劉宏,龐智強,賈培偉
(新疆華泰重化工有限責(zé)任公司,新疆 烏魯木齊 830019)
新疆華泰重化工有限責(zé)任公司(以下簡稱“華泰重化工”)擁有50萬t/a離子膜燒堿規(guī)模,二期30萬t/a離子膜燒堿于2010 年10月建成投產(chǎn)。二期離子膜燒堿生產(chǎn)裝置采用藍(lán)星(北京)化工機械有限公司NBZ-2.7自然循環(huán)膜極距電解槽,單臺生產(chǎn)能力2.5萬t/a,共有150個單元槽,設(shè)計電流14.85 kA,運行電流13.5 kA。
離子膜整流裝置的進線電壓選擇35 kV,選用35 kV整流變壓器,采用“一拖二”并聯(lián)運行方式,由1臺整流變壓器帶2臺整流柜及2臺離子膜電解槽組成。共有16臺膜極距離子膜電解槽。
整流變壓器共8臺,整流變壓器型號為 ZHSFPT-16700 /35,主變兩側(cè)下部出線,所帶負(fù)載為并聯(lián)關(guān)系,主變散熱系統(tǒng)采用強油風(fēng)冷方式。主變調(diào)壓范圍70%~105%,有載開關(guān)選用27級等差調(diào)壓,根據(jù)運行情況可通過整流控制系統(tǒng)升降變壓器擋位,將控制角控制在最佳狀態(tài),即5°~15°之間,可有效提高整流設(shè)備功率因數(shù),降低整流設(shè)備的無功損耗。
整流變壓器的油冷卻器采用強油風(fēng)冷卻,分別由3組油泵和3組散熱器帶風(fēng)機組成。
油溫實現(xiàn)DCS實時監(jiān)控,油溫指示控制器為BWY-804型系列溫度指示控制器,其用于測量和控制大型變壓器的油溫,并且附帶有溫度指示儀,可通過遠(yuǎn)傳信號將溫度指示遠(yuǎn)傳至 DCS控制中心,在控制中心計算機界面顯示變壓器油溫,這樣可以做到實時監(jiān)控,對變壓器油溫作出適時調(diào)整。
為確保油風(fēng)冷卻器運行良好,變壓器油溫是通過強制油循環(huán)風(fēng)冷冷卻,每組油冷都有1個強制循環(huán)泵來保證油量循環(huán)。 在夏季高溫天氣時,3組油風(fēng)冷卻器全開時,變壓器油溫高達(dá)65 ℃,因此,在進入高溫天氣時務(wù)必確保油風(fēng)冷卻器3個循環(huán)泵及管件密封處于優(yōu)良的運行狀態(tài)。在冬季,3個循環(huán)泵開2備1,即可滿足冷卻要求。
整流變壓器有載調(diào)壓開關(guān)設(shè)有自動和手動兩種調(diào)壓方式。
(1)自動調(diào)壓方式。整流變壓器有載調(diào)壓開關(guān)與整流器控制角α聯(lián)動調(diào)擋,控制角α設(shè)定范圍為5°~25°。當(dāng)控制角α超出上述范圍后,控制器發(fā)出調(diào)擋請求,自動聯(lián)動有載調(diào)壓開關(guān)進行調(diào)擋。整流變壓器為一機二槽方式運行,1臺整流器控制角α達(dá)到設(shè)定值范圍,控制器發(fā)出調(diào)擋請求,自動聯(lián)動有載調(diào)壓開關(guān)進行調(diào)擋。在實際運行中控制角α低于5°容易造成電流波動,所以只要1臺整流控制系統(tǒng)控制角α低于5°就必須升擋,提高閥側(cè)電壓,增大控制角α,保障電槽設(shè)備電流穩(wěn)定。反之,當(dāng)整流設(shè)備控制角α高于25°時必須是兩臺同時滿足條件,才可以進行降壓動作,原因是兩臺整流設(shè)備α控制角大,不會造成電流波動,不影響設(shè)備穩(wěn)定運行,其中還有升降電流造成的兩臺設(shè)備控制角α不同,電槽新舊程度等原因都會造成相同設(shè)備、相同負(fù)荷但是控制角不同的差別。
