文_林亞祥 中海石油寧波大榭石化有限公司
苯乙烯主要用作合成樹脂、離子交換樹脂及合成橡膠等的重要單體,也可用于制藥、染料、農藥以及選礦等行業(yè),應用十分廣泛。目前,國內苯乙烯主要是采用乙苯絕熱脫氫技術生產(chǎn),其產(chǎn)品成本除原料價格影響之外,能耗占比較大。為此,節(jié)能技術的開發(fā)利用可提高產(chǎn)品的競爭力,為企業(yè)創(chuàng)造更大效益。
苯乙烯蒸汽過熱爐是采用“A”“B”室雙輻射爐膛共用一個對流段的立式方箱爐,是為乙苯脫氫反應器提供熱源的關鍵設備,爐管位于爐膛中央,爐管兩側布置多種燃料混燒的聯(lián)合燃燒器,燃燒器共有24臺套。其改造分為兩部分。
將24臺套燃燒器全部更換為低氮燃燒器,降低氮氧化物排放。采用了行業(yè)領先的燃料分級燃燒及煙氣內循環(huán)的原理,通過分級燃燒的形式降低火焰中心溫度,使得熱力型NOx大幅降低,同時通過噴嘴高速射流在爐膛內形成煙氣內循環(huán),把靠近爐膛外壁的溫度較低的煙氣引到燃燒區(qū),使得火焰燃燒區(qū)的溫度和氧含量濃度進一步降低,從而NOx值可以進一步降低。燃燒器及低氮燃燒技術見圖1。
圖1 燃燒器及低氮燃燒技術示意圖
NOx形成機理為快速或直接轉化型、燃料轉化型、熱力型或熱轉化型。在火焰高溫區(qū)空氣中的N2和O2在高溫條件下反應生成,分子式為:
熱力學NOx的生成量和燃燒溫度關系很大,在溫度足夠高時,熱力NOx的生成量可占到NOx總量的90%,隨著反應溫度的升高,其反應速率按指數(shù)規(guī)律增加。
當溫度<1300℃時,NOx的生產(chǎn)量不大,當溫度>1300℃時,每增加100℃,NOx反應速率增大6~7倍。
對蒸汽過熱爐對流段進行改造,利用底部翅片管空間,增加40根15m長,直徑141mm的翅片管及彎頭箱,增加換熱面積,有效利用煙氣余熱,降低排煙溫度。
在工藝水汽提塔進料管線上增加一臺換熱器E317,優(yōu)化裝置低低壓凝液余熱利用。利用裝置自產(chǎn)的低低壓凝液對進塔工藝水進行加熱,減少原進料預熱器SP3024的0.25MPa蒸汽耗量,換熱后的蒸汽凝液溫度由109℃左右降低至80℃,送至苯乙烯蒸汽過熱爐對流段進行取熱,進一步降低排煙溫度。
裝置利用2021年4月大檢修期間實施技術改造,該項目于5月正式投用,經(jīng)過運行優(yōu)化,取得了理想效果。
苯乙烯蒸汽過熱爐煙氣排放溫度降低,熱效率提高,項目實施前后蒸汽過熱爐熱效率變化詳見圖2。
圖2 改造前后苯乙烯蒸汽過熱爐熱效率
改造前,加熱爐排煙溫度在160℃左右,通過增加凝液熱交換后,低低壓凝液進蒸汽過熱爐對流段前溫度由109℃降低至80℃,同時對流段翅片管的增加,加大了凝液與煙氣換熱的面積,使排煙溫度降低至105℃左右,熱效率由91.4%提高至目前93.5%,效率提升明顯。
煙氣排放中氮氧化物含量明顯降低,詳見表1。
表1 蒸汽過熱爐煙氣檢測數(shù)據(jù)匯總表
改造前, 苯乙烯蒸汽過熱爐煙氣排放中氮氧化物含量在95~105mg/m3之間,有時超過了地方排放標準。項目實施后,不同負荷下煙氣中氮氧化物含量均控制在65mg/m3以下,大大低于國家排放標準。
未增加凝液熱交換器E317之前,工藝水溫度為50℃,需要經(jīng)過0.25MPa蒸汽加熱至71℃后再進入汽提塔。增加E317回收低低壓凝液余熱后,該項目于2021年5月15日正式投用,通過逐步關閉E317三通閥旁路,將凝液全部并入熱交換器進行換熱,最大限度回收凝液余熱,工藝水加熱后溫度由50℃提高至65℃,經(jīng)過熱量衡算,可節(jié)約汽提塔進料0.25MPa預熱蒸汽2.65t/h,詳見表2。
表2 改造前后汽提塔進料和預熱蒸汽消耗
①通過節(jié)能減排技術的研究及應用,加熱爐熱效率由91.4%提高至93.5%,節(jié)約了0.25MPa蒸汽2.65t/h,有效降低了裝置的能耗和碳排放量,達到了節(jié)能降碳目的。
②加熱爐煙氣排放中氮氧化物含量降低30%以上,達65mg/m3以下,完全滿足國家最嚴地方標準小于100mg/m3排放要求。
③該技術在煉油化工裝置上有很大的推廣價值,對加熱爐實施技術改造提供了借鑒思路。