楊 玲,王海濤,洪 軍
(皖能馬鞍山發(fā)電有限公司,安徽 馬鞍山 243000)
在火力發(fā)電廠的自動(dòng)控制系統(tǒng)中,存在著許多由同一個(gè)被調(diào)量,其執(zhí)行單元為兩臺(tái)出力完全相同的設(shè)備組成的調(diào)節(jié)系統(tǒng),如鍋爐引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)等。此類控制系統(tǒng)均要考慮單臺(tái)設(shè)備運(yùn)行和兩臺(tái)設(shè)備均運(yùn)行時(shí)不同工況的調(diào)節(jié)變增益問題,還要考慮一臺(tái)設(shè)備投入自動(dòng)或兩臺(tái)設(shè)備均在自動(dòng)方式運(yùn)行時(shí)的設(shè)備總出力自動(dòng)平衡問題,此類功能一般由輸出自動(dòng)平衡回路來實(shí)現(xiàn)。此種平衡控制功能因組態(tài)簡單、功能完善而廣泛應(yīng)用于電力生產(chǎn)熱工控制過程,但該平衡回路存在特殊工況(如RB)時(shí)易發(fā)生控制飽和且相應(yīng)的解決方法不完善等問題,造成實(shí)際的RB 動(dòng)作過程異常,嚴(yán)重時(shí)危及機(jī)組運(yùn)行安全,必須對該自平衡控制功能進(jìn)行進(jìn)一步的完善優(yōu)化,使其適應(yīng)各種工況下的控制要求。
目前,在發(fā)電廠自動(dòng)控制系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用的兩設(shè)備自平衡輸出環(huán)節(jié),其典型控制原理圖如圖1。

圖1 典型自平衡控制原理圖Fig.1 The typical self balancing control principle diagram
該平衡回路需要實(shí)現(xiàn)的功能有:當(dāng)兩臺(tái)設(shè)備操作器都在自動(dòng)控制方式時(shí),如果出現(xiàn)了兩側(cè)出力不平衡的情況(如電機(jī)、擋板特性差異造成的風(fēng)壓、電流不平衡等),操作員可通過設(shè)置BIAS 對兩臺(tái)設(shè)備出力進(jìn)行偏置。當(dāng)一側(cè)設(shè)備出力增加時(shí),另一側(cè)設(shè)備出力會(huì)對應(yīng)地減小,通過兩側(cè)設(shè)備同時(shí)反向動(dòng)作,在調(diào)整兩側(cè)出力平衡的同時(shí),保持兩臺(tái)設(shè)備的總出力始終不變,以避免給被調(diào)量帶來擾動(dòng)[1];當(dāng)只有一臺(tái)設(shè)備在自動(dòng)方式運(yùn)行時(shí),平衡回路能自動(dòng)增大調(diào)節(jié)器的增益以適應(yīng)執(zhí)行單元數(shù)量的變化。同時(shí),當(dāng)手動(dòng)設(shè)備出力改變時(shí),自動(dòng)設(shè)備能對應(yīng)變化以保持總出力不變,避免給被調(diào)量帶來擾動(dòng)[2]。處于手動(dòng)的控制站,其調(diào)節(jié)指令能跟蹤該設(shè)備操作輸出,以保證控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)手自動(dòng)之間的雙向無擾切換。
下面通過計(jì)算分析不同工況下平衡回路實(shí)現(xiàn)上述功能的工作原理:
1)當(dāng)兩臺(tái)風(fēng)機(jī)均在手動(dòng)時(shí),甲執(zhí)行器輸出指令A(yù) 和乙操作器輸出指令B 均由操作員通過手操器進(jìn)行手動(dòng)操作。此時(shí),調(diào)節(jié)器處于跟蹤狀態(tài)。
甲執(zhí)行器調(diào)節(jié)指令:

乙執(zhí)行器調(diào)節(jié)指令:

可以得出,此時(shí)兩臺(tái)設(shè)備的調(diào)節(jié)指令均跟蹤實(shí)際操作輸出指令。
2)當(dāng)一側(cè)執(zhí)行器投入自動(dòng)運(yùn)行而另一側(cè)執(zhí)行器手動(dòng)運(yùn)行時(shí)(如甲側(cè)執(zhí)行器自動(dòng),乙側(cè)執(zhí)行器手動(dòng)),此時(shí)A 指令即為調(diào)節(jié)指令a,既A=a,B 指令仍由操作員操作。此時(shí)調(diào)節(jié)器處于正常調(diào)節(jié)狀態(tài),調(diào)節(jié)指令Y 控制被調(diào)量跟蹤設(shè)定值。

