王同友
(唐口煤業有限公司,山東 濟寧 272007)
唐口煤礦現開采煤層為3 煤,巷道埋深及地壓大,煤層、煤層頂底板分別具有強沖擊地壓傾向性和弱沖擊地壓傾向性,且3 煤層煤塵具有強爆炸性,最短自然發火期為69 d。煤系地層平均地溫梯度為3.23/100 m,地溫達38 ℃,且局部瓦斯涌出量變化大。
煤炭自然發火機理表明,3 個分指標組成采空區自然發火危險程度U。分指標又由若干次一級的分指標組成。全部指標由16 項構成[1-4]。
(1)自燃傾向性Y1
① 吸氧速率Xl(mL/g);② 還原與氧化煤樣著火溫差X2(℃)。
(2)漏風供氧條件Y2
① 漏風氧濃度X3(%);② 漏風持續時間X4(d);③ 煤的破碎性X5;④ 兩側壓差X6(Pa);⑤ 封閉質量X7;⑥ 頂板及采空區處理X8;⑦ 采區布置方式X9;⑧ 采煤方法X10;⑨ 通風方式X11;⑩ 煤層傾角X12。
(3)聚熱散熱條件Y3
① 風速X13;② 自燃帶長度與推進速度比X14(d);③ 遺煤狀況X15;④ 區域圍巖溫度X16(℃)。
經計算可得出6310 工作面自然發火危險性單因素評價結果見表1。

表1 唐口煤礦6310 工作面自然發火危險性單因素評價表
對6310 工作面根據上述評價模型分層次進行評價:


由以上計算結果可知,6310 采空區自然發火危險程度為29.56%,屬Ⅲ類,有火災傾向。
采用兩巷埋管及溫度傳感器的方式對6310 工作面采空區進行氣體和溫度監測,對采空區內各測點每天相同時間進行氣體采集,使用氣相色譜儀對帶回地面的氣樣進行氣體分析[5]。采空區監測點布置如圖1。

圖1 采空區監測點布置示意圖(m)
采空區內各測點溫度變化曲線如圖2、圖3。

圖2 1#、2#測點溫度變化曲線圖

圖3 3#、4#測點溫度變化曲線圖
由圖2、圖3 可知,進風側1~2#測點溫度在推進的時候升高較為明顯,隨后逐漸降低,溫度變化區間為25.3~34.0 ℃,最高上升了約8.7 ℃,最后穩定在28.7 ℃左右;回風側3~4#測點的溫度在短暫升高后也逐漸降低,溫度變化區間為26.5~31.2 ℃,變化范圍為4.7 ℃。在現場觀測期間6310 采空區內部溫度變化范圍不顯著,與采空區自燃“三帶”的評價標準不相符,因此溫度只可作為判斷自燃“三帶”的輔助指標[6-7]。
由圖4、圖5 可知,CO 濃度在進風側1~2#測點的變化趨勢為先上升再降低,最大值1.13×10-4。隨著進風側測點被埋進采空區深度不斷增加,首先CO 濃度有上升趨勢,隨后測點埋入采空區深度繼續增加,CO 濃度呈現下降趨勢后趨于平穩。具體為測點在工作面推進49.4 m 左右時CO 濃度達到較高的水平,而在工作面推進86.6 m 左右時CO 濃度降到相對較低的水平;回風側3~4#測點的CO 濃度變化趨勢在工作面推進過程中先上升再降低。CO 可作為一種預測預報自然發火指標的氣體。

圖4 1#、2#測點CO 濃度變化曲線圖

圖5 3#、4#測點CO 濃度變化曲線圖
由圖6 分析可知,隨著進風側1~2#測點埋進采空區的深度的不斷增加,進風側測點O2濃度整體呈現下降趨勢。具體表現為1#測點在埋進采空區71.6~74 m 時O2濃度下降到了18%以下,進入氧化帶;在埋進采空區83.6~86 m 時O2濃度下降到了10%以下,進入窒息帶;2#測點在埋進采空區69.8~77 m 時O2濃度下降到了18%以下,進入氧化帶;在埋進采空區86.6~89 m 時,氧氣濃度降至10%以下,進入窒息帶。采空區內遺煤不斷消耗O2,風流不能進入采空區深部來補充消耗的O2,O2濃度出現降低。

圖6 1#、2#測點O2 濃度變化曲線
(4)采空區3~4#測點O2濃度數據分析
由圖7 分析可知,3#測點在埋進采空區39~41.6 m 時O2濃度下降到了18%以下,進入了氧化帶;在埋進采空區91.4~93.8 m 時O2濃度下降到了10%以下,進入了窒息帶;4#測點在埋進采空區33.8~36.4 m 時O2濃度下降到了18%以下,進入了氧化帶;在埋進采空區83.6~86 m 時O2濃度下降到了10%以下,進入了窒息帶。

圖7 3#、4#測點O2 濃度變化曲線
(5)采空區自燃“三帶”范圍確定
根據采空區內不同區域O2濃度變化,得出了唐口煤礦6310 采空區自燃“三帶”分布情況見表2。

表2 6310 采空區自燃“三帶”分布情況
采用水玻璃凝膠為開切眼區域的注膠材料,其中促凝劑(碳酸氫銨)3%、基料10%。在注膠前,先在工作面兩端頭沿走向方向充填厚度為4 m 左右的沙袋,直至沙袋接頂。回采過程中,采空區兩端頭向采空區頂部設2 個鉆孔,與工作面之間的間隔為5 m。回采過程中工作面每向前推進60~100 m 分別在進回風巷堆架4 m 的砂袋墻對未垮落巷道封堵,在推過砂袋墻一段距離后,待工作面進風巷端頭垮落帶與砂袋墻充分接觸后進行注膠作業。
施工后利用多功能通風參數儀對6310 工作面參數進行了測定,通過圖1 所示布置束管監測采取防滅火技術后的采空區CO、O2參數,與采空區自燃“三帶”參數進行對比如圖8。
由圖8 可知,未采取措施前氧氣濃度最大可達6.3%,采取措施后氧氣濃度最低降至約2.84%,平均氧氣濃度約為3%,CO 濃度降至0.3×10-9。指標性氣體均在合理范圍之內,起到了良好的效果。

圖8 措施前后指標氣體變化
(1)6310 采空區遺煤自然發火危險程度為29.56%,屬Ⅲ類,6310 采空區遺煤的供氧氧化條件、自燃傾向性和聚熱散熱條件有自然發火危險性。
(2)防滅火措施實施后,氧濃度降至約3%,火災標志性氣體CO 濃度未升高,防滅火預控措施起到了良好的效果,保證了礦井安全高效生產。