楊曉敏
(攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司,四川攀枝花 617000)
攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司利用振動(dòng)監(jiān)測(cè)和振動(dòng)分析技術(shù)對(duì)帶鋼彩涂機(jī)組焚燒爐的排煙風(fēng)機(jī)進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)分析。分別設(shè)4 個(gè)測(cè)點(diǎn),對(duì)每個(gè)測(cè)點(diǎn)的垂直、水平、軸向3 個(gè)方向振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集(圖1)。

圖1 風(fēng)機(jī)測(cè)點(diǎn)位置
現(xiàn)場(chǎng)采集數(shù)據(jù)時(shí),風(fēng)機(jī)的振動(dòng)值除測(cè)點(diǎn)4 的葉輪端垂直方向振動(dòng)幅值(4 mm/s)達(dá)到警戒值外,其余測(cè)點(diǎn)振動(dòng)幅值均較小,處于良好范圍值內(nèi),也未出現(xiàn)油溫升高和異音等異常現(xiàn)象。隨后的頻譜分析發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)異常信號(hào),采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。
風(fēng)機(jī)型號(hào):Y6-51-1No-14D;電機(jī)為交流變頻電機(jī),功率160 kW,最大轉(zhuǎn)速1500 r/min;風(fēng)機(jī)軸承型號(hào):22324;葉輪、聯(lián)軸器柱銷數(shù)量10 個(gè)。
檢測(cè)時(shí)電機(jī)轉(zhuǎn)速為1275 r/min,電機(jī)轉(zhuǎn)頻f電=1275/60=21.25 Hz;風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)頻f風(fēng)=21.25 Hz。
根據(jù)廠家提供軸承22324 的各部件故障頻率系數(shù)(1 Hz 時(shí)的故障頻率),計(jì)算可得21.25 Hz 各部件故障頻率(表1)。

表1 21.25 Hz 時(shí)軸承各部位故障頻率 Hz
f葉=10 片×21.25 Hz=212.5 Hz。
f聯(lián)=10 顆×21.25 Hz=212.5 Hz。
在數(shù)據(jù)分析中發(fā)現(xiàn)頻譜圖中出現(xiàn)異常信號(hào)。如圖2 測(cè)點(diǎn)3電機(jī)端垂直方向(3Vv)、圖3 測(cè)點(diǎn)4 葉輪端水平方向(4Hv)、圖4 測(cè)點(diǎn)4 葉輪端軸向方向(4Av)、圖5 測(cè)點(diǎn)4 葉輪端垂直方向(4Vv)所示。
(1)圖2 測(cè)點(diǎn)3 電機(jī)端垂直測(cè)點(diǎn)(3Vv)時(shí)域波形及頻譜圖中,幅值譜中出現(xiàn)兩個(gè)明顯的波峰,第一個(gè)波峰21.25 Hz,該波峰為風(fēng)機(jī)主頻波峰,該波峰產(chǎn)生的原因有:①轉(zhuǎn)子不平衡;②松動(dòng);③不對(duì)中。

圖2 測(cè)點(diǎn)3 電機(jī)端垂直方向(3Vv)時(shí)域波形及頻譜
時(shí)域波形圖中圓圈中波形出現(xiàn)削波、波峰多、波形毛糙、波形不穩(wěn)定不平衡的現(xiàn)象,軸系存在碰摩和轉(zhuǎn)子組件松動(dòng)的可能;波形還存在M 形(圖2 圓圈處),說(shuō)明存在軸線不對(duì)中現(xiàn)象。
第二個(gè)波峰118.75 Hz,該波峰為風(fēng)機(jī)軸承外圈計(jì)算故障頻率120.06 Hz,波峰118.75 Hz 在該頻譜圖中的振幅最大,說(shuō)明軸承外圈缺陷引起的振動(dòng)比轉(zhuǎn)子不平衡引起的振動(dòng)幅值還大。
(2)圖3 測(cè)點(diǎn)4 葉輪端軸承水平測(cè)點(diǎn)(4Hv)時(shí)域波形及頻譜圖中,風(fēng)機(jī)主頻波峰左邊分布著3 個(gè)波峰16.25 Hz、11.25 Hz、6.25 Hz、這3 個(gè)頻率約為主頻的3/4、1/2、1/3 次諧波,引起這3個(gè)頻率出現(xiàn)的機(jī)理為松動(dòng)頻率,時(shí)域波形圖中波形出現(xiàn)削波、波峰多、波形毛糙、波形不穩(wěn)定等現(xiàn)象,軸系存在碰摩和轉(zhuǎn)子組件松動(dòng),轉(zhuǎn)子配合有過(guò)盈不足的現(xiàn)象。

