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提高門座式起重機(jī)鋼絲繩更換效率的方法與應(yīng)用

2022-11-27 12:32:04周俊錚
設(shè)備管理與維修 2022年20期
關(guān)鍵詞:工藝

周俊錚

(海南八所港務(wù)有限責(zé)任公司,海南東方 572600)

0 引言

長(zhǎng)期以來(lái),海南八所港務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“八所港”)門機(jī)主鉤鋼絲繩就是采用麻繩或尼龍繩,通過(guò)卷筒牽引新舊鋼絲繩更換的工藝進(jìn)行更換。該工藝不僅耗時(shí)長(zhǎng)、用人多,在更換過(guò)程中也存在一些安全隱患,還會(huì)影響船舶裝卸效率,提高各種費(fèi)用。本文總結(jié)了一套更加容易,更加方便快捷的更換方法,用鋼絲繩代替?zhèn)鹘y(tǒng)的尼龍繩作為牽引繩,新的連接牽引方式能讓整個(gè)操作過(guò)程更加準(zhǔn)確、安全和便捷。

1 原更換工藝

利用原來(lái)的工藝,每次更換鋼絲繩時(shí)需要操作人員7 名。開始更換時(shí),駕駛員先駕駛門機(jī),把鋼絲繩從鋼絲繩滾筒上下放,在滾筒上只剩下3 圈鋼絲繩時(shí)停止下放。再用一條長(zhǎng)15 m的麻繩,采用防脫結(jié)的捆綁方式將滾筒上方的垂直鋼絲繩捆上7 節(jié)防脫扣,麻繩的另一頭捆綁在機(jī)房?jī)?nèi)的固定柱上,防止鋼絲繩自身重量過(guò)重下滑。然后利用敲擊扳手松掉滾筒壓板上的螺母,取下壓板,讓鋼絲繩自動(dòng)彈開。

接著用一條長(zhǎng)150 m 的麻繩與鋼絲繩尾部疊在一起,用一字螺絲刀將麻繩和鋼絲繩中間分開,再用鐵絲從麻繩與鋼絲繩的中間穿過(guò),把麻繩與鋼絲繩捆綁在一起,總共需要綁7 段,防止下放鋼絲繩的過(guò)程中鋼絲繩脫落,造成安全事故。因?yàn)殇摻z繩自身重量太大,單靠人工根本拉不住鋼絲繩,綁緊后用麻繩在鋼絲繩滾筒上纏繞2 圈,利用滾筒緩慢地把鋼絲繩下放至地面。

在鋼絲繩完全下放至地面后,地面操作人員采用同樣的捆綁方式,把新鋼絲繩的一頭與麻繩捆綁在一起。捆綁完畢后駕駛員緩慢起升鋼絲繩,在起升過(guò)程中需安排操作人員慢慢把新鋼絲繩繞開,避免卡阻現(xiàn)象、引發(fā)安全事故。另外還需安排1 名操作人員爬到鵝嘴處檢查,確認(rèn)鋼絲繩進(jìn)入滑輪輪槽,然后順著鋼絲繩的前進(jìn)方向檢查,確認(rèn)鋼絲繩在經(jīng)過(guò)滑輪時(shí)均進(jìn)入了輪槽,直至順利進(jìn)入機(jī)房后順著麻繩進(jìn)入滾筒。

最后,再用長(zhǎng)10 m 的麻繩,以下放時(shí)采用的防脫結(jié)的捆綁方式在鋼絲繩上捆7 段,防止新鋼絲繩下滑。并用壓板將新鋼絲繩壓緊在滾筒上,上緊螺母后解開麻繩,讓駕駛員啟動(dòng)門機(jī),利用卷筒把新鋼絲繩回收到滾筒。至此,鋼絲繩更換完畢。

2 原工藝的不足之處

(1)存在極大的安全隱患。因?yàn)槁槔K的抗拉強(qiáng)度較弱,在下放或回收過(guò)程中很容易斷裂,導(dǎo)致鋼絲繩脫落下墜,從而對(duì)操作人員或設(shè)備設(shè)施造成傷害,帶來(lái)財(cái)產(chǎn)損失。而且在回收經(jīng)過(guò)每一個(gè)滑輪時(shí),都有可能會(huì)出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象,這樣鋼絲繩就進(jìn)不到滑輪輪槽、麻繩更加容易斷裂,或者需要人工調(diào)整重新進(jìn)入滑輪,而人工調(diào)整過(guò)程中有可能會(huì)傷害到操作人員的手指。

