季洪石
(大慶鉆探工程公司鉆井工程技術研究院,黑龍江 大慶 163413)
F198 區塊位于F48 區塊南部,處于肇州鼻狀構造上,是一個東、西南三面斷層封閉、中間斷層不發育的地壘斷塊。該區塊東北部有油源斷層發育,與砂體相匹配,利于該區油氣聚集。該區主力油層為FI7 號層,次主力油層為FI3號層,砂體發育穩定,有效厚度大,試油井產能較高。因此優選該區塊為“一趟鉆”快捷鉆井技術研究與應用的試驗區。
F198區塊共計現場應用“一趟鉆”快捷鉆井技術3口井,預期的機械鉆速對比臨近F38區塊提速10%,鉆進周期縮短5%。現場鉆井設備使用40D以上鉆機,都配備頂驅,根據其原設計情況開展鉆前井身結構等方面優化,優化前的套管井身結構見表1。

表1 優化前的二重套管井身結構
F198 提速施工難點主要體現在軌跡控制測點滯后,井下易出現復雜和地層可鉆性差等方面。
(1)隨鉆儀器測量信息滯后。隨鉆測斜儀器內監測地層的傳感器與定向傳感器離鉆頭距離較遠,鉆進過程中需要鉆頭處的各種參數作決策,尤其是在著陸段更難控制。
(2)井下易出現復雜。該區塊上部地層成巖性差,膠結疏松,軟硬交錯且地層傾角對軌跡控制施工影響較大,鉆井過程中注意防卡鉆等井下復雜。
(3)地層可鉆性差、研磨性強、鉆井速度慢。本趟鉆依然在泉頭組鉆進,巖性大部分是紫紅色泥巖,經常發生托壓無進尺現象,當鉆壓釋放造成工具面不穩,反復活動鉆具,極大降低螺桿造斜效果,也影響定向效率。為了滿足待鉆設計造斜率,增加定向進尺,相對復合鉆減少,平均機械鉆速較低。
合適的造斜點、造斜率、靶前位移,可以使水平井現場施工更加便捷,有效提高機械鉆速,縮短鉆井周期[1-2]。
(1)優化井身結構。該區塊目的層為扶楊油層,其鄰近井多為葡萄花層高壓注水井。優化采用三層套管:445mm 井 眼(339.7mm 表 套)+311.2mm 井 眼(244.5mm技套)+215.9mm井眼(139.7mm油套),技套下深在造斜段45°左右,優化后的三重套管井身結構見表2。

