左偉偉
(國家能源集團江蘇諫壁發電有限公司,江蘇鎮江 212006)
該機組采用上汽廠引進西門子技術的N1023-26.25/600/600汽輪機,汽輪機蒸汽閥門為單側進油,采用EH油控制,每個閥門有一套控制模塊控制閥門的啟閉,一個集成式的組合油箱供給各閥門的EH油用油。汽輪機采用全周進汽加補汽閥的配汽方式,高、中壓缸均為切向進汽。鍋爐為超超臨界壓力參數變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛塔式布置形式、一次中間再熱、四角切圓燃燒、平衡通風、固態排渣、全鋼懸吊構造、露天布置。
#13機機組負荷510 MW,B、C、D、E、F磨煤機運行。某日12:53,機組負荷突然下降至480 MW,然后逐漸回升至510 MW,DEH報警“IP ESV1”報“CLOSED”,發現主機#1中壓主汽門反饋突變至0。EH油泵電流由26 A升至44 A,再熱汽壓由2.6 MPa升至3.1 MPa。巡檢至就地檢查#1中壓主汽門EH油回油管溫度情況,手摸發現回油管非常燙,同時至就地檢查EH油泵實際流量,流量增大50 L左右,確認跳閘電磁閥已經打開泄油。15:20,熱工檢修處理結束,恢復正常。
主汽門ESV閥屬于開關型執行機構,汽門只能全開、全關。如圖1所示,其工作回路由兩只跳閘電磁閥、一只方向電磁閥、單向閥、插裝閥、油動機等組成。跳閘電磁閥采用冗余配置,接收汽輪機保護系統來的信號,電磁閥得電插裝閥關閉,失電插裝閥打開,使活塞左右腔室連通。正常時電磁閥為帶電狀態,保護動作時跳閘電磁閥失電,與回油管接通,此時插裝閥壓力失去,在彈簧力的作用下迅速打開,油路切至回油,油動機供油回路被切斷,ESV閥在彈簧力的作用下快速關閉。

3.2 .1 #1中壓主汽門跳閘電磁閥2斷線失電,汽門關閉
從當時DEH畫面中看到,#1中壓主汽門跳閘電磁閥1、2狀態無任何異常,這是因為畫面顯示的電磁閥狀態不是電磁閥實際真正的狀態,只是閥門的指令。也就是說,控制系統給閥門的指令是關閉。
該電磁閥斷線失電可以從下面幾個方面來判斷:
(1)巡檢至就地檢查閥門實際位置。
(2)至就地檢查#1中壓主汽門油動機回油管溫度。該油動機EH回油管連通后,回油管溫度應該升高至50 ℃左右。
(3)EH油泵電流由26 A升高至44 A,就地檢查發現EH油泵出口流量增大約50 L。
(4)就地實際檢查兩只跳閘電磁閥,兩只電磁閥溫度不一樣,一只帶電、一只失電。
3.2 .2 閥門斷線的原因
就地對#13機各主汽門、調門測振,最高達83 μm,長期振動大容易造成閥門接線松動或斷線。同時,閥門接線盒空間狹小,接線時容易虛接,從而造成閥門接線松動或斷線。
閥門振動是由于汽流激振、基礎振動大,無法進行改善。只有利用機組大、小修的機會對閥門電磁閥接線進行檢查、加固、更換。
3.3 .1 手動設置#1中壓調門的閥限
判斷并確認為#1中壓主汽門關閉后,運行人員應第一時間將#1中壓調門閥限設置為0,目的是防止主汽門突然打開造成大的擾動。操作時應該慢慢進行,逐步降低#1中壓調門的閥限,并確認對應調門,直至#1中壓調門關至0;恢復時,通過該側調門閥限逐步開啟汽門,恢復開度,注意由于流量逐步增加,汽溫要控制好,開始通汽時要緩慢,并注意機組振動情況。
3.3 .2 注意EH油泵的工作情況,確認關#1中壓主汽門的EH油就地進油手動門
一只主汽門的油流量較一只調門的油流量少,實際參數上來看,電流增大了18 A,流量增大50 L,EH母管油壓力由16 MPa降至15.8 MPa。因兩臺機組EH油泵增容過,基本不受影響。出于系統安全考慮,需要確認關閉#1中壓主汽門的EH油就地手動門。至就地緩慢關閉#1中壓主汽門EH油進油門,注意油泵的電流逐漸回落至正常值。
3.3 .3 打開#1中壓主汽門、中壓調門前疏水
將#1中壓主汽門、中壓調門疏水氣控門前手動門微開后(減少沖擊),聯系熱工開放權限,打開疏水氣控門。任一側汽門關閉后,由于該側蒸汽不流通,不能投太多減溫水,同時保持疏水流通。
此次#3瓦瓦振逐步上升(圖2),后通過降低主、再熱蒸汽溫度,參數逐漸穩定。

