馬 駿, 張作宇
(天津市自來水集團有限公司,天津300040)
楊柳青水廠改擴建工程廠址位于現有楊柳水廠院內,將原有調節池外其它建、構筑物拆除后,新建1座設計規模為10×104m3/d的凈水廠。水源為南水北調中線原水,取水點位于天津干線子牙河退水閘處。設計出水水質執行《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006),并對濁度指標提出了更高的要求:出廠水濁度在95%保證率(每月)時,不大于0.2 NTU,最高不超過0.3 NTU。濁度對給水處理來說是一個至關重要的水質指標,去除濁度的同時能降低水中的細菌、大腸桿菌、病毒、隱孢子蟲等的數量以及鐵、錳等含量[1]。
南水北調中線原水濁度≤3 NTU,CODMn<3 mg/L,氨氮<0.22 mg/L,鐵、錳含量<0.05 mg/L,符合《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002)中的Ⅱ類水標準。原水藻類高發期是每年的7—9月,藻類計數每年最高值超過1 000×104個/L,低于2 000×104個/L。
改擴建工程主要目標為去除濁度、藻類、致病病毒,控制消毒副產物并改善飲用水口感,以及應對突發水體污染[2]。同時依據《天津市供水規劃(2018—2035)》中“新建或重建的水廠要同步實施深度處理系統”的要求,最終確定楊柳青水廠改擴建工程凈水工藝包括預處理、強化常規處理及以臭氧活性炭為主的深度處理工藝,具體工藝流程見圖1。

圖1 柳青水廠改擴建工程工藝流程Fig.1 Process flow of reconstruction and expansion project of Yangliuqing Waterworks
工藝流程特點如下:
① 水廠采用多品種藥劑,多點投加的方式。除混凝劑采用三氯化鐵和聚合氯化鋁聯合投加外,還增加了PAM助凝劑的投加,以更好地適應原水水質變化,滿足嚴格的出廠水水質要求。
② 高速氣浮池絮凝時間控制在5~10 min,分離區水力負荷高達20~40 m/h,是傳統氣浮池的2~4倍,因此該池型占地面積較傳統氣浮大大減少。高速氣浮池適用于低溫低濁、高藻類原水的處理,也可有效應對南水北調中線原水投加混凝劑后絮體上浮的問題。
③ 臭氧活性炭工藝通過活性炭表面的生物活動降解各種生化副產物,消毒副產物前體物和大部分AOC也被去除,活性炭濾池的運行時間延長,降低了運行費用。
取水泵池前端為平板格網,后端為泵池,取水泵采用立式斜流泵,設4臺水泵(3用1備)3臺變頻,單臺水泵性能為Q=1 500 m3/h,H=10.5 m,N=75 kW。
預臭氧最大投加量為1.0 mg/L,有效接觸時間為5.0 min。臭氧曝氣采用射流擴散形式,用于射流器的高壓水采用氣浮出水。
綜合凈化車間內設高速氣浮池、Ⅴ型濾池、加藥間和總配電間。
高速氣浮池共4座,每座包括 2級串聯的混合池、水力絮凝池和高速氣浮池。單級混合時間為1 min,水力絮凝時間為10 min,氣浮池單池面積為57 m2,氣浮區的平均上升流速為19.2 m3/(m2·h)。氣浮池采用水力排渣,浮渣含固率為1~5 g/L。
Ⅴ型濾池設計濾速為7.0 m/h,8個單池,單池面積為78 m2,濾料采用單層均粒石英砂濾料,厚度為1.3 m,有效粒徑在0.90~1.00 mm,不均勻系數K60≤1.3。反沖洗方式采用氣-水反沖洗,氣沖、水沖及表面掃洗設計強度分別為55,15和7.5 m3/(m2·h)。反沖洗時間約為10 min,反沖洗周期為24~48 h(可調節)。
所投加的藥劑包括三氯化鐵(FeCl3)、聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)。三氯化鐵最大投加量為40 mg/L(以38%原液計),投加點在第一級混合池。設置儲藥池2座,投加泵 6臺(4用2備)。聚合氯化鋁的前混合最大投加量為80 mg/L(以10%原液計),投加點在第二級混合池,后混凝最大投加量為5 mg/L(以10%原液計),投加點在后混凝池,設置儲藥池2座,前混合投加泵6臺(4用2備),后混凝投加泵3臺(2用1備)。PAM最大投加量為0.3 mg/L,投加點在氣浮池絮凝區前端,設置自動制備裝置1套,投加泵 6臺(4用2備)。
