1#空白配方進行大配合試驗,結果如表4所示。

從表4可以看出:與1#配方膠料相比,4#配方膠料的Fmax略低,硫化速度相當,門尼粘度較高,門尼焦燒時間略短;老化前后,4#配方膠料的拉斷伸長率和撕裂強度增大,切割體積比減小;其他物理性能相當。

表4 大配合試驗結果

2.4 工藝性能

在混煉加工過程中,相同混煉條件下,4#試驗配方膠料門尼粘度偏高10個值左右,門尼焦燒時間縮短約2 min,外觀無明顯差異。后續批量試生產,采取在塑煉段增用200 g環保型塑解劑,同時微調混煉工藝,可將膠料的門尼粘度降低5~6個值。

2.5 成品性能

分別采用1#和4#配方膠料試制一批12R22.5 18PR AL06輪胎,分別隨機抽取1條,按照GB/T 4501—2016《載重汽車輪胎性能室內試驗方法》進行室內耐久性試驗,試驗結果如表5所示。

從表5可以看出,試驗輪胎和生產輪胎的累計行駛時間相近,輪胎損壞部位和形式一致,耐久性能相當。

表5 成品輪胎耐久性試驗結果

2.6 路試驗證

為驗證胎面膠配方中使用高抗撕裂改性劑EN-01后成品輪胎的實際使用性能,采用4#配方試制了一批12R22.5 18PR AL06輪胎,并在湖南長沙地區進行了裝車試驗。車型為雙導單驅六軸車,輪胎裝配在驅動輪,車輛運行區間為長沙至衡陽,以裝配散貨為主,標準載荷35 t,車貨總質量不大于53 t。14個月后,車輛共行駛155 352 km,路試輪胎無任何病象。

3 結論

在全鋼載重子午線輪胎胎面膠中加入高抗撕裂改性劑EN-01,并適當增大硫黃用量,雖然在混煉過程中膠料門尼粘度偏高,但可在保持拉伸性能、低生熱和耐磨性能相當的前提下,有效提高輪胎的抗撕裂和抗切割性能,在路況較差時的使用優勢明顯。

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