冉登科
(國能新疆屯寶礦業(yè)有限責(zé)任公司,新疆昌吉 831100)
在高能耗行業(yè)去產(chǎn)能化的持續(xù)發(fā)展背景下,對能源結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,切實有效落實環(huán)保、綠色能源大趨勢成為社會關(guān)注的熱點(diǎn)[1]。國家針對煤礦產(chǎn)業(yè)提出了明確的煤炭清潔高效目標(biāo),這無疑是對原煤入選率的考驗,需要對煤炭分質(zhì)分級實施等級化利用,促使煤炭資源的利用率得到全面提升[2]。智能化建設(shè)是當(dāng)前我國各個行業(yè)提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量的必然趨勢,在全新的要求下,國家安全總局也發(fā)布了明確的文件,鼓勵煤礦以及相關(guān)行業(yè)能夠加大科技創(chuàng)新力度,并加快機(jī)械化、智能化建設(shè)速度,形成全智能化生產(chǎn)體系[3-4]。現(xiàn)結(jié)合煤礦洗選廠的實際情況對其進(jìn)行智能化改造設(shè)計的相關(guān)情況做如下總結(jié)。
我煤礦洗選廠是一座現(xiàn)代化的選煤廠,初設(shè)為3.0Mt/a重介洗選系統(tǒng),原煤煤種主要為不粘煤以及長焰煤。現(xiàn)階段洗選廠的主要工藝為+200mm大塊人工手選;8/13~200mm塊煤采用重介淺槽分選;-8/13mm沫煤不分選;+0.5mm粗煤泥采用分級旋流器+振動弧形篩+煤泥離心機(jī)聯(lián)合回收;-0.5mm細(xì)煤泥采用濃縮機(jī)+壓濾機(jī)脫水回收的聯(lián)合洗選工藝。洗水達(dá)到廠內(nèi)一級閉路循環(huán)。隨著礦井產(chǎn)能的提升,洗選廠的產(chǎn)能也隨之?dāng)U大。
隨著公司數(shù)字化、智能化建設(shè)速度的加快,洗選廠智能化管理需求也日益強(qiáng)烈。我洗選廠在數(shù)年的運(yùn)作期間,經(jīng)歷了多次升級改造,仍然無法滿足現(xiàn)階段自動化程度要求,表現(xiàn)出智能化水平落后特點(diǎn)。為此,在本次改造設(shè)計期間,結(jié)合提升生產(chǎn)系統(tǒng)智能化程度的要求下,建立基于全新網(wǎng)絡(luò)傳輸平臺架構(gòu)下的數(shù)據(jù)自動化采集與完善的管理系統(tǒng),具體表現(xiàn)如下:
(1)促使現(xiàn)階段生產(chǎn)系統(tǒng)能夠從自動化向智能化轉(zhuǎn)變。
(2)對以往生產(chǎn)現(xiàn)場的人員架構(gòu)做出合理調(diào)整,最大程度上控制現(xiàn)場員工數(shù)量,生產(chǎn)系統(tǒng)中的11個人工巡視崗位優(yōu)化為4個工程師專業(yè)巡視崗位即可,最大程度上滿足人少即安全的基本理念。
(3)對現(xiàn)有生產(chǎn)組織架構(gòu)和模式做出合理調(diào)整,促使專業(yè)調(diào)度職能得到有效弱化,帶動生產(chǎn)指揮實現(xiàn)信息化與扁平化改革。
(4)對現(xiàn)階段信息和指令的傳輸流程做出優(yōu)化,改善以往人為傳輸帶來的信息丟失或者誤傳等問題,最大程度上達(dá)到無縫隙銜接效果。
(5)對生產(chǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)化做出優(yōu)化處理,為公司數(shù)字礦山建設(shè)目標(biāo)提供數(shù)據(jù)支持。
