覃榮,聶道俊,蔣華格,唐飛燕,羅丹,何益富
(1.東風柳州汽車有限公司 乘用車制造技術部,廣西 柳州 545006;2.東風柳州汽車有限公司 信息與工藝部,廣西 柳州 545006)
汽車行業中,針對裝配工藝改善一直是研究的重要方向。通過改善作業人員勞動強度及作業環境,可以降低制造成本,降低作業強度,提高作業人員裝配質量。同時,適當的作業強度,舒適的作業環境,對現在企業員工會有更多的吸引力,提升他們的愉悅感,幫助企業留住一線員工。由于汽車造型限制,車輛在總裝車間裝配時前圍水管緊固空間靠后,作業區域狹小,一直是總裝車間作業的重點改善研究方向[1]。
目前,前圍水管裝配改善,可以分為2個方向:
(1)主流合資主機廠在裝配產線上通過加大投資,改善工藝布置,在前期線體建設時,通過投資底盤(含動力系統)模塊化裝配,底盤和車身整體合裝,然后再裝配前圍水管,最后裝配前臉區域的前保、格柵。將汽車前保險杠、前格柵等部件放置在前圍水管裝配后的底盤工位,縮短作業人員與前圍作業局域的距離,改善作業人員的勞動強度[2]。
(2)國內自主名牌廠家或是其他舊的生產線體,為減少線體投資。前保、前格柵在水管裝配前的內飾線已經完成裝配,員工再裝配前圍水管時,作業人員與前圍作業局域的距離較遠,同時受前臉造型影響,前臉高度比較高,員工對接前圍水管困難。目前主要通過投入部分工裝進行改進,降低員工作業強度[3]。
對總裝車間整車前圍水管裝配工藝改善進行研究,在無需線體改造投資情況下,通過工裝設計改善前圍水管作業負荷,降低作業人員勞動強度,提高裝配效率。本方案改善效果好,投資費用較少,改造周期短,也可以為其他類似作業改善提供參考。
某自主名牌車型前圍水管裝配位置如圖1所示。

圖1 前圍水管裝配位置

某車型前圍水管裝配位置的距離分析各參數見表1。

表1 不同車型前圍水管裝配位置比較
從表1可以看出,目前企業主要生產的各車型裝配水平位置超過1100 mm以上,高度位置超過640 mm以上,從員工的裝配結果反饋,此工位裝配,姿勢不好操作。裝配線上員工及班組長反饋需要進行改善,同時此崗位的班組作業員工出現抵觸情緒,水管環箍有出現3起/月裝配不良情況。針對此崗位的作業分析需要進一步進行仿真分析,才能更好提出解決方案。
1.2.1 人體身高
以車型1工藝仿真分析為例,分析工廠作業員工身高統計數據(表2)分析,制定每個操作崗位平均身高模型,根據身高統計分析結果,前圍水管裝配崗位應采用男性人體身高1700 mm進行工藝仿真。

表2 企業操作崗位身高統計表(單位:mm)
1.2.2 企業重勞崗位判斷標準
結合企業已經明確的重勞崗位判斷標準,見表3。將公司重勞崗位判斷標準細化到CATIA軟件中的(DMU)模塊,生成企業重勞崗位仿真數據庫判斷標準。此方式可保證評判一致性及相對合理性,避免人為的主觀因素干擾。
重勞崗位仿真軟件分析,基于企業重勞崗位判斷標準參數進行設定。從重勞崗位判定的各維度進行仿真判定,仿真數據自動顯示;通過仿真數據與標準數據進行對比,最終輸出結果評價。具體仿真數據說明見圖2所示。

圖2 仿真頁面數據說明
1.2.3 裝配工藝
按照45JPH產能進行核算(線體設計最大產能),采用CATIA軟件中(DMU)模塊進行前圍水管裝配工藝仿真。
建立裝配仿真模型:
(1)以作業人員操作手接觸環箍裝配點為裝配狀態達成目標;
(2)根據企業崗位人體模型庫數據,輸入前圍水管人體模型,采用1700 mm身高男性人體;
(3)模擬現場作業姿勢,調整人體模型關節參數,確保人體模型操作手接觸環箍裝配點;
(4)軟件自動輸出人體模型各部位關節(含頭、頸、背、手、手臂、腿、腳等參數)角度參數;
(5)仿真軟件自動與重勞崗位判斷標準數據進行對比,結合仿真數據結果,綜合評定后輸出仿真結果。
前圍水管裝配工藝仿真輸出界面如圖3所示。各部位關節數據見表4。

表4 前圍水管裝配工藝仿真關節數據(單位°)
1.2.4 仿真結果
根據前圍水管裝配工藝仿真數據,軟件自動對比企業重勞崗位判斷標準(表3),綜合判斷給出此崗位操作結果。結果分析如圖3,其中:姿勢評價評分為5-,單班作業頻次為4H未滿(30%≤前圍水管裝配頻次<50%),綜合評價等級為A(屬于較高等級)。

