邊圣海
(中國石油化工股份有限公司齊魯分公司計劃經營部,山東 淄博 255410)
中國石油化工股份有限公司齊魯分公司(簡稱齊魯石化公司)低密度聚乙烯(LDPE)裝置采用荷蘭Stamicarbon公司的無脈沖管式工藝,設計運行時間7 200 h/a,設計產能140 kt/a。裝置自1998年11月投產以來,先后發生3起料倉燃爆事故。3起事故雖未造成人員傷害,但都造成了較大的經濟損失,影響了裝置的安全生產。本工作分析了事故原因,并針對性地制定措施,以徹底杜絕料倉的安全事故。
來自界區壓力為2.7 MPa的新鮮乙烯進入壓縮機1(K102)的三段入口,經過三級壓縮(壓力達25 MPa)后進入壓縮機2(K103),經二級壓縮(出口壓力達250 MPa)進入反應器,在引發劑作用下開始聚合。反應后的物料及未反應的乙烯氣體先后進入高壓分離器、低壓分離器進行分離。分離出的高壓乙烯氣體返回壓縮機K103入口,分離出的低壓乙烯氣體返回壓縮機K102的一段入口,熔融LDPE經水下切粒、離心干燥后,通過風送程序將成品顆粒送往料倉。工藝流程示意見圖1。

圖1 工藝流程示意Fig.1 Schematic diagram of LDPE plant
LDPE裝置共有8個脫氣料倉,材質為鋁鎂合金,每個脫氣料倉的容量為60 t。從顆粒干燥器出來的LDPE顆粒通過鋁鎂合金管道,使用壓力為60 kPa的空氣輸送至脫氣料倉,脫氣料倉設有離心風機將空氣不停地通入脫氣料倉底部,便于脫除LDPE顆粒內殘余的乙烯氣體。輸送過程中,LDPE顆粒與鋁鎂合金管道、輸送空氣及顆粒之間相互摩擦,產生少量LDPE粉塵的同時,還會產生大量的靜電。脫氣料倉內的介質有LDPE顆粒、LDPE粉塵、空氣、乙烯氣體,以及產生的靜電,因此,脫氣料倉燃爆多數與粉塵、靜電、氣體三者共同作用有關[1]。
正常生產時,空氣輸送至脫氣料倉的負荷為22.5 t/h,每個脫氣料倉進料2.67 h,進料完畢后,脫氣料倉內的LDPE顆粒質量一般為55~60 t。
根據包裝線收集的粉塵統計,每包裝500 t LDPE產品,能夠收集25 kg LDPE粉塵,粉塵含量為0.05 g/kg。但是粉塵在脫氣料倉內不是均勻分布的,脫氣料倉直徑3.6 m、高12 m,當達到最大的裝填容量時,脫氣料倉頂部還有2 m左右高度的空余空間。在脫氣料倉進料時,LDPE顆粒與LDPE粉塵進入料倉后,會有一部分粉塵飄逸在料倉頂部空余空間,在靜電的作用下均勻地附著在料倉頂部內壁上,經測量,粉塵黏附最厚的位置在頂部空余空間,局部厚度超過10 mm。
脫氣料倉進料使用壓力為60 kPa的空氣,流量為3 000 m3/h,料倉底部離心風機的脫氣風量為6 000 m3/h,因此脫氣料倉內部空氣的總流量為9 000 m3/h。
每噸LDPE顆粒殘余1.3 kg乙烯單體,脫氣料倉的主要目的是通過脫氣料倉底部向上流動的空氣,將LDPE顆粒殘余乙烯脫除干凈,保證包裝后產品的安全。為了準確測量脫氣料倉內乙烯氣體的動態數據,采用復合式氣體檢測報警儀對脫氣料倉T301運行時內部的乙烯氣體含量進行跟蹤檢測,見表1。

表1 T301內部乙烯氣體檢測數據Tab.1 Detection data of ethylene gas in silo T301
現代工業生產過程中的粉體是粉塵、粉末及顆粒狀物質的總稱。通常,將粒徑大于500 μm的物質稱作顆粒,粒徑在100~500 μm的物質稱作粉末,粒徑小于100 μm的物質稱作粉塵。國際上規定單位質量粉體攜帶的電荷稱為荷質比,荷質比是解決粉體靜電現象的重要參數之一[2]。為了確定LDPE顆粒進料倉前真實的靜電狀況,使用荷質比測試儀對脫氣料倉T301,T302進料時的靜電狀況進行了測量,檢測數據見表2。

表2 T301與T302的荷質比Tab.2 Charge-mass ratio of silos T301 and T302
30~50 μm的LDPE粉塵,爆炸下限質量濃度為26~35 g/m3。脫氣料倉在正常情況下不可能達到這個濃度,但是黏附在脫氣料倉頂部內壁厚達10 mm的LDPE粉塵突然脫落,局部空間內的LDPE粉塵質量濃度瞬間能夠高達55 g/m3。
LDPE粉塵的最小點火能為15~30 mJ,從圖2可以看出:隨著乙烯含量的升高,LDPE粉塵與乙烯混合物最小點火能降低,當乙烯質量分數達0.5%(20%LEL,LEL表示爆炸下限。下同)時,乙烯與LDPE粉塵混合物最小點火能降至10 mJ[3]。

