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三峽水庫大型取水纜車離心泵吸入管道超規(guī)范安裝問題研究及處理措施

2022-08-28 00:36:48曹繼學郭棉明錢曉慧范家兵
中國農村水利水電 2022年8期

曹繼學,郭棉明,錢曉慧,周 尚,范家兵

(1.中國長江三峽集團有限公司流域樞紐運行管理中心,湖北宜昌 443100;2.枝江鴻巨船舶制造有限公司,湖北枝江 443200)

0 引 言

離心泵具有流量均勻、運轉可靠和維護方便等特點,廣泛運用于農業(yè)、石油化工、市政給排水工程中,離心泵吸入管道規(guī)范安裝是保證離心泵正常啟動和穩(wěn)定運行的前提。《風機、壓縮機、泵安裝工程施工及驗收規(guī)范(GB50275-2010)》附錄C.01 第6條規(guī)定:離心泵水平吸入管道應向泵的吸入口方向傾斜,斜度不應小于5‰,但未給出條文說明。行業(yè)研究多集中于泵殼內氣、液兩相運動規(guī)律與泵本身性能的研究,鮮有關于離心泵吸入管道氣、液兩相運動規(guī)律,以及傾斜程度與離心泵工作性能的研究。

以三峽水庫為水源的給水工程,因庫水位變化頻繁且變幅大,離心泵的水平吸入管道漂浮于水面,保證規(guī)范要求的傾斜角度和順直,難度大、代價高。本文結合工程實踐詳細描述了吸入管道超規(guī)范安裝導致離心泵無法正常啟動的現(xiàn)象,通過計算和試驗排查原因,總結分析了離心泵啟動前后吸入管道中氣、液兩相運動規(guī)律,闡明了離心泵無法啟動的原因,并在不改變吸入管道起伏不平狀態(tài)的前提下,成功解決了問題,驗證了本文的研究成果。

1 研究背景

三峽工程是治理開發(fā)長江的關鍵性骨干工程,汛前水位下落至防洪限制水位145 m,汛末蓄水至175 m,年內庫水位浮動達30 m。為適應大水位變幅,移動式取水纜車是三峽水庫沿岸常用的給水解決方案,見圖1所示。

圖1 三峽水庫大型取水纜車(高程145 m和175 m)示意圖Fig.1 Large cable car for water-intake in the Three Gorges Reservoir(water level 145 m&175 m)

汛期近壩區(qū)域會聚集大量漂浮物,年均約8 萬m3(其中2020年達38 萬m3),壩前漂浮物厚度達3 m。漂浮物經(jīng)常堵塞取水口導致取水纜車無法正常工作,故采用浮船接長離心泵吸入管道,以避開漂浮物。

浮船受力與壩前復雜水流流向相關,而纜車的自由度受軌道限制,為有效調整纜車的受力,避免纜車脫軌,兩者之間采用DN400 波紋軟管連接。波紋軟管用浮力跳躉間隔支撐,充水之后軟管高低起伏,無法達到規(guī)范要求的順直和傾斜角度,見圖1所示。

纜車未安裝延長管前,離心泵可正常取水,但安裝后無法正常工作。啟動過程如下:第一步排空吸入管道(灌引水和抽真空兩種方式),隨著水量增加,跳躉間波紋軟管逐漸沉入水面,待真空度表計數(shù)接近-0.1 MPa 后停止排空;第二步啟動離心泵,出口段壓力表讀數(shù)至0.52 MPa,穩(wěn)壓約15 s 后,逐步開啟多功能水泵控制閥,一旦多功能水泵控制閥開度達到1/8 左右,運行電流增至400 A(超額定工況2 倍),出口水壓力驟降至0 MPa,保護啟動,泵機自停,延長管浮出水面。

離心泵是利用葉輪旋轉而使水發(fā)生離心運動來工作的。在泵內充滿液體的情況下,葉輪旋轉產生離心力,液體在離心力的作用下由葉輪中心向外運動,獲得一定的能量,并快速地離開葉輪外緣進入泵殼內[1],葉輪中心形成真空,在大氣壓力的作用下,液體通過管路進入泵內,如此離心泵可循環(huán)吸入和排出液體。

電流激增,壓力驟降,說明離心泵失壓空轉,導致此故障的原因有兩種:①氣蝕問題:吸入管道長度延長,水頭損失增加,離心泵安裝高度超限,液體氣化,堵塞流道;②氣縛問題:泵內吸入較多空氣,由于空氣密度很小,不能拋到葉輪外緣,堵住葉輪部分或全部流道。

