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脫氧水制水及供水系統優化設計探討

2022-08-06 02:34:50李銘李貫球曾粦軍
酒·飲料技術裝備 2022年4期

李銘 李貫球 曾粦軍

關鍵字:脫氧水;碳酸水;分段制水;分級用水

隨著高濃釀造的普及,啤酒廠對脫氧水的需求越來越大。相關資料顯示,脫氧水制備約占啤酒企業氨系統制冷負荷的26%[1],是啤酒用電耗能的重點關注工序。傳統脫氧水由釀造水經過脫氧、冷卻和碳酸化處理制備而成,具有溶解氧含量低、水溫低和CO2含量高的特點。為了更好地區分,下文定義:經脫氧而未經碳酸化處理的水為脫氧水;經脫氧且碳酸化處理的水為碳酸水(即傳統脫氧水)。過去,碳酸水廣泛用于釀造冷區各生產工序,如高濃稀釋、啤酒過濾和管道設備頂水,其制備工藝及使用流程存在以下問題:

首先,制水冷卻方式采用氨泵供冷和一段冷卻法,整體制水能耗較高;

其次,釀造管道/設備頂水更側重于隔氧需求,對水溫和CO2含量要求沒有稀釋用水的嚴格,統一采用碳酸水將造成不必要的能源消耗;

最后,制水過程填充CO2采用粗放式的手動調節方式。在一定壓力下,不同制水流量和溫度需要的CO2填充量不同,采用人工控制方式不僅無法準確填充CO2,還會造成大量CO2逸出和浪費。

當今,節能減排既是啤酒企業的社會責任,又是啤酒企業生存發展的生命線。為持續推進節能環保綠色工廠和碳中和工廠的建設,本文將從以下幾方面探討脫氧水制備及使用流程的優化措施。

1 采取重力供氨及分段冷卻技術

根據制冷原理可知,同樣的制冷量,蒸發溫度越高,制冷能效比(COP)越高。因此,將部分制冷量分配在高溫蒸發區,有利于制水系統節能。

舊方案中,冷媒從冷站供氨至發酵車間,制水系統只有1 個薄板冷卻器。從能耗方面分析:①氨泵長距離輸送消耗大量電能;②采用一段冷卻法冷媒的蒸發溫度較低(約0℃),因此制冷能耗也較高。

從安全方面分析:新的生產安全法規要求氨不能直接進入食品生產或辦公區域,舊布局方案存在安全隱患。因此無論從能耗還是安全角度考慮,制水的工藝流程及設備布局亟需優化。目前有些工廠在糖化冰水制備工段已采用重力供氨和分段冷卻技術,并獲得較高的節能效果。[2]同理,脫氧水冷卻方案可參考糖化冰水的冷卻案例進行優化配置及布局。

實現重力供氨及制水分段冷卻,制水系統需配置兩個薄板冷卻器并將其布置在冷站附近,保證能滿足重力供氨要求。中間溫度選擇方面,兩段冷卻法中間溫度設計按整個降溫區間的55%考慮[3]。以夏季水溫30℃,目標冷卻溫度2℃測算,即(30-2)×55%=15.4℃,與冬季水溫15℃基本相符,因此中間溫度設定為15℃。冷卻時一級薄板冷卻器將水溫從30℃冷卻至15℃,設計蒸發溫度為10℃;二級薄板冷卻器將水溫從15℃冷卻至2℃,設計蒸發溫度為0℃。綜合考慮冷卻薄板冷卻能力的余量要求,實際冷卻薄板能力配置如下表1:

表1. 分段制水冷卻薄板能力

2 分級用水應用

分析發現,部分管道和設備每次頂水用量少、頂水操作只是為了隔氧和預冷,對水體的溫度和CO2含量要求沒有稀釋用水的高。以年產30 萬千升釀造產能測算,釀造各工序脫氧水和碳酸水的用水統計如下表2 所示。

表2. 脫氧水和碳酸水用水統計

表2 數據可知,脫氧水和碳酸水的總用水量927m3/天,其中脫氧水用量48m3/天(占比5.2%),碳酸水用量879m3/天(占比94.8%)。即每天有48m3脫氧水不需要二級降溫和碳酸化處理,可進一步降低制水系統能耗和CO2消耗。為實現分級用水的需求,應從儲水和供水兩方面進行基本配套設計。

