郭志偉,張 杰,王 鵬
(山東朗進科技股份有限公司,山東 青島 266071)
在軌道車輛用空調(diào)中,管路設(shè)計是軌道車輛用空調(diào)整機設(shè)計的核心內(nèi)容之一。一旦管路發(fā)生斷裂,極易導致空調(diào)無法正常運行。在導致管路斷裂的眾多因素中,壓縮機旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的機械共振是管路斷裂的最主要原因[1]。早期對軌道車輛用空調(diào)系統(tǒng)管路的設(shè)計主要考慮系統(tǒng)性能等因素的影響,對管路的動態(tài)特性的設(shè)計過多地依賴設(shè)計經(jīng)驗,目前利用有限元仿真技術(shù)與試驗技術(shù)相結(jié)合的方法研究管路振動問題已成為一種趨勢[1-3]。本文通過上述方法,對某軌道車輛用空調(diào)系統(tǒng)管路的動態(tài)特性進行識別,指導管路優(yōu)化設(shè)計,同時驗證仿真模型的可靠性。
對于小阻尼系統(tǒng),其固有頻率和振型與阻尼、外部載荷無關(guān),結(jié)構(gòu)動力學方程可簡化為:
(1)
式中:{x}——系統(tǒng)的位移,{x}=[x1,x2,…,xn]T;

[M]——系統(tǒng)的質(zhì)量矩陣;
[K]——系統(tǒng)的剛度矩陣。
式(1)通解可表示為:
{x}={φ}sinωt
(2)
其中,
{φ}=[φ1,φ2,…,φn]T
(3)
式中:ω——系統(tǒng)的固有頻率,rad/s;
{φ}——系統(tǒng)的振型向量。
將式(2)代入式(1)可得,
(-ω2[M]+[K]){φ}={0}
(4)
式(4)具有非零解的條件為,
|-ω2[M]+[K]|=0
(5)
求解式(5)即可得到系統(tǒng)的固有頻率,進而得到n階固有頻率所對應的振型{φ}n。
在樣機生產(chǎn)之前,對某軌道車輛用空調(diào)系統(tǒng)管路進行模態(tài)仿真分析,提取該管路的動態(tài)特性。在分析中,為了避免模型過于復雜,同時為了更好模擬管路真實安裝狀態(tài),將空調(diào)壓縮機機體簡化為等剛度、等質(zhì)量空心圓柱體,壓縮機減振墊上下表面、管路末端簡化為固定約束,四通換向閥卡箍固定處簡化為彈性支撐約束[4-5]。壓縮機、減振墊、管路材料分別為TP2M紫銅、AISI304不銹鋼、EPDM。表1為材料屬性。圖1為管路仿真三維模型。

表1 管路材料屬性表

圖1 管路仿真三維模型
圖2(a)至(d)為該管路前4階模態(tài)振型,前4階模態(tài)固有頻率分別為32.5 Hz、56.27 Hz、60.63 Hz、75.68 Hz。前3階模態(tài)固有頻率均在壓縮機常運行工作頻率范圍內(nèi),存在較大共振風險。因此,采用增加彈性支撐約束(卡箍)的方式對該管路進行優(yōu)化,卡箍添加在各階振型位移最大處[6]。由于腔體空間的限制,第3階模態(tài)振型位移最大處無法增加卡箍,優(yōu)化模型如圖3所示。

圖2 管路前四階模態(tài)振型

圖3 優(yōu)化后管路仿真三維模型
對優(yōu)化后的管路進行模態(tài)仿真分析,圖4為前4階模態(tài)振型。前4階模態(tài)固有頻率分別為61.68 Hz、101.79 Hz、107.26 Hz、128.3 Hz。可以看出,彈性支撐約束的效果提高了整個管路系統(tǒng)的剛度,從而提高了管路系統(tǒng)的固有頻率。優(yōu)化后的管路只有第1階模態(tài)固有頻率處于壓縮機常運行頻率范圍內(nèi),仍存在共振風險,需進一步進行優(yōu)化。由于第1階模態(tài)振型位移最大處無法增加卡箍,因采用改變管路形式即縮短管路長度的方法提高其固有頻率。第二次優(yōu)化后的管路模型如圖5所示,約束點如第一次優(yōu)化模型卡箍固定位置。