結(jié)合煤礦洗選廠的具體情況,本次通信系統(tǒng)在基于工廠的運(yùn)作特性上,打造全新的無線通信系統(tǒng),具體包括監(jiān)測數(shù)據(jù)采集功能、視頻調(diào)度功能、語音基本業(yè)務(wù)功能等三大基本功能。該系統(tǒng)主要是通過多個用戶(群體、部門)共同構(gòu)建起一組無線電信通,并動態(tài)地配合這些信道的專用移動通信系統(tǒng),具有群組內(nèi)用戶共享信道、呼叫接入速度較快、半雙工通信方式等特點(diǎn),同時還能夠?qū)崿F(xiàn)群組以及私密性的呼叫[5],在進(jìn)行呼叫的過程中,不再需要撥號處理,只需要通過PTT鍵按壓即可實現(xiàn)有效通話。因集群通信系統(tǒng)本身有特定的組呼功能、調(diào)度功能以及快速呼叫等特點(diǎn),能夠更好地在通信過程中發(fā)揮優(yōu)化作用。根據(jù)本次所設(shè)計的通信系統(tǒng),主要引入TD-LTE技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)語音時延較小、呼叫建立時間相對較短等特點(diǎn)。通信主要模塊功能如下:
2.2.1 監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集功能
煤礦洗選廠的實際工作環(huán)境表現(xiàn)出敷設(shè)著各種有線網(wǎng)絡(luò)、工作環(huán)境相對惡劣的特點(diǎn),這使得傳輸線路在實際運(yùn)作中極易發(fā)生各種故障問題,有著較高的維護(hù)難度。為此,本次結(jié)合智能化要求,在考慮實際運(yùn)作環(huán)境下,提出了無線信息高速路,在單區(qū)域的上行、下行傳輸能力分別為50Mbps、100Mbps,可以對現(xiàn)有的有線檢測系統(tǒng)進(jìn)行全面整合。數(shù)據(jù)計入設(shè)備主要通過以太網(wǎng)接口、WiFi以及廠內(nèi)現(xiàn)階段的監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備來實現(xiàn)相互連接,CPE能夠?qū)⑦@些設(shè)備的控制數(shù)據(jù)經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)较鄳?yīng)的調(diào)度中心,再借助IP網(wǎng)絡(luò)將其傳輸?shù)綄?yīng)的監(jiān)控服務(wù)器[6]。
2.2.2 視頻調(diào)度功能
本次基于智能化建設(shè)要求,能夠通過移動監(jiān)控點(diǎn)手持臺實現(xiàn)對現(xiàn)場視頻數(shù)據(jù)的快速回傳,具體視頻調(diào)度運(yùn)作流程如圖1所示。
圖1 應(yīng)用場景和業(yè)務(wù)流程
根據(jù)圖1來看,不難發(fā)現(xiàn)該視頻調(diào)度功能能夠?qū)崿F(xiàn)多媒體視頻的調(diào)度處理,從而促使緊急事件處置響應(yīng)能夠?qū)崿F(xiàn)全面提升。
2.2.3 語音基本業(yè)務(wù)功能
在本次通信平臺中,為了保障煤礦洗選廠的快速信息對接,提供了基于群組范圍內(nèi)的多用戶呼叫語音業(yè)務(wù)功能。每個群組設(shè)置一個唯一的標(biāo)識號,在這個標(biāo)識號下即可實現(xiàn)一對多的組群呼叫。組內(nèi)的每一位成員均能夠根據(jù)需求發(fā)起呼叫。組內(nèi)成員在輸入相應(yīng)的組號之后,隨后按下PTT鍵即可發(fā)起組呼。在進(jìn)行組呼期間,在一定時間段內(nèi)每位成員均具備說話權(quán)利。
本次所設(shè)計的組呼語音業(yè)務(wù)功能模塊還能夠支持通話組掃描,用戶將通話組掃描功能開啟之后,即擴(kuò)大對群組的監(jiān)聽范圍。同時能夠?qū)崿F(xiàn)遙控啟停的功能,通過遙控操作即可將移動臺功能開啟或關(guān)閉。該系統(tǒng)還能夠支持脫網(wǎng)直通:DMO是群組功能非常重要的補(bǔ)充,即意味著脫網(wǎng)直通模式,在用戶所處的具體位置,若缺乏Witen信號,那么終端之間經(jīng)由DMO功能同樣能夠?qū)崿F(xiàn)快速通信,無需任何網(wǎng)絡(luò)參與。系統(tǒng)還能夠?qū)崿F(xiàn)限時支持通話,在私密呼叫、組呼主講、電話互聯(lián)業(yè)務(wù)等功能下即可實現(xiàn)快速通信。呼叫轉(zhuǎn)移、支持呼叫轉(zhuǎn)移又稱為呼叫前轉(zhuǎn),能夠?qū)⒂脩舻狞c(diǎn)呼來電直接轉(zhuǎn)移到其他號碼上。支持呼叫記錄,其能夠?qū)崿F(xiàn)對語音點(diǎn)呼、語音組呼、視頻上傳、視頻點(diǎn)呼等各方面信息進(jìn)行詳細(xì)記錄,并完成對各業(yè)務(wù)使用情況和計費(fèi)信息作出統(tǒng)計分析。
