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關于某車型前支柱總成漏油問題的原因分析

2022-11-07 02:16:22黃志剛
汽車電器 2022年9期
關鍵詞:故障

黃志剛,周 波,黃 宏

(1.浙江吉潤汽車有限公司,浙江 寧波 315000;2.浙江吉潤汽車有限公司寧波杭州灣分公司,浙江 慈溪 315336;3.杭州吉利汽車有限公司,浙江 杭州 310000)

1 引言

2017年7月,某新車型在某試驗場進行車身耐久試驗時,在里程達到891km時,發(fā)生左/右前支柱總成漏油問題。8月,另一輛車身耐久試驗車發(fā)生同樣問題,此次發(fā)生在里程60km時。2018年3月,在鹽城某試驗場進行綜合耐久試驗時,在試驗里程達到4000km時,同樣發(fā)生左/右前支柱總成漏油問題。左/右前支柱總成在路試時多次出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,漏油產(chǎn)品批次不同,路試場地不同,路試類型不同,故障里程不同。本文將按照3824法對此問題從研發(fā)、制造、裝配、設備等多個維度對支柱總成漏油現(xiàn)象進行分析,并制定出有效措施,以解決此漏油問題。

2 問題件收集

問題解決小組成員首先對故障件進行收集,收集方式為對試驗車輛進行更換支柱總成。通過故障件收集發(fā)現(xiàn)如下問題,如圖1所示。

圖1 故障件收集

1)故障件1,現(xiàn)象為Rod斷裂,收集數(shù)量為4件。

2)故障件2,現(xiàn)象為Tube Crack/彎曲,收集數(shù)量為2件。

3)故障件3,現(xiàn)象為Stopper脫落,收集數(shù)量為4件。

4)故障件4,現(xiàn)象為Cushion破損,收集數(shù)量為3件。

5)故障件5,現(xiàn)象為Piston環(huán)帶脫落,收集數(shù)量為2件。

通過實物解析,確定故障件的發(fā)生具體部位,決定針對此問題專門成立問題解決小組,主題為某車型前支柱漏油問題改善,項目目標是預計可規(guī)避因設計不足導致的前支柱漏油問題,避免市場大批量爆發(fā)。項目周期:2018年4月~2018年11月。

3 實物解析

3.1 工作原理簡介

當車輛行駛在不平路面時,彈簧受到地面沖擊后發(fā)生形變,而彈簧需要恢復原形時會出現(xiàn)來回振動的現(xiàn)象,減振器可對彈簧起到阻尼作用,抑制彈簧來回擺動。前支柱總成單品與裝配示意圖見圖2。

圖2 前支柱總成單品與裝配示意圖

3.2 實物解析

小組成員先對總成進行確認,確認產(chǎn)品外觀狀態(tài)、是否有磕碰傷等異常狀況。總成確認時發(fā)現(xiàn),共計6根前支柱總成出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,產(chǎn)品見圖3,從外觀觀察,產(chǎn)品外觀有油漬,其余未觀察到異常現(xiàn)象,有待進一步拆解。

圖3 前支柱總成出現(xiàn)漏油

再對零部件狀態(tài)解析,對總成進行拆解(拆解時不允許進行暴力破壞性拆解),對各零部件進行狀態(tài)確認,主要是減振器內(nèi)部各部件。對故障件進行解析,Rod斷裂/彎曲、Tube Crack/彎曲、Stopper脫落、Cushion破損、Piston環(huán)帶脫落、底座異物,其余零部件外觀無問題。

然后對異常零部件進行檢測,檢測內(nèi)容為和本次失效相關的部分。

1)對Rod斷裂件進行分析,為脆性斷裂,說明Rod受力較大/強度偏低。

2)故障件的Rod彎曲,Tube彎曲,Piston環(huán)帶脫落。

3)Rod受力異常后會導致Rod彎曲、Tube彎曲和Piston環(huán)帶脫落等現(xiàn)象,異常點相符。

4)對Tube故障件進行檢測:破壞中間位置和設計位置偏差約22mm,偏上部,說明減振器行程偏上,需對整車姿態(tài)和支柱回彈狀況進行分析,做進一步確認,零件測量見圖4。

圖4 零件測量

5)減振器行程偏上部,將會導致Rod受過大的側(cè)向力,從而導致Rod的斷裂,失效形式和零件檢測結(jié)果相符;需對支柱在整車使用過程的側(cè)向力進行確認。

結(jié)論:故障件失效形式與其他零部件狀態(tài)相符。

4 原因探索

通過故障零件的檢測及原因推測,可以鎖定3個主要影響因素,見圖5,需分別對前支柱Rod側(cè)向力過大、前支柱Rod強度過小、整車姿態(tài)過高進行確認。據(jù)此擬定要因確認計劃表(表1)。