此時(shí),甲側(cè)輸出指令A(yù) 為兩倍的調(diào)節(jié)指令減去乙側(cè)輸出指令B。由于單側(cè)投自動(dòng),其自動(dòng)執(zhí)行環(huán)節(jié)出力減半,調(diào)節(jié)增益變?yōu)閮稍O(shè)備均投入自動(dòng)時(shí)的兩倍,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)變增益功能。由式(3)還可以看出,當(dāng)操作員手動(dòng)改變乙側(cè)執(zhí)行器開度時(shí),甲側(cè)執(zhí)行器會(huì)反向動(dòng)作,以保持設(shè)備總出力不變,避免給被調(diào)量帶來擾動(dòng)。
而此時(shí)乙執(zhí)行器調(diào)節(jié)指令:

可以看出,此時(shí)乙側(cè)調(diào)節(jié)指令b 仍然跟蹤操作指令B,保證了手自動(dòng)切換時(shí)的無擾。
3)當(dāng)兩臺(tái)風(fēng)機(jī)均在自動(dòng)時(shí):

此時(shí)兩側(cè)執(zhí)行器均作為調(diào)節(jié)系統(tǒng)的執(zhí)行環(huán)節(jié),共同控制被調(diào)量跟蹤設(shè)定值,其增益恢復(fù)為1 倍。當(dāng)兩側(cè)設(shè)備出現(xiàn)出力不平衡時(shí),操作員可以通過增加偏置BIAS,來增加甲執(zhí)行器輸出減小乙執(zhí)行器輸出。反之亦然,以平衡兩側(cè)設(shè)備的出力水平。
兩設(shè)備平衡回路解決了調(diào)節(jié)過程增益自適應(yīng)問題,可以在各種運(yùn)行工況下提供操作手段使兩測設(shè)備出力平衡,并實(shí)現(xiàn)了各種運(yùn)行工況下的無擾動(dòng)切換,結(jié)構(gòu)簡單直觀,在電力工程中得到了廣泛的應(yīng)用。隨著DCS 系統(tǒng)的不斷升級,很多DCS 系統(tǒng)針對兩設(shè)備甚至多設(shè)備并列運(yùn)行的工況開發(fā)出了專門的平衡功能塊,使用戶在使用上更加便利,其內(nèi)部運(yùn)算機(jī)理均與圖1平衡回路相似。
在發(fā)電廠的自動(dòng)控制系統(tǒng)調(diào)試和試驗(yàn)過程中,也發(fā)現(xiàn)了該平衡回路本身存在特殊工況下的控制飽和問題,如送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)RB 發(fā)生故障時(shí),平衡回路出現(xiàn)調(diào)節(jié)飽和將會(huì)使調(diào)節(jié)過程變得十分遲緩,控制參數(shù)嚴(yán)重超調(diào),給機(jī)組的安全運(yùn)行帶來隱患。
在國內(nèi)某超臨界火力發(fā)電機(jī)組調(diào)試中,在對引風(fēng)機(jī)進(jìn)行RB 試驗(yàn)時(shí),當(dāng)一側(cè)風(fēng)機(jī)跳閘后,運(yùn)行側(cè)風(fēng)機(jī)靜葉快速開至最大限位(90%開度)[3],同時(shí)爐膛壓力快速上升至530Pa。隨著鍋爐燃料量快速下降至50%負(fù)荷對應(yīng)燃料量,爐膛壓力也快速下降,但負(fù)壓調(diào)節(jié)變化十分遲緩,運(yùn)行側(cè)引風(fēng)機(jī)靜葉始終保持在90%,爐膛壓力持續(xù)下降至-730Pa后,靜葉才逐漸關(guān)閉,爐膛壓力也逐漸恢復(fù)至正常值。試驗(yàn)后,分析造成調(diào)節(jié)動(dòng)作遲緩的原因,發(fā)現(xiàn)正是由于風(fēng)機(jī)自平衡回路出現(xiàn)飽和造成了上述現(xiàn)象。具體分析計(jì)算如下(以乙側(cè)引風(fēng)機(jī)跳閘為例):