氯消毒劑采用次氯酸鈉,預加氯最大投加量為3 mg/L(有效氯),投加點設在配水井進口。氣浮后加氯最大投加量為3 mg/L(有效氯),投加點在后混凝池,上述2個加氯點共用1套投加設備。濾后加氯最大投加量為2 mg/L(有效氯),投加點在清水池進水總管。加氯系統設置儲存罐2個,投加泵5臺(3用2備)。
深度處理車間內包括提升泵房、后臭氧接觸池和活性炭濾池。
提升泵房內設置3臺混流泵(2用1備),全部變頻,單臺設計參數為Q=2 200 m3/h,H=6 m,N=75 kW。
后臭氧的最大設計投加量為1.0 mg/L,接觸池分為兩個系列,臭氧分三段投加,總接觸時間為20 min,臭氧曝氣采用微氣泡曝氣頭。
活性炭濾池設計濾速為8.2 m/h,6個單池,單池面積為89.1 m2,上層活性炭濾料采用8目×30目煤質不定型顆粒破碎活性炭,厚度為2.0 m,接觸時間為14.6 min;下層石英砂墊層采用d10=0.55 mm、K80<2.0的細砂級配濾料,厚度為350 mm;承托層采用2~4 mm粗砂,厚度為150 mm。反沖洗方式采用氣、水反沖洗,氣沖、常規水沖及大水沖設計強度分別為55,40和58 m3/(m2·h)。反沖洗時間約為10~15 min,反沖洗周期為7~15 d(可調節)。
清水池共4座,總容積為15 400 m3,可調總容積為12 900 m3。清水池總容積為設計規模15.4%,可調容積為規模的12.9%。
送水泵房設計高時系數為1.30,內設6臺水泵(4用2備),單臺水泵性能為Q=1 400 m3/h,H=36 m,N=185 kW,4臺變頻調速。
加氨藥劑采用硫酸銨,投加點在送水泵房吸水井進水總管,平均投加量0.5 mg/L(純硫酸銨計),設置儲存罐2個,投加泵3臺(2用1備)。
臭氧設計總最大投加量為2 mg/L,其中預臭氧最大投加量為1.0 mg/L,后臭氧最大投加量為1.0 mg/L,設置臭氧發生器2臺,單臺產量為4.4 kg O3/h。
污泥處理系統包括排水調節池、浮渣池(位于綜合凈化車間)和污泥濃縮脫水車間。
排水調節池分兩格,單格容積約551 m3,單格內設潛水回流泵2臺(1用1備),單泵性能為Q=600 m3/h,H=12 m,N=37 kW。
浮渣池分兩格,單格容積約57 m3,單格內設排泥泵3臺(2用1備),單泵性能為Q=80 m3/h,H=15 m,N=7.5 kW。
污泥濃縮脫水車間內設置污泥濃縮池、均衡池、投藥系統和脫水機系統。工程設計最大干泥量為2.50 t/d,污泥濃縮池采用斜管濃縮池共2座,固體通量為1.0 kg/(m2·h),單池尺寸為8.0 m×8.0 m,有效水深為7.4 m。濃縮池至均衡池設2臺污泥泵(1用1備),單臺性能參數為Q=5~15 m3/h,H=20 m,N=4.0 kW。均衡池分2格,單池有效容積為52.5 m3,每格設2臺潛水攪拌器。脫水機進泥由2臺變頻泵控制,單臺性能參數為Q=5~15 m3/h,H=20 m,N=4.0 kW,與脫水機一一對應。離心脫水機2臺,單機處理量為5~15 m3/h,N=20.5 kW。污泥濃縮和脫水藥劑均選用PAM,設計投加量為5 kg/t DS,各設置聚合物藥液自動配制裝置1套和投加泵2臺。
楊柳青水廠改擴建工程概算總投資為27 802.04萬元。
楊柳青水廠改擴建工程設計規模為10×104m3/d,水源為南水北調中線水。凈水采用臭氧預氧化—機械混合池—水力反應池—高速氣浮池—Ⅴ型濾池的常規處理+臭氧活性炭濾池深度處理組合工藝,出廠前采用次氯酸鈉和硫酸銨聯合消毒。水廠設計出水水質執行 《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006),該工程為同類型水廠的改擴建提供了參考。