趙剛磊
(中海油惠州石化有限公司,廣東惠州 516086)
中海油惠州石化有限公司(以下簡稱惠州石化)硫黃回收裝置是煤制氫部配套環(huán)保裝置,用于處理來自氣化、凈化及酸性水汽提單元的酸性氣體,回收硫元素,尾氣達標(biāo)后排入大氣。該硫黃回收裝置由制硫、尾氣焚燒、離子液吸收、液硫脫氣及裝車、公用工程五個部分組成。設(shè)計規(guī)模為30 kt/a硫黃產(chǎn)品,操作彈性為30%~100%。2018年8月開工后,該裝置經(jīng)歷數(shù)次開停工和技術(shù)改造,目前運行狀況良好,尾氣排放合格,硫黃收率達99.97%。
筆者對硫黃回收裝置采用的新工藝進行技術(shù)總結(jié),并對開工初期裝置出現(xiàn)的若干生產(chǎn)問題進行探討,為同類型裝置長周期運行提供參考。
在燃燒反應(yīng)階段,全部原料氣(清潔酸性氣、含氨酸性氣)和純氧進入制硫爐。氨氣在高溫下分解為氮氣,少量烴類燃燒轉(zhuǎn)化為CO2和CO。經(jīng)過制硫爐燃燒和兩級催化反應(yīng),酸性氣中的大部分H2S轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫,并在硫冷卻器內(nèi)冷凝為液硫進入液硫池。未反應(yīng)完全的含有H2S、SO2等硫化物的過程氣,連同燒氨爐燃燒產(chǎn)生的尾氣和液硫池蒸汽抽空器抽出的氣體,一起進入焚燒爐過氧燃燒,所有含硫物質(zhì)被轉(zhuǎn)化為SO2。該含硫尾氣進入尾氣處理單元后,經(jīng)冷卻塔冷卻進入吸收塔。在吸收塔內(nèi),離子液將含硫尾氣中的SO2吸收,成為富液。富液在再生塔內(nèi)解吸,釋放出SO2,SO2氣體返回制硫爐回收。原含硫尾氣中未被吸收的氣相經(jīng)過電除霧器除塵后,排入煙囪。
主要反應(yīng)方程式如下:
1)制硫爐內(nèi)熱轉(zhuǎn)化反應(yīng):

2)反應(yīng)器內(nèi)Claus催化轉(zhuǎn)化反應(yīng):

3)余熱鍋爐和硫冷凝器內(nèi)氣態(tài)硫黃轉(zhuǎn)化為液硫的反應(yīng):

4)尾氣燒氨爐和焚燒爐內(nèi)氨氣燃燒和含硫物質(zhì)氧化反應(yīng):

5)離子液吸收—解吸SO2的反應(yīng):