圖3 測(cè)點(diǎn)4 葉輪端軸承水平方向(4Hv)時(shí)域波形及頻譜
(3)圖4 測(cè)點(diǎn)4 葉輪端軸向(4Av)時(shí)域波形及頻譜圖中,出現(xiàn)風(fēng)機(jī)主頻21.25 Hz、2 倍主頻42.5 Hz、118.75 Hz 等3 個(gè)主要波峰。前兩個(gè)波峰出現(xiàn)有軸系未對(duì)中和松動(dòng)的可能,2 倍主頻的振幅大于主頻,存在軸線平行不對(duì)中、松動(dòng)和動(dòng)靜碰磨等現(xiàn)象。118.75 Hz 的波峰系軸承外圈的故障頻率且振幅最大。

圖4 測(cè)點(diǎn)4 葉輪端軸承軸向方向(4Av)時(shí)域波形及頻譜
(4)圖5 測(cè)點(diǎn)4 葉輪端垂直測(cè)點(diǎn)(4Vv)時(shí)域波形及頻譜圖中,出現(xiàn)主頻21.25 Hz、120 Hz 軸承故障頻率兩個(gè)波峰。
(5)圖2~圖5 中,無(wú)葉輪、聯(lián)軸器的通過(guò)頻率及其諧波,無(wú)內(nèi)圈故障頻率(177.44 Hz)和滾動(dòng)體故障頻率(51.64 Hz)及保持架故障頻率(8.5 Hz)。
(6)圖2~圖5 中,葉輪端(負(fù)荷端)的時(shí)域波形較電機(jī)端(輸入端)時(shí)域波形的削波現(xiàn)象更加明顯,波峰更多、更復(fù)雜、更不穩(wěn)定;徑向振動(dòng)幅值較軸向大;徑向時(shí)域波形較軸向復(fù)雜且更不穩(wěn)定,說(shuō)明故障點(diǎn)在負(fù)荷端的徑向方向。

圖5 測(cè)點(diǎn)4 葉輪端軸承垂直方向(4Vv)時(shí)域波形及頻譜
(1)葉輪、聯(lián)軸器未損壞。
(2)電機(jī)軸線與主軸軸線存在角度和平行對(duì)中不良現(xiàn)象。
(3)軸承已經(jīng)出現(xiàn)缺陷,且在兩幅頻譜圖中其振動(dòng)幅值最大,需要及時(shí)更換軸承。
(4)從時(shí)域波形中發(fā)現(xiàn)存在碰摩和軸系松動(dòng)跡象,因已檢查外部零部件無(wú)松動(dòng)跡象,因此風(fēng)機(jī)存在軸與葉輪或軸與軸承松動(dòng)和軸承間隙過(guò)大等現(xiàn)象。
根據(jù)分析結(jié)果,立即準(zhǔn)備軸承和主軸備件,備件到貨后利用檢修時(shí)間進(jìn)行更換作業(yè)。
對(duì)軸承箱解體檢查,發(fā)現(xiàn)葉輪端軸承的滾動(dòng)體表面和外圈內(nèi)側(cè)表面出現(xiàn)大量的點(diǎn)蝕和因剝落出現(xiàn)凹坑等缺陷(圖6、圖7)。

圖6 軸承滾動(dòng)體缺陷

圖7 軸承外圈缺陷
軸承箱上蓋解體后,手動(dòng)盤車檢查發(fā)現(xiàn)葉輪和主軸可以旋轉(zhuǎn),但葉輪端軸承的滾動(dòng)體和內(nèi)圈未旋轉(zhuǎn)。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)主軸和軸承內(nèi)圈的配合處有間隙,用塞尺進(jìn)行檢測(cè)其配合間隙大于0.2 mm。拆卸主軸后對(duì)磨損處進(jìn)行檢測(cè),磨損量達(dá)0.31 mm(圖8)。

圖8 主軸磨損缺陷
檢查葉輪無(wú)損壞,未發(fā)現(xiàn)葉輪與機(jī)殼摩擦導(dǎo)致的磨損現(xiàn)象。
根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的葉輪端軸承和其軸承配合處的主軸磨損兩處缺陷,對(duì)軸承和主軸進(jìn)行更換,并對(duì)電機(jī)軸線和主軸軸線進(jìn)行對(duì)中檢查和調(diào)整,將其調(diào)整到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。
檢修后對(duì)振動(dòng)參數(shù)進(jìn)行采集和頻譜分析。
(1)采集數(shù)據(jù)時(shí)風(fēng)機(jī)運(yùn)行轉(zhuǎn)數(shù)為1200 r/min,風(fēng)機(jī)主頻f風(fēng)=1200/60=20 Hz。
(2)根據(jù)表1 軸承各部件故障頻率系數(shù),軸承故障頻率計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。

