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嵌入式注水站改造中的問題與對策

2022-09-29 02:12:10趙東升大慶油田有限責任公司第六采油廠
石油石化節能 2022年7期
關鍵詞:優化系統

趙東升(大慶油田有限責任公司第六采油廠)

1 背景介紹

1.1 喇二注水站情況

喇二注水站于1974年7月投產,現有4臺注水機組,1座1 000 m3污水罐、1座1 000 m3清水罐、2臺冷卻水泵、1座稀油站,7條出站管道,由喇二污水站提供普通污水,將原有一個1 000 m3污水罐改為1 000 m3清水罐,用作自然冷卻水罐。目前設計注水能力21 600 m3/d,現在實際處理量為19 063 m3/d,負荷率為88.25%[1-2]。

1.2 改造必要性

1.2.1 水罐系統

污水罐規格為1 000 m3,實際處理量為19 063 m3/d,經計算其污水實際緩沖時間為1.01 h,不滿足4~6 h規范要求,污水罐緩沖時間不足;罐體壁板與罐頂結合處有泄漏,儲罐整體下沉,導致泄污孔低于地表面。經宏觀檢查,罐體壁板有多處修補,且有多處出現凹陷的情況,另外,罐體整體下沉,導致泄污孔低于地表面[3-4],水罐現場圖見圖1。

圖1 水罐現場圖Fig.1 Pictures of water tanks

1.2.2 注水機組

該站共D300型注水機組4臺,運3備1,處理能力21 600 m3/d,實際處理量為19 063 m3/d,負荷率為88.25%,年總耗電量為5 184×104k Wh。根據現場調查,1#、2#注水機組投產于2004年,3#注水機組投產于2019年,4#注水機組投產于2003年。運行年限長,泵體內部元件結構腐蝕、老化。其中1#注水機組存在電動機過熱、軸瓦磨損嚴重、損壞等問題;2#注水機組存在前瓦座與瓦蓋接合面變形、漏油,軸瓦溫度高、損壞等問題;4#注水機組存在機組振動劇烈、注水泵刺水、漏油等問題。據統計,2017—2018年,累計維修28次,嚴重影響生產運行[5-8]。

1.2.3 冷卻潤滑系統

該冷卻系統是依靠大罐與空氣對流自然換熱,對高溫水進行冷卻,夏季氣溫高時,換熱效果不佳,水溫高影響機泵運行,需定期更換罐內清水,造成了清水的浪費。據統計,2016—2021年每年由于更換冷卻水消耗清水量為1.5×104m3左右,折合費用約8.33萬元/a。

1.2.4 高壓管道占壓

喇二注水站共7條出線,根據現場調查,2條向東出線經過儲罐及罐間閥室底部,若管道腐蝕穿孔,高壓水流將破壞水罐基礎,導致水罐傾斜、下沉、倒塌,存在安全隱患。

1.2.5 注水站整體地勢低洼

注水泵房建于1974年,為喇二聯合站地勢之最低點,其低于場地路面約0.5 m。泵房等處常年雨水倒灌,現場只能外接水泵排水。泵房內有高壓電纜等用電設施,積水會導致短路、觸電、人員滑倒等風險。

2 喇二注水站優化運行研究

2.1 布局優化

通過布局優化,實現注水站不停產改造。根據生產要求,注水站與變電站距離不宜超過100 m,距離過大會影響電力傳輸,導致電流過大,將使注水泵無法正產啟停,影響生產,因此注水站選址應在變電站較近位置。喇二聯合站站外系統見圖2。

圖2 喇二聯合站站外系統Fig.2 System drawing outside La'er union station

站外情況:由站外系統圖可知,臨近變電所一側,井、管道量大密集,在該區域新建注水站,遷建工作量大、對生產影響大。

站內情況:經現場勘查,注水站北側為空置場地,其尺寸為47 m×35 m,總面積約為1 645 m2,該區域南、西側臨路,東側為采暖泵房(防爆場所),北側為采暖管道。

1)罐區、注水區域分置合理利用站內空間。罐區與注水區域隔路建設,即利用北側現空置場地,新建注水站泵房,利用原注水站水罐附近新建罐區、冷卻系統設施。

2)采取冗余對策,設置多道防線,保證安全距離。一是改變常規布局,將配電室移至泵房北側,與高壓閥組間平行,增加新建建筑物與已建泵房之間的距離為11 m;二是將臨近采暖泵房一側采用防火墻,增加其防爆、耐火能力。

3)采取循環冷卻系統,減少清水消耗。通過循環冷卻系統,替代大罐對流冷卻,新建冷卻塔、冷卻水罐各1座,采用新工藝后,可避免清水浪費,年可節約清水1.5×104m3。擬新建位置及平面布置情況見圖3。

圖3 擬新建位置及平面布置情況Fig.3 Location and layout of new water injection station

2.2 參數優化

通過參數優化,實現設備合理匹配。根據開發預測,喇二注水站未來十年注水量為19 180 m3/d,按照該站目前設備情況注水系統:處理量為21 600 m3/d,運行負荷率為88.79%。污水系統:水罐規格為1 000 m3,處理量為19 180 m3/d,經計算其污水實際緩沖時間為1.01 h,不滿足4~6 h規范要求。冷卻水系統:按照原設計能力,冷卻水量應為171.5 m3/d,目前其建設100 m3/h冷卻水泵2臺,系統負荷為171.5%,冷卻水量不足[9-10]。