當(dāng)機(jī)組正常滿出力運(yùn)行時(shí),甲、乙側(cè)引風(fēng)機(jī)均在自動(dòng)調(diào)節(jié)狀態(tài)運(yùn)行,此時(shí)甲側(cè)引風(fēng)機(jī)靜葉輸出指令A(yù)=Y +BIAS,乙側(cè)引風(fēng)機(jī)靜葉輸出指令B=Y-BIAS。當(dāng)乙側(cè)引風(fēng)機(jī)跳閘后,乙側(cè)靜葉擋板超馳全關(guān)且切為手動(dòng)。由式(3)可知,此時(shí)甲側(cè)靜葉擋板指令A(yù)=2Y-B,由于B 迅速下降為零,則A=2Y。由于機(jī)組在滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)時(shí),調(diào)節(jié)指令Y 基本都會(huì)遠(yuǎn)大于50(具體與引風(fēng)機(jī)出力相關(guān)),風(fēng)機(jī)跳閘瞬間調(diào)節(jié)指令Y=50+Δ(Δ 區(qū)間為0~50),則A=2Y=100+2Δ,超出了引風(fēng)機(jī)靜葉上限(為了便于分析,假設(shè)風(fēng)機(jī)擋板上限為100)2Δ,則引風(fēng)機(jī)靜葉飽和區(qū)間=2Δ,此區(qū)間最大可以達(dá)到100(在實(shí)際運(yùn)行中,由于需要預(yù)防引風(fēng)機(jī)電機(jī)過流[4],一般靜葉上限會(huì)設(shè)定得更小,但飽和區(qū)間仍保持不變),必造成調(diào)節(jié)恢復(fù)過程的遲緩。具體過程為:乙側(cè)風(fēng)機(jī)跳閘,其靜葉擋板全關(guān),則甲側(cè)靜葉擋板快速開啟至上限。由于此時(shí)調(diào)節(jié)指令為50+Δ,則甲側(cè)靜葉的實(shí)際調(diào)節(jié)指令為100+2Δ,已處于過飽和狀態(tài)。隨著負(fù)荷下降,爐膛負(fù)壓逐漸恢復(fù),調(diào)節(jié)指令也逐漸下降,但由于此時(shí)指令仍在飽和區(qū),所以甲側(cè)靜葉仍將保持全開位,一直要等到調(diào)節(jié)指令下降幅度超過Δ 后,擋板才能脫離飽和區(qū)間進(jìn)入正常調(diào)節(jié)過程,靜葉才能逐漸關(guān)閉,控制爐膛負(fù)壓至設(shè)定值。至于飽和時(shí)間的長短和飽和區(qū)間的大小,具體的風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況和調(diào)節(jié)參數(shù)有關(guān)。該飽和過程極大地影響了系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì),延長了系統(tǒng)的調(diào)節(jié)過程,造成了系統(tǒng)的不穩(wěn)定,嚴(yán)重時(shí)甚至引起調(diào)節(jié)系統(tǒng)的振蕩,對機(jī)組的安全運(yùn)行十分不利,必須找到相應(yīng)的解決辦法。經(jīng)過分析,造成該飽和現(xiàn)象的根本原因是由于平衡回路的存在。當(dāng)RB 發(fā)生時(shí),自動(dòng)調(diào)節(jié)指令已和設(shè)備實(shí)際出力產(chǎn)生了很大的偏差,只要能在出現(xiàn)該偏差時(shí)讓調(diào)節(jié)指令快速和設(shè)備出力相匹配,就能解決該問題。本文設(shè)計(jì)了在RB 剛發(fā)生時(shí)讓調(diào)節(jié)指令快速跟蹤實(shí)際的操作指令(實(shí)際設(shè)備出力水平),實(shí)現(xiàn)讓飽和區(qū)快速降為零,通過增加在RB 發(fā)生后調(diào)節(jié)器自動(dòng)跟蹤脈沖回路,能夠解決上述問題。具體邏輯如圖2。

