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“南海勝利”號(hào)隋氣控制系統(tǒng)升級(jí)改造

2022-07-23 06:36:24中海油深圳分公司流花油田作業(yè)區(qū)朱志星
電子世界 2022年1期
關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥液位系統(tǒng)

中海油深圳分公司流花油田作業(yè)區(qū) 朱志星

南海勝利FPSO(Floating Production Storage and Offloading)隋氣來(lái)自于鍋爐燃燒后的煙氣,通過(guò)IGS(Inert Gas System)處理后得到干凈的隋氣,在原油外輸時(shí)用于補(bǔ)充大艙壓力,隋氣系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠性直接影響到原油外輸作業(yè)。原有的控制系統(tǒng)采用繼電器及氣動(dòng)儀表進(jìn)行控制,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備主要是六七十年代的氣動(dòng)組合儀表,系統(tǒng)故障頻繁,檢修難度大,為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定、安全、可靠性,保證外輸質(zhì)量,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,由繼電器及氣動(dòng)儀表進(jìn)行控制升級(jí)為PLC控制。

1 系統(tǒng)現(xiàn)狀及存在問(wèn)題

1.1 系統(tǒng)現(xiàn)狀

IGS系統(tǒng)隋氣來(lái)自于鍋爐燃燒后的煙氣,首先經(jīng)過(guò)洗滌塔進(jìn)行冷卻、除塵、除硫等作用,然后通過(guò)風(fēng)機(jī)進(jìn)行增加,增壓后的隋氣通過(guò)出口控制閥進(jìn)行壓力調(diào)節(jié),最終經(jīng)過(guò)甲板水封后進(jìn)入到大艙,系統(tǒng)流程圖如圖1所示。

圖1 IGS系統(tǒng)流程圖

1.2 存在問(wèn)題

原有的IGS(Inert Gas System)系統(tǒng)采用繼電器邏輯控制。由于繼電器控制存在著觸點(diǎn)接觸不良或相互粘連且線圈容易燒壞的問(wèn)題,從而使系統(tǒng)控制存在著安全隱患;并且系統(tǒng)如果需要改造時(shí)比較困難,控制方案的少許改變可能導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)繼電器接線全部重接,系統(tǒng)修改和擴(kuò)容極不方便。

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備主要是氣動(dòng)組合儀表,包括氣動(dòng)變送器和氣動(dòng)控制器等。氣動(dòng)組合儀表是上個(gè)世紀(jì)六七十年代的儀表水平,一方面儀表調(diào)校比較麻煩,調(diào)校中需要標(biāo)準(zhǔn)氣源和氣壓表,調(diào)校的結(jié)果誤差較大;另一方面氣動(dòng)組合儀表備件在市場(chǎng)上極少,儀表?yè)p壞后往往得不到及時(shí)修復(fù),直接導(dǎo)致系統(tǒng)控制存在重大隱患。同時(shí)部分控制邏輯不合理,邏輯控制圖不直觀,檢修不方便;系統(tǒng)液位開關(guān)沒(méi)有防波動(dòng)功能,容易產(chǎn)生誤報(bào)警問(wèn)題,并且沒(méi)有歷史報(bào)警記錄功能,找不到報(bào)警點(diǎn);系統(tǒng)首次啟動(dòng)IG時(shí),當(dāng)檢測(cè)到氧含量到8%時(shí)候系統(tǒng)會(huì)關(guān)停;元件壽命到期,系統(tǒng)不穩(wěn)定。以上幾個(gè)缺陷為公司管理層升級(jí)改造為PLC邏輯控制提供了依據(jù)。

2 改造方案

2.1 控制器單元改造

由于外輸計(jì)量單元的邏輯控制系統(tǒng)采用的是AB SLC500的PLC,系統(tǒng)穩(wěn)定正常,備件充足,在綜合考慮下,基于現(xiàn)在的控制狀況,我們選擇ROCKWELL AUTOMATION公司的1747-L542C CPU作為IGS的控制系統(tǒng),選用12寸觸摸屏作為用戶HMI界面,采用梯形圖編程方式,能夠輕易實(shí)現(xiàn)防液位波動(dòng)功能,易懂,便于現(xiàn)場(chǎng)人員掌握,方便在線故障排除。觸屏內(nèi)存大小能夠存儲(chǔ)幾個(gè)月的歷史報(bào)警記錄,以及氧含量曲線圖并可以實(shí)時(shí)打印,為操作人員查找故障提供依據(jù)。PLC內(nèi)有FLASH卡,程序不會(huì)丟失。系統(tǒng)架構(gòu)主要組成:HMI(Panelview Plus 1250,A-B #2711P-T12C4D1),工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)(EtherNet Switch,Moxa #EDS305),SLC 5/05 CONTROLLER(16K)。系統(tǒng)設(shè)計(jì)架構(gòu)圖如圖2所示。