煤礦洗選廠區(qū)域范圍內(nèi)的巡視人員能夠借助手持終端實現(xiàn)對生產(chǎn)現(xiàn)場的移動控制與全面監(jiān)測,具體包括搭建沿著巡檢主要區(qū)域和路線,確保整個廠區(qū)范圍內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)的全面覆蓋;具體區(qū)域范圍涵蓋了篩分車間、原煤倉下、轉(zhuǎn)載站、棧橋、壓風(fēng)機(jī)房、變配電所、辦公樓等廠區(qū)范圍,在本地設(shè)計中,基于原有兩臺移動終端上再次增加了8臺控制終端。具體功能如下。
2.3.1 監(jiān)控功能
移動終端能夠幫助管理和巡檢人員實現(xiàn)具體項目操作,通過終端設(shè)備能夠?qū)υO(shè)備的實際運(yùn)行情況實現(xiàn)實時動態(tài)查看,在手持終端上點(diǎn)擊即可確定某個設(shè)備所能夠彈出的具體設(shè)備信息,同時能夠通過設(shè)備的具體操作按鈕實現(xiàn)對設(shè)備的有效控制。
2.3.2 監(jiān)測功能
生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員在值班期間,通過ET1就能夠?qū)^(qū)域范圍內(nèi)的設(shè)備運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)測,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時,系統(tǒng)會自動報警,并提示故障內(nèi)容,以便及時作出有效的處理。
2.3.3 實時查看
通過手持終端能夠?qū)^(qū)范圍內(nèi)各個設(shè)備的實時運(yùn)作數(shù)據(jù)進(jìn)行查看,通過對信息進(jìn)行調(diào)取即可核對其工藝流程與調(diào)度室畫面是否達(dá)到一致,并做好相應(yīng)的查看和檢查記錄[7]。
在設(shè)備上裝設(shè)相應(yīng)的在線傳感器,能夠進(jìn)行軟件配合以及數(shù)據(jù)采集處理,從而實現(xiàn)對設(shè)備的智能化監(jiān)測管理;構(gòu)建人員定位系統(tǒng)管理人員的巡檢軌跡。基于原煤膠帶機(jī)加裝金屬探測儀器,其能夠?qū)崿F(xiàn)對鐵器尺寸的有效判定,同時達(dá)到二級觸發(fā)效果,在實施檢測期間,一旦發(fā)現(xiàn)有小尺寸的鐵器時就能夠?qū)?yīng)的膠帶運(yùn)輸機(jī)關(guān)閉[8],所有檢測信息均會如實記錄到MES系統(tǒng)中。煤礦洗選廠因受到業(yè)務(wù)的影響,對運(yùn)輸中存在的大塊煤實現(xiàn)早期報警和識別處理,以確保煤礦洗選廠各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)均不會因直徑達(dá)到50cm的煤塊而受到影響,從而能夠更好地發(fā)現(xiàn)大塊煤,達(dá)到實時報警效果。針對所有的轉(zhuǎn)動部位和設(shè)備驅(qū)動均能夠?qū)崿F(xiàn)振動與溫度的實時監(jiān)測,從而實現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的趨勢與監(jiān)控分析。
本次所設(shè)計的在線監(jiān)測系統(tǒng),主要包括三大模塊,即振動與溫度監(jiān)測、鐵器識別、粒度識別,其功能介紹如下:
2.4.1 振動和溫度監(jiān)測功能