在儲水方面,至少配置2 個儲水罐,分別用于儲存脫氧水和碳酸水。儲水罐配套高位和低位壓力變送器,通過高、低位壓力算出儲水液位,實時顯示儲水量;儲水罐還需配置高位液位開關,避免儲水罐進水過多造成溢流;儲水罐中部配置溫度變送器,用于監測儲水罐水溫并反饋信息至控制系統,自動控制儲水罐冷媒閥開關。

在供水方面,至少配置2 條供水管路滿足分級用水的需求。供水管路分別配套變頻泵和壓力變送器,保證供水系統恒壓供水,用于脫氧水和碳酸水單獨供出。儲水罐底部出水管路配置液位開關,用于保護供水泵,防止儲水罐空后供水泵空轉。

3 制水控制

舊式制水設備自動化水平還有待提高,前充和后充CO2均采用浮子流量計顯示添加量,通過人工調整截止閥開度來控制CO2添加量(圖1)。CO2添加量則通過現場測量制水結果來確認,確認添加量后的截止閥開度一般不作調整。

圖1. 前充及后充CO2 浮子流量計

由亨利定律可知, CO2在液體中的溶解度取決于溫度、壓力及氣體純度。在一定的壓力和氣體純度下,制水流量不同、不同季節水溫的變化均會影響填充CO2的需求量。由于人工操作無法實時調整CO2的添加量,因此需要提高電氣儀表閥門的應用才能滿足精準填充CO2的要求。具體實施方案如圖2 所示:

圖2. 脫氧水制備設備流程圖

1)在進水管路增加流量變送器和溫度變送器,監測進水流量和溫度。當制水流量偏離設定值時,通過調整進口調節閥開度來調整進水流量。

2)前充CO2管路增加質量流量計和氣動調節閥。其中,質量流量計能準確監測前充CO2添加量,氣動調節閥用于調節在線CO2添加量。控制系統根據每升水在實時溫度下CO2的飽和溶解度,通過實時監測的進水流量、溫度和在線CO2添加量,調整氣動調節閥開度,從而達到精準添加CO2的控制要求。同理,后充CO2管路同樣配套質量流量計和氣動調節閥,控制系統通過后充CO2添加量根據進水流量、溫度、CO2水中飽和溶解度和目標CO2添加量進行精準添加控制。

3)CO2在水中飽和溶解度受壓力影響,為了保證后充CO2能充分溶解,需在出口管路配置背壓閥、壓力變送器作為穩壓作用。

4)為了保證填充的CO2能夠快速完全的溶解,需要配置衛生型靜態混合器,將水中未溶解的氣體大氣泡變為小氣泡,增加氣體與水的接觸面積,確保湍流狀態下促進CO2快速完全溶解。

4 預期節能效果

以年產30 萬千升釀造產能,每年生產200 天,制水能力50m3/h 測算:

1)實現重力供氨后,可節省一臺22kw氨泵,全年可節約用電:

927÷50×22×200=81576kw.h

2)實現分段制水后,冷站制冷COP提高,可降低制冷電耗:

表3.兩種制冷方法的設備參數對比

對比兩種制冷方法的制冷能效比,其中兩段制冷法平均COP 為4.15,一段制冷法COP 為3.18,兩段制冷法的COP 比一段制冷法提高30.5%,有利于冷站系統節能。

表4. 兩種制冷方法電耗對比

合計耗電量 8281兩段制冷法比一段制冷法節省電量(kw.h) 1879

兩段冷卻法耗電量比一段冷卻法節能:1879÷10160×100%=18.5%每年可節約用電量:200×1879=375800kw.h

3)實現分級用水后,制備脫氧水無需碳酸化處理。查表可知,常壓下CO2飽和溶解度與溫度關系如表5。

表5 常壓下CO2在水中的飽和溶解度

從表5 數據可知,常壓下15℃時CO2飽和溶解度1.97g/l,30℃時CO2飽和溶解度1.26g/l。此處常壓下CO2在水中的飽和溶解度即為前充CO2后脫氧水的飽和CO2含量。設定碳酸水目標CO2含量為5g/l,則后充CO2理論值等于碳酸水目標CO2含量減去脫氧水飽和CO2含量。