(2)手動調(diào)壓方式。當(dāng)控制角α(5°≤α≤25°)超過設(shè)定值范圍上限或下限時,控制器即發(fā)出調(diào)擋請求。操作人員可在上位機或本控機上在手動方式下對整流變壓器有載調(diào)壓開關(guān)擋位進行升/降擋操作。
正常運行狀況下,整流變壓器有載調(diào)壓開關(guān)應(yīng)設(shè)置在“手動方式”調(diào)節(jié),一般不設(shè)置“自動方式”調(diào)節(jié)。在升/降電流的過程中嚴(yán)禁調(diào)擋;在升電流前或降電流后可根據(jù)整流器α控制角的范圍進行擋位的調(diào)節(jié),以避免擋位調(diào)節(jié)過程中電流有過大的波動,影響電解槽正常工作。
整流變壓器瓷瓶安裝在35 kV進線端, 因此其日常維護非常重要。整流變壓器瓷瓶須定期清灰、清理油污,保持清潔。瓷瓶處的進線電纜應(yīng)做好絕緣保護,防止瓷瓶處與銅排尖端放電、拉弧產(chǎn)生大電流而引起電纜發(fā)熱,導(dǎo)致相間或?qū)Φ亟^緣擊穿,造成保護動作跳閘;并要嚴(yán)格控制電網(wǎng)諧波,防止運行中產(chǎn)生過電壓、涌流而發(fā)生事故。
2012年11月19日16:30,3#整流變壓器35 kV側(cè)A相電纜頭接地,急停5#、6#離子膜電解槽。35 kV母線發(fā)生單相接地報警后,現(xiàn)場人員巡檢發(fā)現(xiàn)3#整流變壓器35 kV側(cè)A相電纜冒煙,電氣人員立即啟動緊急停車停電應(yīng)急預(yù)案,急停5#、6#離子膜電解槽后,斷開3#整流變壓器35 kV側(cè)電源,并做好停電、驗電、掛接地線工作。在重新制作35 kV單芯電纜頭,進行電纜耐壓試驗后,送電恢復(fù)生產(chǎn)。
造成該次事故的原因如下。
(1)瓷瓶固定的導(dǎo)電桿與電纜連接處發(fā)熱,引起電纜發(fā)熱而破壞絕緣,造成35 kV母線發(fā)生單相接地報警。
(2)電纜頭安裝時天氣寒冷,電纜頭制作不嚴(yán)格,有絕緣損傷,當(dāng)通過大電流時,因發(fā)熱,絕緣繼續(xù)降低,直到被擊穿而對地短路。
(3)電網(wǎng)諧波過電壓、涌流對電力設(shè)備、電纜的絕緣薄弱部分更容易造成絕緣破壞。
(4)電纜終端處灰塵引起放電。
總之,整流變壓器在日常維護中,瓷瓶和電纜頭的清掃工作、電網(wǎng)諧波的控制對絕緣保護都很重要,可減少停電事故。
整流變壓器每年須更換1次有載開關(guān)內(nèi)的變壓器油,做1次變壓器油色譜分析, 每3 年進行1次有載調(diào)壓開關(guān)抽芯檢查[1]。
整流柜共有16 臺,輸出電壓為530 V,電流為16 200 A,冷卻方式為純水冷卻,連接方式為交流后下進線、 直流側(cè)上出線。每個整流柜由2組三相全控橋整流電路構(gòu)成同相逆并聯(lián)連接,單機組6脈波整流。移相范圍為0°~150°,觸發(fā)脈沖輸出為雙窄脈沖。同步信號取自整流變壓器閥側(cè),采用數(shù)字雙通道熱備用控制器,實時監(jiān)測工作通道和備用通道是否工作正常。
如果工作通道發(fā)生故障,自動將備用通道切換為工作通道,并指示出故障通道。 整流柜運行時易出現(xiàn)橋臂過熱、純水冷卻裝置冷卻水管路超溫及滲漏水等故障。
整流柜橋臂過熱檢測溫度為65 ℃ ,運行中出現(xiàn)橋臂過熱報警時要針對實際情況進行處理。
