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哥倫比亞VS-6、VS-8井固井問題分析及其對策

2022-11-04 05:30:28黎紅勝溫慧蕓文良凡鄭振國陳玉平
石油工業技術監督 2022年10期

黎紅勝,溫慧蕓,文良凡,鄭振國,陳玉平

1.中化石油勘探開發有限公司(北京 100031)2.中海油研究總院有限責任公司(北京 100028)3.中國石油技術開發有限公司 非洲分公司(北京 100028)

Vigia Sur油田是中化石油在哥倫比亞的一個主力油田,主要產層是Une、Gacheta、Guadalupe和Mirador砂巖油藏,埋藏深度2 956~3 657 m,為邊底水驅動的常溫常壓砂巖油藏,油田處于高含水開發中后期。VS-6、VS-8井均是兩開井身結構,Φ444.5 mm井眼鉆至548 m,下Φ339.72 mm表層套管固井,Φ241 mm井眼鉆穿儲層至3 352.8 m,下Φ177.8 mm生產套管固井,兩口井均為定向井,直-增-穩二維三段制井身剖面,井斜在45°左右。二開鉆井液為KPAM-AP泥漿體系,密度1.13 kg/m3,漏斗黏度50 s,塑性黏度12 mPa·s,動切力18 Pa,10"/10'/30'靜切力分別為7/14/19 Pa。固井作業除VS-6井中途檢修水泥車管路外未發生其他異常情況,候凝48 h測聲幅,聲幅顯示封固段絕大部分聲幅值超過30%,出現嚴重固井質量問題,導致VS-6井無法投產,VS-8勉強投產,但穩定生產15 d后,突然100%出水,被迫關停。

1 固井施工概述

1)VS-6地層剖面情況見表1,實際井深3 525.9 m,生產套管下深3 524 m,需要封隔Une、Gacheta、Guadalupe、Mirador 4個產層。采用領漿尾漿雙膠塞固井,領漿密度1.5 kg/m3,封固304.8 m(2 548~2 852.9 m),尾漿密度設計為1.9 kg/m3,塑性黏度180 mPa·s,封固673 m(2 582.9~3 526 m),封至Mirador頂層以上304.8 m。井徑儀測得平均井徑Φ267.97 mm,扶正器用量83只。沖洗液隔離液用量19.08 m3,注入排量0.954 m3/min,接觸時間20 min。按照50%井徑擴大率設計的領漿量9.54 m3,尾漿用量21.6 m3,替漿量67.4 m3,清水頂替。循環洗井后,下放下膠塞#1,注入清洗液隔離液19.08 m3,下放下膠塞#2注入領漿9.54 m3,尾漿20.19 m3,排量均為0.79 m3/min。下放上膠塞,清水頂替47.7 m3,排量1.19 m3/min下9.54 m3,排量0.95 m3/min下6.36 m3,排量0.24 m3/min下4.13 m3,沒有碰壓,卸壓后返回水0.64 m3,用水泥車頂替,地面壓力限制在10.68 MPa,折算ECD為1.36 kg/m3。設計施工時間4 h,稠化時間7.5 h。固井施工中領漿混配因處理管線堵塞問題中斷1 h,泵入尾漿時再次處理管線堵塞問題中斷0.5 h,泥漿返出正常。因扭矩較大,注水泥期間沒有轉動套管,固井施工曲線如圖1所示。

表1 VS-6井地層剖面

圖1 VS-6井固井施工曲線

2)VS-8地層情況見表2,實際井深3 377 m,生產套管下深3 375 m,封隔Une、Gacheta、Guadalupe、Mirador 4個產層。采用領漿尾漿雙膠塞固井,領漿密度1.64 kg/m3,封固304.8 m(2 547~2 852 m),尾漿密度為1.73 kg/m3,塑性黏度224 mPa·s,封固525 m(2 852~3 377 m),封至Mirador頂層以上152 m。測得平均井徑Φ268 mm,扶正器用量73只。沖洗液隔離液設計為19.08 m3,注入排量0.95 m3/min,接觸時間20 min。按照20%井徑擴大率計算的領漿量14.63 m3,尾漿用量17.17 m3。替漿量65.03 m3,清水頂替。循環洗井后,下放下膠塞#1,注入清洗液隔離液22.26 m3,下放下膠塞#2注入領漿14.63 m3,尾漿17.17 m3,排量均為0.79 m3/min。下放上膠塞,清水頂替47.7 m3,排量0.79 m3/min,7.95 m3排量0.47 m3/min,6.36 m3排量0.48 m3/min,3.5 m3排量0.24 m3/min,碰壓至16.2 MPa,卸壓后返回水0.56 m3。用水泥車頂替,排量0.95 m3/min,地面壓力限制在10.68 MPa,ECD設計為1.36 kg/m3。施工時間4 h,稠化時間7.5 h。除下套管遇阻較多以外,注水泥施工正常,期間沒有轉動套管,固井施工曲線如圖2所示。

