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一起E190 飛機主輪軸承碎裂故障的分析

2022-08-27 09:31:02朱聞振廣西北部灣航空有限責任公司
航空維修與工程 2022年7期
關鍵詞:飛機故障

■ 朱聞振/廣西北部灣航空有限責任公司

1 故障情況

某日,AOC 接到Y 機場報告,在跑道頭撿到一塊圓形的鋁質材料金屬片,直徑約為8.5cm。因本公司一架E190 飛機起飛時間相近,AOC 工程師通過衛星電話與正在飛行的機組進行溝通,機組聲稱在起飛滑跑過程中除左內主輪剎車溫度相對偏高外,沒有其他警告信息,也未發現異常情況。

飛機在下一機場正常落地。檢查發現左內側主輪的輪軸保護蓋有明顯損傷,被切割成直徑約為8.5cm 的圓形缺口,與掉落的金屬圓片直徑外形吻合(見圖1)。同時機組反映,落地后滑跑期間CAS 區出現LG NO DISPATCH信息,但是沒有出現任何機身和起落架抖動情況。

圖1 左側主輪外側損傷情況

2 故障檢查情況

拆下左內主輪,發現主輪軸承杯的外表面嚴重磨損,被磨出三道明顯的溝槽,寬度/深度分別約為15mm/3mm、10.5mm/9.6mm 和8mm/7mm(見圖2)。

圖2 軸承杯套表面的損傷情況

左內主輪上的內側錐形軸承完全破損,滾棒、封嚴、滾棒支架、卡環等破損零件堆積在機輪內外軸承杯之間區域。主輪輪轂架內壁磨損成一個直徑約300mm 的環狀凹槽,寬度約為25mm,深度約在6.5 ~7.5mm 之間,輪轂的周圍有很多金屬削(見圖3)。

圖3 主輪內側的損傷情況

主輪上其他損傷還有內側軸承杯的前沿被嚴重刮磨,磨損痕跡深度約1.5mm 左右,內側軸承杯與錐形軸承的結合面嚴重磨損。

拆下損壞的剎車轂,內側錐形軸承底座卡死在輪軸上,無法取下。對該剎車轂進行詳細檢查,發現剎車轂內壁有多處刮磨和變形痕跡,其中最大一處損傷長度約為120mm,寬約25mm,剎車轂靜盤的前沿表面被刮磨(見圖4)。除此之外,該剎車轂其他部位正常,動片轉動正常,動片卡槽沒有出現掉塊情況。

圖4 剎車轂的損傷情況

該主輪內側錐形軸承的底座完全卡死在輪軸上,使用高強度砂輪片經過6個多小時鋸割,將其鋸斷一個缺口后才能拆下(見圖5);輪軸外表面有明顯剮磨痕跡2 處,最大的一處如圖6 所示;輪軸的內部有高溫烤焦變色的痕跡(見圖7)。

圖5 錐形軸承底座損傷情況

圖6 輪軸外表面損傷情況

圖7 內壁損傷情況

其他檢查情況如下:

1)該機輪內側錐形軸承外圈的滾棒支架被完全破壞,收集到散落的軸承滾棒20 個,其中大部分完全變形,有3個滾棒鑲嵌在軸承杯外套表面,丟失5個。正常的軸承應有28 個滾棒。

2)盡管機輪內側錐形軸承完全損毀,但外側錐形軸承基本完好,只是外封嚴有輕微破損,NDT 檢測正常。

3)輪軸上固定機輪的大螺帽外側表面被磨損,大螺帽的鎖定卡環無損傷;該主輪的胎面有輕微的不均勻磨損,但磨損未超標,溝槽仍清晰可見;輪胎根部周圍有環狀的高溫灼烤痕跡。

4)對同一起落架上的左外相鄰機輪、剎車轂以及起落架等周圍部件進行詳細檢查,未發現異常情況。

3 技術數據的收集和分析

為了分析故障的真正原因,整理了相關的飛機FHDB(Fault History Database)和QAR 數據并進行了譯碼。

3.1 FHDB 數據

FHDB 數據譯碼顯示,在起飛爬升階段就已經觸發LG NO DISPATCH 故障信息(見圖8),但該信息是被抑制的(INHIBITED)。經查手冊核實,此信息在飛機離地飛行階段屬于被抑制的信息級別,落地后即可轉為激活(ACTIVE)狀態。這證實了在空中機組沒有反映有故障信息,而落地滑跑階段才出現故障信息的情況。

圖8 FHDB譯碼數據

核查該飛機7 天內的FHDB 數據,沒有發現記錄過此故障信息。

3.2 QAR 數據

該型飛機的QAR 可以記錄3000 多個不同參數,且最少可以連續記錄30天飛行的技術數據。

QAR 數據譯碼顯示,飛機在起飛滑跑階段左內剎車溫度急劇上升,最高達277℃,明顯高于另外三個剎車轂的溫度(見圖9)。對比當日前一個航段滑行的剎車溫度數據,左內剎車溫度也明顯高于其他三個剎車轂的溫度,只是溫度曲線上升不高,沒有觸發警告信息。對該機前三日所有航段的QAR 數據進行譯碼,顯示左內剎車溫度與其他三個剎車的溫度基本一致。