表3 企業重勞崗位判斷標準
經過前圍水管裝配結構與設計分析,水管裝配環箍結構暫無改善空間。需要從工藝角度進行作業改善,改善方向為增加輔助改善作業姿勢。從仿真結果初步判斷,主要是需要大彎腰、墊腳導致作業姿勢惡化,重點從這兩方面著手進行作業改善。
2.1.1 大彎腰、墊腳作業姿勢分析
(1)大彎腰作業分析:①由于作業高度與人體高度存在高度差,需要彎腰進行作業;②機艙內部已經裝配發動機總成,無法采用坐立姿勢進行作業。綜合判斷彎腰改善可行性不大。
(2)墊腳作業分析:①作業人員高度不足,導致員工需要進行墊腳作業;②支撐高度不足,導致員工需要進行墊腳作業。
(3)針對以上情況,初步分析改善方案:①人員高度受作業人員限制,不宜招聘特殊人員作業;②支撐高度不足,可以通過工裝進行改善。這就明確了支撐高度優化應作為作業姿勢改善的主要方向。
2.1.2 作業姿勢改善工藝仿真分析
作業踏臺高度增加150 mm,同樣采用1700 mm身高男性人體,進行裝配工藝進行仿真,分析結果如圖4,其中:姿勢評價評分為4-,單班作業頻次為4H未滿(30%≤前圍水管裝配頻次<50%),綜合評價等級為B(屬于中等級)。

圖4 改善后的前圍水管裝配工藝仿真分析
2.2.1 抬高作業支撐平臺高度
根據工藝仿真分析結果,抬高作業支撐平臺高度150 mm可以有效解決作業姿勢。結合總裝車間作業崗位件分析:
(1)現有的發動機作業崗位,改造作業支撐工裝。
(2)在現有的前圍水管作業崗位,增加新的作業支撐工裝。
以下將對2種增加踏臺的改善方案進行具體分析,并給出最優解決方案。
2.2.2 加高發動機作業支撐和增加護欄
(1)在現有發動機升降平臺增加長寬高為880 mm×340 mm×150 mm的踏臺,踏臺兩側增加護板,踏臺通過螺釘固定在原發動機踏臺平面上。
(2)增加上下活動護欄,采用人工升降護欄,增加的護欄高度≥250 mm,護欄兩側安裝有扶手。
(3)作業流程:作業人員上踏臺前由兩個人通過把手將護欄升起后,將插銷插入限位槽;作業時,人員站在踏臺上隨線體運動,同時裝配緊固前圍水管;作業完成后走下踏臺,將護欄抬起約10 mm后拔出插銷將護欄放下,步行至下一個發動機升降臺,重復裝配作業。
改造方案如圖5所示。

圖5 發動機作業崗位支撐工裝改造方案
2.2.3 增加新作業支撐工裝
(1)在水管裝配工位區域,增加隨行小車。隨行小車布置區域挖長11900 mm,寬4300 mm的基礎坑。
(2)隨行小車帶有升降臺,舉升時作業踏臺高度高出地面150 mm,下降時踏臺平面與地面平齊。
(3)作業流程:作業人員站在隨行踏臺上,隨行踏臺自動舉升150 mm;隨行小車跟隨線體連動,人員站在踏臺上裝配緊固水管;作業完成后,隨行踏臺自動下降,同時自動返回作業開始點。作業人員隨踏臺自行返回作業位置,重復新一輪水管作業。改造方案如圖6所示。

圖6 新作業支撐工裝改造方案
通過對前圍水管裝配結構、作業姿勢進行對比分析,明確了前圍水管裝配改善方向。通過工藝仿真分析給出了前圍水管解決方案。針對仿真解決措施,結合企業實際現狀明確了具體解決方案:
(1)加高發動機作業支撐工裝。
(2)增加新前圍水管作業支撐工裝。
以上2種方案都可以改善員工作業強度。同時無需對生產線體進行改造,就可以有效減輕作業強度。根據2種方案優劣勢分析,結合產品產量規劃,可以選定合適方案實施。
同時在執行過程中,結合產品產能提升計劃,我們利用兩種方案的優勢,分階段進行投資改造。在產品爬坡階段,直接快速投入固定踏臺;在產品成熟階段,投入隨行小車。結合產品產量進行投入,實施投資費用最大利用;方案對比分析結果見表5。

表5 前圍作業改善方案對比結果
通過結合企業已有的重勞崗位標準,建立了重勞崗位仿真模型,為其他崗位仿真建立數據庫及參考案例起到以點帶面的作用。通過對前圍水管裝配仿真分析,初步給出2種改善方案。同時通過工藝改善活動的實施,對每種改善方案進行了優劣勢分析,在其他項目試行過程中,可以結合產品產量,利用2種方案優勢,進行分步投資。針對老舊生產線體改造,是一個值得研究的方向。通過小成本投資,實現線體作業自動化,將會給企業帶來較大進行效益。希望本文能起到拋磚引玉的作用,給讀者指引一個方向、一個角度,進一步深入分析工藝改善方法,提升效率,降低成本。