任一側汽門關閉后,應該注意機組各瓦振動、溫度變化情況。發現振動變大,可以通過調整蒸汽溫度偏差,降低主、再熱蒸汽溫度,降低機組負荷來控制。該缺陷處理好以后及時恢復,避免機組長時間處于異常工況。
4.2 .1 爐側再熱蒸汽系統中異常情況
當#1中壓主汽門關閉后,蒸汽側出現了一些異常工況,如圖3所示。

(1)爐側二再出口#1、#3管出口汽溫較#2、#4管出口汽溫高20 ℃左右,且微量減溫水還有30 t/h。
(2)二再出口#1、#3管出口汽溫即爐側汽溫有600 ℃,而汽機側汽溫只有570 ℃左右。
(3)恢復工況時,即#1中壓調門微開5%開度后,爐側#2、#4管溫度快速上升(趨勢如圖4所示),#1、#3管出口溫度快速下降,特別是#2管減溫水量基本已開足,仍然上升至610 ℃左右。

4.2 .2 二再出口管管壁及出口集箱管壁溫度趨勢
#1中壓主汽門關閉之前的二再出口集箱管壁溫度分布如圖5所示,二再#1~#11屏管壁溫度較二再#12~#22屏高,二再#23~#33屏管壁溫度較二再#34~#44屏高。
從圖5、圖6可以看出,#1中壓主汽門關閉后,二再出口#1~#11、#23~#33屏管壁溫度逐漸下降,#12~#22、#34~#44屏管壁溫度逐漸上升。


4.2 .3 二再出口煙溫變化趨勢
從圖7中可以看出#1中壓主汽門關閉后,爐左側煙溫急劇下降而右側煙溫急劇上升,恢復時相反。

4.3 .1 分析
鍋爐實際二再集箱及就地管屏設備布置如圖8所示。
從圖8可知:

(1)#1中壓主汽門對應爐側為二再出口#2、#4管,#2中壓主汽門對應爐側為二再出口#1、#3管。
(2)#1、#2管同處于一個出口集箱,#3、#4管同處于一個出口集箱。
(3)#1管對應管屏為二再#1~#11屏,#2管對應管屏為二再#12~#22屏,#3管對應管屏為二再#23~#33屏,#4管對應管屏為二再#34~#44屏。
4.3 .2 結論
(1)當#1中壓主汽門關閉,即二再出口集箱#2、#4管不流通。由于#1、#2管同處于一個出口集箱,該集箱蒸汽均從#1管出去至汽機,#12~#22屏內工質相對于#1~#11屏來說處于近似干燒狀態,圖5、圖6中管壁壁溫可以證實(#12~#22管壁溫度明顯上升)。#11~#22屏內壁溫上升造成二再集箱管壁溫度上升高達610 ℃(圖7),而#1管出口溫度測點位置(圖8)緊靠二再出口集箱,由于熱傳導作用,該測點溫度顯示高達600 ℃(不能代表#1管內工質溫度);另外,燃燒側煙氣相對于#1~#11管來說換熱增強,煙氣溫度下降(圖7),#1管蒸汽溫度會上升后趨于穩定。汽機側#1管溫度570 ℃代表的是蒸汽溫度,汽機側#1管溫度測點在機房8.6 m上方位置(圖8),實際上工質流動應該以機側溫度為準。#3、#4管溫度變化同理。
(2)#2管出口由于節流,工質基本處于不流動狀態(集箱內部分工質向#1管方向流動,阻力較大),且#2管測點位置在爐外出口管上,所以當#1中壓主汽門關閉后,隨著時間的推移,#2管出口溫度逐步下降(測點位置工質不流通)。#4管出口溫度下降同理。
(3)恢復工況下,#1中調微開5%時,#2、#4管中處于干燒狀態的工質發生流動,測點處溫度快速上升,即如圖4所示趨勢。
(1)發生此類故障時,應密切注意EH油泵的工作情況,因調門流量較大,發生斷線對系統影響更大,此時若確認故障應盡快設閥限關調門,關就地EH油進油手動門。
(2)汽輪機發生單側進汽應特別注意各瓦振動情況,發現增大趨勢及時降低負荷。
(3)此次發生閥門斷線的負荷較低,若負荷高,運行人員應該加強對管壁超溫情況的關注。
(4)盡量不投用減溫水,必須投用時應根據機側溫度調整減溫水量,減少兩側汽溫偏差。
(5)恢復時最好將壁溫控制在605 ℃以下,防止汽溫上升太多,難以控制。
單只主汽門或單只調門突然關閉,雖然不會造成機組跳閘,但此工況下一些異常參數要注意監視。只有對運行中的異常和事故進行分析、總結、改進,才能保障機組安全穩定運行。