圖5 原因推測

表1 要因確認計劃表

4.1 整車姿態(tài)

由表2數(shù)據(jù)可知,輪心到輪眉的距離,比設計值大約15~20mm,和Tube測量結(jié)果中的破壞位置(比設計位置高22mm)基本相符(些許偏差屬正常現(xiàn)象)。

表2 整車姿態(tài)要因確認

結(jié)論:整車姿態(tài)較高導致前支柱姿態(tài)變化,對前支柱性能造成劣化影響,導致Tube在設計位置偏上22mm處嚴重破裂。經(jīng)小組判定為要因。

4.2 壓縮回彈狀態(tài)確認

1)如圖6分析數(shù)據(jù),回彈沖擊次數(shù)明顯多于壓縮沖擊次數(shù)。

圖6 壓縮回彈狀態(tài)確認

2)整車姿態(tài)偏高,會導致回彈沖擊次數(shù)增加而壓縮沖擊次數(shù)減少,和整車姿態(tài)確認結(jié)果相符。

結(jié)論:回彈沖擊次數(shù)明顯高于壓縮沖擊次數(shù),側(cè)面驗證整車姿態(tài)對支柱的劣化影響。

4.3 側(cè)向力測量

利用系統(tǒng)對前支柱使用數(shù)據(jù)進行采集,從圖7中可以看出,Piston位置最大側(cè)向載荷為5178N,載荷過大。

圖7 側(cè)向力測量統(tǒng)計表

結(jié)論:Piston載荷過大,導致Rod端部斷裂。經(jīng)小組判定為要因。

4.4 Rod強度耐久

如圖8所示,支柱總成進行產(chǎn)品耐久試驗合格,試驗后部件無變形和破損,且減振器無漏油以及異響發(fā)生,試驗結(jié)論滿足設計要求。Rod強度耐久經(jīng)小組判定為非要因。

圖8 支柱總成耐久試驗報告

4.5 要因確認結(jié)論表

要因確認結(jié)論表見表3。

表3 要因確認結(jié)論表

5 制定對策

為保證100%消除前支柱總成漏油,針對Rod側(cè)向力偏大的要因,采取的根治措施是減小彈簧偏心角,并通過對產(chǎn)品重新進行路試來驗證該措施有效性。試驗表明,減小彈簧偏心角,Piston最大側(cè)向載荷由5178N減小至4595N,效果顯著,見圖9。

圖9 側(cè)向力CAE分析

針對整車姿態(tài)過高的要因,采取措施是減小彈簧載荷,并通過對產(chǎn)品重新進行路試來驗證該措施有效性。減小彈簧載荷,降低整車姿態(tài)后,由圖10統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,回彈沖擊次數(shù)由8.5/9.5減少至1.6/0.2,措施可接受,效果顯著。最后為保證產(chǎn)品性能,對Rod強度做優(yōu)化提升,將M8外螺紋更改為M10外螺紋。

圖10 整車姿態(tài)分析

6 效果驗證

為進一步驗證措施有效性,將變更后的左/右前支柱總成裝到試驗樣車上在鹽城路試場進行綜合耐久驗證,進行(100+5)個循環(huán)(試驗要求進行100個循環(huán)),試驗后前支柱總成未發(fā)生漏油現(xiàn)象。綜合耐久試驗后總成見圖11。最后將措施固化到研發(fā)文件中形成標準,并持續(xù)對市場端進行跟蹤,均未再現(xiàn)前支柱總成漏油問題,證明措施切實有效。

圖11 綜合耐久試驗后總成圖

7 結(jié)語

通過對某車型前支柱總成漏油故障解決,期間經(jīng)過了問題件收集、實物解析、原因分析、對策制定、效果驗證5個步驟,真正找到了前支柱總成漏油的根本原因,并針對前支柱總成漏油的要因制定了相應的整改措施,經(jīng)驗證后證實有效。在解決該車型前支柱總成漏油故障的同時,我們也對集團內(nèi)同樣參數(shù)的前支柱總成車型進行橫向排查,修訂了企業(yè)標準,防止其他車型出現(xiàn)類似問題。通過此項目改善,對前支柱總成的性能有了更深一步了解,遇到問題要系統(tǒng)分析,對零部件進行拆解及故障再現(xiàn)分析,挖掘問題真因,制定整改計劃,整改完成后,對相應試驗進行進一步驗證,確保方案的有效性。通過本次改善項目活動,小組完成了預定的目標值,將該車型前支柱總成漏油故障徹底消除。

針對其他零部件依然存在一些品質(zhì)問題,通過此次改善橫向推廣、排查,切實根據(jù)客戶使用實際工況、駕駛習慣等優(yōu)化零部件,提升國產(chǎn)汽車的整車品質(zhì)及市場形象!

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