2 離心泵安裝高度復核

離心泵是利用大氣來工作的,大氣壓強減去安裝高度、水頭損失的余量必須大于氣蝕余量,才能有效避免氣蝕現(xiàn)象[2]。氣蝕現(xiàn)象產生原因是,泵的安裝高度過高,使泵內壓力等于或低于輸送液體溫度下的飽和蒸汽壓時,液體氣化,氣泡形成、破裂,引起剝蝕,此時液體因沖擊而產生噪音、振動,將導致流量減少,甚至無法排液。

離心泵允許安裝高度[3]計算公式如下:

式中:[Hg]為泵的允許幾何安裝高度,m;Hj為局部水頭損失,m;Pe為吸水水面壓力,Pa;Hf為沿程水頭損失,m;Pv為飽和蒸汽壓力,Pa;vi為吸水管液體流速,m/s;ρ為流體的密度,kg/m3;ξi為局部水頭損失系數(shù);g為重力加速度9.81 m/s2;λi為沿程水頭損失系數(shù);[NPSH]為水泵汽蝕余量,m;Li為吸水管管長,m;Hw為吸入管的水頭損失,m;di為吸入管管徑,m。

本工程選用離心泵品牌為上海東方泵業(yè),型號DFSS250-6/4B,主要設計參數(shù)如表1。

表1 離心泵設計參數(shù)表Tab.1 Main design parameters of centrifugal pump

不銹鋼底閥閥板厚4 mm,底閥局部水頭損失根據(jù)重力平衡計算為0.027 7 m。經(jīng)復核計算,延長水管產生的沿程和局部水頭損失十分有限,合計僅為0.18 m;離心泵允許安裝高度限值的計算結果為:[Hg]= 6.59 m,遠大于纜車離心泵的實際安裝高度4 m,可排除“因吸水水頭損失過大產生氣蝕現(xiàn)象”的情況。

3 離心泵氣縛原因分析

氣、液兩相流是離心泵實際運行中較為常見的一種多相流,即純水流體中混入一定含量的空氣[4]。國內眾多學者對離心泵的性能和泵殼內部含氣率的關系進行了研究,袁建平等[5]認為含氣率達到10%時,會出現(xiàn)氣液分離現(xiàn)象,造成離心泵輸水性能急劇下降;隨著含氣率增大,靠近前后蓋板側的氣相濃度逐漸增大,靠近葉輪出口邊前蓋板側的氣相濃度增加較后蓋板更明顯,最終氣體可能會堵塞流道,出現(xiàn)氣縛現(xiàn)象。

離心泵內混入氣體的原因,袁壽其等[4]、袁建平等[5]、陳佩賢[6]、謝聰[7]等認為是離心泵進口真空度過低和輸送管道漏氣,但均未給出詳細研究。本工程調試過程中,真空度表可達到設計值,且經(jīng)反復檢查未發(fā)現(xiàn)管道漏氣現(xiàn)象,說明泵內氣體還有其他來源。為探明原因,設計了一套可視化試驗裝置,即透明泵殼的離心泵(流量20 m3/h)連接30 m 長DN50 透明軟管,尾端連接單向排氣閥和底閥。試驗分兩種工況:工況1灌引水(排氣閥開、關兩種情況),試驗過程見圖2 所示;工況2 抽真空,試驗過程見圖3所示。

圖2 工況1灌引水過程示意圖Fig.2 Condition1 filling pump with water

圖3 工況2抽真空過程示意圖Fig.3 Condition2 making pump a vacuum

研究泵內氣體來源實質是研究排空吸入管道過程中氣、液兩相運動規(guī)律,假設吸入管道中的氣體體積和質量分別為V氣、m氣,液體分別為V水、m水。

工況一,尾端排氣閥開時,t1時水聚集于低陷處,t2時水翻過高位水管底部灌入水平段,V水和m水增加、V氣和m氣相應減少,空氣通過排氣閥排出;t3時水平段水充滿后,空氣無法排出,t4時水持續(xù)灌入至充滿泵室,V水和m水增加、V氣減少但m氣不變,高位處形成有壓氣囊,壓力逐步增加,至與右側水壓相同,此時真空表讀數(shù)達到要求。如吸入管道尾部不排氣,則從t2階段開始,m氣不變,會形成更大的氣囊。

工況二,吸入管道真空度不斷增加,水不斷吸入管內,t1時并聚集于水平段管,t2時水翻過高位水管底部流向低陷處,V水和m水增加、V氣和m氣相應減少;t3時低陷處充滿水,高位處空氣無法抽出,t4時刻水持續(xù)流入至充滿泵室,與工況一相同,V水和m水增加、V氣減少但m氣不變,高位處形成有壓氣囊。