(2)效率較低。原工藝耗時(shí)長(zhǎng)、用人多,每次更換鋼絲繩需要6~8 名操作人員,操作需要在作業(yè)任務(wù)少、人員充足的條件下才能安排。如果作業(yè)任務(wù)多、抽調(diào)不出更換人員,則需從別的班組借用人員協(xié)助,這樣會(huì)打亂其所在班組的工作安排。另外,整個(gè)更換過(guò)程耗時(shí)4.0~4.5 h,會(huì)給生產(chǎn)作業(yè)帶來(lái)一定影響。

3 影響更換效率的因素

(1)固定繩套是由繩套和楔塊兩部分組成,重量較大,因此固定繩套的拆裝以及繩頭的更換較為耗時(shí),每個(gè)更換通常需要3 名維修人員和約0.5 h,更換一臺(tái)門座式起重機(jī)的4 個(gè)固定繩往往需要約2 h。同時(shí),更換過(guò)程中人員體力消耗較大,嚴(yán)重影響更換效率。

(2)現(xiàn)場(chǎng)截繩也會(huì)影響換繩效率。由于鋼絲繩重量較大,現(xiàn)場(chǎng)截繩往往需要將整卷鋼絲繩架起、叉車拽出,再進(jìn)行長(zhǎng)度測(cè)量,以結(jié)合實(shí)際情況截取適合的長(zhǎng)度。截好的新繩一般要用叉車將其拽至吊具附近,在此過(guò)程中新繩會(huì)與地面產(chǎn)生摩擦并沾上大量細(xì)小石子,影響其使用壽命。此項(xiàng)工作通常用時(shí)1 h 左右,一旦現(xiàn)場(chǎng)截繩工作無(wú)法正常進(jìn)行則換繩的其他工作將停止。

4 更換工藝改進(jìn)

為簡(jiǎn)化更換流程,縮減更換時(shí)間、減少操作人員,經(jīng)過(guò)考察研究后確定了改造方案。具體內(nèi)容為:利用鋼絲繩滾筒兩側(cè)剩余的位置,將長(zhǎng)100 mm 的4 分(外徑21.3 mm)鍍鋅鋼管焊接在滾筒上、作為立柱;用4 分鍍鋅鋼管彎曲成一個(gè)直徑1150 mm的圓,焊接在該立柱上,形成一個(gè)寬80 mm 的圓槽;以直徑為10 mm 的鋼絲繩代替麻繩、作為牽引繩,牽引繩兩頭各焊接一個(gè)螺母,將牽引繩安裝在圓槽內(nèi)固定好,注意門機(jī)作業(yè)時(shí)不能影響滾筒轉(zhuǎn)動(dòng)。

工藝改造后,更換鋼絲繩時(shí)同樣需要先安排駕駛員先駕駛門機(jī),把滾筒上鋼絲繩下放至滾筒內(nèi)剩3 圈鋼絲繩,再進(jìn)機(jī)房?jī)?nèi)協(xié)助操作人員用松掉鋼絲繩壓板上的螺母,取下壓板、松開鋼絲繩。同時(shí)用一條10 m 長(zhǎng)的麻繩,一端采用防脫結(jié)的捆綁方式在鋼絲繩上捆上7 扣,另一端綁在機(jī)房?jī)?nèi)的固定柱,防止鋼絲繩下滑。然后在松開的舊鋼絲繩的繩頭焊接一個(gè)螺母,用鐵絲把直徑10 mm 的牽引鋼絲繩與舊鋼絲繩連接在一起綁緊,駕駛員啟動(dòng)門機(jī)使舊鋼絲繩帶著牽引鋼絲繩慢慢下放至地面。在鋼絲繩完全下放至地面后,地面操作人員采用同樣的連接方式,把新鋼絲繩的一頭與牽引鋼絲繩用鐵絲連接在一起。讓駕駛員緩慢起升鋼絲繩,因?yàn)闋恳摻z繩與新鋼絲繩處在同一水平位置,當(dāng)鋼絲繩起升到鵝嘴時(shí)能確保鋼絲繩順利進(jìn)入滑輪輪槽,不會(huì)出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象。

在新鋼絲繩進(jìn)入機(jī)房、纏繞上鋼絲繩滾筒后,利用10 m 長(zhǎng)的麻繩,以防脫結(jié)的捆綁方式在鋼絲繩上捆上7 段。再用壓板把新鋼絲繩壓緊在滾筒上,上緊螺母后解開麻繩、松開連接鐵絲,讓駕駛員啟動(dòng)門機(jī),利用卷筒把新鋼絲繩回收到滾筒上。鋼絲繩更換完畢。

需要注意的是,鋼絲繩更換過(guò)程中相關(guān)人員必須注意安全,一根一根地更換,嚴(yán)禁投機(jī)取巧,避免鋼絲繩纏繞在一起引發(fā)不必要的生產(chǎn)或人員安全事故。