制硫部分由兩列組成,共用同一尾氣處理(包括燒氨爐、焚燒爐、離子液系統(tǒng))和液硫脫氣裝置。硫回收工藝流程見圖1(以一列制硫部分示意)。

圖1 硫回收工藝流程
清潔酸性氣、汽提含氨酸性氣和純氧進入制硫爐,H2S/SO2的體積比為2∶1,爐溫保持在1 250℃以上。制硫反應(yīng)產(chǎn)生的過程氣主要含有硫蒸氣,未反應(yīng)完全的H2S、SO2,以及COS等副產(chǎn)物。過程氣經(jīng)過硫冷卻器,硫蒸氣冷凝成液硫,氣相進入反應(yīng)器床層進行水解和制硫反應(yīng)。在反應(yīng)器內(nèi)經(jīng)過二級反應(yīng),絕大部分的含硫物質(zhì)轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫,制硫尾氣經(jīng)捕集器進入尾氣焚燒爐。
制硫尾氣、燒氨爐尾氣、液硫脫氣尾氣進入尾氣焚燒爐過氧燃燒,在該爐內(nèi)所有含硫物質(zhì)均被轉(zhuǎn)化為SO2。焚燒爐出來的含硫尾氣經(jīng)余熱鍋爐回收熱量后降溫到170 ℃,進入離子液系統(tǒng)。含硫尾氣先在冷卻塔冷卻到40 ℃以下,再進入吸收塔,在該塔內(nèi)離子液將尾氣中的SO2全部吸收,主要含有N2、CO2、O2和水蒸氣的尾氣排入煙囪。吸收過SO2的離子液進入再生塔,在110~120 ℃下解吸出SO2,富集回收的SO2經(jīng)蒸汽凝液回流罐返回制硫爐。
液硫進入液硫池后,加入喹啉促使多硫化氫分解成硫化氫,通過液硫泵抽液循環(huán)脫氣,將液硫中的H2S脫除至w(H2S)0.001 0%以下,由蒸汽抽空器抽出送入尾氣焚燒爐。脫氣后的液硫即為液硫產(chǎn)品,用泵送至液硫儲罐后裝車外運。
與常規(guī)煉油裝置的硫黃回收工藝相比,惠州石化煤制氫硫黃回收裝置所采用的工藝具有以下特點:
1)采用純氧氧化制硫工藝。以純氧代替常規(guī)的空氣作為氧化介質(zhì),按照Claus部分氧化法處理低H2S含量的酸性氣[1]。該工藝對酸性氣濃度的容受范圍較大,制硫爐體積更小,風(fēng)機負荷小,配氧精準(zhǔn)快速。
2)充分利用裝置余熱。制硫爐出口設(shè)置汽包回收制硫余熱,兩級轉(zhuǎn)化器采用裝置自產(chǎn)的蒸汽間接加熱。尾氣焚燒爐設(shè)置余熱回收裝置,包括高壓蒸汽過熱器和余熱鍋爐,回收焚燒爐產(chǎn)生的余熱,同時將裝置產(chǎn)生的高壓蒸汽過熱后送至系統(tǒng)管網(wǎng)。
3)三級硫冷卻器為組合設(shè)備,反應(yīng)器的一反和二反為組合設(shè)備,減少了投資和占地面積。
4)采用燒氨爐處理富氨氣減少NOx排放。采用荷蘭杜克公司的燒氨爐處理富氨氣,可以有效避免制硫系統(tǒng)出現(xiàn)銨鹽結(jié)晶,以利于制硫反應(yīng)進行。通過燃燒處理富氨氣,使NH3全部分解為N2,減少NOx排放。
5)制硫尾氣、燒氨爐尾氣、液硫脫氣尾氣全部進入尾氣焚燒爐燃燒。將尾氣及上游裝置產(chǎn)生的廢氣中殘留的硫化物全部氧化成SO2,進一步提高了硫黃收率,工藝簡單,投資少,操作控制難度低。
6)采用離子液脫除含硫尾氣中的SO2。硫黃回收裝置采用的國產(chǎn)脫硫離子液具有選擇性高、吸收SO2能力強、成本低、壽命長等特點,可以將SO2排放控制在極低水平。同時,配套離子液凈化系統(tǒng)以保持離子液活性。
7)吸收塔和再生塔配備電除霧器。電除霧器可以去除尾氣中的雜質(zhì)顆粒,有效降低排放尾氣中的塵含量。
開工初期,由于酸性氣處理負荷低,H2S濃度低,硫黃回收裝置部分設(shè)備和工藝存在不合理之處,生產(chǎn)上出現(xiàn)了一些問題。針對這些問題,裝置提出了改進措施。
2018年12月,一級硫冷卻器經(jīng)常出現(xiàn)黑硫黃,導(dǎo)致液硫不能進入硫黃脫氣系統(tǒng),大量不合格硫黃只能裝車外送。經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)上述問題的原因是:清潔酸性氣處理負荷及其H2S濃度均較低,且該酸性氣中含有烴類物質(zhì)。為了維持爐溫,生產(chǎn)上不得不加大天然氣伴燒以保持爐溫在1 250 ℃以上,導(dǎo)致制硫爐間歇性配風(fēng)不足,硫黃中含有析出的炭,出現(xiàn)黑硫黃。
為解決黑硫黃的問題,一方面由上游裝置優(yōu)化工藝操作,提高清潔酸性氣的φ(H2S)至20%以上,減少烴攜帶;另一方面,大幅減少制硫爐伴燒用天然氣的流量,并適當(dāng)提高配風(fēng)比,保證可燃物充分反應(yīng)。經(jīng)過工藝調(diào)整,一級硫冷卻器的黑硫黃現(xiàn)象逐漸消失,液硫顏色恢復(fù)正常,液硫回收至液硫池。改造前后清潔酸性氣組分變化見表1。

