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零氣耗余熱再生式干燥器節(jié)能改造和優(yōu)化

2022-08-02 03:17:12
合成技術及應用 2022年2期
關鍵詞:閥門

徐 超

(中國石化儀征化纖有限公司水務部,江蘇儀征 211900)

1 現(xiàn)狀介紹

空氣干燥器是利用多孔的物質—干燥劑也就是活性氧化鋁來吸附壓空中的水份,保證壓縮空氣的露點符合工藝需求,吸滿水后的干燥劑可以再生重復使用[1]。傳統(tǒng)的余熱再生式壓空干燥器是雙塔運行,其中一塔干燥,一塔再生,定時切換,循環(huán)使用。其中再生塔是利用壓縮機的末級排氣及其熱量來再生干燥劑的,在加熱再生階段不消耗壓縮空氣,但在冷吹階段需消耗部分成品壓縮空氣進行降溫,當再生干燥劑恢復為常溫時,便可再次利用[2]。

目前裝置有八臺離心式壓縮機和六臺螺桿式壓縮機并配套傳統(tǒng)的余熱再生式干燥器,保證送出壓縮空氣露點達到控制要求。但干燥器的冷吹排放環(huán)節(jié),需利用成品壓空進行吹掃,氣量約為壓縮機產(chǎn)量的10%~15%,排放時間為每4小時一個周期中,需要排放2小時。壓空系統(tǒng)總用量為4.5×104~6×104Nm3/h,按5.25×104Nm3/h,12.5%的損耗計算,每天的損耗78 750 Nm3,綜合能耗按120 kWh/Nm3,電費按0.4元/kWh計算,每天損耗0.378萬元,每年損耗137.97萬元。

為了解決冷吹階段成品壓空排放的問題,采用零氣耗余熱再生式干燥器,本文就該干燥器的節(jié)能改造和故障進行分析。

2 傳統(tǒng)余熱再生式干燥器的節(jié)能改造

2.1 改造思路

傳統(tǒng)的余熱再生式干燥器再生塔的加熱流程無壓空損耗,所以,該流程無需改造。主要問題是冷吹階段使用成品壓空進行吹掃,如何將吹掃氣量回收利用,且不影響成品壓空的露點是本流程的關鍵問題。

傳統(tǒng)流程冷吹階段是在干燥器出口接一路旁通,利用成品壓空對再生塔進行冷卻吹掃,然后經(jīng)過13閥和消音器排至塔外,如圖1所示。

圖1 傳統(tǒng)余熱再生式干燥器冷吹階段工藝圖

目前排出的廢氣回收利用,需處理三個問題,一是廢氣的溫度,需要將廢氣的溫度降至常溫;二是廢氣的露點,必須去除水份,使之降至要求露點;三是廢氣的壓力,需將廢氣加壓后,才能送入系統(tǒng)。

針對上述問題,只能徹底改變工藝流路,將原先的先干燥再冷卻的流程,改變?yōu)橄壤鋮s再干燥的流程。

在系統(tǒng)流路上再增加一組冷卻器,降低廢氣溫度。改變冷吹工藝路線,改為高溫壓空經(jīng)1#冷卻器冷卻后的空氣作為再生氣,進入再生塔,帶出塔中的熱量后,再進入2#冷卻器,使其溫度降低并在分離器中排出水分,經(jīng)9#、6#閥進入干燥塔進行吸附干燥,得到成品壓空,送入管網(wǎng)。在整個循環(huán)周期中,加熱和冷吹時對外均不排出任何壓縮空氣,排水采用零氣損電子液位排污閥,真正做到零氣耗,高效節(jié)能如圖2所示。

圖2 零氣耗余熱再生式干燥器冷吹階段工藝圖

2.2 改造方案

在干燥器的加熱流路上增加一個三通,接一路冷卻器并配合氣液分離器,然后連至下塔冷吹流路,同時修改干燥器的控制程序,將原程序的冷吹流路進行重新設計,如表1所示。

表1 零氣耗余熱再生式干燥器時序表

裝置將空壓站9#機干燥器流程進行了改造,干燥器按上表進行了修改,實現(xiàn)了傳統(tǒng)余熱再生式干燥器真正的零排放,產(chǎn)品壓空輸出露點在-40~-45 ℃之間,完全滿足現(xiàn)場生產(chǎn)需要,且不存在冷吹排放,節(jié)約了氣量,也避免了干燥器再生冷吹時的氣量波動,減少了壓縮空氣系統(tǒng)的波峰波谷的頻次,降低了補壓螺桿壓縮機的開停次數(shù),降低了單位能耗。

3 零氣耗余熱再生式干燥器的故障分析

3.1 故障現(xiàn)象

9#機干燥器改造完成后,從8月4日開車運行至10日18:58發(fā)生了壓縮機三級振動聯(lián)鎖停機的故障。查找壓縮機停機原因,在排查壓縮機的出口壓力趨勢時,發(fā)現(xiàn)壓縮機三級出口壓力有突升的情況,同步核對干燥器的時序時,發(fā)現(xiàn)干燥器換塔前后系統(tǒng)壓力有波動,聯(lián)系到本次壓縮機聯(lián)鎖停機時的出口壓力為790 kPa,運行壓力為739 kPa,突升了51 kPa,同時壓縮機三級振動達到聯(lián)鎖值,觸發(fā)壓縮機聯(lián)鎖停機。

3.2 故障分析

對比壓縮機出口壓力在739 kPa運行時,突然跳至790 kPa的時間為3秒鐘,整個機組振動達到聯(lián)鎖停機的時間很短,且在干燥器換塔前后,懷疑跟干燥器的換塔切換有關。立即調取干燥器整個周期的壓力曲線,發(fā)現(xiàn)在干燥器換塔前后均有20~50 kPa 的壓差波動。由于壓力曲線的時間段較長,而壓力波動點很短,峰值也不明顯,故日常巡檢時均未發(fā)現(xiàn)問題。