(1)由于多臺整流柜共用 1 套純水冷卻裝置,柜內(nèi)冷卻支路較多, 每次檢修冷卻水路后, 大量空氣滯留在個別橋臂或水套冷卻支路內(nèi),一旦進入管路內(nèi),就會造成水流不暢。當(dāng)橋臂溫度超過65 ℃ 時,就會出現(xiàn)橋臂過熱報警。
處理辦法:適當(dāng)開大整流柜的進水閥門,增加整流柜的水流量及水壓,使堵塞的氣泡循環(huán)至純水冷卻裝置的水氣分離器后排出,正常后把該進水閥門的開度還原。
(2)長期運行中的整流柜出現(xiàn)橋臂過熱報警,多為電腐蝕或雜質(zhì)堵塞冷卻水路造成的。
處理辦法:根據(jù)報警指示和采用手持式紅外線溫度儀確定堵塞部位后,停運整流設(shè)備,并進行疏通。
(3)在夏季,當(dāng)整流柜運行環(huán)境的氣溫較高且濕度較大時,如果冷卻水溫度低于結(jié)露溫度, 水蒸氣將在水套表面凝成水珠,使絕緣體表面的絕緣強度降低,導(dǎo)致橋臂上安裝的溫度繼電器誤動作而發(fā)出報警。
處理辦法:當(dāng)整流柜橋臂、水套凝結(jié)大量水珠造成誤報警時,立即關(guān)閉純水冷卻裝置的循環(huán)水控制閥門,使整流柜冷卻水回水溫度升高至38 ℃左右;待凝結(jié)的水珠蒸發(fā)后,再將整流柜回水溫度調(diào)整至合適溫度。
整流柜回水溫度超過 45 ℃報警(回水溫度冬季一般控制在 20~25 ℃,夏季控制在38 ℃左右)。在巡檢時,一旦發(fā)現(xiàn)冷卻水回水溫度超過38 ℃,就須立即調(diào)整純水冷卻裝置的循環(huán)水控制閥門,將冷卻水降至合適溫度。
注意:調(diào)節(jié)時不要忽大忽小,要緩慢平穩(wěn),以免影響冷卻水壓力;要注意循環(huán)水的壓力不要太大,以免循環(huán)水滲漏到主水(整流柜冷卻用純水稱為主水)內(nèi),引起副水(冷卻純水的循環(huán)水稱為副水)壓力大于主水壓力,水質(zhì)下降。
整流柜冷卻水壓力要求整流柜冷卻水水壓低于0.06 MPa時,先發(fā)出報警信號。
如果在設(shè)定的60 s內(nèi)沒能消除故障,則整流裝置雙通道計算機控制柜封鎖觸發(fā)脈沖,使整流柜直流輸出降到零,以保證晶閘管元件不會過溫?fù)p壞。
冷卻水壓力應(yīng)控制在0.15 MPa左右。 在巡檢過程中,一旦發(fā)現(xiàn)壓力有波動,應(yīng)及時查找原因,消除故障;管路有滲漏時,應(yīng)及時修復(fù); 有影響冷卻水壓力的作業(yè)活動時,應(yīng)采取適當(dāng)措施,防止因壓力降低而引起保護封鎖觸發(fā)脈沖,甚至跳閘停車。
(1)整流裝置的軟啟時間設(shè)置及輸出電流設(shè)置:輸出電流參數(shù)按工藝要求設(shè)置,要求每分鐘運行500 A 電流。現(xiàn)設(shè)置輸出運行電流為12 000 A ,需升/降500 A。點按輸出電流設(shè)置對話框,寫入電流升/降累加或累減值為12 500 A 或11 500 A。寫入電流值后按確定鍵,輸出電流返回值與設(shè)定值相符時,參數(shù)設(shè)置成功。
(2)自動運行方式下,操作人員可以修改“輸出電流設(shè)置”參數(shù),可以根據(jù)“輸出電流返回”值判斷參數(shù)是否設(shè)置成功。