圖4 優(yōu)化后的管路前四階模態(tài)振型

圖5 第二次優(yōu)化后管路仿真三維模型
對第二次優(yōu)化后的管路進行模態(tài)仿真分析,圖6(a)至(d)為前4階模態(tài)振型,前4階模態(tài)固有頻率分別為82.319 Hz、129.77 Hz、139.31 Hz、159.16 Hz,與第一次優(yōu)化后的管路的模態(tài)參數(shù)相比較,固有頻率分別提升33.4%、21.6%、29.9%、24.0%。同時,第1階模態(tài)固有頻率已超過壓縮機最大工作頻率,共振風險大大降低。

圖6 第二次優(yōu)化后的管路前四階模態(tài)振型
為驗證仿真分析的可靠性,采用北京東方振動和噪聲技術(shù)研究所Coinv DASP V11測試軟件及INV3062-C1(L)型控制儀,對第二次優(yōu)化后的管路進行模態(tài)試驗。圖7為管路測點布置分布圖,選取28個測量位置,每個位置進行三個方向的測量,共進行84次敲擊。為避免ICP加速度傳感器布置在模態(tài)振型節(jié)點上從而導致某階模態(tài)丟失,此次試驗采用固定多個加速度傳感器,移動力錘的方式進行模態(tài)試驗,傳感器1、2分別布置在測點10、測點23。模態(tài)試驗振型如圖8(a)至(d)所示,模態(tài)仿真分析與模態(tài)試驗結(jié)果對比如表2所示。

圖7 管路測點位置分布圖

圖8 第二次優(yōu)化后的管路前4階模態(tài)振型(模態(tài)試驗)

表2 模態(tài)仿真與模態(tài)試驗固有頻率
從表2可知,模態(tài)仿真與模態(tài)試驗所得到的結(jié)果在200 Hz內(nèi)基本吻合,最大誤差出現(xiàn)在第三階,誤差為8.53%。綜上,利用有限元方法分析管路模態(tài)的方法是可靠的。
在樣機階段,采用上述儀器及設(shè)備對兩次優(yōu)化后的管路進行振動試驗,圖9和圖10分別為兩次優(yōu)化后的管路ICP加速度傳感器布置位置,Coinv DASP V11測試軟件可將振動加速度一次積分轉(zhuǎn)化為振動烈度。測試發(fā)現(xiàn):

圖9 第一次優(yōu)化后的管路加速度傳感器測點布置

圖10 第二次優(yōu)化后的管路加速度傳感器測點布置
(1) 對于第一次優(yōu)化后的管路,在壓縮機工作頻率為60~65 Hz時,該管路振動烈度較大,最大值接近100 mm/s,這表明該管路此時處于共振區(qū)間內(nèi),在其他頻率點,管路振動正常,且振動烈度均不超過30 mm/s,圖11為管路振動烈度隨壓縮機工作頻率的變化規(guī)律。振動試驗測得的共振區(qū)間范圍與第1階模態(tài)仿真結(jié)果相對應。

圖11 第一次優(yōu)化后的管路振動烈度
(2) 對于第二次優(yōu)化后的管路,在壓縮機工作頻率為75~79 Hz時,該管路振動烈度逐漸增加,進入共振區(qū)間,在其他頻率點,該管路振動正常。圖12為管路振動烈度隨壓縮機工作頻率的變化規(guī)律。振動試驗測得的共振區(qū)間范圍與第1階模態(tài)仿真結(jié)果相對應。

圖12 第二次優(yōu)化后的管路振動烈度
通過振動試驗的結(jié)果進一步驗證了仿真分析的可靠性。
為避免空調(diào)壓縮機工作產(chǎn)生的激振力頻率與管路固有頻率相近產(chǎn)生機械共振,采用有限元仿真與試驗測試相結(jié)合的方法對某軌道車輛用空調(diào)系統(tǒng)管路進行優(yōu)化設(shè)計,取得顯著效果。
(1) 模態(tài)仿真結(jié)果顯示優(yōu)化前管路在壓縮機常運行頻率范圍內(nèi)存在較大共振風險。通過優(yōu)化,仿真結(jié)果顯示該管路第1階模態(tài)固有頻率提升至82.319 Hz,已無共振風險。
(2) 在模態(tài)試驗中,該管路最終模型的第1階模態(tài)固有頻率與仿真結(jié)果誤差為2.33%,同時振動試驗結(jié)果也與仿真結(jié)果相吻合。在后續(xù)管路設(shè)計中,可直接通過有限元方法確定管路的動態(tài)特性,避免管路發(fā)生共振現(xiàn)象,同時也可省略模態(tài)試驗,節(jié)約時間成本。
(3) 本文主要研究了某軌道車輛用空調(diào)壓縮機到四通換向閥之間的管路,空調(diào)其他管路系統(tǒng)亦可采用此方法進行優(yōu)化設(shè)計。