圖2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)架構(gòu)圖

2.2 現(xiàn)場(chǎng)儀表設(shè)備改造

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備改造內(nèi)容:將現(xiàn)場(chǎng)所有氣動(dòng)壓力變送器改為電動(dòng)壓力變送器,將現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)閥氣動(dòng)控制器改為PLC控制,同時(shí)將氣動(dòng)定位器改為智能定位器,將現(xiàn)場(chǎng)分體式的溫度傳感器改為一體式溫度傳感器,將模擬式氧氣分析儀改為數(shù)字式氧氣分析儀表。

3 改造現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐

3.1 氧氣分析儀改造

氧氣分析儀表改造解決了首次啟動(dòng)IGS時(shí),氧氣含量超過(guò)8%時(shí)系統(tǒng)會(huì)關(guān)停問(wèn)題。由于IG管線里的空氣會(huì)含有超過(guò)8%的氧氣,并且氧氣分析儀的取樣管線也有可能殘留著低于5%的氧氣(殘留原因:校驗(yàn)完成后的標(biāo)準(zhǔn)樣氣),這種情況下,氧氣分析儀檢測(cè)到的濃度會(huì)由合格變成不合格。根據(jù)繼電器控制邏輯圖,可以發(fā)現(xiàn),只要系統(tǒng)啟動(dòng)后,氧氣分析儀檢測(cè)到的濃度會(huì)由5%變化到8%,系統(tǒng)就會(huì)認(rèn)為氧氣含量高,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)跳,系統(tǒng)關(guān)停。為了避免這種誤動(dòng)作發(fā)生,需要校驗(yàn)氧氣分析儀之后人為地給分析儀通壓縮空氣,保證取樣管線氧氣含量高于8%。繼電器邏輯控制圖如圖3所示。

圖3 繼電器邏輯控制圖

8%氧氣含量高高關(guān)斷邏輯控制不合理,應(yīng)該在系統(tǒng)穩(wěn)定之前,不管氧氣含量如何變化,系統(tǒng)都應(yīng)該運(yùn)行,直到鍋爐氧氣含量穩(wěn)定后,8%氧氣含量高高關(guān)斷邏輯才投用。

經(jīng)過(guò)討論分析,通過(guò)利用進(jìn)艙的調(diào)節(jié)閥首次動(dòng)作信號(hào)作為8%氧氣含量高高關(guān)斷邏輯投入條件。因?yàn)樵谙到y(tǒng)氧含量穩(wěn)定前,進(jìn)艙的調(diào)節(jié)閥是一直關(guān)閉,氧氣含量穩(wěn)定后,由操作人員打開進(jìn)艙調(diào)節(jié)閥給大艙補(bǔ)充壓力,調(diào)節(jié)閥上有全關(guān)與全開限位開關(guān),利用調(diào)節(jié)閥的全關(guān)復(fù)位信號(hào)來(lái)決定氧含量高高邏輯關(guān)斷投入條件。通過(guò)這樣的邏輯控制,氧氣分析儀校驗(yàn)后就不需要兼顧取樣管的氧含量,有效地防止了誤動(dòng)作,保證了系統(tǒng)合理、穩(wěn)定性。

3.2 洗滌塔液位開關(guān)增加防波動(dòng)設(shè)計(jì)

洗滌塔水位低液位開關(guān),由于上部沖洗下來(lái)的水流很大,很容易造成液位開關(guān)誤動(dòng)作,為解決此問(wèn)題,升級(jí)為PLC控制后,在程序上做濾波功能,防止液位因水流沖擊導(dǎo)致誤動(dòng)作關(guān)停。同時(shí),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)液位開關(guān)加裝防波動(dòng)保護(hù)罩,進(jìn)水口不能太大,設(shè)計(jì)太大同樣會(huì)受到水流沖擊影響,設(shè)計(jì)太小,不能實(shí)時(shí)反應(yīng)真實(shí)液位,經(jīng)過(guò)多次測(cè)試,孔徑設(shè)計(jì)大約在14mm左右,既可以避免水的沖擊影響,又能實(shí)時(shí)反應(yīng)真實(shí)液位,設(shè)計(jì)圖如圖4所示。

