衛 偉
(晉能控股集團山西科學技術研究院科學技術研究有限公司, 山西 太原 030006)
晉能控股煤業集團四明山煤礦9106-1 運輸順槽位于采區西部北部第一個采面,南部采區回風巷,西部為北善村邊界保安煤柱,北部為井田邊界保安煤柱。
9106-1 運輸順槽為矩形斷面,巷道凈寬4.8 m(毛寬5.0 m)、凈高2.5 m(毛高2.6 m),凈斷面12 m2(毛斷面13 m2)。巷道掘進9 號煤層,煤層厚度為1.40~1.79 m,平均1.51 m,屬中厚煤層,為結構簡單的穩定大部可采煤層;9106-1 運輸順槽頂板多為細粒砂巖或石灰巖,底板為砂質泥巖或K4 石灰巖。
9106-1 運輸順槽采用綜合機械化掘進工藝,掘進期間通過EBZ-200 型掘進機割煤、裝煤(矸),把煤(矸)運送至9106-1 運輸順槽DSJ800/40/2×75 膠帶輸送機上,然后把煤(矸)運送至南翼膠帶下山膠帶輸送機上,運送至煤倉,經集中膠帶巷膠帶輸送機運至溜煤眼處,再經主斜井膠帶輸送機運至地面。
截止目前9106-1 運輸順槽已掘進470 m,巷道掘進至460 m 處位于巷道進向左幫揭露一條正斷層,斷層落差為1.4 m,傾角為52°,隨著巷道繼續掘進,巷道掘進至465 m 處位于巷道進向右幫完全揭露斷層;由于受斷層影響,巷道在揭露斷層后,巷道頂板開始出現破碎現象,原頂板采用錨桿(索)以及架棚支護失效現象嚴重,支護失效率達14%[1]。
1)9106-1 運輸順槽頂板采用MSGLW-400 型螺紋鋼錨桿支護,錨桿長度為2.0 m、直徑為22 mm,巷道頂板每排布置5 根錨桿,錨桿布置間距為1.0 m,布置排距為1.0 m,每根錨桿采用一支錨固劑進行錨固,錨桿預緊力為300 N·m。
2)錨索排距3.0 m,每排打設2 根錨索,間距1.8 m,距頂角1.7 m(2-0-0-2 布置);錨索直徑17.8 mm,長度4.3 m。錨索托盤采用300 mm×300 mm×16 mm的高強度拱形托盤,配套使用調心球墊,要求托盤承載力大于353 kN。
3)頂板采用8 號鉛絲編制的棱形金屬網進行護表,每卷金屬網長度為6.3 m、寬度為1.2 m,相鄰兩卷金屬網搭接寬度為0.2 m,金屬網通過鋼帶、墊片固定在巷道頂板上。
4)為了提高頂板穩定性,巷道揭露斷層后采取架設密集工字鋼棚進行加強支護,工字鋼棚架設間距為1.0 m,鋼棚主要由頂梁、棚腿、底座組成,頂梁及棚腿主要采用11 號工字鋼梁焊制而成。
1)支護強度低:原頂板采用錨桿(索)支護時,主要通過錨固劑進行錨固,但是當巷道進入斷層區后,受斷層應力影響頂板巖體出現嚴重破碎現象,導致頂板巖體內出現裂隙,錨桿(索)錨固效果差。
2)應力區破壞嚴重:巷道過斷層期間受斷層剪應力作用,導致應力區頂板持續受構造應力垂直破壞,導致頂板整體承載能力降低,不僅對原頂板支護產生持續破壞作用,而且對兩幫巖體產生破壞;而原巷道架設工字鋼棚時,該支護屬于被動支護,在應力破壞前無法對頂板主動產生支護作用,導致鋼棚支護時出現嚴重變形現象。
9106-1 運輸順槽斷層區頂板采用的注漿錨桿長度為3.5 m、直徑為35 mm,采用無縫鋼管焊制而成,中部孔直徑為20 mm,注漿錨桿底部為銷尖狀,且為封閉狀態,端部為絲扣狀,絲扣長度為0.2 m,注漿錨桿從底部往端部1.5 m 范圍內,錨桿四周均勻布置三排注漿花孔,每排布置5 個,花孔直徑為10 mm,孔間距為0.3 m[2]。
1)采用雙液注漿泵進行注漿,注漿泵型號為2ZBQ50/6 型,注漿泵排量為50 m3/h,注漿壓力為6 MPa,注漿泵分別與注漿桶、注漿管路、清水桶、控制閥門、混合器、壓力表進行連接,如圖1 所示。

圖1 注漿設備布置示意圖
2)注漿液采用馬麗散有機化學材料,馬麗散礦用煤巖體加固材料是一種雙液型高分子注漿產品,由樹脂和催化劑組成,該產品施工通過一臺氣動注漿泵和一支攪拌注射槍以1∶1 的體積比攪拌混合注射到煤巖體中,低黏度混合物可快速滲透煤巖體微細裂隙,膨脹固化生成高強度,高韌性的高分子聚合材料,該材料黏結力強,機械性能高,提高了煤巖體的整體強度,適用于礦下破碎煤巖體的注漿加固[3-7]。
1)首先采用液壓鉆機配合六棱鉆桿以及直徑為40 mm 合金鋼鉆頭進行注漿錨桿支護孔施工,每排布置3 個注漿錨桿支護孔,孔間距為2.0 m,中部支護孔與頂板垂直布置,兩側支護孔與兩幫夾角為75°,支護孔深度為3.8 m、直徑為40 mm,支護孔布置排距為3.0 m。
2)支護孔施工完后對孔內安裝注漿錨桿,為確保注漿錨桿穩固在巖體內,每根注漿錨桿采用一支MSK23/35 型錨固劑進行錨固。
3)注漿錨桿錨固后對錨桿中部孔內填裝一根直徑為18 mm注漿軟管,軟管深入錨桿內部長度為3.0 m,注漿軟管安裝后對注漿錨桿端部采用止漿塞進行封堵。
4)將注漿軟管與注漿泵進行連接,然后開啟注漿泵進行注漿施工,在注漿過程中控制好注漿壓力,注漿完成后及時拔出注漿軟管,當同一排注漿錨桿注漿施工后,在錨桿外露端安裝一根長度為4.2 m“JW”型鋼帶并對其進行預緊。
截止2020 年12 月7 日9106-1 運輸順槽已掘進到位,通過對斷層區支護優化采取注漿錨桿支護后,有效提高頂板穩定性,通過對頂板注漿圍巖進行單軸抗壓實驗發現,注漿區圍巖單軸抗壓強度提高至42 MPa,頂板裂隙帶范圍得到了有效控制,與傳統錨桿(索)支護相比,注漿錨桿支護具有以下優點:
1)支護工序簡單:9106-1 運輸順槽應力區頂板采用注漿錨桿支護后,巷道內無需進行架棚支護,簡化了巷道支護工序,同時與架棚支護相比,注漿錨桿支護時只需3 人施工即可,而架棚支護需5~7 人施工,有效減少了勞動作業強度。
2)降低了支護成本費用:9106-1 運輸順槽采用原頂板錨桿(索)、矩形鋼棚支護時,每米支護成本費用為0.42 萬元,而采用注漿錨桿支護后減少了頂板支護數量,每米頂板支護費用降低為0.22 萬元,大大節約了支護成本費用。