圖9 Y機場滑行、起飛剎車溫度數據

以上情況表明,在當日第一個航段的滑行過程中,左內主輪就已經發生了剎車溫度不正常上升情況,最高約為150℃;在Y 機場著陸滑行時最高溫度約為200℃,由于溫度沒有達到警告界限(警告值為232℃),且機組沒有注意到溫度的變化情況,所以前一航段的飛行機組沒有報告故障。

3.3 相關維修工作情況

查詢該飛機的維修記錄發現,7 天之內航后沒有做過起落架部位的相關工作。再往前查詢,該主輪是在四個多月之前更換的,截至故障發生時已經飛行501 循環。

查詢部件維修歷史記錄發現,該主輪件號為90002317-2,序號為JUN07-1215,共進行過9 次修理,從返修報告核實,返修原因均為輪胎胎面磨損超限或扎傷。

該位置的剎車轂最近沒有拆裝記錄,與主輪的使用時間基本相同,最近一次更換后共飛行477 循環。

對飛機輪胎修理車間進行調查,按照CMM 32-49-28-210-005-A01 的要求,每次輪胎返修時,主輪里的兩個軸承會被拆下進行徹底清潔、潤滑,同時還進行目視檢查、損傷檢測等相關工作。從收集到7 份附件維修報告來看,該主輪軸承的檢查情況都是正常,沒有更換記錄。

4 故障演變過程的分析

在對以上數據進行認真研究和分析后,判定故障演變經過了四個階段:

1)第一階段:故障潛伏期

該階段為事件發生當日之前的時間,軸承已經出現損傷,只是損傷程度相對輕微,并不影響軸承正常的工作狀態,為故障潛伏期。

2)第二階段:故障發生的初期

從事件當日第一個航段滑行開始,QAR 數據顯示剎車溫度開始不正常上升,剎車最高溫度上升到150℃。在Y機場落地滑行后,QAR 記錄的剎車最高溫度約200℃。

由于未觸及警告溫度,加上機組沒有報告異常情況,此故障苗頭被忽視。

3)第三階段:故障爆發階段

在Y 機場滑行起飛階段,起飛時輪胎高速運轉,導致軸承徹底碎裂,摩擦力迅速增加,從而引起剎車溫度急劇上升,從圖9 可以看出,飛機離地時剎車溫度達到210℃。起落架收入輪艙后,盡管輪子停止了轉動,但由于輪艙散熱效率低,溫度仍然持續上升,最高達到277℃,超過232℃琥珀色溫度指示警告界限,觸發了LG NO DISPATCH 警 告 信 息。但因飛機已經離地,該信息被抑制。

由于內側的錐形軸承是在地面滑跑時碎裂的,機輪仍在加速轉動,滾棒被甩離槽軌,使機輪失去內側的支撐點。在外側錐形軸承的軸向分力推動下,機輪一邊向里側移動,一邊高速旋轉。此時輪軸上固定螺母的安全卡環凸緣接觸了輪軸保護蓋,并開始鋸割輪軸保護蓋,這就是8.5cm 圓形金屬片形成的原因,然后該金屬片掉落在Y 機場跑道上。

被甩出錐形軸承滑槽的滾棒,在機輪高速轉動的情況下,部分被擠進內側軸承杯外側邊緣與剎車轂之間的縫隙,其中有3 顆被機輪轉動時產生的強力擠壓并嵌入軸承杯外套表面,三道明顯的凹槽就是這樣形成的,另有5 顆通過縫隙后丟失,這8 顆滾棒也是造成剎車轂內側表面刮磨的原因。

剩下的20 顆滾棒、滾棒支架及其他損壞部件,在經過劇烈撞擊和摩擦后,大部分嚴重變形,留在了機輪內外側軸承之間的區域。

4)第四階段:損傷擴展階段

此階段發生在落地滑行期間,因為內側的軸承已經碎裂,無法順暢轉動,飛機落地瞬間巨大的沖擊力使錐形軸承底座變形,被卡死在輪軸上,導致輪軸表面有兩處明顯的損傷。同時,摩擦力的增加使溫度急劇上升,最高達到400℃,雖然未觸發CAS 紅色警告信息BRK OVERHEAT(紅色警告溫度為420℃),但導致了輪軸內壁出現嚴重烤焦痕跡,輪胎根部也有被烤炙變色的明顯痕跡。

由于該起落架的外側機輪仍然處于完好狀態,并不影響這一側起落架的正常功能,所以機組在高速滑行時并沒有感覺到機身抖動情況。

5 軸承碎裂的原因分析

圖10 為飛機主輪輪轂及其主要部件的安裝示意圖。查詢資料比較,其與國內主要的窄體機A320、波音737 等系列飛機機輪的結構基本相同。

圖10 機輪輪轂、軸承安裝圖

從手冊資料以及實物分析可知,兩個錐形軸承通過松配合裝配在機輪輪轂的軸承杯內,軸承杯表面相對于輪軸是一個斜面,滾棒緊貼斜面進行滾動。在地面承受飛機重力時,產生一個沿輪軸方向的軸向分力,正常情況下,內外軸承產生的軸向分力大小相等,方向相反,可使機輪在軸向保持靜止狀態。