表1 改造前后清潔酸性氣組分變化
裝置試運行后期,制硫爐爐頭壓力有上升趨勢,而尾氣捕集器壓力較低,在停工檢修期間對制硫系統(tǒng)分段試壓,確認硫冷卻器堵塞。
對硫冷卻器的堵塞物進行化驗分析,結(jié)果表明堵塞物為硫酸銨等鹽類物質(zhì),并混雜有少量炭黑和硫黃。由此判斷,堵塞是由于在制硫反應(yīng)階段含氨酸性氣燃燒不完全,過剩的氨與SO2或SO3結(jié)合生成銨鹽造成。
由于含氨酸性氣中含有少量的氨氣[φ(NH3)為1%~3%],該氣體在制硫爐內(nèi)燃燒時,易生成氮化物,與SO2、SO3等氣體結(jié)合形成硫酸鹽,造成反應(yīng)器床層及硫冷卻器等設(shè)備管線堵塞。另外,含氨酸性氣中氨氣的燃燒會消耗H2S燃燒所需的氧氣,帶來水和氮氣,進一步降低硫黃轉(zhuǎn)化率。因此,考慮到該裝置燒氨爐處理富氨氣工藝的設(shè)計,生產(chǎn)上嘗試將含氨酸性氣由制硫爐切換至燒氨爐燃燒。
經(jīng)高壓清洗,硫冷卻器堵塞物清除。再次開工后,裝置將含氨酸性氣與原氣化廢氣、二列汽提酸性氣一起合并為富氨氣送入燒氨爐燃燒,不再進入制硫爐,從而根除了制硫系統(tǒng)生成銨鹽的可能,極大提高了設(shè)備的可靠性。同時,通過適當(dāng)降低制硫爐溫度,減少制硫爐伴燒天然氣的用量,進一步降低了產(chǎn)生黑硫黃的風(fēng)險。經(jīng)過再次運行調(diào)整,燒氨爐內(nèi)富氨氣燃燒正常,NOx排放得到有效控制,該工藝改造可行。
余熱鍋爐運行一段時間后,鍋爐煙道出現(xiàn)煙氣外漏現(xiàn)象。經(jīng)過調(diào)查論證,由于開工初期燒氨爐負荷低,余熱鍋爐產(chǎn)汽量不足,致使鍋爐出口尾氣的溫度低于140 ℃,使余熱鍋爐過熱段本體出現(xiàn)露點腐蝕造成煙氣外漏。
燒氨爐原設(shè)計是用于處理氣化廢氣和二列汽提酸性氣,但二列汽提酸性氣的氨氣濃度極低,φ(NH3)約為5%。即使經(jīng)過上述改造,將含氨酸性氣與氣化廢氣、二列汽提酸性氣一起并入燒氨爐燃燒,產(chǎn)生的熱量仍十分有限,不足以維持余熱鍋爐煙道較高的溫度。針對這一情況,惠州石化煤制氫部對余熱鍋爐進行了改造:對腐蝕的煙道壁加焊耐腐蝕鋼板,切除蒸汽過熱段煙道,減少過熱段換熱面積,提高煙氣出口溫度。同時,將余熱鍋爐自產(chǎn)及硫冷卻器來的高壓蒸汽減壓至1.4 MPa蒸汽輸送至管網(wǎng),降低裝置能耗。改造后,余熱鍋爐煙道不再漏氣,設(shè)備安全性提高。
經(jīng)過前期多次開停工檢修,硫黃回收裝置的工藝和操作都得到了優(yōu)化和改進。目前裝置運行平穩(wěn),尾氣實現(xiàn)達標(biāo)排放,硫黃收率達到99.97%,能耗保持在較低水平。改造優(yōu)化后的生產(chǎn)情況見表2~4。

表2 硫黃回收裝置操作參數(shù)

表3 酸性氣組分

表4 尾氣排放情況
由于煤制氫裝置所產(chǎn)生的酸性氣中H2S濃度較低,難以照搬常規(guī)煉油裝置的部分氧化法回收硫黃[2-3]。惠州石化的煤制氫硫黃回收裝置采用純氧氧化制硫工藝、燒氨爐處理富氨氣工藝、離子液回收二氧化硫工藝,以及余熱回收和電除霧器凈化尾氣等技術(shù),較好地解決了酸性氣中低H2S濃度工況下回收硫黃的問題。針對生產(chǎn)初期硫冷卻器出現(xiàn)黑硫黃、結(jié)晶堵塞,以及余熱鍋爐煙道本體腐蝕等問題,通過優(yōu)化上游裝置的工藝操作、提高制硫爐的配風(fēng)比、改變含氨酸性氣的處理工藝、改造余熱鍋爐等措施,最終實現(xiàn)了對低濃度H2S酸性氣的高效回收和尾氣的超低排放,硫黃回收裝置運行平穩(wěn),能耗和設(shè)備穩(wěn)定性均處于較理想狀態(tài),可以為行業(yè)同類型裝置提供參考。