趙一慧
(華設設計集團環境科技有限公司南京分公司,南京 210000)
太湖流域是我國重要的工業基地之一,太湖的水環境好壞關系著太湖流域的飲用水安全[1-2],總磷是太湖富營養化且導致藍藻暴發的重要影響因子之一[3],對太湖水質安全有重要意義。研究表明,江蘇省太湖流域的水質持續向好,多條入湖河流水質達到或優于Ⅲ類地表水質量,綜合營養狀態指數由中度水平下降到輕度水平,但總磷污染仍不容忽視[4],入湖河流的總磷濃度是湖體總磷累積的重要影響因素[5],嚴格控制入湖總磷量是太湖流域水環境保護的重要措施。近年來,江蘇省在入湖污染物控制上開展了諸多工作,成效明顯,但仍然存在入湖污染負荷偏高、涉磷企業底數不清且缺乏監管的問題,因此,涉磷企業要開展規范化整治行動。某化肥企業位于江蘇省太湖流域,主要產品為水溶性肥料,原輔料和產品含有大量磷元素,該企業距離水質省考斷面僅2.1 km,具有一定水環境風險。為了規范總磷使用和排放環節,降低總磷入湖風險,該企業組織實施了環境規范化治理工程。
該企業主要從事水溶性肥料生產,生產規模約為500 t/a,年運行150~200 d。主要產品包括氨基酸、腐植酸、大量元素水溶肥料等,主要原料包括腐植酸鉀、焦磷酸鉀、磷酸脲、尿素、磷酸二氫鉀、氨基酸原粉、金屬微量元素等。從生產工藝來看,外購的原輔材料與水按照配比投入攪拌釜,并進行加熱保溫和攪拌混合,攪拌完成的液體肥料由液體灌裝機進行灌裝,得到成品。根據實測數據,企業主要涉磷原料為磷酸二氫鉀、磷酸脲、焦磷酸鉀和腐植酸鉀,磷含量分別為23%、20%、20%、0.03%,各原輔料年用量分別為36 t、13 t、27 t、9 t,經核算,原料涉磷總量為16.28 t/a。企業主要涉磷的工業污染物如表1 所示。

表1 涉磷工業企業三廢治理現狀
企業原輔料基本為粉狀,投料過程中會產生粉塵。粉塵含有磷酸二氫鉀、磷酸脲、焦磷酸鉀等物質,因此屬于涉磷廢氣。據核算,粉塵產生量約為0.6 t/a,產生量較小,且車間密閉。目前,它直接在車間內無組織排放,磷排放量為0.09 t/a。
企業廢水包括攪拌釜清洗水和生活污水,清洗廢水產生量為400 t/a,生活污水產生量約為600 t/a,主要污染因子包括化學需氧量(COD)、懸浮物(SS)、氨氮(NH3-N)和總磷(TP)。其中,清洗廢水為涉磷工業廢水,目前廠區內無污水處理設施,和生活污水一起接管納入污水處理廠,磷排放量為0.06 t/a。
項目一般固體廢物為廢包裝袋和生活垃圾,廢包裝袋產生量為0.8 t/a,生活垃圾產生量為2.5 t/a,廢包裝袋為涉磷一般工業固廢。危險廢物為廢機油,產生量約為0.05 t/a,經檢測,磷含量為0.005%。目前,廢包裝袋同生活垃圾一起處理,廢機油未專門收集。
涉磷工業企業要從源頭開展環境規范化治理,淘汰落后工藝和設備,優先采用無磷原料替代有磷原料,并做好涉磷原料儲存,規范涉磷原料管理。一是規范收集涉磷三廢。開展雨污分流與清污分流管理,避免磷污染物通過雨水或清下水外排;開展涉磷廢水分類收集;開展涉磷廢氣收集,降低磷酸霧廢氣與含磷顆粒物的無組織排放量;規范涉磷固廢儲存,避免涉磷固廢排入外環境。二是規范治理涉磷三廢。生活污水接入市政污水管網;含磷生產廢水規范處理,鼓勵回用;含磷廢氣規范治理后達標排放;含磷固廢處置方式合理,手續齊全。三是嚴格執行涉磷環節風險管控要求。含磷物料、固廢儲存場所滿足三防要求,即防揚散、防流失和防滲漏;建設事故廢水的攔截設施;完善企業突發環境事件應急預案,配備應急物資。
結合環境規范化治理技術要求,對涉磷工業企業的磷使用、磷儲存和磷排放等環節進行評估。一是涉磷源頭規范化環節。企業產品為水溶性肥料,原料磷含量為16.28 t/a,產品對磷含量有相關要求,具有不可替代性。但是,三防措施不到位,部分原料堆放在車間外的雨棚內,下雨時會有磷外溢風險;原料臺賬記錄缺失,未建立原料臺賬,缺少詳細的涉磷原料使用記錄。二是涉磷廢水治理環節。企業清洗廢水產生量為400 t/a,含磷量為0.015%。含磷清洗廢水未得到處理;廠區廢編織袋露天堆放,容易影響雨水水質。三是涉磷廢氣治理環節。涉磷粉塵量約為0.6 t/a,粉塵直接在車間內無組織排放。涉磷粉塵缺少收集和治理措施。四是涉磷固廢儲存與處置環節。廢包裝袋產生量約為0.8 t/a,由環衛工人運走;廢機油產生量約為0.02 t/a。固廢堆放混亂,缺少廢包裝袋堆放點;廢機油產生量較小,未專門收集和處置。五是風險應急防范環節。廠區距離水質省考斷面較近,一旦事故廢水未進行攔截,對水環境會造成一定風險。車間和廠區門口缺少事故廢水攔截措施,雨水排口缺少攔截措施。六是企業環保管理環節。未定期開展污水、雨水水質監測,日常運行缺少臺賬管理。
堅持源頭管控與標本兼治的原則,從源頭管控、三廢治理、風險應急和企業管理等環節對問題進行梳理和整治。涉磷工業企業整改措施如表2 所示。經分析,整改工程中,粉塵吸收塔排放的吸收液和清洗廢水(含磷酸二氫鉀、磷酸脲等)可以替代清水回用到攪拌釜,這在技術上是可行的。

表2 涉磷工業企業整改措施
廢氣治理工程新增1 座板式吸收塔,配備循環泵1臺,新增1 臺風機。廢水回用工程新增1 座收集池,采用磚混結構,內防腐,新增1 臺提升泵。固廢儲存庫利用現有庫房改造,尺寸為3.0 m×2.5 m。其他工程有車間與廠門攔截溝、雨水排口閘門。
工程投資約為20.5 萬元,包括土建、設備、安裝等費用。年運行成本約為7.8 萬元,含人工費、電費。項目每年預計可減少1.0 t 原料浪費,降低300~400 t水耗,具有一定經濟效益。吸收塔對顆粒物的去除率可達90%,滿足達標排放要求。清洗水全部回用,不外排,實現工業廢水零排放。同時,規范固廢儲存環節。廢氣治理整改后,每年可削減0.08 t 總磷排放;廢水回用后,每年可削減0.06 t 總磷排放。項目的實施預計每年可削減0.14 t 總磷排放量,實現了涉磷工業企業的規范化管理,環境效益良好。
在環境規范化治理中,涉磷工業企業要新增三廢治理設施,完善涉磷原料的使用和儲存管理,實現清洗廢水全部回用,做到零排放。投料粉塵經水吸收后,吸收液回用至生產,從根本上降低廢水與廢氣排放量,降低總磷排放風險,降低太湖污染負荷量。經估算,整改工程投資約為20.5 萬元,每年可削減0.14 t 總磷排放量,環境治理效果良好。