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某選礦廠碎礦車間預(yù)先篩分工藝改造可行性探究

2022-08-25 10:35:40趙振剛陳保國閔波浪
中國鉬業(yè) 2022年4期
關(guān)鍵詞:設(shè)備

趙振剛,陳保國,姚 輝,閔波浪,劉 焱

(金堆城鉬業(yè)股份有限公司礦山分公司,陜西 華州714102)

0 前 言

某選礦廠碎礦車間1983年建成投產(chǎn),原有生產(chǎn)線一條,設(shè)計(jì)日處理礦量1.5萬t[1]。2011年設(shè)計(jì)日處理礦量1萬t的新生產(chǎn)線投入使用。新線投產(chǎn)后,兩條生產(chǎn)線粗碎段共用旋回破碎機(jī),并在粗碎后通過給礦皮帶實(shí)現(xiàn)礦量分配[2]。時(shí)至今日,新老線日處理礦量已達(dá)到3.2萬t,其中老生產(chǎn)線生產(chǎn)任務(wù)提升近7 000余噸,老線破碎及篩分設(shè)備未進(jìn)行相應(yīng)改造提升,均從1983年建廠使用至今,設(shè)備老化、技術(shù)落后。

目前,新生產(chǎn)線供礦穩(wěn)定、充足,日停車檢修時(shí)間可維持在6個(gè)小時(shí)左右,保證了設(shè)備檢修的質(zhì)量,確保了生產(chǎn)線的平穩(wěn),破碎產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,磨礦環(huán)節(jié)生產(chǎn)指標(biāo)波動(dòng)性小;而老生產(chǎn)線日停車檢修時(shí)間不足3小時(shí),設(shè)備故障得不到徹底處理,故障頻次高,伴隨而來的是破碎產(chǎn)品粒度大,磨礦環(huán)節(jié)生產(chǎn)指標(biāo)波動(dòng)性明顯。

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

1.1 工藝布置

該選礦廠日處理礦量3.2萬t,破碎段分為兩部分,其中老生產(chǎn)線(簡稱老線)采用三段一閉路破碎工藝流程,設(shè)計(jì)日處理礦量1.5萬t,現(xiàn)日處理礦量2.2萬t,碎礦產(chǎn)品粒度為P88=15 mm,生產(chǎn)工藝流程圖見圖1;新生產(chǎn)線(簡稱新線)采用三段一閉路+高壓輥磨機(jī)破碎工藝,設(shè)計(jì)日處理礦量1萬t,碎礦產(chǎn)品粒度為P80=7.2 mm,生產(chǎn)工藝流程圖見圖2。

圖1 老線生產(chǎn)工藝流程圖

圖2 新線生產(chǎn)工藝流程圖

在實(shí)際生產(chǎn)過程中,新老線粗碎工段生產(chǎn)工藝為:旋回共用一臺(tái)(開一備一),通過下方給礦皮帶實(shí)現(xiàn)礦量分配,老1#皮帶輸送老線礦石至老線預(yù)先篩分,新1#皮帶輸送新線礦石至新線預(yù)先篩分,老線預(yù)先篩分篩下量通過13#皮帶進(jìn)入粉礦倉,篩上量通過2#皮帶進(jìn)行中碎;新線預(yù)先篩分篩下量通過2#皮帶進(jìn)入高壓輥磨機(jī),篩上量通過1#皮帶進(jìn)行中碎,粗碎工段生產(chǎn)工藝見圖3。

圖3 粗碎工段生產(chǎn)工藝示意圖

1.2 供礦情況

該選礦廠礦石運(yùn)輸設(shè)備為電機(jī)車,近三年供礦情況統(tǒng)計(jì)表見表1,根據(jù)2019年、2020年、2021年生產(chǎn)情況發(fā)現(xiàn),近3年日平均供礦量分別為31 341.38、31 626.33、30 930.62 t。

表1 近3年全年供礦情況統(tǒng)計(jì)表 t

由表1可知:3年來新線日供礦量超過設(shè)計(jì)礦量1萬t,滿足生產(chǎn)需求;而老線日供礦量不足2.2萬t,無法滿足生產(chǎn)需求,下游球磨機(jī)易發(fā)生缺礦停車時(shí)間。缺礦停車時(shí)間統(tǒng)計(jì)表見表2。

表2 缺礦停車時(shí)間統(tǒng)計(jì)表

生產(chǎn)組織過程中,老線日運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間達(dá)21 h,長時(shí)間、超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)導(dǎo)致老線設(shè)備故障頻次高,形成惡性循環(huán)。新線日運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間約為18 h,充足的停車檢修時(shí)間保證了設(shè)備的平穩(wěn)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。因此,延長老線停車檢修時(shí)間,降低老線球磨機(jī)缺礦停車時(shí)間是當(dāng)前生產(chǎn)組織中急需解決的問題。

2 方案設(shè)計(jì)

2.1 方案提出

為了實(shí)現(xiàn)礦量二次分配,方案提出:將新線預(yù)先篩分的篩下量輸送至老線,與老線預(yù)先篩分篩下量同時(shí)輸送進(jìn)入老線粉礦倉。