圖2 自平衡回路抗飽和功能組態(tài)圖Fig.2 Configurartion diagram of anti-saturation function of self balancing circuit
當(dāng)引風(fēng)機(jī)RB 發(fā)生后,運(yùn)行引風(fēng)機(jī)擋板指令到上限且跳閘引風(fēng)機(jī)擋板指令到零。此時(shí)發(fā)出1s 脈沖讓調(diào)節(jié)器跟蹤輸出指令,跟蹤脈沖觸發(fā)前甲側(cè)靜葉調(diào)節(jié)指令a=2Y=100+2Δ,此時(shí)實(shí)際操作指令A(yù) 為上限值,最大為100%。當(dāng)跟蹤脈沖發(fā)出后,調(diào)節(jié)指令快速跟蹤實(shí)際的操作指令,則Y=。假設(shè)A 此時(shí)為90%,則Y 快速跟蹤為45%,做到了與實(shí)際運(yùn)行擋板指令相匹配,完全脫離了飽和區(qū)間而進(jìn)入正常調(diào)節(jié)過程。邏輯修改完成后,對該回路做了靜態(tài)試驗(yàn),過程如圖3。

圖3 自平衡回路抗飽和功能驗(yàn)證試驗(yàn)曲線Fig.3 Validation test curve of anti-saturation function of self balancing circuit
從圖3中可以看出,過程初始狀態(tài)3 個(gè)信號均為70%。當(dāng)乙側(cè)引風(fēng)機(jī)跳閘后,其靜葉輸出指令快速下降至零,甲側(cè)靜葉輸出指令快速上升至上限值90%(為了防止靜葉擋板過快的變化不利于爐膛負(fù)壓的穩(wěn)定,在輸出回路增加了限速環(huán)節(jié))。當(dāng)圖3條件滿足后,發(fā)出調(diào)節(jié)跟蹤信號,調(diào)節(jié)輸出指令快速跟蹤為兩臺(tái)靜葉輸出指令之和的平均值45%。該過程說明增加的環(huán)節(jié)完全達(dá)到了設(shè)計(jì)目的,解決了RB工況時(shí)的調(diào)節(jié)飽和問題。
風(fēng)機(jī)自平衡回路的抗飽和功能可以有多種組態(tài)方法,但在實(shí)際應(yīng)用中還是經(jīng)常出現(xiàn)由于研究不充分、策略不完善等原因?qū)е逻^分強(qiáng)調(diào)抗飽和功能而影響自平衡正常功能的實(shí)現(xiàn),嚴(yán)重時(shí)危及機(jī)組異常工況時(shí)的運(yùn)行安全性。
某超臨界660MW 機(jī)組配置兩臺(tái)50%Pe 出力動(dòng)葉可調(diào)型一次風(fēng)機(jī),一次風(fēng)機(jī)控制回路設(shè)計(jì)有風(fēng)機(jī)自平衡功能,并加入了抗飽和邏輯,但由于邏輯組態(tài)不合理,造成了在RB 過程中風(fēng)機(jī)動(dòng)葉控制異常。
圖4為該廠一次風(fēng)機(jī)RB 動(dòng)葉動(dòng)作過程曲線。

圖4 某電廠一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作過程曲線Fig.4 Action process curve of RB operation of power plant
從第1 章的敘述可以看出,具備自平衡調(diào)節(jié)功能的風(fēng)機(jī)動(dòng)葉在一側(cè)風(fēng)機(jī)跳閘后,運(yùn)行風(fēng)機(jī)動(dòng)葉應(yīng)能迅速開啟至上限值(設(shè)置上限值是為防止風(fēng)機(jī)過電流[5]),使運(yùn)行風(fēng)機(jī)出力至最大后,再進(jìn)入正常的調(diào)節(jié)過程,確保機(jī)組運(yùn)行安全的有效手段。
從圖4可以看出,當(dāng)B 一次風(fēng)機(jī)跳閘后,A 一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉卻由67%關(guān)小至39%(過程時(shí)間為14.5s)后,才逐漸開大至62%,進(jìn)入正常的調(diào)節(jié)過程,導(dǎo)致一次風(fēng)壓快速減小且持續(xù)時(shí)間較長。操作員及時(shí)將A 一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉切為手動(dòng),才沒有發(fā)生一次風(fēng)壓過低而引發(fā)機(jī)組跳閘事故[6]。
通過對一次風(fēng)機(jī)控制邏輯檢查,繪制該廠一次風(fēng)機(jī)自平衡功能組態(tài)圖如圖5。