上述故障中,左內主輪錐形軸承碎裂是首要原因。經核查,這是我公司E190 飛機2008 年運行以來第一次出現的此類故障。咨詢其他航空公司工程技術部門,主輪錐形軸承碎裂情況并不多見,國外也沒有相關報告。

根據機輪錐形軸承的工作特點,從航線維護和輪胎返修環節對錐形軸承碎裂原因進行簡要分析。

5.1 航線維修工作的原因分析

拆裝機輪是基本的航線維修內容。安裝飛機主輪時,需要進行兩次磅力矩工作。第一次預緊力矩值較大,約為481 ~495N.m(4260 ~4380lb.in),將主輪錐形軸承向內壓緊到位,避免產生軸向活動空隙。第二次為上緊力矩,相比第一次要小,約147 ~151N.m(1300 ~1335lb.in),既可固定機輪,又不會使機輪過緊而影響其順暢轉動。

該主輪自最后一次安裝后已經使用了477 循環,根據最近一個多月的QAR 數據分析,4 個主輪的剎車溫度全部正常,溫度曲線基本相同。此外,通過維修數據系統查詢,最近6 個月沒有相關起落架和剎車系統故障出現。盡管如此,不能排除維修工作導致故障的可能,如工作者在施工時不慎摔出軸承,造成隱形損傷,但自行通過目視檢查認為沒有問題,軸承被直接裝回原位。

5.2 輪胎返修車間維修工作的原因分析

故障軸承各附件上附著的潤滑脂很多,仍然有很好的黏性,沒有干燥板結情況。對損傷部件清潔后,進行詳細的目視檢查,未發現長期磨損造成的累積性損傷。因此,可以確定軸承的清潔、潤滑工作環節不是誘發故障的主要原因。

在輪胎翻修車間檢查時發現,幾個同時修理的機輪,軸承拆下后統一進行清潔、潤滑,由于沒有做標志,也不對軸承的序號進行記錄,因此,不可避免地會造成串裝情況。也就是說,這次損壞的機輪經過9 次修理后,該機輪上的軸承基本上可以確定已經不是原裝的,因此也無法明確說明這個軸承到底使用了多長時間。

此外,軸承在拆下清潔、潤滑、安裝的過程中,由于工作場所轉移,不能確定其中是否有摔落情況,這種情況會造成滾棒、支架產生隱形裂紋。可見,盡管不能確定輪胎車間是否存在問題,但是可以確定修理工序的管理上有提升的必要性。

5.3 軸承制造廠家的原因分析

廠家CMM 針對軸承的檢查方式只有目視檢查,檢查內容是銹蝕、裂紋、碳化、刮痕、點狀腐蝕、平整度、高溫變色等,只要發現不正常癥狀就必須更換。這種檢查方式有一定缺陷,只能檢查表面可見部分,無法檢測滾棒及相關部件的隱藏部位,有漏檢的可能性。軸承本身就是磨損部件,僅依靠目視檢查,發現問題之后再更換,檢查方式不可靠。此外,軸承沒有規定使用壽命,輪胎返修車間的工作模式導致軸承的使用時間無法控制。

E190 飛機使用的是Meggitt 公司生產的主輪輪轂及軸承,此為我公司第一起軸承碎裂的故障報告,Meggitt 公司出于保護商業機密的緣故,沒有給出世界機隊的使用情況。

6 總結

這是一起典型的由單個部件損壞引起連鎖反應的故障案例,在初期的故障分析中就得出左內機輪內側錐形軸承碎裂是首要原因,但對故障的整個演變過程卻不清楚,無法準確判斷出幾個關鍵現象形成的時間點、發生順序,如圓形金屬片是如何形成和掉落的;軸承杯套上的三道凹槽是如何形成的;錐形軸承底座是如何卡死的;輪軸內筒高溫烤炙的色變發生在什么時候等等。盡管收集了一些FHDB、QAR 相關數據,但在大量數據和信息面前,無法將所有信息有效串連在一起,無法清晰解釋軸承爆裂的演變次序。

之后,通過重新整理分析思路,重點對QAR 數據進行了認真研究,以QAR 記錄的剎車溫度數據變化時間點為線索,將故障演變過程分成四個階段進行分析,分別對每個階段的數據和信息進行深入分析,很快理清了故障分析的思路,能夠將所有故障現象有機串接起來,并且非常精確地推算出故障的演變情況,基本上還原了每一個階段該機輪真實的工作狀態。

目前,大多數飛機上類似QAR 和FHDB 的系統可以記錄各種各樣的參數數據,機務維修人員除了要收集有效的數據和信息外,還要善于對數據進行鑒別和分類,并要有清晰的邏輯思維分析能力,才能找到正確的解決辦法。

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