曹泰峰,周鵬,尚凌潔,曹剛
(1.大運汽車股份有限公司,山西 運城 044000;2.東北大學 機械工程與自動化學院,遼寧 沈陽 110819)
空氣濾清器支架作為重型商用車動力附件系統的重要組成部分,其主要作用是將空氣濾清器安全可靠地固定在進氣系統中。空氣濾清器支架通過螺栓連接固定在車架上,車輛行駛過程中,空氣濾清器支架承受地面傳來的沖擊載荷,在惡劣工況下,空氣濾清器支架振動加劇,其所承受的瞬時沖擊力大幅上升,同時破壞路面可能使空氣濾清器支架發生共振,進而在應力集中處產生疲勞斷裂。某重型商用車空氣濾清器支架在使用過程中頻繁發生斷裂,且故障模式高度一致。本文采用有限元軟件HyperMesh對該空氣濾清器支架的跳動工況進行靜力學仿真分析,確定其結構缺陷,從而進行有針對性的優化,使其滿足車輛使用性能要求。
對該支架布置形式、結構及斷裂模式進行分析,并采用仿真軟件進行計算,分析其斷裂原因。
受進氣系統結構限制,空氣濾清器布置在車架外側。空氣濾清器支架為長懸臂結構,如圖1所示,通過焊接將支架底座與主體圓鋼管連接為一體,支架底座通過螺栓連接將整體支架固定在車架上。

圖1 空氣濾清器支架布置形式
對故障件進行分析統計,發現該類空氣濾清器支架的主要故障模式有支架底座板開裂、支架底座與鋼管焊縫處開裂2種(見圖2、圖3)。該車支架故障主要發生在支架根部靠近車架的位置。

圖2 支架底座板開裂

圖3 支架底座與鋼管焊縫處開裂
車輛行駛過程中,支架頻繁遭受地面向上的沖擊載荷,長懸臂結構使得支架根部容易發生應力集中,在面對坑洼較多的破壞路面時,甚至會出現共振現象。且鋼管與底座焊接處焊縫過多,易發生焊接應力集中,焊接熱量嚴重燒蝕管材,使其機械性能下降,從而導致支架焊縫處容易發生斷裂。
為找出支架斷裂的原因,按表1所示工況通過HyperMesh軟件對支架進行模態及強度分析,結果見圖4~7。

表1 有限元分析工況

圖4 空氣濾清器支架1階振型圖

圖5 垂向工況下空氣濾清器支架應力云圖(單位:MPa)
由圖4~7可知:該支架1階模態為14.97 Hz,振型為上下擺動;最大應力為237.19 MPa,未超出其最大許用應力355 MPa。
在惡劣工況下,車架會產生更高頻率振動,并直接激勵與之剛性連接的空氣濾清器支架。當激勵源頻率接近空氣濾清器支架1階模態時,空氣濾清器支架易產生共振導致疲勞斷裂。在垂向沖擊工況,最大應力發生在底座與鋼管的焊接處及底座固定孔位附近,與失效模式相符。因此,確定該支架的斷裂原因為焊接處應力超過材料本身的屈服強度。需對底座和支架管進行優化,提高其整體剛度,降低最大應力,從而保障其可靠性滿足使用要求。

圖6 制動工況下空氣濾清器支架應力云圖(單位:MPa)

圖7 轉向工況下空氣濾清器支架應力云圖(單位:MPa)
針對空氣濾清器支架斷裂原因,通過更換鋼管結構、優化支架組合工藝等對其進行優化設計。
圖8為優化前后支架方案。優化后方案采用矩形鋼管與鈑金折彎板組合結構,矩形鋼管直接固定在車架上,鈑金折彎板用于安裝空氣濾清器總成。組合支架采用螺栓螺母連接,避免焊接加工導致的支架焊接應力集中。優化后支架質量及成本降低20%左右。

圖8 支架設計方案對比
根據對該支架故障斷裂部位及車輛經常行駛路況的分析,確定該支架的仿真分析工況為垂向8g沖擊工況。在該工況下進行仿真分析,優化前后支架的最大應力見圖9,1階模態見圖10,仿真分析結果見表2。

圖9 優化前后支架的最大應力(單位:MPa)

圖10 優化前后支架方案的1階模態

表2 優化前后支架仿真分析結果對比
由表2可知:優化方案的最大應力為137.47 MPa,遠低于原方案;優化方案的1階模態為21.46 Hz,大于破壞路面的激勵范圍15~20 Hz,可避免因共振產生疲勞斷裂。
為驗證優化方案的可靠性和仿真分析結果的準確性,對優化后支架進行模態測試、臺架振動試驗和破壞路面可靠性試驗。
對優化后支架進行模態振動測試,測試方法為錘擊法,測試優化后支架前3階模態。圖11為空氣濾清器支架模態測試幾何模型,優化后支架各階模態和振型見圖12,模態測試結果見表3。

圖11 空氣濾清器支架幾何模型

圖12 優化后空氣濾清器支架各階模態

表3 優化后空氣濾清器支架模態測試結果
由表3可知:優化后支架的1階模態為20.4 Hz,與仿真分析結果基本相當,可滿足車輛使用性能要求。
為驗證優化方案是否滿足使用要求,同時縮短驗證周期,對優化后支架進行臺架振動試驗,試驗結果見表4。

表4 優化后空氣濾清器支架臺架振動試驗結果
經過臺架振動試驗驗證,在33 Hz、67Hz振動頻率和不同加速度條件下,優化后空氣濾清器支架均未出現斷裂現象,優化方案滿足要求。
為驗證優化方案的可靠性,搭載整車進行6 000 km破壞路面可靠性試驗。結果顯示,優化后空氣濾清器支架未出現開裂故障。
針對空氣濾清器支架斷裂問題,先從故障模式入手分析其故障原因,然后通過仿真分析確定故障原因。對支架結構進行優化,提高其剛度和強度,從而提高其可靠性。最后通過臺架試驗及破壞路面可靠性試驗對優化方案進行驗證,確定優化后結構可滿足車輛使用性能要求。根據售后反饋結果,優化后結構斷裂現象明顯減少。通過該空氣濾清器支架的優化設計,得到以下結論:空氣濾清器支架設計中應避免過多焊接結構;矩形管結構優于圓管焊接結構。