兩種工況下,吸入管道均會下沉,氣囊在高位處。此時開啟離心泵,泵室及豎直管內的水體被抽走后,壓力釋放,有壓氣體擴散,泵室含氣量超過臨界值,泵機失壓跳停,延長管浮出水面。

4 消除氣縛的措施研究

4.1 重復加引水法

試驗發(fā)現(xiàn)氣囊數(shù)量N與管道起伏數(shù)量一一對應,且啟動水泵后,氣囊會隨著液體流動,一旦到達泵室,水泵停機;繼續(xù)灌滿引水后,重啟泵機,下一個氣囊到達泵室,水泵停機,此時氣囊數(shù)量減少一個,為N-1 個。重復上述操作N次后可消除氣囊,避免出現(xiàn)氣縛現(xiàn)象,離心泵持續(xù)正常工作。

三峽水庫大型纜車離心泵吸入管道起伏有2處,按上述“注水—啟泵—排水—停泵—注水”方法4 次均未成功取水。經(jīng)觀察,每次排空后吸入管道起伏位置大體相同,說明氣囊未隨水體流動而移動。

依次更換DN65、DN80、DN100、DN125 的吸入管道重復進行可視化試驗,采用DN65 的吸入管道時氣囊隨水體流動而移動,采用DN80、DN100、DN125 時均不移動,說明利用“氣、液兩相運動規(guī)律”的排空方法在DN400 的大管徑吸入管道中不適用。

4.2 離心泵兩級串聯(lián)法

為驗證串聯(lián)兩個離心泵是否可以解決問題,改造設計了可視化試驗,選取流量均為20 m3/h 的潛水泵與離心泵串聯(lián),連接管采用起伏不平透明軟管,當管道直徑為ND50、DN65、DN80時,氣囊會隨水流至離心泵處排出,排空氣囊后流量可達額定值20 m3/h。但當管道直徑為DN100和DN125時,氣囊會穩(wěn)定于管道起伏高點處,水流從吸入管道底部通過,第二級離心泵的出水流量小于額定流量20 m3/h,可見氣囊的存在減小了吸入管道過流斷面,降低了流量,相當于開度較小的“氣閥”。由此證實,吸入管道管徑較大時,“串聯(lián)泵法”雖可以抽水,但達到第二級離心泵額定流量的概率較低,而且造價高、運行復雜、運維成本高。

4.3 高位排氣法

通過“氣、水兩相運動規(guī)律”的研究發(fā)現(xiàn),排空吸入管道是關鍵,根據(jù)此理論依據(jù),作者設計了一個簡單的裝置,即在軟管之間加一個長100 cm 的帶單向排氣閥的不銹鋼管,并將其放置于浮力跳躉上,人為制造高點,利用氣囊聚集于吸入管道高點位置且有壓的特點排空吸入管道,見圖4 所示。安裝此裝置后灌引水,真空表穩(wěn)定在設計值時,單向排氣閥不停排氣,待無氣體排出后啟動離心泵,穩(wěn)壓在0.4 MPa 約10 s 后,逐級加大閘閥開啟度至流量達到設計值440 m3/h,且流量持續(xù)穩(wěn)定,表明調試成功。

圖4 簡易排氣裝置(單位:mm)Fig.4 A simply vacuum device

經(jīng)對比,增加延長管后,啟動過程[8]耗時由1 min 增長至約5 min,主要原因是增長吸入管道后,負壓傳導時間增長,導致逐級穩(wěn)壓時間變長。

5 結 論

(1)行業(yè)研究大多關心離心泵內氣、液兩相流動規(guī)律,鮮有對氣體來源的研究,本文發(fā)現(xiàn),除了離心泵和管道密封不嚴的因素外,另一隱蔽來源是因管道不順直導致氣體被液體封閉而形成氣囊,氣囊與管道彎曲數(shù)量相同。研究結論可補充相應規(guī)范的條文說明。

(2)離心泵的吸入管道長度引起的水頭損失量有限,但吸水負壓傳導時間會變長、底閥開啟會延遲,故離心泵啟動前期十分關鍵,須嚴格控制閘閥開啟速度,逐級開啟。

(3)起伏不平吸入管道中的氣液兩相流動規(guī)律與管徑、介質流速有關,與泵的性能無關;管道管徑小、介質流速大,封閉氣囊更易隨介質流動。

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