振動分析功能主要采取軸承故障分析加速包絡(luò)和諧波相對應(yīng)的技術(shù)來進(jìn)行分析,包括了全新的軸承故障數(shù)據(jù)庫。結(jié)合變頻設(shè)備的邏輯控制報警功能,其能夠針對齒輪箱故障做出相應(yīng)的CTA分析處理,傳統(tǒng)器則能夠與系統(tǒng)上位機(jī)軟件實現(xiàn)自動化對接,從而構(gòu)建起全新的后臺數(shù)據(jù)庫,從而更好地實現(xiàn)對數(shù)據(jù)庫的集成處理。傳感器的具體防護(hù)等級應(yīng)當(dāng)為IP54級別及以上位置,其具體的檢測靈敏度、范圍、頻率均能夠與煤礦洗選廠的各項情況相匹配;所采集的數(shù)據(jù)包括了溫度、振動等相關(guān)信息;傳感器的使用以及安裝均能夠更好地滿足現(xiàn)場實際條件。
振動與溫度數(shù)據(jù)集成能夠較好地體現(xiàn)出監(jiān)控系統(tǒng)平臺信息,能夠結(jié)合設(shè)備的健康狀態(tài)級別做出預(yù)警報警,從而實現(xiàn)對傳感器健康狀態(tài)的分析,同時還能夠?qū)崿F(xiàn)對傳感器的統(tǒng)一配置與集中管理。
2.4.2 鐵器識別監(jiān)測功能
在距離鐵器前方50m的位置安裝相應(yīng)的探測儀器,能夠最大程度上控制周邊設(shè)備對探測器所帶來的電磁干擾問題,還能夠針對金屬探測儀器所設(shè)置的電氣設(shè)備來實現(xiàn)有效屏蔽處理。在與金屬探測儀電源相互連通之后,金屬探測器指示燈能夠及時亮起,初次使用會直接進(jìn)入到菜單將模式設(shè)定為復(fù)位延遲,時間設(shè)定為1s,根據(jù)說明書要求可將金屬探測器的靈敏度做出相應(yīng)的調(diào)整,并將范圍調(diào)整為1%~100%。
在于除鐵器電源連通之后,初次使用能夠根據(jù)說明書要求將延遲時間設(shè)定為1min~2min,最短的時間則設(shè)定為5s。
將皮帶機(jī)啟動,結(jié)合鐵器自定義的識別等級即可實現(xiàn)對鐵器的準(zhǔn)確識別處理;金屬探測器能夠?qū)μ綔y結(jié)果做好記錄,為管理和流程改造提供客觀數(shù)據(jù)支持。還可通過MES系統(tǒng)來實現(xiàn)對結(jié)果的準(zhǔn)確統(tǒng)計,與PLC控制系統(tǒng)相互連接,其能夠?qū)LC原有程序做出對應(yīng)調(diào)整,明確觸發(fā)判斷。
2.4.3 粒度識別監(jiān)測功能
如何才能夠更為高效、安全地實現(xiàn)對大煤礦擁堵、堆積等問題進(jìn)行處理是保障整個煤礦洗選廠實現(xiàn)正常安全運(yùn)行的關(guān)鍵。通過分析發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致該問題的最關(guān)鍵因素與皮帶上附著有大量大煤塊所致,若是能夠直接完成對大煤塊的檢測,并及時做出預(yù)防性處理,就能夠達(dá)到較為顯著的防患于未然的效果,更好地實現(xiàn)對時間的節(jié)省,促使整個煤炭產(chǎn)生的運(yùn)輸效率得到顯著提升。本次智能化升級改造設(shè)計中引入了視頻圖像處理技術(shù),來實現(xiàn)對大煤塊的快速識別處理,其主要工作原理是借助CCD攝像頭來實現(xiàn)對皮帶煤塊運(yùn)輸情況的有效檢測,并更好地實現(xiàn)對圖像的連續(xù)收集處理;經(jīng)由圖像采集卡即可及時將所采集到的圖像信息傳輸?shù)胶笈_系統(tǒng),系統(tǒng)在對相關(guān)信息進(jìn)行分析后,即可實現(xiàn)對相關(guān)技術(shù)和模式的調(diào)換,根據(jù)判斷結(jié)果及時對大塊煤做出預(yù)警處理。
在國家高度重視煤礦產(chǎn)業(yè)改革的背景下,煤礦洗選廠系統(tǒng)實現(xiàn)智能化改造已經(jīng)成為必然趨勢。本研究基于煤礦洗選廠的實際特點(diǎn)和需求提出了全新的智能化管控系統(tǒng)改造方案,在實際運(yùn)用中較好地實現(xiàn)對人員的縮減,同時提升了整個生產(chǎn)運(yùn)作流程的自動化、智能化水平,增強(qiáng)了生產(chǎn)運(yùn)作的效率,能更好地保障生產(chǎn)人員的人身安全。