圖2 VS-8井固井施工曲線

表2 VS-8井地層剖面

2 固井質量檢測結果

圖3分別為VS-8、VS-6儲層和返高部位CBLUSIT測井圖。

圖3 VS-8、VS-6固井質量測井

聲幅(CBL)檢查一界面水泥環質量。聲幅相對值≤15%,膠結良好(優);聲幅相對值≤30%,膠結中等(合格);聲幅相對值≥30%,膠結差(不合格)。變密度(VDL)檢查一、二界面水泥環質量。套管波弱或者無,地層波清晰,第一、第二界面膠結良好;套管波較弱,地層波弱或者不清晰,第一界面部分膠結,第二界面膠結差;套管波強,地層波弱或者無,第一、第二界面膠結差。VS-6、VS-8兩口井從聲波測井曲線CBL和VDL判斷,絕大部分為差或不合格,只有少量井段固井質量合格,看不出返高位置。VS-8部分井段稍好一些。但因不合格井段太多,均無法實現層間封隔。

3 質量問題原因分析

影響頂替效率的主要因素有:水泥漿流變性、前置液流變性及用量、注替排量、套管居中度、注水泥過程中發生漏失和溢流、固井施工出現異常情況等[1-6]。

3.1 水泥漿流變性

圖4、圖5分別是VS-6、VS-8兩口井水泥漿流變性測試結果,顯示水泥漿流變性曲線符合冪律模式。采用冪律模式[7]:

圖4 VS-6井水泥漿流變性實驗結果和流變曲線

圖5 VS-8井水泥漿流變性實驗結果和流變曲線

分別計算VS-6和VS-8兩口井流性指數和稠度系數,計算結果為:n6=0.63,k6=3.01;n8=0.67,k8=2.30。兩口井均為高黏度高切力水泥漿。k6、k8分別為VS-6井和VS-8井稠度系數;n為流性指數,無因次;n<1,n6、n8分別為VS-6井和VS-8井流性指數;Φ100、Φ300分別為黏度計轉速為100、300 r/min時對應的讀數。

上臨界雷諾數:RePL2=4 150-1 150n,分別算得:

環空臨界流速由環空流窄縫近似法計算:

分別算得:

分別算得:

實際環空返速:

分別算得:

兩口井實際返速和雷諾數均小于臨界返速和臨界雷諾數,判定為層流。

壁面剪應力:

對于層流:

分別算得壁面剪應力:

式中:n為流性指數;K為稠度系數,Pa·sn;RePL2為上臨界雷諾數;D0為環空內徑,m;Dh為環空外徑,m;Vc為臨界流速,m/s;RePL為實際雷諾數;KRePL為計算系數,公制單位取1;τw為壁面剪應力,Pa;ΔP為水泥漿流動摩阻,Pa;L為水泥漿流動作用的井眼,m;f為摩阻系數;ρ為水泥漿密度,kg/cm3;V為水泥漿環空流速,m/s。

從流變參數看,上述水泥漿屬于高黏高切,環空流動產生的是層流流動,低速流動產生的是尖峰層流(圖6),若壁面剪應力不超過鉆井液膠凝強度,必然引起竄槽。VS-6和VS-8兩口井使用的是聚合物鉆井液體系,膠凝強度較高,且靜置時間越長膠凝強度越大。VS-6比VS-8固井質量更差的原因一方面是由于VS-6井眼情況差,另一方面是固井中途停泵,泥漿膠凝強度進一步發展,導致驅替效果更差,竄槽更嚴重[8-11]。

圖6 層流驅替環空流態

3.2 頂替泵速

VS-6替漿排量1.19 m3/min,VS-8井僅有0.79 m3/min,用上述注替計算的環空返速見表3。

表3 不同對應的環空返速

考慮實際測出的擴徑情況,水泥漿頂替泥漿過程中的返速在0.43~0.6.4 m/s,無法實現高速層流頂替,是典型的低速層流驅替。舌形尖峰層流以及寬邊流速高于窄邊流速,產生不對稱的壁面剪應力低于鉆井液的膠凝強度,無法實現對鉆井液的有效驅替,從而引起大量的竄槽。