2.2 可行性分析

目前新線預(yù)先篩分小時(shí)處理礦量在850 t左右,按照篩分效率40%測(cè)算,篩下量為340 t/h,篩上量為510 t/h。

在現(xiàn)有基礎(chǔ)條件下,滿足新線日處理礦量1.1萬t的產(chǎn)能需求,新生產(chǎn)線需運(yùn)轉(zhuǎn)19 h左右,日停車檢修時(shí)間縮短至4 h。同時(shí),老線增加輸送礦量340 t/h,日增加輸送礦量6 800 t,預(yù)計(jì)可以延長老線停車檢修時(shí)間2~3 h,提供日常檢修工作充分的時(shí)間,并能夠?qū)崿F(xiàn)新老線同步開停車,有效緩解老線球磨缺礦停車時(shí)間。

現(xiàn)新線預(yù)先篩分篩下量通過高壓輥磨機(jī)開路破碎進(jìn)入粉礦倉,由于預(yù)先篩分采用18 mm固定條篩,篩下量礦石粒度相對(duì)較大,新線最終產(chǎn)品粒度僅為-8 mm占70%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到工藝設(shè)計(jì)要求P80=7.2mm。通過改造,將預(yù)先篩分篩下量輸送至老線,新線的產(chǎn)品均通過四段破碎,產(chǎn)品粒度會(huì)大幅度提升,有望達(dá)到工藝設(shè)計(jì)要求,提高生產(chǎn)產(chǎn)量,降低磨礦能耗。

2.3 方案設(shè)計(jì)

新老線預(yù)先篩分篩上量和篩下量輸送皮帶平行配置、對(duì)稱分布,通過給料機(jī)、下礦溜子和輸送皮帶的結(jié)合使用,在不影響原有皮帶運(yùn)行的基礎(chǔ)下,在新線增加一套旁路設(shè)施,實(shí)現(xiàn)新線預(yù)先篩分篩下礦量至老線預(yù)先篩分篩下皮帶的輸送,改造后生產(chǎn)工藝流程圖見圖4,預(yù)先篩分生產(chǎn)工藝示意圖見圖5。

圖4 改造后生產(chǎn)工藝流程圖

為了實(shí)現(xiàn)工藝改造,對(duì)新老線預(yù)先篩分廠房進(jìn)行測(cè)量,拆除原有的障礙物,從新線預(yù)先篩分篩下新增一臺(tái)振動(dòng)給料機(jī),將篩下量輸送至新增皮帶處,新增皮帶為爬坡皮帶,經(jīng)皮帶輸送至老線13#皮帶尾部,經(jīng)下礦溜子轉(zhuǎn)運(yùn)至13#皮帶。現(xiàn)場(chǎng)布置示意圖見圖6。

圖5 改造后預(yù)先篩分生產(chǎn)工藝示意圖

圖6 現(xiàn)場(chǎng)布置示意圖

2.4 設(shè)備選型

如現(xiàn)場(chǎng)布置圖6所示,改造新增振動(dòng)給料機(jī)、皮帶運(yùn)輸機(jī)等設(shè)備,需對(duì)主要設(shè)備選型進(jìn)行計(jì)算。

2.4.1 振動(dòng)給料機(jī)選型計(jì)算

在設(shè)計(jì)方案中,由于空間限制需采用振動(dòng)給料機(jī)將預(yù)先篩分篩下物料轉(zhuǎn)運(yùn)至新增設(shè)皮帶,不影響原新線2#皮帶運(yùn)輸。經(jīng)核算,已知振動(dòng)給料機(jī)輸送礦量Q=340 t/h,輸送物料粒度為Dmax=18 mm,結(jié)合機(jī)型生產(chǎn)能力,查《中國選礦設(shè)備手冊(cè)》預(yù)先確定使用GZG125-160自同步慣性振動(dòng)給料機(jī),其他參數(shù)見表3。

表3 GZG110-150自同步慣性振動(dòng)給料機(jī)技術(shù)參數(shù)

計(jì)算所需給料機(jī)臺(tái)數(shù)

故取此振動(dòng)給料機(jī)臺(tái)數(shù)為1臺(tái)。

設(shè)備的負(fù)荷率:

2.4.2 皮帶運(yùn)輸機(jī)選型計(jì)算

已知輸送量Q=340 t/h,由公式確定帶寬,

已知γ=1.6 g/cm3,v=1.8 m/s,查表分別知斷面系數(shù)k=470,c=0.88,ζ取0.98,代入公式

B=0.539 m

由計(jì)算結(jié)果選B取800 mm。

用運(yùn)輸物料最大塊度來校驗(yàn):

B≥3.3dcp+200 mm=259.4 mm

經(jīng)校驗(yàn),確定該新增皮帶帶寬為800 mm符合要求,查找選礦廠設(shè)計(jì)手冊(cè)確定皮帶型號(hào)為TD75NN800皮帶運(yùn)輸機(jī)。

2.4.3 設(shè)備選型

經(jīng)計(jì)算,確定振動(dòng)給料機(jī)、皮帶運(yùn)輸機(jī)型號(hào),見表4。

表4 設(shè)備選型匯總表

4 結(jié)論及建議

(1)從技術(shù)角度來看,預(yù)先篩分工藝改造方案可以實(shí)施。

(2)改造實(shí)施,可以進(jìn)一步減小新線的產(chǎn)品粒度,降低新線磨礦能耗。

(3)預(yù)先篩分工藝改造后,能實(shí)現(xiàn)新老線礦量內(nèi)部的二次分配,一定程度上能夠緩解下游缺礦的現(xiàn)狀,但不能從根本上解決老線球磨缺礦問題,且改造后對(duì)上游供礦提出更高要求。

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