5 改進(jìn)后的效果

5.1 減少操作人員

與原來(lái)的工藝相比,改造過(guò)后的鋼絲繩更換工藝更簡(jiǎn)單、操作更方便,人員配置更合理。新工藝只需要4 個(gè)人,比原來(lái)減少3 人。人員減少的原因主要有3 個(gè)。

(1)舊鋼絲繩下放或新鋼絲繩回收。改造前,需要把麻繩與鋼絲繩疊在一起,再用一字螺絲刀撬開兩繩的中間,用鐵絲從中穿過(guò),每隔0.2 m 就要穿一根鐵絲,總共需要穿7 段。由于鋼絲繩表面有油,不容易從中間撬開,而撬開后的位置不一定準(zhǔn)確,需要用到3 名操作人員進(jìn)行操作,一人壓穩(wěn)鋼絲繩,一人撬開、另一人用鐵絲穿過(guò),任何一個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)就得重復(fù)操作此過(guò)程,因此對(duì)操作人員的體力消耗很大。改造后,只需在牽引鋼絲繩和新舊鋼絲繩連接處焊接上螺母,用鐵絲穿過(guò)螺母綁緊即可,操作簡(jiǎn)單快捷,只需1 人就能完成。

(2)換上新鋼絲繩后起升過(guò)程。改造前,麻繩與鋼絲繩不在同一水平面,在經(jīng)過(guò)滑輪時(shí),容易卡在滑輪輪槽邊上,所以需要安排一名操作人員在每個(gè)滑輪處注意觀察,如果出現(xiàn)卡阻情況則應(yīng)及時(shí)調(diào)整。改造后,通過(guò)焊接螺母進(jìn)行連接,新鋼絲繩與牽引繩處在同一水平面,在經(jīng)過(guò)滑輪時(shí)能順利進(jìn)入輪槽,不需要安排人員監(jiān)督

(3)鋼絲繩進(jìn)入或脫離滾筒。改造前,需要用麻繩在鋼絲繩滾筒上纏繞2 圈,利用動(dòng)滑輪組原理,滑動(dòng)摩擦力抵消鋼絲繩的自身重量,防止鋼絲繩過(guò)重下滑,造成安全事故危及更換人員人身安全,此過(guò)程需要安排2 名操作人員拉緊麻繩,防止麻繩松動(dòng)。改造后,利用長(zhǎng)130 m、直徑10 mm 的鋼絲繩做牽引繩,且牽引繩完全回收在圓槽上,換鋼絲繩時(shí)用螺母連接,只需安排1名操作人員注意觀察鋼絲繩下放或回收的情況,即可讓鋼絲繩順利下放或回收。

5.2 減少用時(shí)及體力

(1)牽引繩連接。改造前采用麻繩連接方式,需要用鐵絲從中間穿過(guò),此過(guò)程順利則需耗時(shí)0.5 h 才能把麻繩與鋼絲繩綁緊,否則則需要花費(fèi)更多的時(shí)間。改造后采用螺母連接,花費(fèi)3~5 min 即可將鋼絲繩與牽引繩綁緊,且比麻繩連接更加安全、可靠。

(2)下放和回收鋼絲繩。改造前采用麻繩連接方式,在下放或回收鋼絲繩時(shí)需要慢慢調(diào)整鋼絲繩的位置,防止其跑偏移位、難以調(diào)整,且在鋼絲繩進(jìn)入滾筒后還需把鋼絲繩調(diào)整到能上緊壓板的位置,完成整個(gè)下放和回收的過(guò)程需耗費(fèi)約2.0 h。改造后采用螺母連接,在下放或回收過(guò)程中鋼絲繩始終固定在一個(gè)位置,而且其在進(jìn)入滾筒后基本上能準(zhǔn)確地對(duì)準(zhǔn)上緊壓板的位置,約0.5 h 即可完成整個(gè)過(guò)程,比原來(lái)減少用時(shí)1.5 h。

6 總結(jié)

表1 改進(jìn)前后用時(shí)對(duì)比

從上述分析可以清楚地看出,改造后的效果是非常顯著的,現(xiàn)更換一條鋼絲繩僅需2.5 h 左右。如今此工藝已在八所港所有的門座式起重機(jī)中推行,效果有目共睹,不僅成功解決了原先更換鋼絲繩時(shí)用人多、耗時(shí)長(zhǎng)的問(wèn)題,也解決了門機(jī)生產(chǎn)作業(yè)中因鋼絲繩斷裂,需更換新鋼絲繩時(shí),影響作業(yè)效率,造成船舶滯留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的問(wèn)題,給裝卸作業(yè)帶來(lái)了極大便利,同時(shí)降低了人工成本和操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,保障了操作人員的自身安全。

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