(3)自動運行方式下,操作人員可以修改“軟啟動時間設(shè)置”參數(shù),可以根據(jù)“軟啟動時間返回”值判斷參數(shù)是否設(shè)置成功。“軟啟動時間”是指輸出電流從 0 上升到額定直流輸出電流所花費的時間,此參數(shù)決定了電流上升的速率。手動運行方式下,操作人員可以修改“控制角設(shè)置”參數(shù),可以根據(jù)“控制角返回”值判斷參數(shù)是否設(shè)置成功,設(shè)備調(diào)試時使用此方式。
(4)直流輸出電流達(dá)到設(shè)定值后,可以通過增、減按鈕操作改變輸出電流。增減輸出操作在本質(zhì)上直接改變的是調(diào)節(jié)器的給定值,可在上位機上進行。
整流控制柜共有16臺,采用雙通道計算機控制PLC監(jiān)視系統(tǒng),由雙通道全數(shù)字調(diào)節(jié)觸發(fā)控制系統(tǒng)、觸摸屏及計算機網(wǎng)絡(luò)通信接口組成。
(1)出現(xiàn)報警信號的處理方法。當(dāng)出現(xiàn)報警信號時,要立即解除報警音響,并根據(jù)報警故障指示,迅速查找原因;消除故障后,再按“故障復(fù)位”按鈕。
(2)在正常運行過程中,A、B通道不能切換,停機時應(yīng)及時檢修,確保互為備用。
(3)“電源缺相”故障處理。同步電源取至整流變閥側(cè)母排,經(jīng)同步變壓器變壓后送至觸發(fā)控制板。出現(xiàn)“電源缺相”報警時,要檢查整流變投運情況,檢查同步變壓器二次側(cè)AT、BT、 CT 相電壓12 V時的運行情況;如不正常,要更換同步變壓器。
(4)給定電流不能升降的情況。可能是操作器與控制器通信故障,或是雙通道熱備用控制器故障。
在整流柜日常運行過程中,由于電流的熱效應(yīng)會產(chǎn)生熱量,須對晶閘管等設(shè)備降溫,確保變流元件正常運行。
(1)在循環(huán)過程中,在各種因素的影響下,水質(zhì)不斷下降,為此須設(shè)置離子交換器進行水質(zhì)凈化,維持純水水質(zhì)。在日常維護過程中,須定期進行水質(zhì)化驗,以便及時處理水質(zhì)變差的高純水。
(2)由于橋臂母排及水套水閥內(nèi)徑較小,為防止長期運行中產(chǎn)生的電腐蝕堵塞冷卻管路,整流柜冷卻水水質(zhì)要求為:懸浮物質(zhì)量濃度不超過30 mg/L, pH 值為6~9, 硬度(以氧化鈣濃度計)不超過4.28 mmol/L,進口壓力不低于0.15 MPa,進水溫度為5~30 ℃,電阻率大于1 MΩ·cm。在運行期間,如果水質(zhì)不合格,須對整流柜的純水冷卻水進行置換(平均每兩個月置換 1 次)。每次在設(shè)備停運檢修時,須徹底排空冷卻管路內(nèi)的純水后,再注入合格的純水以確保冷卻水水質(zhì)合格。
(3)泵采用雙泵組合設(shè)計,兩泵互為備用,可根據(jù)水壓自動切換電路。如果工作泵發(fā)生故障,備用泵就會自動啟動工作,泵切換時間不大于0.5 s。換向閥自動換向并發(fā)出信號,可不停機對故障泵進行檢修。
(4)設(shè)計中采用自動切換電路和自動單流的指揮閥門,工作泵萬一發(fā)生故障,工作電路立即轉(zhuǎn)換,備用泵同時投入運行,單流閥自動換向,無需操作閥門,水壓就可以瞬間恢復(fù),且不停機對故障泵進行檢修,保障了純水裝置工作的連續(xù)可靠性。
(5)在實際生產(chǎn)中,啟動備用泵的條件為純水壓力低,無論工作泵狀態(tài)如何,都啟動備用泵。應(yīng)該注意的是,工作泵和備用泵的電源應(yīng)為兩路不同的電源。