表6. 不同溫度對應后充CO2量

由于不同溫度對應的后充CO2理論用量不同,為了方便計算,后充CO2量按平均值3.38g/l 測算:

分級用水可節省后充CO2百分比:

48÷927×100%=5.2%

分級用水每年可節省CO2:

48×3.38÷1000×200=32.45t

4)采用精準填充CO2比手動添加方式更能節省CO2。參考表6數據,如果制水系統不能根據具體水溫自動控制CO2添加量,則前充CO2往往按冬天工況(1.97g/l)控制,后充CO2則按夏季工況(3.74g/l)控制,將造成CO2大量浪費。采用精準控制后,由于不同溫度對應的CO2添加量不同,無法以統一標準作為數據對比。為方便對比優化前后的能耗數據,前充CO2按平均值1.62g/l,后充CO2平均值按3.38g/l測算。則優化后前充CO2可減少添加0.35g/l,可節省前充CO217.8%,每年節約64.89t;優化后后充CO2可減少添加0.36g/l,可節省后充CO29.6%,全年節省63.29t。

5 配套設計

5.1 因地制宜的設備布局

1)滿足重力供氨的設計。氨液供冷是最高效和最經濟的冷卻方式,但是當前環保安全要求,很多食品工廠的氨系統不允許進入到生產車間內部,因此,制水機布局應盡量的接近冷站,這樣才可利用重力供氨的技術,減少供氨的輸送和水的輸送用電量。

2)供水管道的優化。應用重力供氨布局增加了制水機與儲水罐間的距離,必須做好兩者之間的管路保溫設計,避免輸水過程水溫過度上升和溶解在水中的CO2溢出。另外,供水管路管徑應與制水管路的一致,避免增大管徑造成供水失壓,水中的CO2溢出。

5.2 錯峰用電應用

夏季是啤酒的傳統生產旺季,同時也是電網用電高峰期,企業一般采用錯峰用電降低制水用電費用。本次設計制水機能力為50m3/h,碳酸水罐有效容積300m3。按每天927m3用水需求,即每天有效制水時間18.5h,可安排制水機在谷電和平電時段邊制水邊供水,在峰電時段來臨前將儲水罐制備高位,保證儲水量滿足峰電時段的供水需求。若投資經費充足,可提高制水機能力和增大儲水罐容積,將制水時間全部集中在谷電時段,具體情況需結合當地的錯峰用電政策進行。

5.3 閥陣應用

傳統的儲水系統采用接管板方式滿足進水、供水和清洗功能,但人工轉接管件既增加操作人員的工作量,又容易帶來微生物污染和溶解氧增加的風險,不利于啤酒風味一致性的控制。

隨著人力成本上升、啤酒質量控制和自動化生產要求的提高,啤酒雙座閥陣應用越來越普及,建議儲水罐底采用雙座閥閥陣最大限度地簡化儲水系統管路設計。設備選型時注意選用自帶閥芯清洗功能的雙座閥,在管路清洗時能自動清洗相應管路的閥芯,避免出現管板設計的清洗死角問題。在操作方面,通過釀造操作系統自動控制閥陣閥門開關,實現儲水系統進水、供水和清洗全自動,同時避免了交叉污染的風險。

6 結論

近年來,一方面是能源和原料價格不斷上漲,推高啤酒行業的生產成本;另一方面是碳達峰和碳中和已納入國家總體發展戰略,環保要求越趨嚴格。因此,做好“節能減排,綠色低碳”是啤酒企業的發展方向。本文從多方面探討制水和供水系統的優化措施:

1)采用重力供氨及分段制水技術能有效降低制水電耗,每年可節約用電457376kw.h。

2)采用分級用水和精準控制CO2能有效降低制水過程CO2消耗,每年可節約CO2160.63t,相當于減少160.63tCO2排放。

3)在制水和用水配套方面,建議做好以下三方面設計:①盡量縮短制水機與冷站的距離,滿足重力供氨應用要求;同時要提前做好供水管道保溫和管徑設計。②結合錯峰用電政策綜合做好儲水罐容積設計和制水機能力選型。③采用雙座閥閥陣替代接管板方式,提高儲水和供水系統的自動化水平。

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