表2 20 Hz 時(shí)軸承各部位故障頻率 Hz
(1)圖9 測(cè)點(diǎn)3 電機(jī)端水平測(cè)點(diǎn)(3Hv)時(shí)域波形及頻譜圖中,占主導(dǎo)的波峰為20 Hz,振動(dòng)幅值最大為2.72 mm/s,達(dá)到良好水平,產(chǎn)生原因系轉(zhuǎn)子不平衡導(dǎo)致。其余波峰振動(dòng)很小,軸承外圈故障頻率消失,無(wú)軸承損壞及松動(dòng)信號(hào)出現(xiàn)。時(shí)域波形的不對(duì)中信號(hào)降低,削波現(xiàn)象消失。

圖9 測(cè)點(diǎn)3 電機(jī)端水平測(cè)點(diǎn)(3Hv)時(shí)域波形及頻譜
(2)圖10 測(cè)點(diǎn)4 葉輪端水平測(cè)點(diǎn)(4Hv)時(shí)域波形及頻譜圖中,占主導(dǎo)的波峰為20 Hz,振動(dòng)幅值最大為7.1 mm/s,產(chǎn)生原因系轉(zhuǎn)子不平衡導(dǎo)致(因生產(chǎn)需求,未對(duì)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子做動(dòng)平衡測(cè)試和調(diào)整),軸承外圈故障頻率消失,主頻的3/4、1/2、1/3 次諧波消失,風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)子松動(dòng)引起的振動(dòng)因換軸和軸承消失。對(duì)比圖3 和圖10,時(shí)域波形較檢修前波形更加完整、平滑,削波現(xiàn)象消失、波形穩(wěn)定、單一、重復(fù)性好,說(shuō)明風(fēng)機(jī)受到額外的振動(dòng)負(fù)荷大幅降低。

圖10 測(cè)點(diǎn)4 葉輪端軸承水平振動(dòng)(4Hv)時(shí)域波形及頻譜
(3)圖11 測(cè)點(diǎn)4 葉輪端軸向測(cè)點(diǎn)(4Av)時(shí)域波形及頻譜圖中,振動(dòng)幅值最大為1.07 mm/s,較檢修前明顯降低,占主導(dǎo)的波峰為主頻的2 次諧波40 Hz,產(chǎn)生原因可能系轉(zhuǎn)子彎曲、轉(zhuǎn)子軸線不對(duì)中等因素導(dǎo)致,但振動(dòng)副值較小對(duì)設(shè)備影響較小可繼續(xù)使用,軸承外圈故障頻率消失。時(shí)域波形仍存在削波現(xiàn)象和不對(duì)中波形M 形(圖11 圓圈處),說(shuō)明角度不對(duì)中導(dǎo)致軸承承受軸向沖擊負(fù)荷所致,但因振動(dòng)副值較小,不影響設(shè)備使用。

圖11 測(cè)點(diǎn)4 葉輪端軸向振動(dòng)(4Av)時(shí)域波形及頻譜
更換風(fēng)機(jī)軸承和主軸后,軸承故障頻率信號(hào)和主頻的3/4、1/2、1/3 倍頻消失,表明軸承和軸系過(guò)盈不足問(wèn)題已解決。葉輪端軸承水平方向主頻的振動(dòng)幅值達(dá)到7.1 mm/s,較電機(jī)端振動(dòng)副值高2 倍以上,說(shuō)明轉(zhuǎn)子存在不平衡現(xiàn)象。其產(chǎn)生原因系在拆卸、組裝葉輪、聯(lián)軸器過(guò)程中葉輪變形以及主軸加工形位誤差、不平衡量的相位差和熱彎曲等因素,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡被破壞。因機(jī)組生產(chǎn)工藝和時(shí)限等因素限制,當(dāng)時(shí)未做風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡測(cè)試和調(diào)整工作,后續(xù)需加強(qiáng)監(jiān)控并做好轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡調(diào)試工作。
通過(guò)振動(dòng)檢測(cè)儀器對(duì)旋轉(zhuǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè),運(yùn)用頻譜分析技術(shù)早期發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的缺陷和隱患,根據(jù)設(shè)備狀態(tài)和生產(chǎn)工藝需求制定行之有效的維修策略,將設(shè)備缺陷和隱患消滅在故障發(fā)生之前,為設(shè)備預(yù)防性維修和狀態(tài)維修打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。