1)優化注水參數,保證注水系統高負荷運行。針對預測水量為19 180 m3/d,確定新建注水站規模為19 200 m3/d,建設D400注水泵3臺,運2備1,負荷率為99.89%,負荷率提高了11%,同時還少啟1臺注水泵,年可節電約1 313×104k Wh。

2)優化緩沖參數,保證污水系統緩沖時間。鑒于喇二注水站僅注入1種水質,計劃設置2 000 m3緩沖水罐、污水罐2座,改造后,其緩沖時間可達到4 h,滿足規范要求,保證緩沖時間。

3)優化冷卻參數,保證注水統平穩運行。鑒于未來運行2臺注水泵,重新設置冷卻系統運行參數,設置冷卻水泵3臺,排量為100 m3/h,改造后冷卻水系統負荷為58.25%,能夠保證冷卻效果,保證系統平穩運行。擬新建喇二注水站泵房布置情況見圖4。

圖4 擬新建喇二注水站泵房布置情況Fig.4 Layout drawing of pump house of new water injection station

4)通過環節優化,實現改造的有序銜接。根據現場調查,2條向東的出線經過儲罐及罐間閥室底部,水罐及閥室拆除作業過程中,施工機械及地層變化可能對埋地管道造成擾動、破壞,導致管道局部沉降、隆起、破損穿孔,存在安全隱患。

由于場地限制,新建污水罐區域與已建污水罐區域必然有一定重疊,若不拆除已建罐區,則新建罐區無法施工,而注水站不能停止運行。擬新建喇二注水站改造銜接示意圖見圖5。

圖5 擬新建喇二注水站改造銜接示意圖Fig.5 Drawing of transformation and connection of new water injection station

為保證喇二注水站的正常運行,實現注水站改造的順利、平穩開展,采用連環替代法,將改造生產銜接對策分4步進行:

1)原注水站保持運行,新建注水泵房、注水泵、冷卻水罐、冷卻水塔、注水管道,之后臨時停產,占壓管道遷建。

2)利用新建冷卻水系統代替清水罐對老站注水系統進行冷卻,拆除原冷卻用清水罐,在其原位置附近新建一座污水罐。

3)臨時停產,管道連頭,利用新建污水罐給新建注水站供水,利用新建冷卻水系統給新建注水站冷卻,拆除老站污水罐及注水泵房,拆除臨時管道等。

4)新建第二座污水罐及罐間閥室,拆除原注水管道。

2.3 無人值守模式改造

通過結合喇十七模式,進行無人值守模式改造。2014年喇二聯合站整體改造后,站內建有中心控制室一座。目前,除喇二注水站未進行集中控制改造以外,站內其他崗位均已實現了中心控制室集中監控,為適應公司數字化建設發展趨勢,結合公司中大型站庫的建設要求,對喇二注水站按照喇十七、喇400合建站注水系統控制模式,進行無人值守模式改造。

通過完善數據采集和過程控制,同時將信號上傳至喇二聯中心控制室。中心控制室對該站進行顯示、報警、控制、記錄,壓力、液位、電流等檢測儀表具有遠傳功能。

1)自控儀表系統改造。在系統中新增78個檢測點,通過對注水站生產過程中的溫度、壓力、流量、液位、機泵狀態等工藝參數的自動檢測、控制及超限報警,實現對生產運行的自動監控,確保注水站安全平穩運行。

2)視頻監控系統改造。為使值班人員能夠及時發現、確認故障以及安全隱患,中心級監控和本地級監控系統均基于IP技術、采用以網絡硬盤錄像機為核心的網絡視頻監控系統,在現場新增6個站場前端攝像機,實現對整個監控系統的存儲、授權控制等功能,中心級監控設置監控管理終端。

3)數據傳輸系統改造。按照“站場數字化”方式建設,喇二注水站自控系統通過工業以太網交換機及光纜,與喇二聯合站中心控制室室內PLC控制系統建立通信,并對喇二聯合站中心控制室內PLC控制系統進行系統調試,實現數據上傳。

喇二注水站實現無人值守后,施行中心控制室遠程監控,巡檢維修。人員資源配置優化完全實行集中監控無人值守模式后,可減員5人,按每人每年成本15萬,年節約人工費用75萬元。

2.4 優化效果

通過對喇二注水站優化運行,實施注水站不停產改造、提高注水系統運行負荷率、提高冷卻效果、實施站庫無人值守,喇二注水站改造節能效果見表1。

表1 喇二注水站改造節能效果Tab.1 Energy-saving effect of the transformation of La'er water injection station

3 結論

1)喇二注水站存在的諸多問題,代表了采油六廠運行年限長的注水站的現狀,該改造為有限空間內進行的全面更新,為未來在類似情況下喇一注、喇Ⅱ-1注等嵌入式站庫改造,提供了一定技術支持。

2)在注水站改造過程中,通過應用諸多成熟節能措施,有效降低了注水系統的能耗,實現改造過程節能降耗,優化注水系統參數,核減注水泵1臺,應用循環冷卻系統等技術,可節約清水浪費,實施無人值守,實現節約操作人工。

3)通過應用配電室后置、罐區與泵房分置等措施,可有效縮短注水泵房的長度,更加有效的利用站內空間,保證改造安全距離,實現有限空間內注水站的改造。

4)通過采用連環替代、臨時措施的有效銜接,可實現注水站的不停產改造,實現注水站更新的同時,保證注水系統的正常運行。

5)根據生產要求,未來注水系統將全面實行集中監控、無人值守措施,此次改造通過儀表、監控、傳輸系統的改造,將新建的注水站控制系統接入聯合站已建系統,實現整個聯合站的無人值守改造,為今后的聯合站外接控制系統提供了技術保證。

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