圖4 防波動(dòng)保護(hù)罩

3.3 調(diào)節(jié)閥控制器改造

系統(tǒng)有兩個(gè)調(diào)節(jié)閥:一個(gè)是進(jìn)艙的壓力調(diào)節(jié)閥,另一個(gè)是排空的壓力調(diào)節(jié)閥。改造前,進(jìn)艙的壓力調(diào)節(jié)閥通過(guò)中控氣動(dòng)控制器來(lái)進(jìn)行控制,壓力輸入檢測(cè)點(diǎn)在甲板IG主管線上,有兩種方式:一個(gè)是自動(dòng)調(diào)節(jié)(閉環(huán)),根據(jù)IG甲板主管線壓力來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié)。另一個(gè)是手動(dòng)調(diào)節(jié)(開環(huán)),調(diào)節(jié)控制面板的旋鈕來(lái)控制閥門開度。排空的壓力調(diào)節(jié)閥由現(xiàn)場(chǎng)控制器來(lái)進(jìn)行控制:控制器壓力輸入檢測(cè)點(diǎn)在風(fēng)機(jī)出口,控制器壓力設(shè)定值為1400mmH2O,壓力大于1400mmH2O時(shí),閥全開,壓力小于1400mmH2O時(shí)閥全關(guān),例如:在氧氣含量超過(guò)8%時(shí),進(jìn)艙調(diào)節(jié)閥全關(guān),IG管線壓力會(huì)上升,控制器檢測(cè)到壓力高于1400mmH2O就輸出氣信號(hào)把外排閥打開,把不合格的IG外排。

由于采用PLC來(lái)進(jìn)行控制,可以在程序上進(jìn)行PID調(diào)節(jié),同時(shí)在觸屏畫面上組態(tài)調(diào)節(jié)閥PID曲線,方便對(duì)閥門進(jìn)行PID調(diào)節(jié)。

為了實(shí)現(xiàn)PLC輸出控制調(diào)節(jié)閥,把調(diào)節(jié)閥的氣-氣定位器更換為電-氣定位器。進(jìn)艙調(diào)節(jié)閥和排空閥都由控制柜PLC進(jìn)行調(diào)節(jié)。由于原排空閥非PID調(diào)節(jié),在對(duì)排空閥進(jìn)行PID調(diào)節(jié)時(shí),根據(jù)原來(lái)壓力設(shè)定點(diǎn)對(duì)PID參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié),調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)出口壓力控制在1400mmH2O時(shí)候,風(fēng)機(jī)溫度63℃左右(正常溫度55℃左右,關(guān)斷溫度為75℃),溫度偏高。經(jīng)多次單機(jī)調(diào)試后,壓力設(shè)定值設(shè)定在1200 mmH2O時(shí),溫度正常。

根據(jù)經(jīng)驗(yàn)原控制系統(tǒng)壓力穩(wěn)定時(shí),調(diào)節(jié)閥開度保持在35%,艙壓保持在500到600mmH2O,在外輸過(guò)程中,艙的空余量會(huì)增加,再根據(jù)壓力的變化來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié)。由于整個(gè)系統(tǒng)的控制方式及條件有所變化,并且連調(diào)只有在外輸時(shí)候才可以進(jìn)行,給調(diào)試帶來(lái)了一定的壓力。經(jīng)過(guò)討論研究,整個(gè)系統(tǒng)的壓力控制方式為:排空閥自動(dòng)PID控制,進(jìn)艙的調(diào)節(jié)閥手動(dòng)控制。經(jīng)過(guò)調(diào)試排空閥壓力設(shè)定點(diǎn)在1150mmH2O,調(diào)節(jié)閥開度保持在55%時(shí)候,系統(tǒng)壓力穩(wěn)定。

需要注意的是,原氣-氣定位器的控制閥在關(guān)斷時(shí),把定位器的信號(hào)氣切斷,并在恢復(fù)前手動(dòng)復(fù)位所有信號(hào)。PLC控制的電信號(hào)輸出可以在關(guān)斷時(shí)候,通過(guò)MOV指令強(qiáng)制輸出0來(lái)實(shí)現(xiàn)。

4 改造效果

整個(gè)項(xiàng)目涉及到整個(gè)原油外輸過(guò)程,主要難度是在于系統(tǒng)連調(diào),連調(diào)失敗將會(huì)帶來(lái)很大經(jīng)濟(jì)損失,由于連調(diào)需要在外輸過(guò)程中進(jìn)行,系統(tǒng)改造后需要保證IG系統(tǒng)功能正常,能夠正常投用,如果改造失敗,需要保證原有系統(tǒng)能夠完全恢復(fù)。經(jīng)過(guò)系統(tǒng)連調(diào)后,IG系統(tǒng)穩(wěn)定正常,解決了老舊設(shè)備的隱患,獲得公司管理層的認(rèn)可、表?yè)P(yáng)。整個(gè)項(xiàng)目工期二十三天,雖然由于圖紙不全,導(dǎo)致校線周期長(zhǎng),但在最后還是能夠順利完成項(xiàng)目的改造,通過(guò)了ABS檢查認(rèn)證。經(jīng)過(guò)兩年的運(yùn)行測(cè)試,系統(tǒng)穩(wěn)定正常。

結(jié)束語(yǔ):舊船的IG系統(tǒng)基本采用繼電器控制,相信也同樣存在缺陷,可以采取升級(jí)改造為PLC控制使用IG系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠。在系統(tǒng)調(diào)研時(shí)需要進(jìn)行資料的全面收集,對(duì)系統(tǒng)全面了解分析,能夠縮短工期。

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