圖5 某電廠一次風(fēng)機(jī)自平衡回路組態(tài)圖Fig.5 Self-balancing configuration diagram of primary air blower in power plant
該平衡回路功能架構(gòu)和第1 章所述基本相同,不同的是為了防止平衡回路的飽和問題,增加了調(diào)節(jié)器的動(dòng)態(tài)上限功能,設(shè)置調(diào)節(jié)器上限為兩臺(tái)風(fēng)機(jī)指令之和的平均值加5,目的是通過限制調(diào)節(jié)器指令始終在兩臺(tái)風(fēng)機(jī)平均指令附近,以縮短飽和區(qū)間的方式防止出現(xiàn)控制深度飽和現(xiàn)象,但該策略不太完善,已經(jīng)影響了平衡回路的正常功能。同時(shí),為了操作便利在偏置功能輸出增加了速率限制功能。該速率塊由于觸發(fā)條件不完善,也影響了平衡回路的正常功能。具體分析如下:
設(shè)速率限制器V1(速率參數(shù)3/s)前調(diào)節(jié)指令為Y0,V1 后指令為Y;速率限制器V2(速率參數(shù)1/s)前偏置指令為BIAS0,V2 后指令為BIAS。
當(dāng)RB 發(fā)生時(shí),有A=67,B=0,BIAS=BIAS0=0,Y=Y0=67。
RB 發(fā)生第1s,有Y0=PID 上限=A/2+5=38.5,Y=67-3=64,BIAS0=(A+B)/2=33.5,BIAS=1,則A=Y+BIAS=64+1=65。
RB 發(fā)生第2s,Y0=65/2+5=37.5,Y=64-3=61,BIAS=2,則A=61+2=63。
可以看出,RB 發(fā)生后B 一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉全關(guān),A 一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉指令并沒有快速開啟反而逐漸下降。下面通過計(jì)算,推導(dǎo)出A 一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉RB 后,先下降再上升的過程。
假設(shè)t 秒時(shí),A 一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉停止下降過程,則有Y0=Y,即:

聯(lián)立式(6)、式(7),解二元方程,得t=14.25(S),A=38.5(%)。
計(jì)算得出RB 發(fā)生14.25s 后,A 一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉指令最低下降至38.5%后,開始逐漸上升進(jìn)入正常調(diào)節(jié)過程。理論計(jì)算過程和圖5實(shí)際動(dòng)作過程相同,說明理論推導(dǎo)過程完全正確。
從上述分析可以看出,由于風(fēng)機(jī)自平衡功能存在缺陷,造成A 一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉RB 時(shí)動(dòng)作異常,只是由于RB 發(fā)生時(shí)機(jī)組負(fù)荷還不是太高而且操作員及時(shí)干預(yù)將A 一次風(fēng)機(jī)切為手動(dòng)才沒有發(fā)生更嚴(yán)重的后果,必須對風(fēng)機(jī)RB 及自平衡功能進(jìn)行優(yōu)化完善,按照第2 節(jié)闡述的組態(tài)方法對該機(jī)組相關(guān)邏輯優(yōu)化后,并進(jìn)行了靜態(tài)試驗(yàn)驗(yàn)證,一次風(fēng)機(jī)自平衡功能動(dòng)作正常,從根本上消除了機(jī)組隱患。
風(fēng)機(jī)出力自平衡功能由于結(jié)構(gòu)簡單,具備各種工況下均能保持設(shè)備出力自動(dòng)平衡以及無擾切換等特點(diǎn)在電力工程中應(yīng)用廣泛,但在具體應(yīng)用中必須針對其RB 工況容易發(fā)生調(diào)節(jié)飽和的問題進(jìn)行完善優(yōu)化,才能保證RB 動(dòng)作過程正常穩(wěn)定,爐膛負(fù)壓、送風(fēng)量、一次風(fēng)壓等受控變量調(diào)節(jié)反應(yīng)快速,過程平穩(wěn)可控,被調(diào)量偏差控制在允許的范圍內(nèi),確保機(jī)組在異常工況下的運(yùn)行安全性。