■ 涂洪忠 李鵬輝 胡平/成都航利(集團)實業有限公司
某飛機執行任務,當日飛行第2架次,飛行員反映發動機空中慢車推油門轉速不上升(N2轉速76%左右),飛機提前返航。地面檢查飛機油門操縱系統固定可靠、操作靈活,通電檢查座艙油門桿位置與主泵調節器油門刻度盤對應關系正常,電動油門控制器、電動油門機構工作正常。查看飛參,氣壓高度2940m,油門角度16°,N2轉速76.82%,推油門轉速不上升(反復推收6次均無變化)。地面開車起動成功(起動時間53s),慢車推油門轉速不上升,故障復現。該發動機為引進型新發,更換主泵調節器后故障排除,發動機繼續使用。
基于故障現象,根據燃油系統控制原理(見圖1),初步分析認為故障可能原因為加速供油量不足。引起加速供油量不足的原因有:主泵調節器P2氣路漏氣、P2開口膜盒性能異常、擋板活門卡滯在打開位置、加速節流活門卡滯在打開位置、單擺活門無法正常關閉、加速控制器相關零組件裝配關系異常等。

圖1 燃油控制系統原理圖(局部)
1)主泵調節器P2氣路漏氣、P2開口膜盒性能異常、擋板活門卡滯在打開位置,均可導致主泵調節器P2活塞桿左腔放油,P2活塞左移,P2凸輪逆時針轉動與綜合桿接觸半徑減小,比較杠桿順時針轉動,加速節流活門打開,隨動活塞上腔油壓減小,直至發動機處于最小供油量控制器控制工作狀態,發動機推油門轉速不上升。
2)加速控制器相關零組件裝配關系異常,可導致擋板活門組件無法正常調節加速供油量,發動機推油門供油量無法達到發動機需油量,發動機只能維持在最小供油量控制的慢車狀態。
3)快推油門時,隨動活塞上腔油壓增加,隨動活塞下移,計量開關反饋凸輪半徑減小,加速節流活門向打開放油方向移動,隨著N2轉速和P2壓力上升,加速節流活門在綜合杠桿的作用下向關油方向移動直至完全關閉。若加速節流活門卡滯在打開放油位置,隨動活塞上腔油壓無法維持對應油門給定轉速狀態,直至發動機處于最小供油量控制器控制工作狀態,發動機推油門轉速不上升。
4)收油門時,轉速控制器單擺活門放油,隨動活塞上腔泄壓,計量開關開度減小,供油量減小,發動機轉速減小,直至處于油門給定位置狀態。若收油門過程中單擺活門卡死在放油過多位置,隨動活塞上腔油壓無法維持對應油門給定轉速狀態,直至發動機處于最小供油量控制器控制工作狀態,發動機推油門轉速不上升。
基于上述分析,建立如圖2所示的故障樹。

圖2 加速供油量不足故障樹
保持主泵調節器返廠狀態錄取性能,重點對P2氣路、最小供油量、加速供油量、油門角度特性、加減速時間等參數進行檢查。按給定轉速與P2變化關系檢查加速供油量,在N2=3765r/min時各P2壓力下的燃油消耗量基本保持在最小供油量控制器控制的供油量(見表1),故障復現;其他性能參數未見異常。

表1 加速供油量錄取情況
將該臺主泵調節器進行大分解,重點檢查故障樹底事件涉及的零組件,除發現擋板活門工作面上有一長1.402mm×寬0.261mm×厚0.05mm的條狀多余物外(見圖3、圖4、圖5),其余未見異常。

圖3 擋板活門工作面上多余物

圖4 電鏡下多余物全貌

圖5 電鏡下多余物最大厚度
對發現的多余物進行理化分析,成分占比為Al含量92.87%、Si含量6.95%、Mn含量0.17%(見圖6)。材料與主泵調節器殼體材料ZL104類似,從形貌上判斷應為加工殘留物。

圖6 多余物能譜分析
根據發動機工作原理,加速時推油門桿,轉速調節器單擺活門的開度向關閉方向快速移動,計量開關隨動活塞上腔壓力增大,隨動活塞下移,帶動計量開關開度增大,供油量增加,發動機轉速上升。此時,通過反饋凸輪帶動加速節流活門打開,使隨動活塞上腔壓力增大速度變緩,供油量緩慢增加。隨著轉速增大,P2壓力相應增加,擋板活門開度減小,P2活塞右移使加速節流活門右移開度關小,供油量增加。若擋板活門工作面上存在多余物,將導致擋板活門開度不能關小,P2活塞左腔壓力始終小于右腔壓力,P2活塞移至左極限位置,P2凸輪半徑變小,使得加速節流活門處于打開位置,隨動活塞上移,與之相連的計量活門關小至最小供油量位置,被限制在最小供油量狀態,最終導致推收油門轉速不跟隨。
擋板活門安裝在主泵調節器的調節器殼體上,擋板活門前來油壓力與活門開度關系如圖7所示,在間隙大于0.05mm時擋板活門調節特性基本消失(活門最大開度0.1mm,穩態工作開度約0.034mm),即擋板活門前來油從活門端面泄壓,P2活塞左腔壓力始終小于右腔壓力,P2活塞右移失去動力源,導致加速控制器調節失效。此次發現的多余物最大厚度為0.05mm,足以使擋板活門調節失效。

圖7 擋板活門特性曲線
基于以上分析,造成本次故障的原因是主泵調節器擋板活門被多余物卡在打開位置,導致最小供油量控制器投入工作,發動機轉速處于最小轉速穩定工作,推收油門轉速不跟隨。該主泵調節器為引進型號新品,未經過修理,多余物為原始加工殘留物。
在主泵調節器修理時,無論大修和檢修,對擋板活門組件(包括新品)執行以下操作:
1)分解擋板活門組件,進行內腔沖洗,借助手電筒目視檢查擋板活門座端面和油槽,應無金屬屑等異常雜質,如有金屬屑等雜質則重復沖洗,直至合格。
2)利用光學非接觸式測量儀,從進油口和出油口兩個方向分解放大(放大倍數不低于40倍)檢查油槽、內腔及端面應無金屬屑等雜質。
3)修理過程中加強燃油清潔度及多余物控制,避免帶入物;加強油封工作控制,避免內部機件銹蝕。