表2 優化后的三重套管井身結構
三重套管結構優點:封固上部不穩定地層,能夠使水平段最大化延伸,減少鉆進中的摩阻、扭矩,利于安全施工和儲層保護,技套下深至定向段,可以在一定程度上減少下步待鉆設計造斜率[3]。
(2)造斜曲率優化。此前該區塊部分施工井初期水平井設計造斜率為7°~7.5°/30m,大造斜率施工難度大,機械速度慢。通過開展軌道剖面優化設計,降低造斜段造斜率為5°~6.5°/30m,并且控制水平段狗腿不大于3°/30m,從而增加復合鉆比例,提高機械鉆速。軌跡平滑,降低了施工的風險,有利于完井后續施工[4]。
參照以往經驗,得出?172mm 單彎螺桿(1.5°)可以滿足8-1/2″井眼造斜段施工要求,使用1.5°單彎螺桿定向施工,可以減少造斜段定向進尺,增加復合鉆進的比率,減少造斜段發生粘卡等井下復雜的幾率。同理,?120mm 單彎螺桿(1.0°或1.25°)同樣能滿足水平段調整軌跡的需要,螺桿角度大小需根據定向施工實際做出調整。
直井段:?311.2mm 鉆頭+?203mm 鉆鋌×2 根+?308mm 穩 定 器×1+?196mm 無 磁 鉆 鋌×1 根+?308mm穩定器×1+?177mm鉆鋌×1柱+?158mm螺旋轉鋌×1柱+?127mm加重鉆桿×3柱+?127mm斜坡鉆桿。
造 斜段前 期:?215.9mm 鉆頭+?172mm 螺桿1.5°+?172mmMWD+?172mm 無 磁 鉆 鋌×1 根+?165mm 鉆 鋌×1 柱+?127mm 加 重 鉆 桿×10 柱+?127mm斜坡鉆桿。
該套鉆具組合特點:在造斜段前期,未出現重要標志層之前,下入MWD 進行定向,比起直接下入LWD定向可以減少儀器使用成本;該區塊造斜段前期夾層較多,下入一柱鉆鋌定向鉆進過程中工具面較穩,有利于定向鉆進。
造斜段后期:?215.9mm 鉆頭+?172mm 螺桿1.5°+?172mm LWD+?172mm 無 磁 鉆 鋌×1 根+?127mm 加 重 鉆 桿×2 柱+?127mm 斜 坡 鉆 桿+?127mm加重鉆桿×8柱+?127mm斜坡鉆桿。
該套鉆具組合特點:在造斜段后期,將MWD換成LWD,將一柱鉆鋌換成兩柱加重鉆桿,定向鉆進過程中可降低摩阻,有利于提高定向鉆速。
水平段:?215.9mm 鉆頭+?172mm 螺桿1.25°(或1°)+?172mmLWD+?172mm 無磁鉆鋌×1 根+?127mm 加 重 鉆 桿×2 柱+?127mm 斜 坡 鉆 桿+?127mm加重鉆桿×8柱+?127mm斜坡鉆桿。
水平段施工中,對于油層發育較好的施工井,使用1°螺桿,可以使用較大的轉速鉆進,對于水平段調整較多的施工井,可選用1.25°螺桿。在2014年施工的井中,水平段加入雙螺扶,穩斜效果較好,鉆具組合如下:
水平段穩斜鉆具組合:?215.9mm鉆頭+?172mm螺 桿1.25°(或1°)+?210mm 螺 扶+?172mmLWD+?172mm 無磁鉆鋌×1 根+?127mm 加重鉆桿×2 柱+?127mm 斜 坡 鉆 桿+?127mm 加 重 鉆 桿×8 柱+?127mm斜坡鉆桿。
在對鉆具力學分析的基礎上優化的鉆具組合,完全滿足了在造斜段定向施工對鉆壓、排量以及定向初期工具面穩定性等的要求。
對于水平段鉆具組合,由于鉆桿柔性較大,剛度較小,施加很小的鉆壓,鉆具就容易變形彎曲的特點,因此在給定條件下(如鉆壓等)優化出一套穩平效果較好的鉆具組合對水平段施工非常重要。
該區塊埋藏不深,主要為中等研磨性中軟巖,在不同井眼中優選的鉆進參數見表3。

表3 F198區塊不同井眼中優選中鉆進參數
應用上述技術措施,結合F198 區塊地層地質特點,其水平井待鉆井眼曲率設計見表4。

表4 F198區塊地層軌道設計優化
通過優化軌道剖面,“三維變二維”。在水平段推廣雙螺扶穩平鉆具組合,提高復合鉆進和“一趟鉆”施工比例。并結合地層分析、優選參數形成區塊施工工藝優化方案。實現“一趟鉆”施工井,相對非“一趟鉆”施工井,平均機械鉆速提高14%以上,F198區塊同一鉆井隊在該區塊施工井對比見表5。

表5 F198區塊同一鉆井隊在該區塊施工井對比
(1)對設計井身結構進行重新優化,可提高其軌道設計的優化空間,特別是在三維井定向施工期間,滿足施工要求的同時,盡早地完成扭方位作業。并選用摩阻最小的軌道,上移扭方位井段。調整扭方位點位置,提前走夠偏移距,可以達到提速目的。
(2)該區塊在鉆遇到泉頭組后,鉆速降低50%以上,通過將造斜點上移,提前定向,降低下部造斜率,從而達到降低泉頭組定向進尺,提高定向效率的目的。
(3)施工時加強井眼軌跡監測,實施調整施工方案,有利于水平井順利施工。
(4)水平段推廣雙螺扶穩平鉆具組合,通過調整其2 號螺扶的位置及外徑,可以有效提高復合鉆進比例,單井鉆速可提升10%。