圖2 乙烯與LDPE粉塵混合物最小點火能曲線Fig.2 Minimum ignition energy curve of ethylene and LDPE dust mixture
脫氣料倉內存在料倉堆表面放電、傳播型刷形放電、火花放電等多種類型,各類放電頻繁交錯出現,這些放電的能量容易引爆料倉內LDPE粉塵、乙烯和空氣形成的爆炸性混合物[4]。
3.3.1料倉堆表面放電
對帶電的絕緣性粉體進入料倉的過程進行跟蹤、分析后發現,當條件合適時,在沉積的粉堆表面可能發生較強烈的放電。帶電粉體在料倉內沉積后,其密度迅速增加,表面的場強也相應增加,當場強增加到一定程度時,首先在粉堆頂部產生空氣電離,形成從倉壁到粉堆頂部的等離子體導電通道,導致堆表面放電,堆表面放電能量達到10 mJ左右[5]。
3.3.2傳播型刷形放電
由于LDPE顆粒和輸送過程中產生的粉塵進入料倉時攜帶靜電,部分粉塵飄逸在料倉頂部,在靜電作用下附著在料倉頂部內壁上,當料倉頂部黏壁料厚度在4~8 mm時,一旦局部被靜電擊穿,沿著黏壁料表面發生傳播型刷形放電,放電能量可達上千毫焦[6]。
3.3.3堆表面的火花放電
如果料堆上方有金屬凸出物,如料位開關、錐部進風管、遮風板或摻混分物錐等,帶電的LDPE顆粒堆表面一旦接近金屬凸出物,就會誘發火花放電,火花放電最大能量可達1 000 mJ[7]。
脫氣料倉內的乙烯氣體一直存在,并且剛進滿料時,乙烯氣體含量能夠達到23%LEL,如果想將整個生產過程空間內的乙烯氣體含量控制在10%LEL以下,需要將現有脫氣風機的處理能力擴大1倍,這樣面臨著改造費用高、改造需要長時間停車、改造后能耗明顯增加、脫氣料倉的下料變慢等問題。
從顆粒干燥器至脫氣料倉的進料口,送料管線長達200 m,且LDPE顆粒密度低,耐磨性差,因此,在風送過程中不可避免會產生粉塵,粉塵與LDPE顆粒進入料倉的瞬間,部分粉塵會漂浮在料倉上部,受靜電的影響很快吸附在頂部內壁,逐漸增加,越來越厚,當厚度達到一定程度,這部分黏壁料就斷續地局部脫落,脫落瞬間局部空間的粉塵濃度就會明顯升高。因為粉塵黏附在料倉頂部內壁是個漸進的過程,只要有粉塵存在,就會產生黏壁料,并且逐漸增厚。即使在脫氣料倉的進料口增加除塵設備,也不可能將進料口前的粉塵完全除去,從理論上來說,只能降低料倉局部空間粉塵濃度高的概率,不能完全避免。
在料倉的進料口安裝離子風粉體靜電消除/監測器,該設備采用正/負離子風可調的非平衡雙極性消電技術,可以消除LDPE顆粒進入脫氣料倉前攜帶的大多數靜電。該技術非常適合在已開工的聚乙烯裝置上使用,具有投資小、施工周期短、占據空間小、使用壽命長、可以邊生產邊施工、現場改動小、操作簡便、消電效率高等優點,能夠從本質上改善脫氣料倉的安全問題。
2004年9月,邊生產邊改造,僅用1周的時間,在LDPE裝置脫氣料倉入口全部安裝了大連東強防靜電技術有限公司的DQJ-1A型離子風粉體靜電消除/監測器,從表3可以看出:消電效率能夠達到80.0%以上,消電后荷質比控制在-0.12~0.10μC/kg,自改造后至今(受使用壽命限制,該系統已于2015年底更新)已連續運行17年沒有發生料倉安全事故。

表3 DQJ-1A 型離子風粉體靜電消除/監測器消電數據統計Tab.3 Data statistics of DQJ-1A ionic wind powder electrostatic elimination/monitor power dissipation
a)脫氣料倉內存在多種類型的放電能量,容易引爆料倉內LDPE粉塵、乙烯和空氣形成的爆炸性混合物,這是LDPE裝置脫氣料倉多次燃爆的根本原因。
b)在脫氣料倉的進料口安裝離子風粉體靜電消除/監測器,能夠從本質上改善脫氣料倉的安全。
c)安裝離子風粉體靜電消除/監測器,具有投資小、施工周期短、占據空間小、使用壽命長、可以邊生產邊施工、現場改動小、操作簡便、消電效率高等優點。
d)離子風粉體靜電消除/監測器消電效率達80.0%以上。