電流傳感器采用16臺DC-CT霍爾直測式直流大電流傳感器,每臺整流單元配1套,最大測量電流為20 kA,輸出DC 4~20 mA、0~5 V信號,現(xiàn)場就地安裝無干擾,安裝方便,系統(tǒng)精確度為0.1%。傳感器具有正反測功能并帶有逆電流報警門限,完成電流測量、報警,可以輸出多種信號,提供RS-485 總線接口,方便連接計算機。電流測量儀故障造成整流柜輸出直流電流波動,可能導(dǎo)致整流柜實際輸出電流升高或降低而電流儀表顯示正常。
原因分析:大電流直流測量儀電路板上精密電位器電阻使輸出的控制信號(0~5 V)比實際值發(fā)生漂移(降低或升高),正常時系統(tǒng)在自動穩(wěn)流狀態(tài)下工作。 直流反饋信號(假信號)達(dá)到給定值,觸發(fā)控制器CPU調(diào)節(jié)運算,對換相角α進行調(diào)節(jié)。
處理方法:安裝備用的大電流測量儀,拆下來的測量儀回廠進行維修校驗。對直流大電流測量儀附件箱作密封處理, 防止受到環(huán)境腐蝕而損壞。在運行過程中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)不明原因的直流電流升高或降低時,應(yīng)重點檢查直流大電流測量儀。
正常開車時,在直流電流達(dá)到3.0 kA后,自動切出極化柜;當(dāng)停車和緊急停車時,直流電流降至2.7 kA后,立刻投入極化柜。為了保證在供電中斷時極化柜能立即有備用電源投入,利用另一路的10 kV保安供電電源,形成了可靠的雙電源線路,以保證供電不間斷。華泰重化工共有16臺極化柜,極化柜由整流主回路、控制穩(wěn)流電路、繼電保護電路、電流檢測及操作界面顯示,也可以采用PLC和DCS組成。開機可手動控制、自動控制。額定輸出電壓為 500 V,額定電流為120 A。
如果是極化給定電流超過整定值,復(fù)位即可;如果是晶閘管觸發(fā)控制板故障,一般多為電源變壓器燒壞。
由于極化電源觸發(fā)控制板RUN端子為外部封鎖脈沖/軟啟動控制端,當(dāng)該端子與 GND端子短接時,解除脈沖封鎖,開始正常工作;當(dāng)直流輸出降到零時,RUN端子懸空時觸發(fā)脈沖被封鎖,與GND控制線經(jīng)中間繼電器KA1常開觸點輸出。由于該控制信號為弱電信號,繼電器KA1為普通式繼電器,一旦觸點接觸不良,就會造成RUN與 GND信號時有時無,引起觸發(fā)信號不正常,造成極化電源無輸出或電流不穩(wěn)。將繼電器 KA1改為封閉式小型繼電器,沒有再出現(xiàn)類似故障。
(1)檢查電源電壓是否正常。
(2)檢查輸出脈沖電壓發(fā)光二極管VL3~VL8指示,如有不亮,則可能是控制板到可控硅的脈沖線開路或脈沖輸出回路故障而導(dǎo)致無脈沖輸出。
(3)檢查可控硅的導(dǎo)通性能,不好則更換。
(1)在整流系統(tǒng)運行過程中,盡量調(diào)整整流柜相控角,使共用1臺整流變的2臺整流柜的相控角盡量一致,這樣可使整流變在低一擋位運行。
(2)整流柜在低相控角下運行可以節(jié)電。比較運行數(shù)據(jù),微小的變化對于優(yōu)化運行和節(jié)能降耗的影響都是非常可觀的。所以,通過調(diào)整1#~16#整流柜的相控角控制范圍,由原來的5°~25°調(diào)整為5°~15°運行,整流變壓器的整流效率上升,基本達(dá)到了97.5%以上。
氯堿生產(chǎn)中要確保整流設(shè)備的安全運行,提高操作運行水平,嚴(yán)格控制工藝指標(biāo),保證巡回檢查的質(zhì)量,提前做好對事故的防范工作;同時,還要做好事故預(yù)案,從而防止事故擴大,避免次生事故,保證安全生產(chǎn),提高經(jīng)濟效益。