干燥器換塔前后的壓力波動,如表2所示。

從表2中可看出都是在58分這個時間點出現(xiàn)的壓力波動,而且每4小時一次,完全符合干燥器4小時一換塔的時序周期,所以可以斷定是干燥器的問題,導致了壓縮機聯(lián)鎖停車的故障。對比傳統(tǒng)的余熱再生式干燥器在換塔前后的壓力波動,僅僅只有10~15 kPa,所以在壓空流路上還需要進行優(yōu)化。

造成零氣耗余熱再生式干燥器壓空流路壓力波動的有以下兩種情況:一是干燥器切換閥門動作異常,關閉過快,導致流路不暢;二是干燥器程序不合理,存在換塔時壓空流路受阻的情況。

表2 干燥器換塔前后壓力數(shù)據(jù)表

3.3 故障判斷

干燥器采用的是氣動蝶閥,主要由氣動執(zhí)行機構與閥門組成,通過壓縮空氣來驅動閥門,從而控制管道內壓空的流通與切斷,且執(zhí)行的速度較快。觀察干燥器程序中,在進入干燥器時,11#的開關決定了流路是分一路還分兩路,對壓空的流量影響較大,但在實際運行中,11#閥切換時間僅1秒鐘,從兩路變一路,直接影響了壓空流路的通暢性。需延緩 11# 閥的切換時間,保證閥門開關時,氣流穩(wěn)定。

干燥器程序中,在冷吹結束切至雙塔運行的流路8中,需要8#閥門打開,6#、9#閥關閉,這個步驟需要在同一步驟5分鐘之內完成,如6#、9#閥關閉較快,而8#關閉較慢,壓空流路直接切斷,壓力會驟然上升,導致壓力波動。

此步驟需拆分成2步,在保證8#閥打開,流路通暢的情況下,再關閉6#、9#閥,避免閥門開關速率不一致,導致的壓力波動。

4 零氣耗余熱再生式干燥器的優(yōu)化

4.1 改造試驗

在干燥器的氣動蝶閥氣源管上增加針型閥,控制氣源壓力,減緩切換閥的開關速率,現(xiàn)場改造11#閥氣源管,逐步關小針型閥,可實現(xiàn)11#開關速率從1秒升至4秒,并在PLC程序中增加延時報警,如11# 閥門超過8秒仍未打開或關閉到位,則發(fā)出報警信號,程序暫停。現(xiàn)場試驗,11#閥運行正常,未觸發(fā)報警。

修改干燥器時序,在加熱轉冷吹階段和冷吹轉雙塔運行階段,各增加一步驟,保證閥門先開后關原則,確保流路暢通(表3)。增加了第5步,單獨11#的開關,拆分了第8步先準備開8#閥,第9步確認了8#打開后,再準備關6#、9#閥。現(xiàn)場時序修改后,單獨運行程序無故障。

表3 優(yōu)化后零氣耗余熱再生式干燥器時序

4.2 改造運行

8月18日組織9#機開車試運行,壓縮機和干燥器各工藝參數(shù)運行穩(wěn)定,直至8月30日檢查壓縮機出口壓力曲線。整個壓力曲線無明顯壓力突變,僅在雙塔雙流路運行時,會出現(xiàn)壓力的小幅下降,然后切換至單塔運行時的壓力小幅上升,但壓差僅為5 kPa,完全滿足現(xiàn)場的生產(chǎn)需求,且好于傳統(tǒng)的余熱再生式干燥器換塔時的10~15 kPa壓差。

4.3 改造效果

零氣耗余熱再生式干燥器存在不合理性,一是干燥塔換塔時關鍵閥門開關過速,導致壓力波動明顯;二是流路上的閥門出現(xiàn)同時開關的問題,無法保證流路通暢。

經(jīng)過現(xiàn)場對壓縮機干燥器的改造優(yōu)化,從各方面都已經(jīng)完全優(yōu)于傳統(tǒng)余熱再生式干燥器,滿足現(xiàn)場的生產(chǎn)需要,保證了機組的安穩(wěn)長滿優(yōu)運行。

干燥器在運行期間露點仍在-40~-45℃之間,閥門調整和時序修改未影響干燥器壓空露點。

統(tǒng)計2020年7月1日至2021年6月1日,9#機累積運行7 910小時,按原干燥器反吹氣量12.5%來計算:

15 000 Nm3/h×12.5%×7 910/2 h×120 kWh/kNm3=88.99×104kWh,電費按0.4元/kWh計算,共計節(jié)約電費88.99×104kWh×0.4元/kWh=35.6萬元。

5 結 論

在傳統(tǒng)余熱再生式干燥器的運行中,由于存在冷吹排放環(huán)節(jié),損失了一部分壓縮空氣,在多臺干燥器同時冷吹時,又影響了壓空系統(tǒng)總管的壓力,導致系統(tǒng)壓力降低,需要啟動備臺補壓,又增加了單位電耗。

通過對傳統(tǒng)余熱再生式干燥器的改造和試驗,再經(jīng)過壓縮機和干燥器的實際運行情況,優(yōu)化改造后得出上述合理的改造方案。最后總結出零氣耗余熱再生式干燥器能將原本放空的壓力回收再用,既避免了冷吹時壓空系統(tǒng)總管的壓力波動,降低了補壓備臺的啟動頻次和時間,又保證輸出壓空露點滿足生產(chǎn)工藝需求,每年還能節(jié)約費用三十多萬元。

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