3.3 前置液與井壁接觸時間

由表4可見,前置液與井壁接觸時間達到了20 min以上,滿足清洗井壁、提高頂替效率的要求。

表4 前置液用量和接觸時間

3.4 套管居中度

一般要求套管居中度達到70%,兩井扶正器用量接近80只,模擬計算若井徑Φ293.24 mm,居中度可達到88%;若井徑Φ266.7 mm,居中度可以達到70%。這兩口井扶正器用量比以前的井都多,扶正效果較好,不是導致嚴重竄槽的原因。

3.5 溢流與井漏

該地區屬于正常壓力地層,已鉆井沒有發生過溢流,個別井發生過小級別井漏。上述兩口井無論是鉆井還是固井都沒有發生過溢流和井漏,因此,溢流和井漏也不是導致固井質量差的原因。

3.6 固井施工

VS-6井固井施工中途停泵1.5 h,沒有碰壓,返回水正常。VS-8井固井施工正常,碰壓正常。

綜上所述,兩口井固井嚴重竄槽排除以下幾種情況:①不是候凝階段水泥漿漏失造成。因為漏失只造成返高不夠,是兩個界面一起漏,不可能一界面漏,二界面不漏,況且注水泥階段沒有發生漏失。②不存在沒有壓穩油層或水層導致溢流竄出問題。③不可能是中途停泵前置液混入水泥漿,前置液和水泥漿,水泥漿和泥漿之間有膠塞隔離。因此,可以判定是由于水泥漿性能設計和注替參數不匹配造成的。兩口井均屬于低速層流頂替,產生的壁面剪應力無法超過泥漿的膠凝強度,導致泥漿和水泥漿互竄。

4 改進措施

為提高頂替效率,需要提高水泥漿驅動泥漿的壁面剪應力。根據上述壁面剪應力的計算公式,提高頂替效率的措施歸納為:①提高環空返速;②提高水泥漿密度;③提高水泥漿黏切。

因此對新井固井提出改進措施:①采用高黏高切水泥漿,環空返速要大于1 m/s,高速層流流態注水泥;②對于Φ177.8 mm套管,Φ241.3 mm井眼替漿要達到1.91 m3/min以上,Φ215.9 mm井眼替漿要達到1.27 m3/min以上;③實現上述,要用鉆井泵頂替,接近結束時也可以換水泥車頂替并碰壓;④根據井下情況低速轉動套管,形成擾流流動可以破壞鉆井液膠凝結構。

5 實施效果評價

上述改進措施體現在VS-7和VS-9井的固井實踐中,頂替時采用了高速層流驅替。兩口井水泥漿流變性測試結果見表5,旋轉黏度計測量結果與VS-6和VS-8井差別不大,流變參數計算結果比較接近,和VS-6、VS-8兩口井一樣是層流流態,是典型的高速層流驅替。4口井固井參數對比見表6,變化比較大的有:替漿排量提到了2.23 m3/min,用20~30 r/min轉速轉動套管,取消了領漿,縮短了施工時間和稠化時間。根據該地區實測情況,井眼一般在Φ266.7 mm,2.23 m3/min的替漿排量算出環空返速達到了1.2 m/s,壁面剪應力達到了89 Pa,高于一般鉆井液的膠凝強度,頂替效率大幅提高,測井顯示封固段水泥環密實,水泥返深界面清晰。

表5 VS-7和VS-9井旋轉黏度計測量結果

表6 四口井技術參數對比

6 結論

1)VS-6、VS-8兩口井環空竄槽是由于替漿排量設計不合理造成的。低速層流頂替產生的壁面剪應力無法超過泥漿的膠凝強度,導致泥漿和水泥漿互竄。

2)壁面剪應力影響因素有返速、黏度、密度。層流狀態下與返速的n次方成正比,紊流狀態下與返速的(1.4+0.3n)(n為流型指數,n<1,取紊流摩阻系數計算的中位數)次方成正比,與水泥漿黏度和密度均成正比。不管哪種流態提高環空返速均能增大壁面剪應力,從而獲得好的驅替效果。

3)VS-7、VS-9兩口井固井實踐證明,水泥漿返速超過1.2 m/s,黏度超過240 mPa·s固井質量優質,即使水泥漿黏度達到220m Pa·s,若返速低于0.64 m/s,固井質量也不合格。因此,替漿返速要求超過1.2 m/s以上。

4)注水泥時轉動套管有利于形成擾流,提高驅替效率,依據井下情況盡可能轉動套管。

5)在保證井壁穩定的情況下盡可能增加前置液和井壁的接觸時間,固井要連續不能中斷,這些均有利于提高頂替效率。

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